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        NSCI5000t/d水泥生產(chǎn)線高效煙氣脫硫工程的探討

        2019-04-11 05:13:04王道斌
        水泥技術(shù) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:循環(huán)泵吸收塔石灰

        王道斌

        2017年10月,中材裝備集團(tuán)有限公司承接了馬來(lái)西亞NSCI 5 000t/d水泥生產(chǎn)線高效煙氣脫硫工程EPC總承包項(xiàng)目,2018年6月項(xiàng)目完工。該水泥生產(chǎn)線位于距離馬來(lái)西亞吉隆坡市東南方向約100km 的森美蘭州馬口鎮(zhèn)(Bahau,Negeri Sembi?lan),在從Bahau通往Tampin公路的一側(cè),現(xiàn)場(chǎng)面積約為70 000m2,似矩形,海拔62m。氣候條件為熱帶氣候,環(huán)境溫度:最高43℃,最低25℃,平均30℃;相對(duì)濕度:50%~90%;降水量:年平均1079.1mm,24h最大降水量:114mm;平均年降雨期:6個(gè)月;最大風(fēng)速:100km/h;地震:無(wú)。

        生產(chǎn)線所用的煤種為優(yōu)質(zhì)的低硫煤,含硫量為0.26%~1%,但由于石灰石礦石中的含硫量極高(數(shù)值見表1),造成了窯尾排放煙氣中的SO2含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過允許值。2016年,第三方環(huán)保檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,生料磨關(guān)閉時(shí),SO2排放濃度(煙囪出口)均值為2 100mg/m3(標(biāo)),生料磨運(yùn)行時(shí),SO2排放濃度均值達(dá)到1 100mg/m3(標(biāo)),脫硫改造勢(shì)在必行。

        1 改造工藝方案

        表1 石灰石原料成分檢測(cè)

        1.1 脫硫工藝的選擇

        目前國(guó)內(nèi)外有很多種脫硫方案,本項(xiàng)目選取的方案應(yīng)遵循以下原則:脫硫工藝技術(shù)成熟、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、有工業(yè)化業(yè)績(jī);考慮窯爐容量和變化的要求;盡量減少對(duì)原有設(shè)施的拆改工程量;考慮脫硫劑供應(yīng)條件、脫硫副產(chǎn)品的綜合利用條件;考慮廠區(qū)總體布置條件等因素。

        鑒于以上原則,本項(xiàng)目采用石灰—石膏濕法脫硫工藝,該工藝也是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、運(yùn)行最可靠的工藝。

        1.2 石灰—石膏濕法脫硫(FGD)工藝介紹

        本工程采用石灰—石膏濕法脫硫工藝,使用窯尾袋收塵器收集的窯灰作為吸收劑,生產(chǎn)二水石膏(CaSO4·2H2O)。具體流程見圖1。

        原煙氣從吸收塔中下部中心進(jìn)入吸收塔,與噴淋層噴出的石灰—石膏漿液逆向接觸,進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),通過鼓入氧化空氣,對(duì)落入吸收塔漿池的反應(yīng)物進(jìn)行強(qiáng)制氧化反應(yīng),使吸收塔漿池內(nèi)的亞硫酸鈣充分轉(zhuǎn)化為硫酸鈣,得到脫硫副產(chǎn)品石膏。這兩個(gè)過程的化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

        中和反應(yīng):Ca(OH)2+SO2→CaSO3·1/2H2O

        氧化反應(yīng):2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O=2CaSO4·2H2O

        經(jīng)吸收劑洗滌脫硫后的清潔煙氣,通過除霧器除去霧滴后成為凈煙氣,由吸收塔上側(cè)引出,經(jīng)凈煙氣煙道至煙囪排放。

        吸收塔漿池內(nèi)的漿液,通過石膏漿液排出泵送至石膏旋流器進(jìn)行濃縮處理。石膏旋流器的溢流漿液返回吸收塔。石膏旋流器的底流漿液,自流到真空皮帶脫水機(jī),進(jìn)一步進(jìn)行脫水處理,脫水后的石膏(表面含水率<15%)送入石膏堆料間。

        1.2.1 石灰漿液制備系統(tǒng)

        為節(jié)約運(yùn)行成本,脫硫劑就地取材,采用窯灰粉制漿。

        收塵器收集的窯灰,通過輸送裝置送至脫硫系統(tǒng)的石灰粉倉(cāng)。儲(chǔ)存于石灰粉倉(cāng)中的窯灰粉,通過下料器進(jìn)入位于石灰粉倉(cāng)下部的石灰漿液箱,由攪拌器將窯灰與工藝水?dāng)嚢?,充分混合制成濃度約20%~30%的石灰漿液,石灰漿液通過石灰漿液泵送至吸收塔進(jìn)行脫硫反應(yīng)。

        1.2.2 煙氣系統(tǒng)

        窯尾廢氣經(jīng)尾排風(fēng)機(jī)接入脫硫系統(tǒng)。

        該生產(chǎn)線設(shè)有兩條支路:一路為旁路,經(jīng)尾排風(fēng)機(jī)去原煙囪;另一路為主干管道,經(jīng)尾排風(fēng)機(jī)去脫硫系統(tǒng),脫硫后外排;每條支路用電動(dòng)擋板閥門控制。

        1.2.3 SO2吸收系統(tǒng)

        該系統(tǒng)是脫硫的核心,由逆流式吸收塔、漿液循環(huán)泵、噴淋層、除霧器、氧化風(fēng)機(jī)及氧化空氣管路、吸收塔攪拌器、煙氣進(jìn)出煙道、漿液排放口、放空等接口、平臺(tái)樓梯欄桿等組成。

        吸收塔采用塔槽一體化設(shè)計(jì),底部為循環(huán)槽,上部為吸收區(qū)域。

        圖1 脫硫工藝流程

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)有3層噴淋層,材質(zhì)為FRP,每層對(duì)應(yīng)一臺(tái)漿液循環(huán)泵。

        圖2 脫硫系統(tǒng)布置外觀

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)有2層除霧器,上下設(shè)計(jì)有噴淋沖洗裝置,定時(shí)沖洗,或根據(jù)壓差自動(dòng)清洗。

        吸收塔側(cè)面設(shè)計(jì)有6根氧化空氣管、3臺(tái)側(cè)攪拌裝置,材質(zhì)皆為2507;攪拌裝置密封采用水壓機(jī)械密封,以防止粉塵顆粒進(jìn)入機(jī)械密封而導(dǎo)致機(jī)械磨損。

        吸收塔設(shè)計(jì)有溢流口,為液封形式溢流口,防止內(nèi)部帶壓氣體溢出。

        氧化風(fēng)機(jī)為2臺(tái),1用1備。

        循環(huán)泵為鋼襯高分子離心泵。

        本區(qū)域設(shè)計(jì)有地坑,以收集本區(qū)域冷卻水、泄漏漿液、溢流漿液等,材質(zhì)為混凝土襯玻璃鋼鱗片。泵采用防腐型液下泵。

        1.2.4 石膏脫水系統(tǒng)

        來(lái)自吸收塔底部的石膏漿液,經(jīng)石膏排出泵輸送至石膏旋流器進(jìn)行一級(jí)脫水,濃縮后的漿液再經(jīng)真空皮帶脫水機(jī)脫水,脫水的同時(shí)對(duì)石膏進(jìn)行沖洗,以滿足石膏綜合利用的品質(zhì)要求。脫水石膏進(jìn)入石膏庫(kù)貯存,濾液則返回石灰漿液制備箱作為制漿用水,或作為吸收塔的補(bǔ)充水,以維持吸收塔內(nèi)的液面平衡。

        1.2.5 工藝水和冷卻水系統(tǒng)

        工藝水系統(tǒng)負(fù)責(zé)提供吸收塔除霧器沖洗用水、石灰制漿和吸收塔液位調(diào)整用水、石膏及真空皮帶脫水機(jī)沖洗用水,以及設(shè)計(jì)中需要的各種其他用水。

        優(yōu)化工藝水系統(tǒng)可節(jié)約用水。設(shè)備、管道及箱罐的沖洗水和設(shè)備的冷卻水可回收至地坑重復(fù)使用。

        1.3 脫硫系統(tǒng)(FGD)布置

        脫硫系統(tǒng)的布置需滿足工藝設(shè)計(jì)及有利施工安裝、運(yùn)行維護(hù)的需要,并考慮到廠區(qū)總布置條件、交通運(yùn)輸和水泥廠整體美觀和諧的需求,布局合理,節(jié)約空間,見圖2。

        2 工程質(zhì)量

        工程質(zhì)量規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行現(xiàn)行中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并符合馬來(lái)西亞政府及業(yè)主的要求。

        工程驗(yàn)收條件:

        (1)窯尾主煙囪的SO2排放濃度(脫硫系統(tǒng)前的SO2濃度≤2 100mg/m3(標(biāo)),氧濃度含量為10%)≤200mg/m3(標(biāo));

        (2)排泥中CaSO4·2H2O含量≥70%;

        (3)系統(tǒng)電耗≤4.3kWh/t熟料;

        (4)窯尾收塵器回灰料耗≤4.0t/h。

        脫硫工程于2018年6月進(jìn)行了168h考核驗(yàn)收,所有的指標(biāo)均優(yōu)于合同規(guī)定值。系統(tǒng)電耗實(shí)測(cè)值為3.3kWh/t熟料,窯尾收塵器回灰料耗為1.8t/h。

        系統(tǒng)運(yùn)行過程中,SO2排放濃度始終<55mg/m3(標(biāo)),在3臺(tái)循環(huán)泵全部開啟的情況下,測(cè)試排放濃度<30mg/m3(標(biāo)),該項(xiàng)目完全可以滿足超低排放的設(shè)計(jì)要求。

        脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的灰渣為石膏即CaSO4·2H2O,本工程產(chǎn)生的副產(chǎn)品脫硫石膏的純度極高,成分檢測(cè)結(jié)果見表2。

        檢測(cè)結(jié)果顯示,該脫硫石膏已十分接近天然石膏,完全可作為水泥緩凝劑自行消化,大大降低了脫硫系統(tǒng)運(yùn)行成本。

        3 環(huán)境及社會(huì)效益

        環(huán)境保護(hù)工作愈來(lái)愈受到人們的重視,馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)夭捎玫氖黔h(huán)保指標(biāo)總量控制政策,政府環(huán)保部門對(duì)于該水泥生產(chǎn)線所確認(rèn)的現(xiàn)有工程總量控制指標(biāo)為:煙塵控制在400t/年,SO2控制在900t/年范圍內(nèi),具體折算到窯尾廢氣的SO2單位排放濃度為均值≯225mg/m3(標(biāo))。

        表2 脫硫石膏成分檢測(cè)(帕納科分析儀在線檢測(cè)結(jié)果)

        為了說明本工程加裝脫硫裝置前后空氣污染物排放的變化,我們對(duì)窯尾廢氣加裝煙氣脫硫裝置前后空氣污染物的排放情況及由此產(chǎn)生的變化進(jìn)行了對(duì)比,具體數(shù)據(jù)見表3。

        表3 本工程主要空氣污染物排放變化表

        從表3可以看出,加裝煙氣脫硫裝置后,本工程排放的SO2和煙塵明顯減少,SO2和煙塵排放濃度也大大降低。

        設(shè)計(jì)煤種SO2的排放量從1.05t/h減少到0.027 5t/h。設(shè)備年利用時(shí)間按8 000h計(jì)算,每年的SO2排放量可由8 400t減少到220t,比脫硫前每年減少SO2排放8 180t;SO2排放濃度(煙囪出口)則由2 100mg/m3(標(biāo))下降到55mg/m3(標(biāo)),遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于GB 4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》以及馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策所允許的排放限值。

        煙塵排放濃度(煙囪出口)由49mg/m3(標(biāo))下降到25mg/m3(標(biāo))以下,實(shí)際排放濃度滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

        石灰-石膏濕法脫硫系統(tǒng)對(duì)煙氣中的NOX去除作用不大,該生產(chǎn)線排放的NOX,脫硫前后基本不發(fā)生變化。

        通過以上分析可知:本工程投運(yùn)后,窯尾廢氣排放的空氣污染物SO2和煙塵將明顯減少,從而可減輕該地區(qū)SO2和煙塵污染負(fù)荷,并達(dá)到污染物排放總量控制的目標(biāo),環(huán)境和社會(huì)效益顯著。

        4 經(jīng)濟(jì)效益

        本次煙氣脫硫工程帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

        (1)改造前,馬來(lái)西亞政府已對(duì)NSCI 5 000t/d水泥公司的SO2排放征收排污費(fèi),脫硫工程投入運(yùn)行后每年可減少交納排污費(fèi)648萬(wàn)元。

        (2)原尾排煙囪煙氣含硫量極高,導(dǎo)致銹蝕嚴(yán)重,實(shí)測(cè)煙囪每年損失厚度1.2mm,以此推算,兩年后煙囪將無(wú)法使用。業(yè)主之前已考慮更換煙囪,造價(jià)約500萬(wàn)元。隨著脫硫工程的投入運(yùn)行,此部分費(fèi)用可節(jié)省。

        (3)本脫硫工程的脫硫劑為就地取材,采用的是窯尾袋收塵器回灰。僅在原料損耗方面,運(yùn)行成本每年即可節(jié)省206萬(wàn)元(脫硫劑按90%純度石灰石粉計(jì),每年需要13 750t)。

        (4)脫硫石膏的回收利用。脫硫石膏目前已用作緩凝劑,水泥廠自行消化,產(chǎn)量為每年21 500t,因此帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益為430萬(wàn)元/年。

        圖3 新增一路pH計(jì)支管

        5 脫硫工程設(shè)計(jì)優(yōu)化和建議

        5.1 真空水環(huán)泵密封水調(diào)整

        業(yè)主的工藝水來(lái)水水壓不足,主管道壓力最低時(shí)僅能達(dá)到0.13MPa,而工藝要求,到脫硫系統(tǒng)附近的主管水壓需要始終保持在0.2MPa以上,才可保證脫硫系統(tǒng)投運(yùn)后的穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)與業(yè)主溝通,目前無(wú)法將水壓調(diào)整到需求值。就此對(duì)系統(tǒng)所有的工藝水用水點(diǎn)進(jìn)行了排查,發(fā)現(xiàn)真空泵運(yùn)行受影響最大(真空泵布置在脫硫綜合樓頂部,離地面高度15.25m,所需密封水水壓最低0.16MPa),其余用水處可維持運(yùn)行。

        處理方案:保留原工藝水管路,新增一濾布沖洗水泵出口管支管水路至真空泵。濾布沖洗水泵和真空泵始終是同步運(yùn)行的,且沖洗水泵的流量及揚(yáng)程(55m)均有設(shè)計(jì)余量,完全滿足真空泵密封水的要求。設(shè)備開啟順序需要注意,真空泵開啟前應(yīng)先開啟濾布沖洗水泵。

        設(shè)計(jì)優(yōu)化:真空泵建議就地布置,則密封水不再受工藝水的水壓所限,此建議已在蕪湖南方水泥有限公司2×4 500t/d水泥生產(chǎn)線窯尾煙氣濕法脫硫工程及河源市金杰環(huán)保建材有限公司4 500t/d水泥生產(chǎn)線窯尾煙氣脫硫工程上得到了應(yīng)用。

        5.2 pH計(jì)管道優(yōu)化(見圖3)

        初始設(shè)計(jì)的pH計(jì)安裝在循環(huán)泵1(功率最低的那臺(tái))出口管路的支管上,設(shè)計(jì)上考慮此臺(tái)循環(huán)泵為常開泵,其余兩臺(tái)可以根據(jù)煙氣含硫量的變化自行調(diào)整運(yùn)行和關(guān)停。此設(shè)計(jì)的缺陷在于,當(dāng)循環(huán)泵1跳停時(shí),pH計(jì)將失去作用。

        優(yōu)化處理:為pH計(jì)新增一路循環(huán)泵2出口管路的支管(如圖3所示),兩個(gè)支路均有閥門獨(dú)立控制,則當(dāng)循環(huán)泵1關(guān)停時(shí)可以開啟新增支管,pH計(jì)仍可正常使用,無(wú)需人工檢測(cè)pH值。

        5.3 地坑液位計(jì)位置更改

        地坑液位計(jì)選用的是高頻雷達(dá)液位計(jì),安裝位置在地坑頂部?,F(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)將此液位計(jì)安裝在靠近地坑攪拌器的位置。正常運(yùn)行工況下,液位高于攪拌器葉片,但是考慮到極端情況,液位低于攪拌器葉片時(shí),由于葉片的干擾,顯示的數(shù)值和實(shí)際液位會(huì)有偏差,因此現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整了液位計(jì)的位置,將其安裝在了遠(yuǎn)離攪拌器的地方。在今后的脫硫設(shè)計(jì)中均需注意此處。

        圖4 噴淋層帶水實(shí)驗(yàn)

        5.4 脫硫噴嘴安裝角度調(diào)整

        脫硫塔噴淋層施工結(jié)束后進(jìn)行了帶水實(shí)驗(yàn),噴淋效果極佳(見圖4),但對(duì)脫硫塔壁及噴淋層支撐梁的沖刷也較嚴(yán)重。支撐梁除正常防腐外,外部應(yīng)考慮包裹防沖刷PP板,此設(shè)想已在加拿大VC水泥脫硫項(xiàng)目上得到了應(yīng)用。本項(xiàng)目脫硫塔塔壁防腐厚度4mm,已達(dá)到電力行業(yè)脫硫的要求。為盡可能延長(zhǎng)防腐壽命,建議調(diào)整靠近脫硫塔壁的噴嘴安裝角度,原脫硫噴嘴的噴淋角度為垂直向下,可將其向脫硫塔中心線的方向調(diào)整3°~5°后再進(jìn)行糊接,這樣即可大幅減少漿液對(duì)塔壁的沖刷。

        6 結(jié)語(yǔ)

        馬來(lái)西亞NSCI 5 000t/d水泥生產(chǎn)線高效煙氣脫硫工程是中材裝備集團(tuán)有限公司承接的第一條國(guó)外水泥生產(chǎn)線脫硫項(xiàng)目,也將成為國(guó)外水泥生產(chǎn)線石灰—石膏濕法脫硫的示范性項(xiàng)目。該項(xiàng)目投運(yùn)至今運(yùn)行平穩(wěn),帶來(lái)了巨大的社會(huì)、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益,為實(shí)現(xiàn)脫硫技術(shù)及國(guó)產(chǎn)脫硫設(shè)備走向世界打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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