王福有,李金蓮,康云忠,李向通
(1.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007;2.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
近年來,國內(nèi)各地日益嚴(yán)重的灰霾天氣引起社會各界的關(guān)注,其主要原因之一是工業(yè)廢氣中粉塵排放濃度高。2018年5月,生態(tài)環(huán)境部研究起草了《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)》,要求冶金石灰回轉(zhuǎn)窯粉塵排放濃度小于10 mg/m3。煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28864-2012)中要求,石灰窯、白云石窯尾氣中的氧含量小于8%。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司原來執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控的排放濃度(≤20 mg/m3),實際達(dá)到 10 mg/m3左右,尾氣中氧含量為13%~15%,未達(dá)到超低排放的標(biāo)準(zhǔn)要求。本文分析了鞍鋼股份有限公司石灰回轉(zhuǎn)窯窯尾排放情況,提出降低窯尾廢氣中粉塵和氧含量的具體措施,以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
尾氣中粉塵濃度高是由于粉塵未被布袋有效過濾掉而進(jìn)入尾氣中造成的。分析原因如下。
(1)除塵器濾料的選擇不合理。濾料不符合窯尾煙氣工況要求,耐高溫和耐堿度不足導(dǎo)致布袋損壞。
(2)濾袋的結(jié)構(gòu)不合理。袋口處與花板接觸不嚴(yán)密,袋底受氣流沖刷嚴(yán)重,使該部位壽命與袋身不同步。
(3)布袋噴吹制度不合理。除塵器運(yùn)行過程中,噴吹制度對排放濃度起到關(guān)鍵作用。噴吹壓力大,超過了布袋的破裂強(qiáng)度,造成布袋局部吹漏;噴吹壓力不足,清灰力度不能作用到布袋底部,導(dǎo)致布袋表面塵餅不能剝落,形成局部積灰。由于鲅魚圈石灰回轉(zhuǎn)窯噴吹壓力和噴吹時間未能滿足清灰要求,噴吹管的噴吹孔徑變形造成氣流變形,結(jié)果損壞布袋,影響布袋壽命及除塵效果。
(4)灰倉堵料比較嚴(yán)重,除塵灰積灰過多掩埋了布袋,布袋長時間浸在除塵灰里最終損壞。
(1)測試設(shè)備及測試位置
采用便攜式煙氣分析儀測定窯尾不同位置煙氣中的氧含量,測試設(shè)備規(guī)格及參數(shù)見表1。測試部位為兩條回轉(zhuǎn)窯(2#、3#回轉(zhuǎn)窯)除塵器前、后部位。除塵器前的部位為摻冷風(fēng)閥后的測試孔,除塵器后的部位為煙囪的測試孔。
表1 測試設(shè)備規(guī)格及參數(shù)
(2)測試結(jié)果及分析
測試結(jié)果見表2。3#窯未摻冷風(fēng),計算其除塵 器漏風(fēng)系數(shù)及漏風(fēng)率如下:
表2 測試結(jié)果
除塵器前空氣過剩系數(shù):
除塵器后空氣過剩系數(shù):
漏風(fēng)系數(shù):
漏風(fēng)率:
式(1)~(2)中的 21 為空氣中氧含量。
對以上測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:
(1)經(jīng)計算,3#窯除塵器在未摻冷風(fēng)狀態(tài)下,漏風(fēng)率為16.57%,與除塵器設(shè)計漏風(fēng)率的標(biāo)準(zhǔn)要求(5%)還有較大優(yōu)化空間。
(2)2#和3#窯未摻冷風(fēng)時,廢氣中氧含量分別為13.87%和13.43%,平均氧含量為13.65%,說明除塵器前系統(tǒng)及燃燒配風(fēng)帶入較多冷風(fēng)。
(3)通過2#窯測試可知,摻冷風(fēng)50%時,氧含量提高了1.49%;摻冷風(fēng)30%時氧含量提高了0.88%,因此可通過降低廢氣溫度,減少摻冷風(fēng)量,從而控制氧含量。
尾氣中氧含量高意味著過多的冷空氣進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi),增大了風(fēng)量,這包括工藝因素和非工藝因素。工藝因素包括風(fēng)煤配比不合理帶入過多的氧氣和為保護(hù)布袋開啟摻冷風(fēng)閥摻入的氧氣。非工藝因素主要是由于除塵器、預(yù)熱器、窯頭和窯尾部位漏風(fēng)造成的。
2.1.1 特種化纖濾料的性能特點(diǎn)
鲅魚圈回轉(zhuǎn)窯除塵器使用的是化纖濾料。常用的窯尾耐高溫濾料主要有諾梅克斯、特氟綸、P84等[1],化纖濾料種類及使用溫度見表 3。
表3 化纖濾料種類及使用溫度
在實際應(yīng)用中,多種材質(zhì)的混合濾料正逐步取代單獨(dú)一種纖維的濾料,不同纖維揚(yáng)長避短、優(yōu)勢互補(bǔ),從而降低成本、提高除塵效率。
2.1.2 除塵濾料的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
國內(nèi)初期使用的濾料為紡織品濾料,1978年研發(fā)成功了針刺氈濾料,實現(xiàn)了除塵濾料結(jié)構(gòu)從二維向三維的突破,適用于脈沖噴吹類高氣布比的袋式除塵器,具有過濾效率高、運(yùn)行阻力低的優(yōu)越性[2]。1994年成功研發(fā)出覆膜濾料,實現(xiàn)了除塵濾料的過濾機(jī)理從體過濾向面過濾的轉(zhuǎn)化,后期我國又研制出高密面層針刺氈濾料[3]。
結(jié)合以上特種化纖濾料的性能和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并借鑒國內(nèi)其它先進(jìn)回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)線窯尾濾料的實際應(yīng)用情況,選擇了一種諾梅克斯覆膜針刺氈濾料,該覆膜濾料的耐高溫、耐堿性、抗折性及阻力均優(yōu)于常規(guī)濾料。在實際應(yīng)用中該種布袋使用周期達(dá)到一年以上,能夠滿足實際排放濃度的標(biāo)準(zhǔn)要求。
在正確選擇材質(zhì)的前提下,優(yōu)化濾袋的結(jié)構(gòu),改善袋頭和袋底的加工工藝。對袋頭處砸繩處理后,花板處的積灰現(xiàn)象消失;將袋身底部200 mm長度做成雙層結(jié)構(gòu),并采用“十字型”縫制增加其牢固性,使袋底與袋身使用壽命達(dá)到同步效果。
根據(jù)以上分析,將噴吹氣體壓力調(diào)整為0.25~0.35 MPa。根據(jù)煅燒不同物料所產(chǎn)生的粉塵量不同,在焙燒煉鋼石灰與輕燒白云石時采用不同噴吹間隔時間,從而保證了除塵效果,又降低了氮?dú)庀摹?/p>
此外,為提高布袋壽命,檢查上線應(yīng)用的噴吹管,嚴(yán)禁使用變形或損壞的噴吹管。
給灰倉新增高、低料位計,同時輔以對灰倉的日常檢查以防止灰倉堵料造成布袋損壞。
回轉(zhuǎn)窯所用焦?fàn)t煤氣成分及熱值見表4。
表4 所用焦?fàn)t煤氣成分及熱值
根據(jù)表5計算理論空氣量如下:
計算得出,1 m3焦?fàn)t煤氣完全燃燒需要4.33 m3空氣。取空氣過剩系數(shù)1.1,得出合理的風(fēng)煤配比為4.8,將原來5.5的風(fēng)煤配比降至4.8,減少因燃燒配風(fēng)帶入的氧氣量。
為保證入布袋溫度可控,不因高溫?zé)煔鉄龎牟即?,之前一直通過摻冷風(fēng)閥控制溫度,這無形中增加了尾氣中的氧含量。為解決此問題,通過調(diào)整推桿行程和間隔時間,實現(xiàn)窯尾熱煙氣與物料的充分熱交換,摻冷風(fēng)閥開度由原有的45%左右降至15%左右,大大減少了該處摻進(jìn)的氧氣。
除塵器倉室蓋板和下部卸灰閥檢查孔是造成除塵器漏風(fēng)的主要部位。更新除塵器全部蓋板密封條,解決了蓋板漏風(fēng)問題。除塵器灰倉高料位時卸灰閥自動運(yùn)轉(zhuǎn)卸料,到低料位時自動停止卸料,實現(xiàn)“料封”目標(biāo),徹底解決了灰倉漏風(fēng)問題。
給預(yù)熱器各觀察孔增加密封墊,定期更換窯頭、窯尾處的密封魚鱗片,盡可能減少冷風(fēng)摻入。
采取上述措施后,窯尾廢氣中實際顆粒物濃度從10 mg/m3左右降低到6 mg/m3,氧含量從13%~15%降低到10%以下,符合國家標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了回轉(zhuǎn)窯超低排放的目標(biāo)。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司通過選擇合適的除塵器濾料、改進(jìn)濾袋的結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布袋噴吹制度及確保卸灰系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行后,回轉(zhuǎn)窯尾氣中實際粉塵濃度小于6 mg/m3。精細(xì)調(diào)整風(fēng)煤配比、降低除塵器漏風(fēng)、治理窯頭和窯尾等處漏風(fēng)后,將尾氣中的氧含量控制在10%以下。實現(xiàn)了石灰回轉(zhuǎn)窯尾氣的超低排放目標(biāo)。