武德峰
(山西新元煤炭有限責任公司 山西 陽泉 045000)
瓦斯抽采是降低煤層瓦斯涌出量、預防瓦斯積聚的重要技術(shù)手段。抽采期間鉆孔的封孔質(zhì)量關(guān)系著瓦斯抽放效果,若鉆孔不漏氣,可達到鉆孔抽采效率95%以上。但是由于鉆孔封孔技術(shù)相對落后,造成鉆孔封孔質(zhì)量差,瓦斯抽放過程中大量空氣進入抽放管路中,降低了鉆孔瓦斯抽放效率,影響著采掘工作面安全穩(wěn)定生產(chǎn)。本文以新元礦3412工作面為例,研究提出在本煤層瓦斯抽采中采用囊袋式封孔技術(shù)及高壓管標準化聯(lián)孔工藝。
山西新元煤炭有限責任公司位于陽泉市壽陽縣,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為5.0Mt/a,井田內(nèi)可采煤層為3#、9#石炭系煤層,礦井相對瓦斯涌出量為28m3/ t,絕對瓦斯涌出量為292m3/min,屬煤與瓦斯突出礦井。
3412工作面位于井田3#煤層四采區(qū),工作面設(shè)計走向長度為1946m,傾向長度為240m,煤層平均厚度為2.67m,由于3#煤層煤質(zhì)松軟裂隙不發(fā)育,煤層相對瓦斯涌出量為17.8m3/t,煤層瓦斯平均壓力為2.66MPa,堅固系數(shù)為0.44,煤層透氣系數(shù)為4×10-4MD,衰減系數(shù)為0.6319d-1,煤層破壞類型為Ⅲ類且抽放瓦斯難度大。
3412工作面初采時對本煤層布置順層瓦斯抽放鉆孔進行瓦斯預抽,鉆孔交錯布置在進回風順槽內(nèi),鉆孔設(shè)計長度為110m,鉆孔間距為10m,采用聚氨酯進行封孔。由于鉆孔施工后受工作面回采壓力影響,鉆孔附近裂隙發(fā)育,傳統(tǒng)的封孔技術(shù)不能滿足需要,導致鉆孔封孔后氣密性差,孔口負壓低。隨著回采壓力加大鉆孔出現(xiàn)蠕變及塌孔現(xiàn)象,鉆孔抽采效果差,單孔抽采濃度在8%~19%之間,本煤層無法起到預期抽采效果,威脅著工作面安全高效回采。
為了進一步提高瓦斯鉆孔封孔氣密性,保證瓦斯抽放效果,新元礦通過技術(shù)研究,決定對工作面瓦斯抽放鉆孔采取囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿法進行封孔,采取高壓管標準化進行聯(lián)孔。
囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔技術(shù),其原理主要是確定封孔長度后在鉆孔裂隙發(fā)育區(qū),利用注漿技術(shù)在囊袋注漿區(qū)域進行高壓注漿,對周圍巖體裂隙進行封堵,從而達到提高鉆孔周圍煤體穩(wěn)定性及致密性,保證鉆孔封孔效果的目的。
(1)鉆孔軸向應力。3412進回風順槽掘進后在其周圍煤體形成應力帶,當鉆孔順煤層鉆進時會沿軸向依次產(chǎn)生卸壓破壞帶、應力集中帶和原始應力帶。由于卸壓帶附近煤體相對破碎,且會產(chǎn)生大量的貫穿裂隙,若鉆孔在卸壓帶內(nèi),在進行瓦斯預抽時空氣經(jīng)卸壓帶的貫穿裂隙被抽入鉆孔,從而造成封孔漏氣導致瓦斯抽放濃度低,抽放效果差。
(2)鉆孔縱向應力。鉆孔施工時受鉆機及鉆桿震動影響,對鉆孔附近煤體造成擾動破壞,沿鉆孔徑向不同深度形成不同的應力區(qū),依次為充分卸壓區(qū)、非充分卸壓區(qū)、卸壓擴展區(qū)和原巖應力區(qū),而且隨著擾動破壞半徑的增加,煤體由鉆孔向深部破壞程度逐漸降低,且煤體裂隙發(fā)育程度也隨之降低。
(3)煤體卸壓區(qū)。鉆孔在施工過程中受煤體應力變化影響,不同深度的煤體產(chǎn)生的鉆屑量不同,所以可通過對煤體施工試驗鉆孔,根據(jù)不同深度內(nèi)鉆屑量合理判斷煤體卸壓帶、應力集中帶和原始應力帶的分布區(qū)域,從而確定有效的封孔長度。
(4)鉆孔封孔長度。對3412工作面煤層共施工5個測試鉆孔,鉆孔直徑為45mm,在鉆孔施工期間密切觀察鉆進壓力變化及記錄鉆孔煤屑量,通過對比分析可知,鉆孔鉆進至10~16m范圍內(nèi)鉆屑量逐漸增加,當鉆進至15~16m時鉆屑量達到最大值,如圖1所示。由此可以判斷鉆孔在10~16m范圍內(nèi)處于應力卸壓區(qū),原始應力區(qū)位于鉆孔16m以外區(qū)域,所以最終確定鉆孔封孔深度為18m,封孔長度為9~18m。
圖1 煤層測試鉆孔鉆屑量與鉆孔深度變化關(guān)系示意圖
(1)鉆孔施工完后對鉆孔進行擴孔,擴孔長度為18m,擴孔后直徑為120mm,擴孔后及時安裝直徑為63mm、單管長度為3.0m的PVC封孔管,共安裝6節(jié),相鄰兩節(jié)封孔管通過絲扣進行連接,如圖2所示。
圖2 囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔示意圖
(2)封孔管安裝后分別在鉆孔內(nèi)9.0m及16.5m處安裝PKJW-63型封孔器,確保對10~16m范圍內(nèi)卸壓區(qū)進行有效封堵,形成環(huán)形空間。
(3)封孔器安裝后采用高壓注漿泵向環(huán)形空間注射安泰華封孔材料,注漿壓力不得低于2.0MPa,使得注漿液可以有效擴展孔壁內(nèi)煤體裂隙,能夠及時對煤體孔隙及凸凹面進行充填,同時在注漿壓力作用下深入煤體微裂隙內(nèi)與煤體顆粒凝固在一起,從而形成膨脹樹枝狀分布,實現(xiàn)全面封堵,如圖3所示。
圖3 囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔效果圖
采用高壓管、不銹鋼快速接頭連接,10個孔為一組,100m為一個評價單元,每個鉆孔封孔管通過帶測嘴不銹鋼彎頭、球閥與聯(lián)孔管連接,每組鉆孔安裝導流管、放水器,實現(xiàn)單孔觀測、分組計量。聯(lián)孔結(jié)束后,通過測嘴,對單孔負壓、濃度進行測定,保證單孔負壓達13kPa以上,對不達標的進行系統(tǒng)排查、整改。單孔負壓達標前提下,測定單孔濃度,濃度不達30%,鉆孔進尺不予結(jié)算。鉆孔施工完成,掛設(shè)單孔牌板,分組計量掛設(shè)分組計量牌板,如圖4所示。
圖4 本煤層瓦斯抽采鉆孔高壓管聯(lián)孔示意圖
(1)根據(jù)不同區(qū)域煤層瓦斯賦存、瓦斯抽采規(guī)律,為工作面抽采鉆孔間距合理設(shè)計提供科學依據(jù),解決鉆孔優(yōu)化布置問題;
(2)采用囊袋式注漿方法、高壓標準化聯(lián)孔工藝及新型瓦斯抽采管路系統(tǒng),不僅對鉆孔周圍煤體內(nèi)裂隙進行充分填充,消除了鉆孔抽放時出現(xiàn)漏氣通道現(xiàn)象,同時能使鉆孔得到可靠的支護,提高瓦斯抽采系統(tǒng)氣密性,保證了抽采負壓,提高了瓦斯抽采效果。
3412工作面煤層瓦斯鉆孔采用囊袋式“兩堵一注”水泥砂漿法進行封孔,以及高壓管標準化聯(lián)孔工藝及新型瓦斯抽采管路系統(tǒng),大大提高瓦斯抽采系統(tǒng)氣密性,保證了抽采負壓,提高了瓦斯抽采效果,通過對后期鉆孔瓦斯抽采率檢測發(fā)現(xiàn),最高單孔濃度達95%,提高了68%,順槽瓦斯抽采管路濃度提高了59%,抽采純量提高了1.27m3/min,百米噸煤瓦斯含量抽采達標所需用時減少了53d。
山西新元煤炭有限責任公司研究提出,對3412工作面煤層瓦斯抽放鉆孔采取囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔技術(shù)以及高壓管標準化聯(lián)孔工藝,實踐證明瓦斯抽放鉆孔采取新型封孔技術(shù)及聯(lián)孔工藝后,提高了鉆孔封孔效果和煤層瓦斯抽采率,對于提高煤層瓦斯抽放技術(shù)安全性和工作效率、降低生產(chǎn)成本具有現(xiàn)實意義和推廣價值。