竺玲瓏,鄒 翀,湯明超
(1.滬東中華造船(集團)有限公司,上海 200129;2.中國船舶工業(yè)貿(mào)易公司,北京 100048)
艦船交付使用后,特別是作戰(zhàn)艦艇交付后,動力系統(tǒng)的維護保養(yǎng)工作是保證全艦正常戰(zhàn)備的重要基礎(chǔ),而主機對中是保證動力系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的重要內(nèi)容。傳統(tǒng)的人工測量主機對中技術(shù)[1-3]主要利用千分尺等方式進行,該方法由于極易受工裝、環(huán)境等因素影響,測量誤差較大[4],在具體實踐中可造成主機拐點差超差,軸承高溫或震動過大等情況[5]。以某兩型出口艦艇在海外現(xiàn)場實際進行對中實踐為基礎(chǔ),本文對主機對中的實踐細節(jié)進行了討論,并對主機對中實踐設(shè)計了新型的在線系統(tǒng)。
為滿足軍用艦船的技戰(zhàn)術(shù)指標,主機的設(shè)計除關(guān)注動力特性外,還需參考總噪聲的設(shè)計標準。為降低主機結(jié)構(gòu)噪聲對艦船自噪聲的貢獻比及輻射噪聲的總量,改善艦船的環(huán)境振動,在作戰(zhàn)艦艇的主機中往往采用隔振措施。
在某型出口艦艇的總體布置中,由于動力系統(tǒng)本身特性要求較高,主機尺寸與重量較大,其運行轉(zhuǎn)速范圍較寬,擾動力較為豐富,主機經(jīng)選型論證后采取了單層隔振的布置形式。為保證隔振效果,采用了出口型艦艇中較先進的DYG-50型低頻大載荷橡膠隔振器作為隔振元件。
橡膠型隔振器在長期使用中,特別是在持續(xù)的靜應(yīng)力作用下有固有的缺點,即會逐漸增大范式形變,甚至超出設(shè)計裕量。這種超量的范式形變量稱為橡膠型隔振器的蠕變。蠕變作為橡膠隔振器的一種固有特性,與隔振器本身材質(zhì)的剛度、硬度及主機運行工況等相關(guān),在隔振器的全壽命期內(nèi)均會存在。因為有這種特性存在,在長期運行過程中,會造成主機功率輸出端高彈性聯(lián)軸器與中間支架對中數(shù)據(jù)超差。橡膠隔振器的蠕變特性曲線如圖1所示,ΔS為隔振器的蠕變范式形變量。
圖1 橡膠隔振器蠕變特性曲線
根據(jù)維護保養(yǎng)要求,需在艦船自安裝、單機恢復(fù)到運行期間定期測量監(jiān)控主機的對中數(shù)據(jù),在必要時可提前對艦船進行塢修、中或大修等特定性能節(jié)點的修理。
根據(jù)實踐經(jīng)驗,在完成主機安裝且該型隔振器承載30 d后,開始進行初期的主機對中試驗。此時主機與進排氣、燃油、滑油、冷卻水管等管道及高彈性聯(lián)軸器均已連接并完成測試,同時油、水等均已完成注入,且隔振器的承載已經(jīng)基本到位。
在該型艦艇中使用的DYG-50型隔振器作為一種低頻的大載荷橡膠隔振器,其蠕變量約為4~5 mm。主機與相關(guān)部件安裝后穩(wěn)定48 h開始對中工作,此時雖然隔振器的蠕變量已經(jīng)達到預(yù)期蠕變總量的一半以上,但仍有范式形變裕量,在工程實踐中要求主機軸線比ZZ320型中間支架略高。通過主機系泊試驗和航行試驗中的主機長跑后,再次進行主機復(fù)校對中試驗,在必要時進行微調(diào)。
主機對中軸線的ZZ320型中間支架是推進柴油機功率輸出傳動件的重要組成部分,用于支撐高彈性聯(lián)軸器和萬向聯(lián)軸器并傳遞柴油機轉(zhuǎn)矩。輸入法蘭與LS3420G高彈性聯(lián)軸器及WL390.5萬向聯(lián)軸器之間均通過螺栓硬連接,故而調(diào)節(jié)一個部分可以相當方便的調(diào)節(jié)全部聯(lián)軸器組。主機對中的技術(shù)要求按照LS3420G彈性聯(lián)軸器的對中要求進行(參考CB/Z 338—2005《船舶推進軸系校中》)。主機對中的軸向偏差≤0.70 mm,角向偏差≤0.60 mm,徑向偏差≤0.70 mm,其計算方式如下。
1)軸向偏差。
(1)
式中:ΔdA為軸向偏差;dA1、dA2、dA3及dA4為軸向測點安裝距離;dA為平均安裝距離,即飛輪外切面與中間支撐法蘭距離,該型艦艇上為500 mm。
根據(jù)對中技術(shù)要求,其判定的標準為|ΔdA|≤0.70 mm。
2)角向偏差。
(2)
(3)
(4)
式中:ΔdW為角向偏差;dW1、dW2、dW3、dW4為角向測點安裝距離;ΔdW1,2及ΔdW3,4分別為角向垂直及水平平均偏差。
根據(jù)對中技術(shù)要求,判定的標準為ΔdW≤0.60 mm,該判據(jù)為在法蘭端面處,徑向垂直測點位置為535 mm,其余部位根據(jù)不同弧度進行調(diào)整。
3)徑向偏差。
(5)
(6)
(7)
式中:dR1及dR2分別為徑向垂直測點;dR3及dR4分別為徑向水平測點;ΔdR1,2及ΔdR3,4分別為徑向垂直及水平平均偏差;ΔdR為徑向安裝偏差。
根據(jù)對中技術(shù)的要求,考慮到使用一定時間后,軸將會有一定量的下沉空間,為保證軸系的正常運轉(zhuǎn),一般在進行最終判定前需提高0.5 mm的余量,調(diào)整后的判定標準為ΔdR≤0.70 mm。對該型艦艇主機對中期間測得的試驗數(shù)據(jù)記錄如表1所示。
表1 主機對中試驗數(shù)據(jù)記錄表 mm
經(jīng)過一段時間的運行后,該艦在環(huán)境溫度28.3 ℃、相對濕度45%的條件下進行了主機對中。對2號主機例行檢查的測算,出現(xiàn)了角向超差1.40 mm>0.60 mm及徑向超差0.76 mm>0.70 mm。
可以看出,即便在主機對中實踐中為蠕變留有一定的裕量,在較長期的運行中依然會出現(xiàn)超限的可能。應(yīng)當在主機的運行過程中,視艦艇的主機運行情況進行定期檢查。但常規(guī)的對中方法所需消耗的人力物力過大,且會受人為因素和工裝的狀態(tài)影響,因此我們根據(jù)現(xiàn)場的工作實踐,提出了整合傳感器及吊裝機構(gòu)的主機對中監(jiān)控系統(tǒng)的基本構(gòu)想。
主機對中長期超差不僅會造成總體速度下降,也會造成機槳功率降低及船體振動加大等危害,對艦船長期運行不利,也不符合艦船的日常保養(yǎng)維護條例。人工利用千分尺進行主機對中可能會受工裝和環(huán)境影響。利用以紅外傳感器作為基準傳感器,輔助CMS視頻傳感器和吊裝機構(gòu)組成的自動控制系統(tǒng)可以有效的提高一次性對中成功的概率。其控制系統(tǒng)由硬件和軟件2部分組成,設(shè)計原理圖如圖2;系統(tǒng)硬件構(gòu)架如圖3;對中監(jiān)控系統(tǒng)程序流程圖如圖4;監(jiān)控系統(tǒng)控制原理圖如圖5。
圖2 主機對中監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計原理圖
圖3 主機對中監(jiān)控系統(tǒng)硬件構(gòu)架圖
圖4 主機對中監(jiān)控系統(tǒng)程序流程圖
圖5 主機對中監(jiān)控系統(tǒng)控制原理圖
CMS視頻傳感器可以做較大幅度調(diào)整的監(jiān)測通道,紅外傳感器作為微調(diào)的主探頭監(jiān)測通道,吊裝的三維度運轉(zhuǎn)機械機構(gòu)用來實現(xiàn)動態(tài)的調(diào)整,從而形成了軸系對中調(diào)整的閉環(huán)回路。同時可以人工增加經(jīng)驗數(shù)據(jù)信息,當系統(tǒng)監(jiān)測到同樣數(shù)據(jù)的時候,就可以及時發(fā)出預(yù)警或主動停機,使得操作誤差影響降到最小[3]。
本文對主機對中過程進行了理論和實踐的分析,提出了對主機對中監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計并對該系統(tǒng)的可行性進行了分析。但本文的主要側(cè)重點不在離線的對中實踐,而在主機和軸系在線的情況下,以較簡單的系統(tǒng)設(shè)計(包括軟硬件)來輔助軸系和主機對中進行實時的監(jiān)測工作,既保證了主機的正常運行和艦船的在役時間,又能對主機和軸系問題做到提前診斷、主動觀測,在實踐上、技術(shù)上和經(jīng)濟上均具有較大的參考價值。