羅申國
(煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院 ,山西 太原 030001)
瓦斯發(fā)電廠利用燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機組發(fā)電過程中,機組缸套內(nèi)溫度達(dá)600~800℃,做功過程中會產(chǎn)生氮氧化物,進口燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機組排放煙氣中的氮氧化物濃度約500mg/Nm3,國產(chǎn)燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機組排放煙氣中氮氧化物濃度高達(dá)1500~2000mg/Nm3。隨著國家對環(huán)境污染的重視,對瓦斯發(fā)電廠的氮氧化物進行了排放濃度和排放總量的雙重控制,新建瓦斯發(fā)電項目必須安裝煙氣脫硝裝置,已建成項目逐漸實施煙氣脫硝改造治理,排煙管直徑大于0.8m的還必須安裝環(huán)保在線監(jiān)測儀表進行實時監(jiān)控。
寺河120MW瓦斯發(fā)電廠安裝有60臺1.8MW燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機組配套12臺6t/h余熱蒸汽鍋爐拖動4臺3MW蒸汽輪機進行燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電,分四個單元廠房布置,每個單元廠房各布置15臺1.8MW燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機組、3臺6t/h余熱蒸汽鍋爐及1臺3MW蒸汽輪機。經(jīng)第三方機構(gòu)出具的煙氣成份檢測報告,NOx排放濃度折算至標(biāo)態(tài)為313mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、15%O2),滿足環(huán)評報告批復(fù)排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但不能滿足現(xiàn)行的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》最高允許排放濃度為120mg/Nm3要求,排放煙氣中大部分為NO2,煙囪存在“冒黃煙”現(xiàn)象。企業(yè)為了達(dá)到國家更嚴(yán)格的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)要求,以及承擔(dān)更多的社會責(zé)任,對現(xiàn)有12臺余熱鍋爐煙氣系統(tǒng)建設(shè)氮氧化物脫除設(shè)施,消減氮氧化物排放總量,消除煙囪“冒黃煙”現(xiàn)象。
瓦斯發(fā)電過程中排放的氮氧化物主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),這兩種氣體統(tǒng)稱為氮氧化物(NOx),在燃燒過程中氮氧化物的生成量和排放量與燃料的燃燒方式、燃燒溫度和過量空氣系數(shù)等燃燒條件有關(guān)。在燃料燃燒過程中生成的NOx主要有熱力型NOx、快速型NOx和燃料型NOx三種途徑。瓦斯發(fā)電廠NOx的來源主要為快速型NOx和熱力型NOx。
目前,常規(guī)燃煤電廠煙氣脫硝分為爐內(nèi)脫硝和爐后脫硝。爐內(nèi)脫硝是通過降低燃燒溫度、減少燃燒空氣、縮短煙氣在爐內(nèi)的停留時間和采用低氮燃燒技術(shù)等手段來控制NOX的產(chǎn)生,瓦斯發(fā)電廠是通過燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機組燃燒瓦斯做功發(fā)電,內(nèi)燃機為成型產(chǎn)品,不能改變其燃燒條件和燃燒狀態(tài),故不能采用該方法。爐后脫硝使用較多的方法是SCR及SNCR,SNCR法煙氣脫硝煙氣溫度區(qū)間需要在800~1050℃,而燃機排煙溫度在480~500℃,因此SNCR法不適合;SCR法比較成熟,脫硝效率高,能達(dá)到80%以上,在國內(nèi)外電站脫硝中得到了廣泛應(yīng)用,故煤礦瓦斯電廠可采用爐后SCR脫硝工藝進行煙氣脫硝處理。
常用的脫硝還原劑主要有尿素、液氨和氨水三種。用尿素制取氨氣的方法是將固體顆粒尿素在溶解罐中溶解成40~50%的尿素溶液,然后通過溶液泵送到熱解室中,通過高溫?zé)煔鈱⑷芤杭訜嶂练磻?yīng)溫度后與水反應(yīng)生成氨氣;液氨法制取氨氣是將液氨放置在蒸發(fā)器中,用高溫?zé)煔饣螂娂訜?,使之變成氨氣,然后將氨氣與空氣或煙氣混合成5%濃度的氨氣,氨水法制取氨氣是將濃度為20~25%的氨水通過加熱裝置使其蒸發(fā)。三種還原劑用量計算詳見表1。
表1 三種還原劑用量
考慮到電廠距侯月鐵路不足100m,根據(jù)?;返亩x,氨有毒,液氨儲罐儲存容量大于10噸即屬于重大危險源,故不宜選用。氨水不在危險化學(xué)品重大危險源辨識表所列舉的類別內(nèi),屬一般危險品,不易燃燒和爆炸,有惡臭、腐蝕和揮發(fā)性,需要一定的操作安全要求;目前使用最多的氨水濃度一般小于25%,約20~21%,氨水中大部分為稀釋水,儲存、運輸規(guī)模大、成本高,但儲存和加工較前者簡單,使用更安全,管理更方便。與前兩種還原劑相比,尿素是無毒、無害的,沒有爆炸危險,運輸和儲存不涉及安全問題。尿素溶液是在噴進絕熱分解爐之后才熱解生成體積濃度小于5%的氨氣,遠(yuǎn)低于氨氣爆炸極限15%~28%,故使用尿素作為脫硝裝置還原劑可獲得較佳的安全環(huán)境,但在北方寒冷地區(qū)使用時需考慮尿素溶液結(jié)晶的問題。尿素和氨水兩種方案相比,尿素方案投資約5502萬元,運行費用約742萬元;氨水方案投資約4775萬元,運行費用約956萬元;尿素方案較氨水方案投資高727萬元,但運行費用年節(jié)省229萬元,綜合經(jīng)濟效益尿素方案優(yōu)于氨水方案,另瓦斯電廠使用的瓦斯為甲類易燃易爆氣體,另電廠還建有兩座1萬m3儲氣柜,辦公人員集中,距煤礦和鐵路運輸線距離較近,考慮到尿素比氨水安全性更高,故選用尿素作為還原劑。
在脫硝工藝中,根據(jù)催化劑催化反應(yīng)溫度區(qū)間不同,催化劑有反應(yīng)溫度大于420℃的高溫催化劑、300℃~420℃的中溫催化劑和120~300℃的低溫催化劑三種。已投入使用的脫硝催化劑有氧化鈦基、沸石、氧化鐵基及活性碳/焦等催化劑,其中氧化鈦基催化劑使用量最大,按成型工藝不同,氧化鈦基催化劑又可分為蜂窩式催化劑、板式催化劑和波紋式催化劑三種,其中蜂窩式市場占有率60%以上,板式催化劑占有率約30%,其他約占10%。
在常規(guī)燃煤電廠實施煙氣脫硝項目在催化劑的選取上,主要考慮煙氣中飛灰的因素,一方面要選擇流通截面較大的催化劑,便于飛灰通過,另一方面需要考慮催化劑結(jié)構(gòu)強度耐受飛灰磨損、沖刷。此外,在催化劑的配方選擇上,不僅需要考慮采用活性較高的材料,還需要考慮催化劑抗中毒性能。燃煤電廠飛灰中含有大量堿土金屬以及As、Cr等,易導(dǎo)致催化劑失活、中毒,因而在催化配方選擇上要兼顧活性和抗中毒性能。本項目為改造工程,現(xiàn)場場地狹窄,鍋爐進出口沒有空間單獨設(shè)置脫硝反應(yīng)器。理論上,燃機排放煙氣溫度480~500℃,可在余熱鍋爐進口采用高溫催化劑方案,或者在余熱鍋爐出口段(約150℃)采用低溫催化劑方案,高溫、低溫催化劑在電廠尚未有成功案例,故推薦采用技術(shù)成熟、使用較多的中溫催化劑,其學(xué)活性處于300~420℃之間最佳,因此考慮將現(xiàn)有鍋爐進行改造,用于安裝脫硝SCR反應(yīng)器。
目前,國產(chǎn)脫硝催化劑主要用于燃煤發(fā)電項目,由于燃煤電廠煙氣灰塵含量大、塵粒直徑大,故催化劑設(shè)計的孔徑也比較大,一般情況下其孔徑大于6.0mm,孔數(shù)通常在40孔以下,目前還沒有45孔的業(yè)績。而本項目為瓦斯發(fā)電尾氣脫硝,其煙氣灰塵量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于燃煤鍋爐,塵粒直徑也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于燃煤鍋爐煙氣塵粒。目前,國外燃?xì)廨啓C脫硝技術(shù)成熟,根據(jù)對國內(nèi)外燃?xì)廨啓C脫硝用催化劑情況的了解,燃?xì)獍l(fā)動機煙氣催化劑均采用小孔徑、大比表面積催化劑,其目的是降低催化劑的體積,減小阻力,降低投資。結(jié)合本項目實際狀況,現(xiàn)場兩臺余熱鍋爐間的凈距不足4.5m,若選用國產(chǎn)40孔催化劑,要達(dá)到相同的脫硝率,則催化劑體積用量和尺寸大大增加,場地空間受限,致使煙氣阻力也增加,會導(dǎo)致燃機背壓超過限值。另外雖然國產(chǎn)催化劑單價比進口催化劑便宜一點,但由于使用體積至少為進口催化劑的1.5倍,投資相差不大。另外,若按國產(chǎn)催化劑布置,沒有空間預(yù)留一層催化劑位置,做不到布置1+1模式,嚴(yán)重影響脫硝效率,還需改造鍋爐,增加投資。故推薦催化劑選用進口55孔催化劑(孔徑小于2.7mm),催化劑使用壽命3.4年。
燃機排出的煙氣溫度在480~500℃左右,設(shè)計選用的中溫催化劑的適用溫度范圍在300~420℃,無論是將脫硝SCR反應(yīng)器布置在余熱鍋爐本體內(nèi),還是將將SCR反應(yīng)器布置在余熱鍋爐的入口,都需要對現(xiàn)有煙道系統(tǒng)進行改造。若安裝在余熱鍋爐的入口,則需要在鍋爐入口新增加煙氣降溫模塊,占用較大的空間,結(jié)合本項目現(xiàn)場場地情況,不便于實施,故設(shè)計采用改造余熱鍋爐布置SCR方式。將現(xiàn)有余熱鍋爐過熱器和進口煙箱一起向煙氣入口方向移動,拉開過熱器同蒸發(fā)器之間的空間,在該部分空間順煙氣流向依次增加調(diào)溫受熱面、噴氨格柵和SCR反應(yīng)器,保證調(diào)溫受熱面出口煙氣溫度控制在300~420℃的溫度窗口,余熱鍋爐新增的該區(qū)域充當(dāng)反應(yīng)器功能。每臺余熱鍋爐設(shè)置1臺SCR反應(yīng)器,每臺SCR反應(yīng)器布置2個催化劑層(包含一個附加催化劑層),按照1+1配置。改造后的余熱鍋爐經(jīng)CFD計算機流場模擬計算,煙氣速度分布均勻,偏差在10%之內(nèi)。余熱鍋爐+SCR反應(yīng)器整體阻力增加約700Pa左右,總阻力約4500Pa,小于燃?xì)獍l(fā)動機排氣背壓<5000Pa的要求,故脫硝改造后煙氣系統(tǒng)不需要設(shè)置引風(fēng)機加壓。燃機排煙溫度和SCR反應(yīng)器入口的溫度變化關(guān)系曲線詳見圖1。
袋裝尿素或車載散裝尿素由電動葫蘆或氣力輸送系統(tǒng)輸送到尿素顆粒倉,再通過管道進入溶解罐里,用去離子水在溶解罐內(nèi)將固體尿素溶解成40%~50%的尿素溶液輸送至儲存罐儲存;尿素溶液通過循環(huán)泵、計量與分配模塊、尿素溶液噴嘴等進入絕熱分解室,余熱鍋爐入口引入的高溫?zé)煔庖餐ㄟ^高溫風(fēng)機加壓后送至分解室,高溫?zé)煔鈱㈧F化后的尿素液滴加熱,使之分解,生成NH3和CO2,再通過噴氨格柵噴嘴均勻噴入SCR反應(yīng)器前端的煙箱中。燃機排放的480~500℃高溫?zé)煔饨?jīng)過余熱鍋爐過熱器、新增調(diào)溫受熱面換熱后,煙氣溫度降至380℃左右,再與從噴氨格柵噴入的5%濃度氨氣充分混合后流經(jīng)催化劑,在催化劑的作用下使煙氣中NOx與氨氣進行氧化還原反應(yīng),生成N2和H2O,完成氮氧化物脫除過程,處理后的凈煙氣經(jīng)由SCR反應(yīng)器的出口煙箱回到余熱鍋爐的蒸發(fā)器、省煤器換熱后,通過余熱鍋爐排煙管排向大氣。
每臺余熱鍋爐單獨布置1臺SCR反應(yīng)器,單臺SCR反應(yīng)器煙氣流量46855Nm3/h,入口NOX(標(biāo)態(tài)、干基、15%O2)取 313mg/Nm3,出口 NOX(標(biāo)態(tài)、干基、15%O2)小于 50mg/Nm3,脫硝效率 84%。
該電廠目前煙氣中NOX排放濃度為313mg/Nm3,年排放氮氧化物總量1230t;進行煙氣脫硝改造后,脫硝效率按84%計算,煙氣中NOX排放濃度小于50mg/Nm3,年排放NOX總量為197t,每年可消減氮氧化物排放量1035t,極大的改善區(qū)域空氣環(huán)境,具有較好的社會環(huán)境效益。該項目為國內(nèi)第一個瓦斯電廠煙氣脫硝改造項目,于2015年底投入運行,已累計運行三年多,實際運行過程中脫硝效率可提高到90%以上,氮氧化物濃度控制在30mg/Nm3以下,運行效果較好,徹底解決了電廠煙囪“冒黃煙”問題,為瓦斯發(fā)電廠實施煙氣脫硝改造積累了經(jīng)驗,起到了較好的示范作用。