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        煤礦井下一氧化碳異常原因及處理對策

        2019-04-09 03:19:46
        煤礦現(xiàn)代化 2019年3期
        關(guān)鍵詞:永川一氧化碳采區(qū)

        張 清

        (重慶渝新能源有限公司永榮管理中心,重慶 榮昌 402465)

        1 礦井簡況

        永川煤礦位于重慶市永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)境內(nèi),于1951年3月開工建設(shè),1959年12月建成投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力45萬t/a,核定生產(chǎn)能力42萬t/a,礦井隸屬重慶能源投資集團(tuán)永榮礦業(yè)有限公司,屬國有企業(yè)。礦井采用平硐+暗斜井開拓方式,兩翼對角式抽出式機(jī)械通風(fēng),四級絞車串車提升,四級水泵接力排水,雙回路供電,走向長壁采煤法,采區(qū)前進(jìn)式區(qū)內(nèi)后退式開采。生產(chǎn)采區(qū)三個:分別為-500m水平北一采區(qū)、-350m水平下南一采區(qū)和-500m水平南一采區(qū),全礦共布置有三個采煤工作面,兩個掘進(jìn)工作面。

        2 一氧化碳異常地點(diǎn)及相關(guān)情況

        永川煤礦一氧化碳異常區(qū)域位于-500m水平南一采區(qū)-57202采煤工作面邊界。該面為-500m水平南一采區(qū)首采面,于2017年3月開始回采,出現(xiàn)一氧化碳異常情況時已推進(jìn)260m左右。該面采用沿空留巷無煤柱開采,只在采面邊界留設(shè)有保護(hù)煤柱。該面通風(fēng)方式為Y型通風(fēng),采用下行順向摻新的方式,由礦井南翼主風(fēng)機(jī)供風(fēng),正常生產(chǎn)風(fēng)量約為700m3/min(包括摻新風(fēng))。該面上尾巷末端設(shè)有調(diào)節(jié)風(fēng)墻,未全部封閉,有部分風(fēng)通過上尾巷和采空區(qū)進(jìn)入-500m南一采區(qū)南邊界上山(見圖1)。

        圖1 -57202采面正常開采時通風(fēng)系統(tǒng)圖

        3 一氧化碳異常事情經(jīng)過

        2017年7月21日13時36分,永川煤礦南翼總回風(fēng)巷發(fā)生了一起透水涉險事故,因透水沖刷巷道,導(dǎo)致大量砂石沖入南總回風(fēng)巷下部,造成南總回風(fēng)巷堵塞、南翼主要通風(fēng)機(jī)停運(yùn)、礦井全面停產(chǎn)。事故發(fā)生后,永川煤礦迅速成立事故搶險救援指揮部,永榮礦業(yè)公司救護(hù)大隊(duì)參與搶險救援,有序組織井下人員撤離,確保當(dāng)班入井所有人員全部安全出井。為了給南總回風(fēng)巷偵察、修復(fù)創(chuàng)造條件,避免礦井南翼相關(guān)區(qū)域瓦斯積聚,礦井先后兩次對井下通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,實(shí)施了北風(fēng)南調(diào)。2017年7月22日晚上20時,救護(hù)隊(duì)帶機(jī)沿-350m南大巷進(jìn)入南總回風(fēng)巷下口偵察時,隨身攜帶的多參檢測儀發(fā)現(xiàn)-350m南六石門以北大巷CO濃度達(dá)到13PPm。隨后,礦井安排救護(hù)隊(duì)員進(jìn)一步加強(qiáng)了對一氧化碳的跟蹤觀測,7月24日早上5時30分,發(fā)現(xiàn)-350m南六石門以北大巷CO濃度達(dá)到了18PPm(正常生產(chǎn)時沒有CO);7月24日晚上20時40分,發(fā)現(xiàn)-350m南六石門CO濃度達(dá)到了220PPm,為確保井下安全,指揮部立即下令停止井下作業(yè),撤出了井下所有人員,并向公司調(diào)度室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了匯報;7月26日下午18時30分,指揮部組織救護(hù)隊(duì)員帶機(jī)對一氧化碳來源進(jìn)行偵查,發(fā)現(xiàn)一氧化碳主要來源于南一采區(qū)南邊界-57202采面上巷尾部及-37208中巷尾部密閉處。

        4 一氧化碳異常原因分析

        一氧化碳出現(xiàn)異常涌出點(diǎn)位于南翼采區(qū)南邊界-57202采面獨(dú)立回風(fēng)流中,結(jié)合井下實(shí)際情況,分析認(rèn)定一氧化碳來自于-57202采空區(qū)遺留煤炭氧化自熱產(chǎn)生。

        1)礦井將57202采面定為礦井閉坑前南翼最后一個回采工作面,將原本應(yīng)預(yù)留的-350m下南二北邊界下山的護(hù)巷煤柱回采了約四分之三,一定程度破壞了其采空區(qū)的密封性;

        2)其余下的煤柱因受壓破壞后增大氧化面,類似于采空區(qū)遺煤;

        3)工作面回風(fēng)隨巷道在采場附近繞行,增加了通風(fēng)阻力、加劇了采空區(qū)漏風(fēng);

        4)南翼風(fēng)機(jī)停運(yùn),改變了工作面原通風(fēng)狀態(tài),改變了采空區(qū)氣象環(huán)境條件,造成局部區(qū)域風(fēng)量減弱,溫度升高,給煤層氧化自熱進(jìn)一步創(chuàng)造了條件。

        5)無乙稀、乙炔產(chǎn)生,說明未達(dá)到自燃階段。

        5 一氧化碳異常處理對策

        1)封堵疑似發(fā)生一氧化碳區(qū)域,采用注氮滅火技術(shù)處理一氧化碳。

        氮?dú)馐且环N無毒的不可燃?xì)怏w,無腐蝕性,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。既可以迅速有效地?fù)錅缑骰穑挚梢苑乐共煽諈^(qū)遺煤自燃。使用注氮處理一氧化碳具有恢復(fù)工作量小,不損壞設(shè)備等優(yōu)點(diǎn)。其原理:氮?dú)庾⑷氩煽諈^(qū)降低氧氣濃度。氮?dú)獾娜≈撇捎梅蛛x空氣制取氮?dú)狻?/p>

        注氮封堵是關(guān)鍵。永川煤礦對-57202采面所在區(qū)域于7月28日建造了4組密閉墻,封堵一氧化碳異常區(qū)域。具體如下(見圖2):

        圖2 一氧化碳異常區(qū)域封閉示意圖

        在距-37411開切眼以南不大于5m處的-37409中巷內(nèi)構(gòu)筑一道密閉墻(代號D),墻體厚度1.0m。

        距-350m主南配風(fēng)巷與-350m下南一南邊界交岔口以下15m處構(gòu)筑一道防沖擊墻,高度1.5m,墻體厚度1.0m;再在該防沖擊墻以上間隔10m處構(gòu)筑一道密閉墻(代號C),墻體厚度1.0m。

        距-37210中巷開口點(diǎn)以南不大于5m處建造一道密閉墻(代號B),墻體厚度1.0m。

        距-57202中巷開口點(diǎn)以南不大于5m處建造一道密閉墻(代號A),墻體厚度1.0m。

        -37411中巷因積水將巷道全部封閉。

        2)注氮可靠。永川煤礦自身沒有注氮設(shè)備,發(fā)生一氧化碳異常后從南桐公司租用注氮機(jī),于7月29日開始通過A、B兩道墻上預(yù)留孔向封閉區(qū)內(nèi)注氮處理一氧化碳。其注氮管路利用礦井先前安設(shè)的∮108壓風(fēng)無縫鋼管,要求不漏氣、不堵塞,注氮機(jī)安設(shè)在-500m水平南一采區(qū)下車場。先后連續(xù)累計向封閉區(qū)域注氮42.5756萬m3。

        3)采用均壓通風(fēng)技術(shù)處理一氧化碳異常。均壓通風(fēng)處理一氧化碳異常實(shí)質(zhì)是借助均壓防滅火技術(shù),利用風(fēng)窗、風(fēng)機(jī)、調(diào)壓管等調(diào)壓設(shè)備,改變漏風(fēng)區(qū)域的壓力分布,降低漏風(fēng)壓差,減少漏風(fēng),從而達(dá)到抑制遺煤自自燃、惰化火區(qū)或熄滅火源的目的。

        永川煤礦利用調(diào)節(jié)風(fēng)窗改變一氧化碳異常區(qū)域壓力分布,先后在-37210中巷密閉墻外側(cè)、-57202中巷密閉墻外側(cè)進(jìn)風(fēng)端以及采區(qū)內(nèi)上部不用車場進(jìn)風(fēng)側(cè)等建造調(diào)節(jié)風(fēng)墻,達(dá)到一氧化碳異常區(qū)域均壓的目的。

        4)加強(qiáng)日常檢測手段,開展定期清風(fēng)堵漏,每天均壓通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)查,每天氣體取樣化驗(yàn)檢測、每班注氮系統(tǒng)檢查。

        6 實(shí)施效果

        根據(jù)每天取樣分析化驗(yàn)情況看,封堵區(qū)域回風(fēng)側(cè)(下南一南邊界密閉墻內(nèi))一氧化碳、氧氣濃度自9月11日起開始呈下降趨勢。一氧化碳于9月18日后持續(xù)穩(wěn)定在10ppm以下;氧氣在9月23之后,封閉區(qū)域幾組密閉墻內(nèi)均持續(xù)穩(wěn)定在5%以下;礦井空氣中及封閉區(qū)域內(nèi)均未檢測出乙稀、乙炔氣體;空氣溫度及封閉區(qū)域內(nèi)水溫?zé)o異常變化,滿足《煤礦安全規(guī)程》依據(jù)火區(qū)啟封條件,達(dá)到了預(yù)期效果(見圖 3、圖 4)。

        圖3 下南一南邊界密閉內(nèi)CO氣體分析曲線

        圖4 下南一南邊界密閉內(nèi)O2氣體分析曲線

        7 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及結(jié)論

        1)強(qiáng)化通風(fēng)系統(tǒng)管理。通風(fēng)系統(tǒng)是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)的主要組成部分,其目的是礦井各作業(yè)地點(diǎn)供給新鮮空氣、排出污濁空氣,可見通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠至關(guān)重要性。應(yīng)嚴(yán)格每周一次安全評估及專業(yè)檢查通風(fēng)系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

        2)強(qiáng)化采空區(qū)氣體檢測。按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等定期檢查,特別是對采空區(qū)密閉墻內(nèi)氣體進(jìn)行了每月一次的取樣化驗(yàn),檢測是否存在一氧化碳等氣體存在。

        3)強(qiáng)化應(yīng)急值守。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值守制度,每天確保礦領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一起值班,應(yīng)急值守期間,值守工作人員要保證24小時通訊聯(lián)絡(luò)暢通,確保各類突發(fā)信息報告及時、處置及時。

        4)強(qiáng)化風(fēng)險排查。永川煤礦發(fā)生“7.21”透水涉險事故發(fā)生的根本原因就是對周邊小礦的排查不到位,致使開采所形成的老空水壓穿了南總回風(fēng)巷穿過的三號(火夾)煤層煤巖柱而發(fā)生的透水事故,造成南翼風(fēng)機(jī)停運(yùn),改變了工作面原通風(fēng)狀態(tài),改變了采空區(qū)氣象環(huán)境條件,造成局部區(qū)域風(fēng)量減弱,溫度升高,采空區(qū)落煤及采區(qū)邊界留設(shè)煤柱被壓碎后氧化產(chǎn)生了一氧化碳。

        認(rèn)真做好專業(yè)風(fēng)險排查,開展好專業(yè)風(fēng)險隱患排查整治,做到由分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自抓,做到排查有計劃,檢查有結(jié)果,隱患整改有方案,安全措施有保障,通過排查和整治,最大限度預(yù)防各類災(zāi)害和事故發(fā)生。

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