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        基于CFD和聲學(xué)風(fēng)洞的某SUV整車氣動(dòng)噪聲性能提升

        2019-04-07 12:24:12黃祚華王小碧翁文同
        汽車工程學(xué)報(bào) 2019年6期
        關(guān)鍵詞:側(cè)窗后視鏡風(fēng)洞

        黃 勇,黃祚華,姚 璐,王小碧,翁文同

        (東風(fēng)汽車公司 技術(shù)中心,武漢 430058)

        當(dāng)動(dòng)力總成和路面激勵(lì)噪聲得到有效控制時(shí),在高速行駛工況下,風(fēng)激勵(lì)引起的車內(nèi)噪聲問題便凸顯出來,客戶對氣動(dòng)噪聲問題的抱怨率逐年上升。研究表明:車速超過90 km/h時(shí),車內(nèi)氣動(dòng)噪聲開始出現(xiàn);車速超過120 km/h時(shí),氣動(dòng)噪聲貢獻(xiàn)60%以上;車速超過140 km/h時(shí),氣動(dòng)噪聲貢獻(xiàn)80%以上。近年來,整車氣動(dòng)噪聲的開發(fā)逐漸成為各主機(jī)廠的研究熱點(diǎn)。聲學(xué)風(fēng)洞測試能夠排除動(dòng)力總成和路面的影響,結(jié)果可靠,重復(fù)性好,是分析氣動(dòng)噪聲的最常用的方法之一。

        1978年,豐田公司的WATANABE等[1]在風(fēng)洞試驗(yàn)室對整車的外形氣動(dòng)噪聲進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)分析。1999年,康奈爾大學(xué)的GEORGE教授對整車的氣動(dòng)噪聲進(jìn)行較全面的介紹,詳細(xì)闡述了其產(chǎn)生機(jī)理和控制方法,并提出了初略的預(yù)測方法[2]。同年,日產(chǎn)汽車的LIDA對風(fēng)洞的測試技術(shù)進(jìn)行了詳盡描述,從氣動(dòng)噪聲的客觀測量到主觀評價(jià),系統(tǒng)地介紹了氣動(dòng)噪聲的評價(jià)方法[3]。早期的氣動(dòng)噪聲控制方法主要體現(xiàn)在測試與經(jīng)驗(yàn)估算上。隨著計(jì)算技術(shù)和氣動(dòng)聲學(xué)理論的發(fā)展,近年來,利用仿真計(jì)算進(jìn)行車內(nèi)氣動(dòng)噪聲的預(yù)測成為新的研究方法。

        某自主品牌SUV車型在上市后,客戶對高速行駛的氣動(dòng)噪聲一直有抱怨,為了補(bǔ)齊新款產(chǎn)品的短板,提升其品質(zhì),通過市場調(diào)研和數(shù)據(jù)測試,充分掌握了上一代車型客戶的抱怨點(diǎn)和產(chǎn)品性能的薄弱點(diǎn),在開發(fā)新款車型時(shí) ,對關(guān)鍵局部造型進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)提升和改進(jìn)了車身隔音、密封等關(guān)鍵部位,并利用聲學(xué)風(fēng)洞進(jìn)行了方案驗(yàn)證。新車型的氣動(dòng)噪聲性能得到明顯提升,大幅降低了客戶抱怨率。

        1 整車外形氣動(dòng)噪聲源分析

        整車外形氣動(dòng)噪聲產(chǎn)生的根本原因是車身外表的流動(dòng)分離引起的壓力脈動(dòng)。氣流流過車體表面,因形狀發(fā)生改變,從而產(chǎn)生由流動(dòng)分離、氣流脫體和尾渦引起的周期性壓力脈動(dòng),導(dǎo)致鈑金振動(dòng)向車內(nèi)輻射噪聲。

        1.1 瞬態(tài)外流場計(jì)算基本理論

        計(jì)算模型采用格子玻爾茲曼計(jì)算方法,屬于流體力學(xué)非定常的解析方法[4],時(shí)間步長短,能夠準(zhǔn)確捕捉渦脫落結(jié)構(gòu)和局部的流動(dòng)特性,詳細(xì)記錄外表面的壓力脈動(dòng)。與傳統(tǒng)的N-S方程不同,格子玻爾茲曼方程為:

        式中:f(x,v,t)為粒子在時(shí)間t、速度v時(shí)的概率分布方程;Θ為滿足守恒定律的粒子碰撞算子。流體密度ρ(和速度v均通過瞬時(shí)總和來獲得:

        利用商業(yè)化軟件PowerFlow 代碼,得到整車外流場,數(shù)值仿真車速為 140 km/h,全細(xì)節(jié)模型如圖1所示,最小網(wǎng)格設(shè)置為0.5 mm,仿真物理時(shí)間為1 s,0°偏航角,格柵設(shè)置為打開。整車模型如圖2所示。

        圖1 模型細(xì)節(jié)

        圖2 整車模型

        根據(jù)仿真計(jì)算得到的外部流場如圖 3所示,主要的外部聲源集中在機(jī)罩蓋分縫位置、雨刮、落水槽、A柱、后視鏡、前側(cè)翼、前輪腔體等區(qū)域。計(jì)算結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)判斷基本一致,能夠較為真實(shí)地反映車身外表面的流動(dòng)特性和聲源大致位置[5],為下一步造型的局部優(yōu)化提供依據(jù)。

        圖3 聲源渦量顯示圖

        1.2 聲源識別風(fēng)洞試驗(yàn)

        車外聲源識別在上海同濟(jì)大學(xué)地面交通風(fēng)洞中心進(jìn)行,車速為140 km/h,聲源識別系統(tǒng)采用德國某公司的聲源識別系統(tǒng),專為風(fēng)洞試驗(yàn)設(shè)計(jì)的拋物線形陣列,尺寸為2 m×2 m,目前所用通道數(shù)為120個(gè);分析系統(tǒng)基于波束成型技術(shù)的聲源識別軟件NoiseImage,支持風(fēng)洞漂移量修正。陣列布置在流場外,平行于風(fēng)洞測試段的軸對稱線的距離為4.9 m;軸向位置將陣列中心與車身中線位置對齊。試驗(yàn)時(shí)的環(huán)境溫度為20~23 ℃,相對濕度為42%~47%,大氣壓力為102.1~102.4 kPa。本次試驗(yàn)中測試使用120個(gè)傳聲器通道,采樣率為48 kHz,采樣時(shí)間為4 s。

        聲學(xué)風(fēng)洞聲源識別結(jié)果如圖4所示。車外聲源能量集中體現(xiàn)在前輪罩腔體、風(fēng)窗蓋板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、流水槽、后視鏡等區(qū)域。這些區(qū)域更容易發(fā)生流動(dòng)分離,引起強(qiáng)烈的壓力脈動(dòng),產(chǎn)生氣動(dòng)噪聲。

        圖4 聲學(xué)風(fēng)洞聲源識別

        2 外形氣動(dòng)噪聲性能提升

        根據(jù)數(shù)值仿真與聲學(xué)風(fēng)洞測試的對比結(jié)果,更進(jìn)一步確認(rèn)了整車的主要聲源位置,為后續(xù)的造型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了可靠的支撐。

        2.1 后視鏡氣動(dòng)噪聲優(yōu)化

        后視鏡突出的鈍體結(jié)構(gòu)暴露在氣流沖擊中,其尾部極易發(fā)生流動(dòng)分離,產(chǎn)生強(qiáng)烈的壓力脈動(dòng)。其產(chǎn)生機(jī)理主要分為兩類:(1)后視鏡支座以及角度導(dǎo)流引起壁面輻射所致的壓力脈動(dòng)聲源,如圖5所示。(2)后視鏡本體氣流分離的湍流噪聲,如圖6所示。

        圖5 側(cè)窗壁面壓力

        圖6 后視鏡尾渦

        基于以上原理分析,以減小后視鏡尾部分離渦大小和采用導(dǎo)流設(shè)計(jì)降低側(cè)窗壓力為原則,提出8項(xiàng)改進(jìn)對策(表1)。

        表1 后視鏡改進(jìn)對策說明

        限于篇幅,本文沒有將所有改進(jìn)方案全部呈現(xiàn),支座的部分改進(jìn)方案如圖7所示,后視鏡型面的部分改進(jìn)方案如圖8所示。

        圖7 后視鏡支架改進(jìn)

        圖8 后視鏡型面改進(jìn)

        實(shí)施以上8項(xiàng)改進(jìn)對策后,流場分析結(jié)果如圖9所示,后視鏡尾渦區(qū)域大大減小,并且快速收斂,尾渦遠(yuǎn)離玻璃方向流動(dòng),減少了壁面的湍流壓力脈動(dòng),同時(shí)也降低了輻射噪聲。

        圖9 后視鏡尾部流場

        為了驗(yàn)證改進(jìn)前后的效果,利用聲學(xué)風(fēng)洞進(jìn)行測試,為了排除側(cè)窗隔音的影響,僅對比側(cè)窗表面的聲壓。監(jiān)測點(diǎn)取在后視鏡尾部,如圖10所示。

        圖10 側(cè)窗表面監(jiān)測點(diǎn)

        兩款后視鏡引起的側(cè)窗表面聲壓級,優(yōu)化后方案在監(jiān)測點(diǎn)1位置,800 Hz以上聲壓級降低約10 dB(A)以上,在監(jiān)測點(diǎn)2位置,寬頻帶聲壓級約下降了10 dB(A),如圖11和圖12所示。

        圖11 側(cè)窗表面監(jiān)測點(diǎn)1聲壓級

        圖12 側(cè)窗表面監(jiān)測點(diǎn)2聲壓級

        2.2 A柱氣動(dòng)噪聲優(yōu)化

        氣流繞過A 柱向側(cè)窗流動(dòng),這部分氣流導(dǎo)致的流動(dòng)分離是造成前排位置風(fēng)激勵(lì)寬頻帶噪聲的主要原因。在流動(dòng)分離的渦流區(qū),如果壓力梯度較大,也會(huì)造成靠近A柱的車門密封條的氣吸噪聲[6]。利用聲學(xué)風(fēng)洞,對上一款SUV車型A柱的斷面進(jìn)行了臨時(shí)方案驗(yàn)證,采用油泥填充的方式增大寬度,推遲了該區(qū)域的流動(dòng)分離,如圖13所示,寬度由8 mm(d1)增大到18 mm(d2)。風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果表明,增大A柱寬度能夠提升車內(nèi)AI,效果達(dá)2.5%,如圖14所示。

        圖13 A柱斷面優(yōu)化

        圖14 優(yōu)化結(jié)果

        2.3 雨刮氣動(dòng)噪聲優(yōu)化

        雨刮作為車身表面的凸起物,氣流在經(jīng)過雨刮時(shí),容易發(fā)生分離,形成復(fù)雜的非定常渦,導(dǎo)致汽車前風(fēng)擋位置形成較強(qiáng)的壓力脈動(dòng),從而產(chǎn)生氣動(dòng)噪聲[7]。新款開發(fā)車型在設(shè)計(jì)前期進(jìn)行了角度和視野的校核,在不影響前方視野的前提下,將發(fā)動(dòng)機(jī)罩后邊緣抬高,雨刮隱藏在機(jī)罩蓋后部,避免了氣流的直接沖擊,減少了雨刮氣動(dòng)噪聲。與老款車型的雨刮布置相比,車內(nèi)AI提升了2%。

        圖15 雨刮隱藏式布置

        圖16 雨刮貢獻(xiàn)量分析

        2.4 風(fēng)窗蓋板區(qū)域氣動(dòng)噪聲優(yōu)化

        發(fā)動(dòng)機(jī)前端氣流沿著發(fā)動(dòng)機(jī)罩表面向后流動(dòng),在機(jī)罩后邊緣發(fā)生分離,然后在風(fēng)窗蓋板區(qū)域形成分離渦,分離渦流經(jīng)過雨刮,會(huì)再次形成分離渦,從而產(chǎn)生較強(qiáng)的壓力脈動(dòng),并通過前風(fēng)擋向車內(nèi)傳遞。根據(jù)參考文獻(xiàn)[8],封堵此區(qū)域可以減少A柱、側(cè)窗和后視鏡底座區(qū)域,但是會(huì)增加前風(fēng)擋壓力脈動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在新款SUV風(fēng)洞測試中,對該區(qū)域進(jìn)行了驗(yàn)證,采用油泥填充該空腔,如圖17所示。封堵空腔后,車內(nèi)AI值提升了6%,主要貢獻(xiàn)頻率為2 000~3 000 Hz,最高貢獻(xiàn)噪聲為3 dB(A),如圖18所示。

        圖17 風(fēng)窗蓋板區(qū)域填充

        圖18 填充后的結(jié)果

        2.5 下車體湍流噪聲優(yōu)化

        汽車下車體布置復(fù)雜,由動(dòng)力總成、排氣系統(tǒng)、油箱、懸架等部件組成,既要降噪減阻,又要冷卻散熱。底盤布置不合理,會(huì)引起強(qiáng)烈的湍流,產(chǎn)生中低頻脈動(dòng)噪聲[8-9]。為了驗(yàn)證底部湍流噪聲對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn),利用木芯板對底部護(hù)板進(jìn)行全封堵,如圖19所示。由圖20可知,底部氣流封堵對車內(nèi)聲壓總值(Overall All,OA)貢獻(xiàn)大,前排OA值貢獻(xiàn)5.5 dB(A)。由于車內(nèi)90%以上的能量都是由下部和前輪腔氣流引起的,所以優(yōu)化底部流場和提升底部隔音是降低車內(nèi)氣動(dòng)噪聲最有效的途徑之一。

        圖19 底盤全封堵方案

        圖20 車內(nèi)噪聲頻譜

        采用臨時(shí)方案試制保險(xiǎn)杠底部氣壩以減少輪腔位置氣流量,從而減少輪腔位置的流動(dòng)分離及此處的壓力脈動(dòng),最終降低氣動(dòng)噪聲。試驗(yàn)研究表明,增加氣壩對改善車內(nèi)的低頻噪聲有較好的效果,如圖21和圖22所示。

        圖21 增加保險(xiǎn)杠氣壩

        圖22 增加氣壩對車內(nèi)噪聲貢獻(xiàn)

        3 車身隔音和密封提升

        3.1 車身密封改進(jìn)

        車身密封不良會(huì)引起泄漏噪聲,通過風(fēng)洞試驗(yàn)“開窗法”識別出老款車型的主要泄漏位置[10],貢獻(xiàn)較大的部位主要有:玻璃導(dǎo)槽、后視鏡底座、后視鏡線束穿孔密封、白車身氣密性和車門密封等,需要對這些部件部位進(jìn)行改善。限于篇幅,這里不作過多說明。重點(diǎn)說明玻璃導(dǎo)槽的改進(jìn),經(jīng)過風(fēng)洞分析,導(dǎo)槽對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)量較大,對車內(nèi)AI貢獻(xiàn)達(dá)11%,為了在導(dǎo)槽升降耐久、夾持力和密封之間尋求平衡,經(jīng)過了多輪驗(yàn)證,最終確定平衡優(yōu)化方案,如圖23所示,在導(dǎo)槽的內(nèi)側(cè)增加一個(gè)反向唇邊,經(jīng)過風(fēng)洞試驗(yàn)的“開窗法”驗(yàn)證,對車內(nèi)AI貢獻(xiàn)量降低為1%以內(nèi)。

        圖23 導(dǎo)槽密封提升說明

        3.2 車身隔音提升

        側(cè)窗和底部隔音外部聲源向車內(nèi)傳遞的主要路徑,設(shè)計(jì)前期就將其側(cè)窗玻璃厚度由3.5 mm提升至4 mm,提高了后視鏡、A柱區(qū)域聲源向車內(nèi)的輻射噪聲。同時(shí),對地毯隔音墊總成也進(jìn)行了全面提升,相比于老款車型,地毯增加重涂層,面密度提升至2.4 kg/m2,增加了地板的覆蓋面積,減少了鈑金裸露面積。地板隔音性能提升后,底部的聲傳遞函數(shù)降低了3 dB(A)。車身隔音改進(jìn)前后結(jié)果對比,如圖24所示。

        圖24 車身隔音改進(jìn)前后結(jié)果對比

        3.3 車身表面空腔噪聲優(yōu)化

        汽車外表面存在很多不連續(xù)的過渡之處,如圖25所示,外流場經(jīng)過這些不連續(xù)的空腔位置時(shí),會(huì)發(fā)生流動(dòng)分離,產(chǎn)生強(qiáng)烈的壓力脈動(dòng),并向車內(nèi)輻射噪聲??涨辉肼暡粌H與其深度和寬度有緊密聯(lián)系,還與相對車身的位置有重要關(guān)系[5]。對其空腔噪聲發(fā)生機(jī)理,相關(guān)文獻(xiàn)已經(jīng)進(jìn)行了較為深入的研究[8]。

        圖25 車身不連續(xù)處空腔

        圖26 后擾流板間隙

        各區(qū)域的貢獻(xiàn)量分析見表2,不同位置的空腔對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)頻段不同,增加分縫密封條是控制車身表面空腔噪聲的主要手段,還未見到從空腔本身形狀來優(yōu)化此類噪聲的相關(guān)文獻(xiàn),這也是未來研究的熱點(diǎn)。

        表2 表面空腔貢獻(xiàn)量分析

        圖27 尾門上部空腔密封貢獻(xiàn)

        圖28 整車氣動(dòng)噪聲優(yōu)化前后結(jié)果對比

        4 風(fēng)洞試驗(yàn)驗(yàn)證

        為了保證試驗(yàn)結(jié)果的可靠性和準(zhǔn)確性,驗(yàn)證測試在聲學(xué)風(fēng)洞試驗(yàn)室進(jìn)行。風(fēng)速為140 km/h,測點(diǎn)布置在4個(gè)座椅的外耳位置,同時(shí)在車外布置監(jiān)測點(diǎn)。

        基于上述外形氣動(dòng)噪聲的改進(jìn),相比上一代產(chǎn)品,新款車型車內(nèi)氣動(dòng)噪聲性能得到明顯提升,主觀感受無泄漏噪聲,車內(nèi)安靜舒適,前后乘員能夠清晰地交談。如圖28所示,在車速為140 km/h的工況下,車內(nèi)AI提升10%,車內(nèi)的整體聲壓級約降低了1.8 dB(A),新款產(chǎn)品的整體性能得到明顯提升。

        5 結(jié)論

        針對某款全新開發(fā)的SUV車型,利用CFD仿真和聲學(xué)風(fēng)洞對其進(jìn)行整體的氣動(dòng)噪聲性能提升。綜合利用仿真和風(fēng)洞聲源識別技術(shù)確定了外形氣動(dòng)噪聲聲源,重點(diǎn)對后視鏡、A柱、雨刮布置、底部等區(qū)域進(jìn)行造型優(yōu)化,在降低外部聲源的同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了車體的隔音性能,降低了外部聲能量向車內(nèi)的傳遞,同時(shí)也優(yōu)化了車體的密封性能,降低了泄漏噪聲。利用開窗法對車身不連續(xù)表面的空腔進(jìn)行了驗(yàn)證,新款車型的車內(nèi)氣動(dòng)噪聲水平得到改進(jìn)。通過本研究可得出以下結(jié)論:

        (1)上車體產(chǎn)生的噪聲主要分布在中高頻,對車內(nèi)AI影響較大,下車體產(chǎn)生的氣動(dòng)噪聲分布在中低頻,對車內(nèi)的整體噪聲總值影響較大。

        (2)表面空腔引起的氣動(dòng)噪聲頻率特性跟其位置和空腔深度、寬度都有關(guān)系。

        (3)利用仿真和試驗(yàn)相結(jié)合的方法能夠更準(zhǔn)確地確定聲源和改進(jìn)方向。

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