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        迷宮壓縮機(jī)組合活塞裙斷裂失效分析

        2019-04-04 07:23:32李玉艷
        壓縮機(jī)技術(shù) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:機(jī)械性能內(nèi)壁端面

        李玉艷

        (江蘇錫壓石化裝備有限公司,江蘇無錫214001)

        1 引言

        某油氣公司一臺(tái)迷宮壓縮機(jī)在裝置運(yùn)行一年后突然振動(dòng)連鎖停機(jī),停機(jī)后盤車不動(dòng)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),其三級(jí)活塞套進(jìn)氣側(cè)有部分碎裂掉落,碎片在活塞上蓋頂部。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋,該機(jī)在連鎖停機(jī)前4日由于裝置現(xiàn)場(chǎng)停水,機(jī)組由于Ⅲ級(jí)溫度高高聯(lián)鎖停車,后循環(huán)水供水恢復(fù)后重新開啟壓縮機(jī)。

        2 活塞套斷裂分析

        2.1 宏觀形貌分析

        該Ⅲ級(jí)活塞組件防松螺母沒有松動(dòng)跡象,活塞套表面碎裂側(cè)局部磨損量較大,碎裂對(duì)側(cè)磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)鋁材的熔連;活塞套上下壓緊端面下沉分別為1.0 mm和0.5 mm,其表面有較深的周向印痕(非整圈,每小段約30 mm左右),端面邊緣不接觸處形成銳邊;活塞套安裝側(cè)面有明顯的旋轉(zhuǎn)痕跡,斷裂位置周圍有明顯的軸向運(yùn)動(dòng)痕跡,局部狀態(tài)?;钊M活塞套斷裂段位于活塞上蓋安裝端面以上,經(jīng)測(cè)量,該活塞套斷裂處長(zhǎng)約310 mm,占圓周的2/5,如圖1所示。

        2.1.1 周向運(yùn)動(dòng)

        據(jù)觀察,該Ⅲ級(jí)活塞在運(yùn)行過程中活塞套與活塞上下蓋發(fā)生了相對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),且旋轉(zhuǎn)角度不大;由于活塞套與上下蓋的結(jié)合面在旋轉(zhuǎn)研磨過程中造成活塞套(鍛鋁材料)端面材料磨損,使得結(jié)合面的殘余預(yù)緊力不足或喪失。

        本活塞套在運(yùn)行過程中應(yīng)有較大的扭轉(zhuǎn)力,原因?yàn)榫植坎粮?,因缸體及活塞套不能絕對(duì)圓,各部位客觀存在溫度差異而造成膨脹不一,所以活塞套與氣缸壁之間必然存在局部間隙差異,在特殊情況下(如超溫)便可能造成局部擦缸。本機(jī)在Ⅲ級(jí)溫度高高聯(lián)鎖停車,其連鎖溫度值為105℃(缸內(nèi)溫度超出此溫度,約為115℃),經(jīng)計(jì)算,活塞套徑向均勻膨脹值約為0.56 mm,而本活塞套與氣缸壁的總間隙為0.51 mm,從損壞的活塞套也可看出整體擦缸并局部嚴(yán)重,所以本活塞故障前的運(yùn)行過程中有扭轉(zhuǎn)力作用。此扭轉(zhuǎn)力若能克服預(yù)緊形成的最大靜摩擦力便出現(xiàn)摩擦旋轉(zhuǎn),其可能的情況為:(1)扭轉(zhuǎn)力較大;(2)殘余預(yù)緊較小。

        2.1.2 軸向運(yùn)動(dòng)

        由于相對(duì)旋轉(zhuǎn)磨損,活塞套與上下活塞蓋結(jié)合面的預(yù)緊力缺失,在往復(fù)運(yùn)動(dòng)中,活塞套與上下蓋發(fā)生軸向相對(duì)運(yùn)動(dòng),結(jié)合端面不斷受到?jīng)_擊,造成了端面進(jìn)一步凹陷;同時(shí),由于活塞套的開裂,在運(yùn)動(dòng)過程中與活塞蓋振顫接觸,形成了部分軸向運(yùn)動(dòng)痕跡。

        在交變的扭轉(zhuǎn)力及軸向沖擊力共同作用下,活塞套最大應(yīng)力處(也可能初始缺陷或損傷處)出現(xiàn)裂紋并逐漸擴(kuò)展,在約3.3×106次循環(huán)后完全斷裂并頂缸振動(dòng)停機(jī)。

        圖1 宏觀形貌

        圖2 失效部位的放大圖

        2.1.3 多源疲勞斷裂[1]

        活塞套斷口沒有塑性變形痕跡,據(jù)觀察可知,此活塞套失效屬于多源性失效,主斷口比較光滑,在其上可見典型的疲勞平臺(tái)形貌[2],長(zhǎng)約40 mm左右,見圖2(a)所示,可見此材料的失效屬于典型的疲勞斷裂。疲勞源位于活塞套內(nèi)壁直角處的應(yīng)力集中處,活塞套上未斷裂部分處R1的圓角尚且保存完好,但斷裂部位的R1角已被磨平,說明活塞蓋與活塞套內(nèi)壁在工作過程中(或故障過程中)發(fā)生了一定的偏心磨損,且在安裝端面上存在磨損程度約1 mm左右的嚴(yán)重粒子磨損痕跡,見圖2(a)箭頭所示,圖2(b)及(c)為擴(kuò)展區(qū)次裂紋源形貌。

        2.2 微觀分析

        為弄清此活塞套過早疲勞失效的原因,對(duì)圖2(a)中的主裂紋源區(qū)進(jìn)行掃描電鏡及能譜儀分析。掃描電鏡結(jié)果亦表明裂紋源起始于活塞套內(nèi)壁直角處的應(yīng)力集中處,且此處存在明顯的磨損痕跡見圖3。在主斷口上存在的疲勞條帶,亦證明導(dǎo)致此產(chǎn)品過早失效是疲勞斷裂所致,同時(shí)電鏡分析在斷口上也未見縮孔、氣孔、夾雜等材料自身缺陷。

        3 材質(zhì)分析

        3.1 化學(xué)成分

        該活塞套設(shè)計(jì)材料為2A70,采用直讀光譜儀對(duì)失效活塞套進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示,化學(xué)成分符合GB/T3190-2008《變形鋁及鋁合金加化學(xué)成分》標(biāo)準(zhǔn)要求。

        3.2 金相組織

        在失效活塞套的完好處取金相試樣進(jìn)行組織及純凈度檢驗(yàn),結(jié)果表明,材料致密性良好,未見微觀孔洞、裂紋等缺陷,且材料的金相組織為正常2A70鋁合金的a+S相+FeNiAl9相組織,見圖4。

        3.3 機(jī)械性能

        對(duì)該活塞套取樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn),主要機(jī)械性能結(jié)果見表2。

        本活塞套在正常工況下,迷宮外壁(筒狀)受到徑向氣體壓力,由排氣壓力遞減至進(jìn)氣壓力,由于直徑1.5 mm的呼吸孔存在,長(zhǎng)期運(yùn)行中內(nèi)外壁的徑向受力達(dá)到平衡;活塞套上與活塞上下蓋貼合的安裝端面受到軸向的壓緊力和氣體力,此為活塞套的主要受力方式,經(jīng)計(jì)算,本活塞套預(yù)緊后在排氣壓力的情況下,該端面最大受力為29.9 MPa,遠(yuǎn)小于材料的屈服極限。

        4 分析與討論

        從前面的分析結(jié)果可見,此活塞套化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,組織的致密性良好,未見明顯缺陷,機(jī)械性能也符合標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,該活塞套材料本身并不存在導(dǎo)致其早期疲勞失效的因素。

        圖3 主裂紋源形貌

        表1 化學(xué)成分含量表

        圖4 a+S相+FeNiA19相

        表2 材料主要機(jī)械性能

        由于該活塞套主斷口處的材料已經(jīng)崩落,無法觀察其內(nèi)壁磨損情況,但在圖1橢圓區(qū)標(biāo)記處與其一致的活塞套斷裂末端內(nèi)壁磨損處,存在與活塞套周向磨損犁溝分布一致的從內(nèi)向外擴(kuò)展的磨削裂紋[3],見圖5、6所示。圖5為裂紋宏觀形貌,圖6為從活塞套內(nèi)壁磨損處,從內(nèi)向外壁擴(kuò)展的磨削裂紋,此類裂紋在交變應(yīng)力周期反復(fù)作用下,失穩(wěn)擴(kuò)展,直至活塞套最終疲勞斷裂。

        圖5 失效活塞套內(nèi)壁磨削裂紋

        圖6 磨削處裂紋從內(nèi)向外擴(kuò)展特征

        5 結(jié)論

        (1)該活塞套在故障之前出現(xiàn)局部嚴(yán)重擦缸、結(jié)合面旋轉(zhuǎn)摩擦、軸向相對(duì)運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象。

        (2)活塞套斷裂屬于多源疲勞斷裂,是交變的扭轉(zhuǎn)力及軸向沖擊力的共同作用導(dǎo)致;因運(yùn)行條件突變或使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐苫钊變?nèi)壁局部區(qū)域偏心磨損且產(chǎn)生磨削裂紋,為疲勞失效的萌生提供了必要條件。

        (3)活塞套材料化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,組織的致密性良好,未見明顯缺陷,機(jī)械性能也符合標(biāo)準(zhǔn)要求,該活塞套材料本身并不存在導(dǎo)致其早期疲勞失效的因素。

        (4)迷宮壓縮機(jī)在運(yùn)行過程中,應(yīng)盡量在設(shè)計(jì)的工藝條件下運(yùn)行,避免超溫超載。

        (5)活塞套安裝時(shí)可適當(dāng)增大其初始預(yù)緊,使活塞在極端工況下,仍能保留較大的殘余預(yù)緊力,以盡可能避免故障發(fā)生。

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