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        一種基于機(jī)器人的 磨床智能化換輥系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2019-03-30 03:58:16上海寶信軟件股份有限公司劉志
        智能制造 2019年12期
        關(guān)鍵詞:智能化系統(tǒng)

        文|上海寶信軟件股份有限公司 劉志

        一、項(xiàng)目簡介

        不銹鋼鋼廠或硅鋼單機(jī)架冷軋磨輥間主要承擔(dān)各20 輥(或18 輥)軋機(jī)的工作輥/中間輥表面磨削、軸承座拆裝等任務(wù),其最重要的設(shè)備是工作輥/中間輥小磨床。

        為了滿足磨輥間對高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益和低能耗的總體要求,減小軋輥在裝卸時(shí)對磨床的撞擊,提高軋輥磨削精度、降低磨床的故障率,一般在磨輥車間配備軋輥?zhàn)詣友b載裝置。由于單機(jī)架冷軋軋輥的重量都在30~300kg 之間,且目前全國使用的磨床大部分都是依靠人工操作的手動磨床,因此通過對手動磨床的部分改造實(shí)現(xiàn)磨床智能化換輥是當(dāng)前要實(shí)現(xiàn)自動磨輥間非常重要的一步。

        上海寶信軟件股份有限公司智能裝備事業(yè)本部自主研發(fā)的一種基于機(jī)器人的磨床智能化換輥系統(tǒng)全自動實(shí)現(xiàn)了單機(jī)架冷軋磨輥間軋輥上下磨床的工作,實(shí)現(xiàn)了工作區(qū)的自動化和無人化、設(shè)備操作自動運(yùn)行控制,建立了全自動的安全的工作環(huán)境,提高設(shè)備的利用率,減輕了人員的勞動強(qiáng)度。軋輥磨床智能化換輥機(jī)器人系統(tǒng)采用ABB工業(yè)機(jī)器人及智能夾鉗系統(tǒng),自動搬運(yùn)重量最高達(dá)300kg 的軋輥時(shí)其定位精度達(dá)到±1mm,大大減小了軋輥在裝卸時(shí)對磨床的撞擊,提高了磨輥的精度和質(zhì)量。

        本項(xiàng)目是在寧波寶新不銹鋼3#冷軋磨輥間,該磨輥間選用2套軋輥磨床智能化換輥機(jī)器人系統(tǒng),負(fù)責(zé)磨輥間內(nèi)4 臺軋輥磨床的自動裝、卸軋輥(工作輥)的工作。

        二、工藝介紹

        在輥車間每2 臺磨床的操作側(cè)安裝載有換輥機(jī)器人系統(tǒng)的機(jī)器人第七軸,在各機(jī)床的機(jī)器人第七軸的對側(cè)設(shè)有兩個(gè)帶有定位功能的軋輥輥箱和一組中間緩沖輥架。操作工通過車間行車將待磨削的軋輥及輥箱(工作輥)吊入待磨輥箱存放區(qū)。軋輥磨床智能化換輥機(jī)器人系統(tǒng)根據(jù)一鍵下輥指令自動由將待磨輥箱存放區(qū)內(nèi)的6 根軋輥搬運(yùn)到中間緩沖輥架,智能化換輥機(jī)器人系統(tǒng)自動進(jìn)行軋輥配對后根據(jù)磨輥間管理系統(tǒng)(RSMS)下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃把對應(yīng)的軋輥搬運(yùn)到磨床的工作位置上,由磨床自行完成磨削任務(wù),當(dāng)軋輥磨削完成后,由軋輥磨床智能化換輥機(jī)器人系統(tǒng)將機(jī)床上的軋輥?zhàn)詣有断掳徇\(yùn)到成品輥存放區(qū)的輥箱上。軋輥進(jìn)出自動區(qū)域的吊運(yùn)由操作工通過車間行車完成,軋輥在自動區(qū)域內(nèi)的搬運(yùn)由軋輥磨床智能化換輥機(jī)器人系統(tǒng)全自動完成。工藝布置簡圖如圖1 所示。

        圖1 工藝布置簡圖

        三、控制系統(tǒng)構(gòu)成

        冷軋磨輥間磨床智能化換輥控制系統(tǒng)主要包含地面主控系統(tǒng)、機(jī)器人第七軸控制系統(tǒng)和機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)。

        1、地面主控系統(tǒng)

        地面主控系統(tǒng)采用西門子CPU314-2DP 的CPU,在主機(jī)架上同時(shí)集成了I/O 模塊、CP343-1 模塊等。CP343-1 負(fù)責(zé)同RSMS 系統(tǒng)建立Ethernet-Connection 接收及發(fā)送地面系統(tǒng)設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù),同時(shí)負(fù)責(zé)和HMI 服務(wù)器進(jìn)行通訊鏈接。由于磨輥間的磨床、AGV 及磨床智能化換輥系統(tǒng)都是獨(dú)立的DP 網(wǎng)絡(luò),相互之間的通訊速率及站地址也不盡相同,設(shè)備間跨越的距離也較遠(yuǎn),因此我們采用西門子的DP/DP Coupler 模塊來實(shí)現(xiàn)地面主控系統(tǒng)與各個(gè)地面系統(tǒng)設(shè)備之間的控制信號和狀態(tài)信號的數(shù)據(jù)信息的傳遞。

        2、機(jī)器人第七軸控制系統(tǒng)

        每套冷軋磨輥間磨床智能化換輥系統(tǒng)同時(shí)為2 臺磨床進(jìn)行上下輥服務(wù),因此需要配備機(jī)器人第七軸來作為機(jī)器人移動平臺。

        由于智能化換輥系統(tǒng)要求做到軋輥在磨床裝卸時(shí)輕起輕放,杜絕磨床因軋輥的撞擊而損壞精度,因此智能化換輥系統(tǒng)定位精度要求非常高,達(dá)到定位精度小于±1mm,為此機(jī)器人第七軸的傳動部分我們采用了SIEMENS SINAMICS伺服定位控制系統(tǒng),伺服驅(qū)動和電機(jī)選擇了西門子S120 書本型模塊和1FK7 系列伺服電機(jī)。采用SINAMICS驅(qū)動系統(tǒng),在電氣上保證了定位的精度和運(yùn)行的穩(wěn)定性。

        3、機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)

        機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)主要由ABB 公司的IRB 6700 六軸機(jī)器人本體和及安裝在機(jī)器人上的自動夾具組成。IRB 6700六軸機(jī)器人具有維修間隔時(shí)間長,維修次數(shù)少;精確度高,重復(fù)定位精度0.5mm;平均無故障間隔時(shí)間最低達(dá)到8 760小時(shí)等優(yōu)點(diǎn),在智能制造領(lǐng)域具有非常廣泛的應(yīng)用。自動夾具采用單電機(jī)雙出軸同步設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)上采用機(jī)械式扭矩限制器來保證夾取的夾緊力恒定并對驅(qū)動電機(jī)進(jìn)行過載保護(hù)。同時(shí)恒定的夾緊力可以保證夾具上安裝的基于SICK OD2的自動輥徑測量系統(tǒng)的精度達(dá)到±0.1mm,為智能化換輥系統(tǒng)的自動配輥功能的實(shí)現(xiàn)提供了有力的精度和準(zhǔn)確度支撐。

        四、控制系統(tǒng)完成的功能

        冷軋磨輥間磨床智能化換輥控制系統(tǒng)按照軟件功能來劃分的話主要包含六大子系統(tǒng):主控命令收發(fā)系統(tǒng)、輥徑測量及配對系統(tǒng)、物流跟蹤及管理系統(tǒng)、機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)、自動步執(zhí)行系統(tǒng)和錯誤報(bào)警系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)可以在有限的系統(tǒng)資源的情況下標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn)冷軋磨輥間磨床智能化換輥功能。其功能框架圖如圖2 所示。

        圖2 功能框架圖

        冷軋磨輥間磨床智能化換輥控制系統(tǒng)運(yùn)行總的流程圖如圖3 所示。

        圖3 系統(tǒng)運(yùn)行流程圖

        當(dāng)系統(tǒng)初始化之后,程序初始化系統(tǒng)需要通過看門狗對主控命令收發(fā)系統(tǒng)鏈路的有效性進(jìn)行判斷,當(dāng)判斷的看門狗正確后物流跟蹤及管理系統(tǒng)的服務(wù)端口可以啟動,從而實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的物流跟蹤和軋輥管理。機(jī)器人運(yùn)行及管理系統(tǒng)及自動步執(zhí)行系統(tǒng)可以在有限的系統(tǒng)資源的情況下標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn)冷軋磨輥間磨床智能化換輥功能。

        冷軋磨輥間磨床智能化換輥控制系統(tǒng)主要包含以下六大子系統(tǒng)。

        1、主控命令收發(fā)系統(tǒng)

        由于該軟件系統(tǒng)是基于磨輥間軋輥磨削工藝自動化流程管理的終端實(shí)現(xiàn),因此在系統(tǒng)的運(yùn)行過程中需要接收周邊其他控制系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)及相關(guān)控制命令。為了合理利用整個(gè)冷軋磨輥間流程管理通訊自動化資源,本系統(tǒng)的控制人員可以有選擇的通過主控系統(tǒng)進(jìn)行和各磨床收發(fā)系統(tǒng)服務(wù)的啟動和停止。主控命令收發(fā)系統(tǒng)可以在工作安全的前提下進(jìn)行人工自動生成相應(yīng)磨床的自動上下輥?zhàn)鳂I(yè)。

        2、輥徑測量及配對系統(tǒng)

        輥徑測量及配對系統(tǒng)通過工藝配方算法進(jìn)行比較,可以通過對測量到的精度在±0.1mm 范圍內(nèi)的軋輥直徑數(shù)據(jù)的比較判斷來實(shí)現(xiàn)軋輥的配對功能;同時(shí)通過精確的輥徑測量系統(tǒng)為智能磨輥間的軋輥的物流跟蹤和管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

        3、物流跟蹤及管理系統(tǒng)

        由于磨輥間一般都存在上百個(gè)輥位,軋輥又包括工作輥及中間輥等,單工作輥又包括需要配對的G 輥或H 輥等,因此必須按照輥位及軋輥類型并根據(jù)智能化換輥系統(tǒng)的工作流程對整個(gè)區(qū)域內(nèi)軋輥進(jìn)行物流跟蹤及管理。物流跟蹤及管理系統(tǒng)就是按照智能化換輥系統(tǒng)的工作流程,依據(jù)輥徑測量及配對系統(tǒng)的原始數(shù)據(jù)及機(jī)器人讀取的軋輥RFID 信息來判斷和實(shí)現(xiàn)每個(gè)工位的軋輥狀態(tài)及數(shù)據(jù)。

        4、機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)

        采用基于Robot Studio 6.0 的RAPID 編程語言編寫的機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)通過調(diào)用不同運(yùn)行子程序的方式實(shí)現(xiàn)輥箱一鍵下輥功能、磨床自動上輥功能及磨床自動下輥功能。六軸工業(yè)機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)高精密柔性運(yùn)行的載體,通過安裝在第六軸上的自動夾鉗實(shí)現(xiàn)了對軋輥的夾取和放置。

        機(jī)器人運(yùn)行控制系統(tǒng)依靠IRC5 機(jī)器人控制器為硬件驅(qū)動,系統(tǒng)在自動模式激活狀態(tài)下,可以調(diào)用預(yù)先保存在機(jī)器人控制器中的*.Main 程序、系統(tǒng)將主控PLC 發(fā)送下來的系統(tǒng)狀態(tài)及控制信息通過處理變成機(jī)器人識別的十進(jìn)制ASCII 碼,連同系統(tǒng)狀態(tài)碼,位置坐標(biāo),程序號等參數(shù)通過調(diào)用FC47 及FC48 軟件模塊發(fā)送給機(jī)器人主程序,主程序分析后調(diào)用各個(gè)RAPID 子程序完成復(fù)雜的運(yùn)動控制。

        5、自動步執(zhí)行系統(tǒng)

        自動步執(zhí)行系統(tǒng)按照西門子S7-GRAPH 編程實(shí)現(xiàn), 程序是按照工藝流程及條件判斷來完成整個(gè)智能化換輥系統(tǒng)工作的每個(gè)工作步驟,并通過判斷在系統(tǒng)出錯的情況下跳轉(zhuǎn)到錯誤報(bào)警系統(tǒng)。

        6、錯誤報(bào)警系統(tǒng)

        錯誤報(bào)警系統(tǒng)提供系統(tǒng)錯誤代碼及處理建議,從而幫助系統(tǒng)維護(hù)人員快速排障。

        五、項(xiàng)目運(yùn)行

        項(xiàng)目于2019 年2 月上線運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行良好穩(wěn)定,系統(tǒng)設(shè)備如圖4 所示。

        圖4 磨床智能化換輥系統(tǒng)設(shè)備示圖

        六、結(jié)論

        國內(nèi)第一套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的單機(jī)架冷軋磨輥間磨床智能化換輥系統(tǒng)在寧波寶新3#磨輥間的順利應(yīng)用,引起了國內(nèi)業(yè)界的高度關(guān)注?;跈C(jī)器人的磨床智能化換輥系統(tǒng)是現(xiàn)代單機(jī)架冷軋廠磨輥車間的標(biāo)配設(shè)備。真正做到了軋輥在磨床裝卸時(shí)的輕起輕放,對確保磨床的磨削精度起著關(guān)鍵作用,有效地保障了冷軋鋼板的精度和板形質(zhì)量,同時(shí)減小了勞動強(qiáng)度,提高了勞動安全性。

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