何 艷, 梁 棟
(陽煤集團(tuán)壽陽化工有限責(zé)任公司,山西 壽陽 045400)
陽煤集團(tuán)壽陽化工有限責(zé)任公司40萬t/a(一期20萬t/a)乙二醇項(xiàng)目,主要由水處理裝置、鍋爐裝置、空分裝置、煤漿制和氣化裝置、粗煤氣變換、煤氣凈化裝置以及乙二醇合成、精餾等裝置組成。其中,空分裝置為項(xiàng)目提供所需要的氧氣和氮?dú)?;氮?dú)夥譃?個(gè)等級(jí),低壓氮?dú)鉃槔湎渲苯油馑停?個(gè)等級(jí)的高壓氮?dú)鉃橐旱?jīng)過水浴式汽化器氣化后送至各裝置,液氮?dú)饣锜嵩磥碜藻仩t裝置產(chǎn)生的蒸汽。
空分裝置外送的氮?dú)庵饕糜跈C(jī)組密封氣、原煤筒倉、產(chǎn)品儲(chǔ)罐、反應(yīng)器內(nèi)催化劑等的保護(hù)氮?dú)?,以及系統(tǒng)管道吹掃、置換等。且原煤筒倉、產(chǎn)品儲(chǔ)罐等的保護(hù)氣需要連續(xù)供應(yīng)。原設(shè)計(jì)水浴式汽化器氣化氮?dú)獾牧鞒炭梢詽M足系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)的需求,但是,在鍋爐裝置停車檢修的情況下,蒸汽停止供應(yīng),液氮無法液化,導(dǎo)致保護(hù)氮?dú)鉄o法外送,會(huì)出現(xiàn)筒倉溫度升高、原料/產(chǎn)品儲(chǔ)罐無保安氮?dú)?,存在安全隱患等情況。且管道置換、保壓也需要用到氮?dú)?。所以,原流程和設(shè)備無法滿足系統(tǒng)停車期間的蒸汽需求。如果使用外購氮?dú)馄縼頋M足氮?dú)庑枨?,投資太大,且外購氮?dú)獾钠焚|(zhì)也無法保證。
經(jīng)過對(duì)原設(shè)計(jì)流程及設(shè)備的可改造性研究后,決定對(duì)原來的流程進(jìn)行改造。改造方案主要為:在原有水浴式汽化器的流程中增加電加熱器,與水浴式氣化器形成互為備用,當(dāng)蒸汽供應(yīng)不足時(shí)切換為電加熱器對(duì)液氮進(jìn)行加熱氣化,當(dāng)蒸汽滿足需求時(shí),切換為原流程。該方案需增加一臺(tái)電加熱器、一臺(tái)循環(huán)水泵及電控、儀表設(shè)施,利用電加熱器對(duì)脫鹽水進(jìn)行加熱,脫鹽水經(jīng)循環(huán)泵送至電加熱器加熱后循環(huán)進(jìn)入水浴式汽化器氣化液氮。此外,若停車后液氮儲(chǔ)槽液位低,亦可外購液氮進(jìn)行補(bǔ)充,滿足鍋爐停車或者全系統(tǒng)大修期間的氮?dú)夤?yīng)。
原設(shè)計(jì)流程如第130頁圖1,改造后流程如第130頁圖2。
該項(xiàng)目停車期間氮?dú)獗WC需求量為500 m3/h,經(jīng)過計(jì)算,核實(shí)需要功率為450 kW的電加熱器一臺(tái),根據(jù)脫鹽水熱量載荷核算,需要增加一臺(tái)流量為60 t/h的脫鹽水循環(huán)泵,并配置低壓電源柜和一臺(tái)電氣控制柜進(jìn)行控制,低壓電源柜采用智能控制器實(shí)現(xiàn)雙電源自動(dòng)切換。電氣控制柜盤面帶有電壓/電流指示、溫度顯示及電源指示、運(yùn)行指示和故障指示等,并設(shè)置有短路保護(hù)、過載保護(hù)和超溫保護(hù)等,確保設(shè)備的安全、正常運(yùn)行。
電加熱器采用本地溫控表、遠(yuǎn)程DCS自動(dòng)控制,設(shè)備正常運(yùn)行時(shí),操作人員只需在開機(jī)時(shí)在溫控表上設(shè)置好溫度參數(shù),即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)溫控,既可以保護(hù)設(shè)備,又可以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
圖1 原設(shè)計(jì)液氮?dú)饣鞒?/p>
圖2 改造后液氮?dú)饣鞒?/p>
新增電加熱器和循環(huán)水泵參數(shù)見第131頁表1、表2。
1) 該改造方案主要在系統(tǒng)0.5 MPa蒸汽停運(yùn)或者系統(tǒng)檢修時(shí)投入使用。
2) 當(dāng)系統(tǒng)0.5 MPa蒸汽無法滿足水浴式汽化器正常運(yùn)行時(shí),關(guān)閉原蒸汽主管閥門,降低液氮汽化量,準(zhǔn)備切換至電加熱器加熱系統(tǒng)。打開新配管路上的閥門,啟動(dòng)新增水泵并建立起水循環(huán)后,打開電加熱器。將電加熱器進(jìn)口溫度控制在10 ℃以上,進(jìn)出口溫差控制在5 ℃,保證電加熱器的正常運(yùn)行。當(dāng)電加熱器進(jìn)口溫度低于10 ℃時(shí),需要降低液氮流量,減少冷量。
該改造方案一次性共計(jì)投資約60萬元,包括電加熱器和循環(huán)水泵撬裝設(shè)備、配管材料、電氣/儀表材料以及施工等全部費(fèi)用。
表1 電加熱器詳細(xì)參數(shù)
表2 新加水泵詳細(xì)參數(shù)
該改造方案在實(shí)施的過程中以及運(yùn)行過程中需要注意以下幾點(diǎn)。
1) 水浴式汽化器本體開口位置的選擇:由于水浴式汽化器內(nèi)部的液氮盤管繞內(nèi)部盤旋布置,所以在選擇開口位置的時(shí)候一定要避開盤管位置,否則可能造成盤管損壞,脫鹽水、蒸汽等進(jìn)入液氮管,造成氮?dú)馕廴净驇?,破壞后工序催化劑,并造成設(shè)備損壞或報(bào)廢。
2) 施工過程中新加管道的內(nèi)伸長(zhǎng)度:由于液氮盤管是貼著儲(chǔ)罐壁附近盤旋,所以新加管道的內(nèi)伸長(zhǎng)度一定要短,如果太長(zhǎng)在施工的過程中也可能造成對(duì)內(nèi)部盤管的損壞,同樣會(huì)污染外送氮?dú)狻?/p>
3) 新加電加熱器功率的選擇:新加電加熱的功率需要滿足液氮?dú)饣锜崃?,所以需要根?jù)停車期間保安氮?dú)庥昧縼磉x擇電加熱功率和循環(huán)脫鹽水的流量。
4) 嚴(yán)格控制液氮流量,在電加熱器功率選定后,需要按照設(shè)計(jì)功率液化液氮,如果流量太大,可能造成水浴式汽化器內(nèi)溫度太低,脫鹽水結(jié)冰;所以,在正常操作時(shí)需關(guān)注水浴式汽化器進(jìn)口溫度,嚴(yán)格控制正常進(jìn)口溫度在10 ℃以上,并根據(jù)電加熱器進(jìn)出口溫差監(jiān)督電加熱器運(yùn)行狀況,防止損壞設(shè)備。
經(jīng)過對(duì)水浴式汽化器進(jìn)行改造,陽煤集團(tuán)壽陽化工有限責(zé)任公司2018年大修期間,全程供應(yīng)保護(hù)氮?dú)?,筒倉溫度沒有出現(xiàn)升高,儲(chǔ)罐氮?dú)夤?yīng)及時(shí),催化劑保護(hù)氮?dú)鉂M足要求。
效益分析:2018年大修期間,該裝置共運(yùn)行400 h,保證了筒倉、產(chǎn)品儲(chǔ)罐保安氮?dú)獾倪B續(xù)供應(yīng),并在反應(yīng)器更換催化劑期間,及時(shí)提供置換、保護(hù)氮?dú)?,同時(shí)滿足其他工藝管道的吹掃和置換。該裝置的運(yùn)行成本約190元/h,大修期間外供氮?dú)?79 067 m3,此部分氣化的氮?dú)馊绻褂闷垦b氮?dú)猓柘募s106 459瓶(每瓶按40 L計(jì)算),且瓶裝氮?dú)鈨r(jià)格昂貴,氮?dú)赓|(zhì)量也無法保證。去掉項(xiàng)目實(shí)施成本和運(yùn)行成本,只大修期間相對(duì)于為改造前可節(jié)約成本1 519.674萬元。
經(jīng)過對(duì)液氮?dú)饣b置進(jìn)行改造,可以滿足項(xiàng)目任何情況下的氮?dú)庑枨?,保證大修期間全廠檢修工作順利進(jìn)行,筒倉、儲(chǔ)罐等的安全得到保障,改造方案整體達(dá)到了安全環(huán)保、節(jié)約成本的目的。