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        麟源煤業(yè)干熄焦焦炭燒損率控制

        2019-03-28 11:58:06
        山西化工 2019年1期
        關(guān)鍵詞:焦炭風(fēng)量入口

        史 楠

        (長治市麟源煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長治 046100)

        引 言

        長治市麟源煤業(yè)焦化有限公司(以下簡稱“公司”)于2008年建成投產(chǎn),年生產(chǎn)一級冶金焦150萬t,配套190 t/h干熄焦裝置。而實(shí)際生產(chǎn)中焦炭燒損率達(dá)到了5.54 %,年焦炭燒損量約兩萬t。本文探討了造成干熄焦焦炭的燒損率的主要因素,并且結(jié)合工作中的實(shí)際生產(chǎn)情況,通過對設(shè)備維護(hù)、加強(qiáng)生產(chǎn)管理、優(yōu)化工藝過程,干熄焦的焦炭燒損率得到了有效的降低。

        1 干熄焦焦炭燒損率的原因分析

        1.1 循環(huán)氣體中的可燃性成分控制

        不論從安全角度考慮,還是從降低燒損率的角度來看。對干熄焦的循環(huán)氣體中的可燃性成分濃度來進(jìn)行有效控制都是必要的[1]。公司的干熄焦工藝中啟用了空氣導(dǎo)入閥,通過空氣導(dǎo)入量降低可燃?xì)怏w成分含量,并且可以在線測量循環(huán)氣體中CO、H2的濃度,根據(jù)這些參數(shù)來反饋調(diào)節(jié)。O2的理想濃度為0,但是實(shí)際情況中,φ(O2)一般控制在1%以下,φ(H2)<2.5%,φ(CO)在2%~4.5%之間。雖然在一定程度上保證了干熄爐的運(yùn)行安全,但是對干熄焦焦炭燒損率的下降并沒有一個明顯的效果。

        1.2 循環(huán)系統(tǒng)的氣密性

        氣體的循環(huán)系統(tǒng)可以分為兩段:正壓段和負(fù)壓段。正壓段指的是干熄焦的循環(huán)風(fēng)機(jī)出口到干熄爐入口。正壓段如果密閉性能不良,會造成預(yù)存段的壓力值較低, 由于壓差N2會擴(kuò)散在空氣中,導(dǎo)致資源的損失。負(fù)壓段指的是干熄爐出口至循環(huán)風(fēng)機(jī)入口,該段氣密性若不好, 造成預(yù)存段壓力較正常值高, 由于壓差,空氣會進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)中,這樣O2含量的上升造成焦炭燒損[2]。公司自2014年干熄爐投產(chǎn)以來,雖然在2016年7月進(jìn)行過一次大的年修,但還存在一些細(xì)小問題未及時更新處理,偶爾存在循環(huán)氣體波動情況,會造成焦炭不必要的燒損[1]。

        1.3 預(yù)存段壓力的控制

        干熄焦焦?fàn)t的預(yù)存段的壓力控制,在降低燒損的過程中也是個重要的因素,防止在裝焦過程中,外界空氣進(jìn)入干熄爐或者是氣體冒出外界導(dǎo)致干熄爐內(nèi)焦炭受損。預(yù)存段的壓力理想值為0 Pa, 但我們在實(shí)際的生產(chǎn)中,一般達(dá)不到理想的狀態(tài)。

        1.4 風(fēng)料比的影響以及干熄爐料位的控制

        風(fēng)料比是指循環(huán)風(fēng)量與排焦量的比值,該值是鍋爐入口溫度的重要指標(biāo)。當(dāng)風(fēng)料比的值大時,鍋爐入口溫度低,影響蒸汽產(chǎn)量。反之,風(fēng)料比低,鍋爐入口溫度高,當(dāng)溫度高于960 ℃時,輸灰能力嚴(yán)重不足。另外,若是干熄爐的料位較低,焦炭在干熄爐內(nèi)的停滯時間就會減短,焦炭的燒損就會相對的減少。但是同樣會存在裝焦時焦炭落差大,容易雜碎,焦粉產(chǎn)量變高冶金焦產(chǎn)量變低的問題。

        1.5 干熄時間和焦罐停滯時間的影響

        若干熄爐長時間不排焦,焦炭在干熄爐內(nèi)滯留時間過長,使焦炭燒損嚴(yán)重。

        2 改進(jìn)措施

        2.1 減少空氣導(dǎo)入量

        通過在現(xiàn)場多次考察研究、實(shí)際操作,在保證鍋爐蒸汽產(chǎn)量的情況下,由原來開啟空氣導(dǎo)入閥,增加循環(huán)風(fēng)量,加快熄焦速度,變?yōu)槲㈤_啟循環(huán)風(fēng)機(jī)前N2導(dǎo)入閥,降低了循環(huán)風(fēng)機(jī)的流速,達(dá)到降低空氣導(dǎo)入量,減少空氣與焦炭的燃燒的目的?,F(xiàn)在循環(huán)氣體組分一般控制在φ(O2)<0.8%,φ(H2)<3%,φ(CO)在4%~6%之間,不僅在一定程度上保證了干熄爐的運(yùn)行安全,而且對干熄焦焦炭燒損率的下降有一定效果。

        2.2 檢漏

        通過氣體檢測儀對每個容易泄露點(diǎn)進(jìn)行挨個檢測,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)泄露部位及時密封。例如:通過觀察發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)密封閥與振動給料器的軟聯(lián)在長時間運(yùn)行中存在嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象,致使空氣進(jìn)入干熄爐內(nèi)導(dǎo)致焦炭的燒損率升高。我們經(jīng)過仔細(xì)討論,設(shè)計出合理的更換方案,利用不排焦的時間差,對其進(jìn)行更換,保證了干熄爐內(nèi)的氣密性[2]。

        2.3 優(yōu)化操作

        通過合理調(diào)配,積極制定配合方案,優(yōu)化鍋爐與干熄爐的合理操作,通過白天合理的降低汽輪機(jī)的負(fù)荷(由8 000 Hz下降到4 500 Hz),并及時與調(diào)度部門溝通,減少外送蒸汽量,調(diào)整鍋爐排污時間(由原來的不定時變?yōu)橐惶?次),減少排焦量與循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)量,使干熄爐內(nèi)可燃?xì)怏w降低。

        2.4 降低滯留時間

        在現(xiàn)有環(huán)保形勢下,為減少焦炭粉塵外溢,在排焦皮帶上增加4處噴灑裝置,提高除塵風(fēng)機(jī)頻率(35 Hz~40 Hz),合理調(diào)整預(yù)存室壓力(±100 Pa~±50 Pa)。對擋塵板進(jìn)行校正、加固,更換裝焦料斗襯板、底座。大大降低了在裝焦過程中產(chǎn)生的粉塵量,保證了在環(huán)保達(dá)標(biāo)的情況下,降低焦炭在干熄爐內(nèi)和焦罐車上的滯留時間。同時,我們將干熄爐料位控制在5 m~7 m(最高8 m),既能保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,也能控制一定的燒損率。

        3 燒損率與蒸發(fā)量的經(jīng)濟(jì)計算

        焦炭的燃燒熱為3.0×104kJ/kg,干熄焦裝置的處理量為190 t/h,干熄爐系統(tǒng)傳熱效率為定值80%。當(dāng)燒損率每增加0.1%時,每噸焦炭按2 000元經(jīng)濟(jì)損失為:

        燒損率每增加0.1 %,燒損焦炭損失190×24×0.1%×2 000=9 120元。

        鍋爐可獲得熱量鍋爐蒸發(fā)量在95 t/h時,可發(fā)電25 000 kwh。按發(fā)電效益計算:

        1.2×24×(25 000/95)×0.35=2 653元。

        即燒損率每增加0.1 %,每天經(jīng)濟(jì)損失6 840-2 653=6 467元。

        經(jīng)過上述一系列措施之后,如表1所示,本公司統(tǒng)計了2018年的每個月的燒損率,經(jīng)分析,燒損率得到了有效降低,并如圖1所示,有了明顯的對比。

        表1 干熄焦燒損率2018年與2017年按月分解如下

        圖1 通過一系列的改進(jìn)后,我公司2018年與2017年焦炭燒損率的對比圖

        4 結(jié)語

        公司在保證設(shè)備和工藝的良好運(yùn)行下,通過減少空氣導(dǎo)入量,及時撿漏以及其他的一些措施改進(jìn),干熄焦的燒損率由2017年的5.54%降到2018年的3.23%。說明公司采取的一系列措施對干熄焦的燒損率降低有好的效果,隨之減少了一些不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

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