(河鋼集團衡水薄板有限責任公司,衡水 053000)
為提高噴涂效率以及環(huán)保要求,噴漆工序開始使用噴漆房,并使用自動噴涂,實現(xiàn)廢漆霧回收處理。在較大型鋼板噴涂上既不能浪費漆,還要噴涂均勻。這對自動化要求較高。本自動噴涂線實現(xiàn)了前后兩面各三個噴嘴根據(jù)不規(guī)則帶鋼實際位置每一個噴嘴都能獨立實施噴涂。
1)吊裝時鋼板最下面距離地面20厘米,不規(guī)則鋼板吊裝時寬的部分在下面。
2)鋼板行進速度最高每分鐘10米,鋼板高度2.5米,操作工預(yù)先可以選擇10米/分鐘,7米/分鐘,4米/分鐘三種速度,使鋼板向前運行。
3)進入噴漆房后,每面三個噴嘴由一個往復(fù)機帶動上下運動,每個噴嘴根據(jù)帶鋼的有無自動噴涂。
本系統(tǒng)以兩個變頻電機驅(qū)動的電葫蘆做為吊具,吊起鋼板向前運行,在噴漆房門口裝有檢測鋼板位置的光幕,噴漆房內(nèi)在鋼板正反兩面各有一個往復(fù)機,每個往復(fù)機帶動三個噴槍,由壓縮空氣帶動拌好的漆料進行噴涂。在每一個往復(fù)機的對面都有漆霧回收裝置,進行稀釋后回收,兩臺往復(fù)機各由一臺變頻器控制,可實現(xiàn)上下速度調(diào)節(jié)。
機組的總控制系統(tǒng)采用西門子SMART系列PLC,CPU模塊選用SR-20,加1個數(shù)字16點輸入和16點輸出的擴展模塊和1塊4個模擬量輸入的擴展模塊。吊車行走變頻器由數(shù)字量輸出4個點,以選擇4個固定速度,分別為自動噴涂時高/中/低檔和返回時的全速運行。在變頻器上設(shè)定好各速度的頻率。吊車上下控制為定頻的接觸器控制。往復(fù)機變頻器由其本身帶的控制器控制其上下速度,一般運行在最高速上,其控制器上可根據(jù)來料高度選擇運行的上下區(qū)間。光幕信號為0~3米對應(yīng)DC0-10V,接入PLC模擬量輸入。往復(fù)機上有往復(fù)機實際位置的位移傳感器,把位移傳感器信號并入PLC的兩路模擬量輸入中。為操作實用,有手動和自動兩種模式。手動時可單獨控制吊車上下前后,往復(fù)機的上下運行。自動時,吊車自動運行,自動噴涂,噴涂完成后自動停車。為方便一人操作生產(chǎn)線,本生產(chǎn)線加入遙控功能,把遙控器的接收端和操作臺的開關(guān)都接入PLC的數(shù)字量輸入,實現(xiàn)兩種模式的控制。
首先由于光幕和往復(fù)機位移傳感器信號對應(yīng)距離不同,預(yù)先在PLC中對接收到的信號以地面為基準進行校準,校準后的數(shù)值為距離地面的距離。
然后把三種設(shè)定速度狀態(tài)下,鋼板從光幕到6個噴嘴的時間記錄準確,以便各噴嘴能夠在鋼板到達后準確啟動。
記錄鋼板信號采用間接尋址的方式,間接尋址是指用指針來訪問存儲區(qū)數(shù)據(jù),指針以雙字的形式存儲其存儲區(qū)的地址。自動啟動時的上升沿先建立7個指針,將需要間接尋址VW0的存儲器地址移動到初始的七個指針中。
其中第一個指針為LD52。預(yù)先在PLC中編程,產(chǎn)生一個周期200毫秒的時鐘T50。在記錄鋼板形狀時,每200毫米記錄一個數(shù)據(jù)。當光幕檢測有遮擋信號時,啟動時鐘,在每個時鐘的上升沿把經(jīng)過校準的鋼板實際高度的數(shù)據(jù)LW12寫入LD52指針指向的存儲區(qū)中(即存入VW0中),然后把LD52指針指向的存儲器地址加2(即指針指向LW2)。200毫秒后把當時鋼板的高度寫入此時LD52指向的VW2中,然后再次把指針指向的存儲器地址加2,以此類推。直至勻速行進的鋼板尾部越過光幕,記錄的鋼板位置持續(xù)2秒都為零,則停止記錄。這樣,把鋼板距離地面的高度每200毫秒記錄在從LW0開始的L存儲區(qū)上。在此過程中,要注意鋼板的最大長度,運行時間是每200毫秒占用從LW0開始的一個字,如果選用的PLC的L存儲區(qū)有5000個字的話,每秒占用5個字,最長記錄時間不能超過1000秒,否則會數(shù)據(jù)溢出,所以,要根據(jù)鋼板的長度選用存儲器足夠的PLC,并且為防止中途吊車出故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)溢出,要設(shè)定超時自動停止程序運行。
在自動啟動開始時同時建立另外6個指針分別對應(yīng)6個位置的噴嘴,同樣指針的都指向LW0,根據(jù)預(yù)調(diào)試時在選用的吊車運行速度下從鋼板從光幕到達第一個噴嘴的時間,當鋼板到達光幕時同時啟動計時器,經(jīng)過延時后鋼板到達第一個噴嘴處,PLC會自動啟動前往復(fù)機,往復(fù)機帶動噴嘴上下移動,同時讀取第一個噴嘴對應(yīng)指針指向的存儲器數(shù)據(jù),并把該數(shù)據(jù)與往復(fù)機所帶噴嘴的實際位置對比,如噴嘴低于鋼板的最高位置則打開噴嘴,當運行到高于鋼板高度關(guān)閉噴嘴。同樣,第一噴嘴對應(yīng)指針在讀取數(shù)據(jù)后同樣以每200毫秒使存儲器地址加2,指針指向下一個存儲器,并且每200毫秒把該數(shù)據(jù)與往復(fù)機位置做比較,以啟動和停止噴嘴的噴涂。當噴嘴位置距離地面小于20厘米時,由于此時沒有鋼板,要停止噴涂。
圖2 自動噴涂程序
相應(yīng)另外5個噴嘴同樣按時間原則判斷鋼板是否到達本噴嘴位置,當?shù)竭_后啟動對應(yīng)噴嘴的指針。讀取指針對應(yīng)的數(shù)據(jù)并與本往復(fù)機的實際位置對比,判斷應(yīng)該啟動還是停止噴嘴。當讀取的數(shù)據(jù)為0后,說明鋼板離開本噴嘴,停止噴涂。當最后一個噴嘴對應(yīng)指針指向的存儲器為零后,整個自動噴涂結(jié)束。
如果吊車軌道對應(yīng)各噴嘴安裝6個接近開關(guān),不必用時間原則判斷鋼板到達各噴嘴的時間。但因為噴漆房內(nèi)可能會在限位開關(guān)上粘上漆霧,所以最后還是用時間定時器來判斷到達各噴嘴的時間。由于噴嘴選用的是啟動先導(dǎo)閥,在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)噴嘴打開和關(guān)閉電氣信號和實際噴出的漆霧有一定的時間差,打開噴嘴,漆霧會有一定的延遲后才會噴到鋼板表面,關(guān)閉時電氣關(guān)閉也會有一定延遲漆霧關(guān)閉。所以,在判斷打開和關(guān)閉都做了提前量,以使漆霧準確的噴到鋼板表面。
自動結(jié)束后可用遙控器卸料。并按返回按鈕,吊車全速返回,在起始端有一限位開關(guān),當?shù)踯嚪祷氐轿缓笞詣油V埂?/p>
西門子SMART系列PLC結(jié)構(gòu)緊湊,功能強大,可應(yīng)用于各種自動化系統(tǒng)。本自動噴涂線結(jié)構(gòu)簡單,裝配方便,便于調(diào)試。專門用于不規(guī)則梯形鋼板的噴涂。如果再加入1個光幕,兩個光幕可以判斷不規(guī)則鋼板的實際形狀。