周科禮,霍曉鋒,茍永剛,熊?chē)?guó)雄,史秀志,徐 喜,尹東升
(1.大冶有色銅綠山礦, 湖北 大冶市 435100;2.中南大學(xué) 資源與安全工程學(xué)院, 湖南 長(zhǎng)沙 410083)
水泥尾砂膠結(jié)充填技術(shù)作為空區(qū)處理的有效措施,能夠緩解采場(chǎng)應(yīng)力集中現(xiàn)象,為礦山安全生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)[1],然而,隨著地下礦山采礦強(qiáng)度不斷提高,井下采場(chǎng)回采時(shí)間相應(yīng)縮短,導(dǎo)致水泥膠結(jié)充填技術(shù)與高強(qiáng)度生產(chǎn)之間的矛盾越來(lái)越突出,主要表現(xiàn)在水泥尾砂膠結(jié)充填技術(shù)中充填體強(qiáng)度達(dá)不到生產(chǎn)技術(shù)要求、充填生產(chǎn)過(guò)程中跑漿嚴(yán)重、充填體保養(yǎng)時(shí)間長(zhǎng)、滿(mǎn)足不了生產(chǎn)進(jìn)度要求等問(wèn)題[2-3],此外,選礦技術(shù)的提高導(dǎo)致尾砂粒徑變細(xì),水泥膠結(jié)充填體的質(zhì)量更加難以得到保證[3]。因此,需探索新型的充填技術(shù)以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。水泥尾砂膠結(jié)充填技術(shù)存在的最主要問(wèn)題是充填體強(qiáng)度低、凝固時(shí)間久,難以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,而膠凝材料是改善這些問(wèn)題的重要因素[4-6],因此有必要尋找性能更優(yōu)的新型膠凝材料,并對(duì)其進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)研究。
本文對(duì)銅綠山礦現(xiàn)有充填工藝進(jìn)行調(diào)查分析,研究了新型尾砂膠結(jié)材料的基本性質(zhì),開(kāi)展了新型尾砂膠結(jié)材料不同強(qiáng)度的試驗(yàn)研究,評(píng)估了新型尾砂膠結(jié)材料技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,取得了階段性研究成果,目前,我國(guó)大多數(shù)金屬礦山開(kāi)采強(qiáng)度均有逐漸增加的趨勢(shì),該技術(shù)對(duì)于解決充填技術(shù)與現(xiàn)實(shí)需求之間的矛盾具有很大的應(yīng)用空間和價(jià)值[6]。
為滿(mǎn)足礦山井下空區(qū)充填需要,銅綠山礦在露天堆礦場(chǎng)旁邊建有充填站1座,充填站建有2套充填系統(tǒng),1套為膏體充填系統(tǒng),1套為膠結(jié)充填系統(tǒng)。膏體充填系統(tǒng)因?yàn)槌杀咎叩仍颥F(xiàn)已拆除。膠結(jié)充填系統(tǒng)配有800 m3尾砂倉(cāng)和200 t水泥倉(cāng)各2座,攪拌桶2座。為滿(mǎn)足銅綠山礦Ⅺ號(hào)礦體擴(kuò)產(chǎn)需求,在膏體充填系統(tǒng)原址,新建尾砂倉(cāng)2座。尾砂由選廠經(jīng)渣漿泵輸送至尾砂倉(cāng),水泥則由公司金岳水泥廠和黃石成美建材有限公司提供,充填系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 銅綠山礦充填系統(tǒng)工藝流程
目前銅綠山水泥尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)主要存在以下幾方面問(wèn)題:
(1) 井下充填體強(qiáng)度低;
(2) 充填循環(huán)作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng);
(3) 充填堵管事故較多;
(4) 選廠尾砂不能滿(mǎn)足井下充填的需要;
(5) 充填生產(chǎn)過(guò)程中跑漿嚴(yán)重;
(6) 預(yù)留保安礦柱回采,礦石損失增大;
(7) 充填成本壓力大,導(dǎo)致水泥實(shí)際單耗低于設(shè)計(jì)單耗。
其中,最主要的問(wèn)題是充填體強(qiáng)度低,滿(mǎn)足不了生產(chǎn)需要,充填成本壓力大,實(shí)際水泥用量少于設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致二步驟安全回采礦柱采場(chǎng)難度加大[7]。為了保證二步驟回采的安全性,只有在采場(chǎng)兩側(cè)各留設(shè)2 m厚的護(hù)壁礦柱,大幅增大礦石損失率,造成有限資源的浪費(fèi),礦山采礦成本升高,影響礦山經(jīng)濟(jì)效益,而造成充填體強(qiáng)度低的主要原因是膠凝材料質(zhì)量及材料的用量[6]。
因此,充填體強(qiáng)度成為影響銅綠山礦采礦生產(chǎn)的重要因素,而膠凝材料又是影響充填質(zhì)量的重要因素。
本次試驗(yàn)采用鄂州華重充填工程材料有限公司的新型膠凝材料,其采用冶煉爐渣,摻加復(fù)合激發(fā)劑、石膏等,經(jīng)過(guò)再磨細(xì)、均勻混合而成,其中冶煉礦渣占比能夠達(dá)到80%。該材料中的復(fù)合激發(fā)劑可以將水淬礦渣化合物的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為較強(qiáng)的膠凝能力,較水泥有更好的流動(dòng)性、可泵性、早強(qiáng)性,且用量少、充填成本低[5,8]。
該材料外觀上呈灰白細(xì)粉末狀,其比重為2.8 g/cm3,表觀密度為1160 kg/m3,主要化學(xué)成分有SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3,無(wú)毒、無(wú)害,環(huán)境友好[3],如圖2所示。
圖2 新型尾砂固結(jié)劑
本次試驗(yàn)選用鄂州華重充填膠結(jié)材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)充填試驗(yàn),原則為在銅綠山礦正常生產(chǎn)條件下,以相同的充填成本分別對(duì)新型充填膠固料和水泥進(jìn)行全膠結(jié)充填現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),在采場(chǎng)充填體試樣到期后測(cè)定其強(qiáng)度,最后對(duì)兩者的各期試樣強(qiáng)度進(jìn)行對(duì)比分析。
(1) 現(xiàn)場(chǎng)充填試驗(yàn)配比。充填試驗(yàn)料漿濃度設(shè)定為68%。水泥價(jià)格為270元/t,下料量為10 t/h,新型膠凝材料價(jià)格為450元/t[9],以相同成本進(jìn)行推算,得新型膠結(jié)充填材料下料量為6 t/h。
(2) 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。充填前,對(duì)采場(chǎng)進(jìn)行堵口,現(xiàn)場(chǎng)用掘進(jìn)廢渣砌筑擋墻,用塑料雨布堵滲漏,防止跑漿,接入充填管道。充填試驗(yàn)為全膠結(jié)充填,高度設(shè)計(jì)為2.5 m,試驗(yàn)前測(cè)量采場(chǎng)形狀,標(biāo)識(shí)充填高度線。
(3) 儀器儀表的標(biāo)定。銅綠山礦充填系統(tǒng)配有計(jì)量?jī)x表,用于計(jì)量顯示生產(chǎn)過(guò)程中的充填參數(shù)[10]。系統(tǒng)配有尾砂流量計(jì)、水量流量計(jì)、水泥沖量流量計(jì)各2個(gè)。本次試驗(yàn)前,銅綠山礦更換了尾砂流量計(jì)。礦山對(duì)有關(guān)儀表進(jìn)行了標(biāo)定,其計(jì)量誤差均在合理范圍,且對(duì)純尾砂漿進(jìn)行了抽檢。結(jié)果表明,誤差較小。
(4) 測(cè)試方案及內(nèi)容。本次試驗(yàn)測(cè)試重點(diǎn)是2種充填材料的漿液濃度(68%)和砂漿充填體強(qiáng)度(3, 7, 28 d)。為確保試驗(yàn)結(jié)果可靠,在試驗(yàn)過(guò)程中每15 min記錄充填材料的瞬時(shí)示值,每30 min測(cè)定料漿的濃度。充填結(jié)束后,在井下采場(chǎng)取樣檢測(cè)充填體強(qiáng)度,首先通過(guò)隨機(jī)取樣的方法在采場(chǎng)充填體中布置6個(gè)3.0 m×1.0 m×0.5 m的試樣,在井下將其解體、保養(yǎng),分別在3, 7, 28 d時(shí)取回試樣至測(cè)試所,并再次分解為70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm的小樣品以方便壓力機(jī)測(cè)試。
(5) 試驗(yàn)設(shè)備。本次試驗(yàn)配備了壓力機(jī)、試模、切割機(jī)、磨石機(jī)、濃度壺、養(yǎng)護(hù)箱等設(shè)備。強(qiáng)度測(cè)試設(shè)備采用100 kN壓力機(jī),該機(jī)由黃石市技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量測(cè)試所檢定。試樣加工采用切割機(jī)、磨石機(jī),現(xiàn)場(chǎng)取樣采用便攜式切割機(jī)等工具,料漿濃度采用濃度壺測(cè)定。
普通水泥膠結(jié)充填試驗(yàn)料漿濃度設(shè)定為68%,全尾砂膠結(jié)水泥下料量設(shè)計(jì)為10 t/h,充填過(guò)程通過(guò)計(jì)量?jī)x表對(duì)充填料進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄,水泥下料的平均值為9.8 t/h,波動(dòng)范圍為9.1~10.3 t/h,充填料漿濃度平均值為63.7%,其波動(dòng)范圍為60.9%~65.1%。本次測(cè)試中各期(3, 7, 28 d)的樣本為50個(gè),充填結(jié)束后在井下定期取樣,對(duì)各期樣本進(jìn)行壓力機(jī)測(cè)試得到各個(gè)樣本的抗壓強(qiáng)度,并將其繪制為折線圖,如圖3所示。
通過(guò)表1可以看出,充填工藝工作較不穩(wěn)定,充填過(guò)程中充填下料不均衡,反映在水泥下料沖量板數(shù)據(jù)波動(dòng)較大,料漿的濃度值變化較大。
由圖3中的水泥全膠結(jié)充填體強(qiáng)度折線以及表1可以看出,同期充填體強(qiáng)度值差異較大,波動(dòng)范圍較大,其3, 7, 28 d抗壓強(qiáng)度波動(dòng)值達(dá)一倍以上??紤]到井下充填體接近實(shí)際情況,滿(mǎn)足生產(chǎn)實(shí)際需要,井下取樣數(shù)量多,代表性好,因此選定井下充填體的強(qiáng)度作為本次試驗(yàn)比較的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
圖3 水泥全膠結(jié)充填體抗壓強(qiáng)度
類(lèi)別料漿濃度/%均值波動(dòng)值抗壓強(qiáng)度/MPa3 d均值波動(dòng)值7 d均值波動(dòng)值28 d均值波動(dòng)值水泥63.760.9~65.10.280.15~0.390.370.23~0.610.950.47~1.61
本次試驗(yàn)充填尾砂材料采用華重新型尾砂膠固料,料漿濃度設(shè)定為68%,全膠結(jié)新型尾砂膠結(jié)劑設(shè)計(jì)下料量為6 t/h,充填過(guò)程通過(guò)計(jì)量?jī)x表對(duì)充填料進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄,華重新型充填材料下料的平均值為8.2 t/h,其波動(dòng)范圍為6.9~9.2 t/h,充填料漿濃度平均值為65.2%,其波動(dòng)范圍為55.7%~70.9%。本次測(cè)試中各期(3, 7, 28 d)的樣本為50個(gè),充填結(jié)束后在井下定期取樣,對(duì)各期樣本進(jìn)行壓力機(jī)測(cè)試得到各個(gè)樣本的抗壓強(qiáng)度,并將其繪制為折線圖,如圖4所示。
對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,如表2所示。
通過(guò)表2可以看出,料漿濃度為65.2%,小于設(shè)計(jì)濃度68%,波動(dòng)值為55.7%~70.9%。
由圖4中的華重尾砂膠固料充填體強(qiáng)度折線以及表2可以看出,充填體強(qiáng)度值較高,但差異也較大。新型材料全膠結(jié)充填式樣的3, 7, 28 d抗壓強(qiáng)度都在1 MPa以上,且早期強(qiáng)度高,3 d強(qiáng)度就達(dá)1 MPa,7 d強(qiáng)度則與3 d強(qiáng)度相差較小,表明充填體在3 d時(shí)已凝固,28 d抗壓強(qiáng)度達(dá)2 MPa,其最高強(qiáng)度幾乎接近4 MPa。
圖4 華重尾砂膠固料充填體抗壓強(qiáng)度
類(lèi)別料漿濃度/%均值波動(dòng)值抗壓強(qiáng)度/MPa3 d均值波動(dòng)值7 d均值波動(dòng)值28 d均值波動(dòng)值華重膠固料65.255.7~70.91.020.54~1.651.120.68~1.861.950.99~3.53
本次工業(yè)充填試驗(yàn)共分別測(cè)試了普通充填材料和華重新型尾砂膠固料。為了更詳細(xì)分析新型尾砂膠固料充填效果,本研究將水泥充填測(cè)試數(shù)據(jù)與華重新型尾砂膠固料數(shù)據(jù)放在一起進(jìn)行比較。井下充填最終產(chǎn)品是井下充填體,且反映充填體質(zhì)量最重要的指標(biāo)是充填體的抗壓強(qiáng)度,本次試驗(yàn)研究數(shù)據(jù)均取自井下現(xiàn)場(chǎng)充填體試樣,且數(shù)量多,能夠客觀地反映出充填體的質(zhì)量狀況。
從圖5、表3可以看出,華重尾砂膠固料充填體強(qiáng)度明顯比水泥充填體抗壓強(qiáng)度高,同齡期充填體強(qiáng)度至少高出100%以上;前者早期抗壓強(qiáng)度(3, 7 d)是后者同齡期充填體強(qiáng)度的3~4倍,同齡期充填體強(qiáng)度至少高出200%以上。在目前試驗(yàn)配比的條件下,應(yīng)用華重新型尾砂膠結(jié)充填材料充填礦柱,其充填體28 d抗壓強(qiáng)度大于1 MPa,能夠滿(mǎn)足銅綠山礦井下采場(chǎng)充填技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖5 全膠結(jié)充填體井下抗壓強(qiáng)度值
名稱(chēng)料漿濃度/%抗壓強(qiáng)度/MPa3 d7 d28 d普通水泥63.70.280.370.95華重膠固料65.21.021.121.95
本次華重材料全膠結(jié)充填工業(yè)試驗(yàn)設(shè)計(jì)配比料漿濃度為68%,灰砂比為1∶10,實(shí)際充填料漿濃度平均值為65.2%,充填材料下料量平均值為8.2 t/h。按照銅綠山礦充填能力50 m3/h進(jìn)行推算,得出實(shí)際充填灰砂比為1∶9.2,濃度低于設(shè)計(jì)要求,灰砂比高于設(shè)計(jì)要求。如果充填體抗壓強(qiáng)度以1 MPa為考核目標(biāo),應(yīng)用新型膠結(jié)材料時(shí),需將充填料漿濃度提高至66%~70%,相應(yīng)地能夠減少充填灰砂比至1∶12~1∶15,進(jìn)而減少充填膠凝材料用量,降低充填成本。
通過(guò)對(duì)普通水泥充填料和新型尾砂膠固料的全膠結(jié)充填工業(yè)試驗(yàn)研究,得出以下結(jié)論:
(1) 在相同成本條件下,華重新型尾砂膠固料膠結(jié)充填體相比原有水泥膠結(jié)充填體在強(qiáng)度、性能等方面均有較大優(yōu)勢(shì)。在采用華重新型尾砂膠固料充填井下采場(chǎng)的工業(yè)試驗(yàn)中,28 d充填體試樣強(qiáng)度普遍大于1 MPa,相比水泥膠結(jié)充填體強(qiáng)度提高至少40%,能夠滿(mǎn)足銅綠山礦井下采場(chǎng)充填技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2) 采用華重新型膠結(jié)充填材料時(shí),充填體具有早強(qiáng)性能,凝固時(shí)間縮短,由7 d降至3 d,充填體早期強(qiáng)度明顯比現(xiàn)用水泥好。
(3) 采用華重新型膠結(jié)充填材料進(jìn)行全膠結(jié)充填時(shí),合理料漿濃度為66%~70%,充填灰砂比為1∶12~1∶15,減少了充填膠凝材料用量,降低了充填成本。