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        12層厚銅印制板鉆孔工藝改進

        2019-03-14 01:28:54唐文鋒謝超峰曾祥福
        印制電路信息 2019年3期
        關鍵詞:內層銅板孔徑

        唐文鋒 程 劍 謝超峰 周 剛 曾祥福

        (廣東科翔電子科技有限公司,廣東 惠州 516081)

        1 背景描述

        為了提高PCB線路的電流承載能力,在不能增加線寬條件下只能相應提高導體厚度即銅厚。本文對一款厚銅板從工程資料優(yōu)化,重點對壓合、鉆孔、電鍍等工藝跟進研究,改善了孔偏、孔粗過大、孔燒焦,內層孔環(huán)崩缺、被拉出,釘頭等不良,使厚銅板成品后通過相關可靠性測試符合品質要求。

        此板為12層內/外層銅厚140 μm(4 oz)的厚銅板,第一次試樣共投12 PNL,鉆孔后發(fā)現有孔偏、孔粗過大(見圖1)、孔燒焦,內層孔環(huán)崩缺、被拉出,釘頭(圖2)現象等問題存在,報廢了9 PNL?,F針對第一次打樣存在的問題展開研究。

        2 試驗方案設計

        (1)內層照相底片資料的更改:此板制作難點主要在鉆孔,試板主要是針對鉆孔進行資料更改與跟進。為了能夠減少鉆孔時鉆針與內層銅皮摩擦產生大量熱量而導致孔粗、樹脂縮陷等品質問題,對內層照相底片上部分銅皮掏掉,具體掏銅皮標準是:對于PTH(鍍通孔)孔鉆孔孔徑Ф≥0.9 mm,內層獨立Pad及帶有隔離環(huán)的Pad,把中間銅皮掏空,掏空銅皮標準是鉆孔孔徑Ф-0. 6 mm。如:鉆孔孔徑Ф0.9 mm要掏掉銅皮的直徑為0.9-0.6=0.3 mm;Ф1.3 mm 要掏掉銅皮的直徑為1.3-0.6=0.7 mm;依次類推。NPTH(非鍍通孔)孔孔徑不變。如圖3所示。

        (2)更改鉆孔孔徑:為了增加孔銅的結合力,同時借簽行業(yè)經驗參考將孔銅厚度就做到70 μm左右,增加孔銅厚度的同時還要保證孔徑OK,就要加大鉆孔孔徑,鉆孔孔徑修改標準:對于PTH孔鉆孔孔徑Ф<1.0 mm,在現有MI要求孔徑的基礎上再加0.05 mm,如:0.4 mm改成0.45 mm,0.5 mm改成0.55 mm,0.55改成0.6 mm,依次類推。NPTH孔孔徑不變。

        (3)更改壓合外層銅箔:由于增加孔銅厚度后,表銅也會跟之增加,為了保證表銅厚度,壓合外層銅箔由35 μm改為18 μm。

        圖1 孔粗過大(25-38 μm)

        圖2 釘頭過大

        圖2 內層孔環(huán)優(yōu)化示意圖

        (4)鉆孔工序相關資料的更改:為了保證鉆孔質量,鉆孔時主要從使用金洲UC型鉆針、調整參數、鉆孔方法、鉆頭壽命等幾個方面進行改善。

        3 跟進過程與結果

        根據上述制定方案,對5 PNL板進行全程跟進,重點跟進了內層、壓合、鉆孔、銑槽等工序。

        (1)內層:此板補投是在一廠,板發(fā)到二廠時沒有及時通知研發(fā)跟進,當內層主管反饋給研發(fā)時內層圖形已蝕刻出來,故內層圖形是按原資料做的。

        (2) 壓合:此12層厚銅板疊構見圖4,壓合時有一定的難度,作了重點跟進。

        ①棕化前把板邊的鉚釘孔打出,速度3.8 m/min. 檢查棕化面無不良現象,此板內層銅較厚要求棕化后烤板150 ℃×30 min,因烤箱壞,棕化后在烘干段烘50 min。

        ②先MI要求切割PP,抽濕4 h以上,預排時把PP鉆出孔,注意和芯板上內層鉚釘孔相對應,按照作業(yè)文件要求次序進行鉚合,特別控制鉚釘長度。

        ③排板時單獨排一個Book,厚度不夠時墊鋼板,上下用全新牛皮紙20張。

        圖4 厚銅板壓合疊構圖

        ④專用壓合程序(見表1)。

        表1 壓合程式

        ⑤接線測升溫速率(80~140℃升溫速率1.0~1.5 ℃/min)。

        ⑥壓合后烤板參數170 ℃×6 h。

        ⑦正常拆板(該板外層為140 μm銅箔拿到開料進行切板)——銑銅板——銑銅皮——銑板邊。

        (3)鉆孔:主要從以下幾個方面進行了控制:

        ①使用全新金洲UC型鉆針,白墊板+鋁片。

        ②鉆頭壽命控制,Ф<1.0 mm鉆頭設置為800個孔,Ф≥1.0 mm鉆頭設置為1000個孔。

        ③鉆孔參數在厚銅板作業(yè)參數的基礎上,轉速(F)下降10%,進刀速(S)下降30%。

        ④采用分步鉆孔法。

        ⑤鉆孔后過一次砂帶磨板機,用高壓氣槍吹掉孔內毛刺與粉塵。

        小結:從鉆孔后孔粗切片可以看出,孔粗都在要求范圍之內,無孔環(huán)被拉出、無釘頭、無樹脂收縮現象,但發(fā)現有輕微偏孔現象。

        (4)沉銅板電:要求孔銅厚度>50 μm,一鍍很難完成,需要二次板電。

        圖5 板電銅厚切片

        從圖5切片可以看出,孔銅厚度都在50 μm以上,孔銅與孔壁結合良好。

        (5)蝕刻后熱沖擊實驗:把蝕刻后的板切成10 cm×10 cm的小塊做熱沖擊實驗,條件:浸錫288 ℃×10 s×3次。切片如圖6。

        圖6 熱沖擊測試后微切片圖

        小結:從圖6微切片可以看出,蝕刻后熱沖擊無起泡分層現象。且無孔銅剝離、孔環(huán)被扯出、Pad邊緣樹脂縮陷、釘頭等不良問題,但有輕微孔偏問題,后續(xù)需要對此方面進行改善。

        4 結論與建議

        從上述結果可看出,12層厚銅板經過工程資料優(yōu)化,跟進壓合、鉆孔、沉銅板電等工藝流程重點控制參數,其孔偏、孔粗過大、孔燒焦,內層孔環(huán)崩缺、被拉出,釘頭等問題得到了很大的解決。但掏空銅皮、加大孔徑、增加孔銅厚度此種方法,如需引用到其它的厚銅度上,還需要對厚銅板作進一步的跟進,以便提供更多的數據和圖片來驗證此種方法的可行性。

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