楊 攀
(冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司礦山救護(hù)大隊(duì),河北 邯鄲 056201)
綜掘工作面的主要塵源是掘進(jìn)機(jī)截割頭截割煤、巖。高壓噴霧降塵技術(shù)結(jié)合除塵器的長(zhǎng)壓短抽混合式通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行除塵,可以取得較好的降塵效果。但長(zhǎng)壓短抽混合式通風(fēng)選用的風(fēng)機(jī)若型號(hào)相同或者壓入式通風(fēng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量大,會(huì)造成工作面部分高濃度粉塵風(fēng)流由巷道排出,而人員主要在距工作面50m范圍內(nèi)綜掘機(jī)和跟機(jī)皮帶范圍內(nèi)工作,排出的粉塵風(fēng)流會(huì)直接吹向作業(yè)人員。
為降低綜掘機(jī)和跟機(jī)皮帶范圍內(nèi)即除塵風(fēng)機(jī)通風(fēng)段巷道粉塵情況,將壓入式風(fēng)機(jī)與除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)換試驗(yàn)。使除塵通風(fēng)機(jī)的吸入風(fēng)量大于壓入風(fēng)機(jī)風(fēng)量,控制部分由除塵風(fēng)機(jī)排出的經(jīng)過(guò)凈化處理的風(fēng)流再次經(jīng)工作面,進(jìn)入除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口,對(duì)工作面進(jìn)行可控制循環(huán)通風(fēng)。一旦出現(xiàn)局部通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),不能連續(xù)向掘進(jìn)工作面供給新鮮風(fēng)流,會(huì)造成掘進(jìn)工作面瓦斯積聚,嚴(yán)重威脅施工安全。
若全風(fēng)壓供給設(shè)置通風(fēng)機(jī)巷道的風(fēng)量大于局部通風(fēng)機(jī)的吸入風(fēng)量,則局部通風(fēng)機(jī)會(huì)將部分已排出的污濁風(fēng)流再次送往用風(fēng)地點(diǎn),即形成可控循環(huán)通風(fēng)[1-2]。
可控循環(huán)通風(fēng)通常用于開放空間內(nèi),且有新鮮風(fēng)流連續(xù)通入到循環(huán)風(fēng)流之中。理論推導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)考察均表明,可控制循環(huán)風(fēng)流中污染物的濃度與循環(huán)風(fēng)量無(wú)關(guān),只與流經(jīng)該處的新鮮風(fēng)流流量和此分區(qū)中污染物產(chǎn)生量有關(guān)。因此循環(huán)風(fēng)流所流經(jīng)地點(diǎn)的污染物濃度均會(huì)趨于某一限值,而不會(huì)無(wú)限增大。
采用混合式可控循環(huán)通風(fēng)時(shí),掘進(jìn)工作面產(chǎn)生的粉塵全部經(jīng)過(guò)除塵風(fēng)機(jī)凈化處理,過(guò)濾后大部分風(fēng)流直接排出。當(dāng)除塵通風(fēng)機(jī)吸入風(fēng)量大于壓入風(fēng)機(jī)風(fēng)量時(shí),一部分凈化風(fēng)流循環(huán)至工作面,再與新鮮風(fēng)流混合,多次沖洗工作面,使含塵風(fēng)流多次經(jīng)過(guò)除塵風(fēng)機(jī),如圖1所示。在不增加吸入風(fēng)量的情況下,加大了沖洗工作面的風(fēng)量,使粉塵在自身沉降和除塵風(fēng)機(jī)的作用下大幅減少,直接將落巖粉塵消滅在工作面,從而降低工作面抽出式風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口以外巷道粉塵濃度,改善掘進(jìn)巷道氣候條件。
圖1 巖巷綜掘工作面可控循環(huán)通風(fēng)示意圖
國(guó)內(nèi)最早對(duì)可控循環(huán)通風(fēng)進(jìn)行研究的是安徽理工大學(xué)通風(fēng)安全教研室。其監(jiān)測(cè)并得出了循環(huán)風(fēng)流應(yīng)用于掘進(jìn)巷道長(zhǎng)壓短抽混合式通風(fēng)時(shí),風(fēng)流中瓦斯?jié)舛鹊姆植家?guī)律,并與實(shí)驗(yàn)室模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)照分析。
但因?yàn)榇思夹g(shù)與我國(guó)現(xiàn)行《煤礦安全規(guī)程》部分規(guī)定有沖突,初始階段其應(yīng)用并不廣泛。而后中國(guó)煤炭學(xué)會(huì)安全委員會(huì)協(xié)同統(tǒng)配煤礦總公司安全管理局組織召開了全國(guó)煤礦《礦井可控循環(huán)風(fēng)技術(shù)》研討會(huì),會(huì)上根據(jù)在蒲白礦務(wù)局馬村礦、肥城礦務(wù)局白莊礦和潞安礦務(wù)局石屹節(jié)礦的可控循環(huán)風(fēng)試驗(yàn)結(jié)果,論證了可控循環(huán)通風(fēng)推廣使用的系列問(wèn)題。礦山實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致。這表明在適當(dāng)?shù)陌踩揽卮胧┑谋U舷?,抽壓風(fēng)筒重合部分瓦斯?jié)舛炔粌H不會(huì)超過(guò)規(guī)定限值,反而由于循環(huán)作用增大了該段風(fēng)量,同時(shí)提高了風(fēng)速,能夠有效降低發(fā)生頂板瓦斯積聚的可能性[3]。
為風(fēng)機(jī)增設(shè)0.5%閉鎖功能,能夠有效地避免綜掘工作面瓦斯?jié)舛冗^(guò)高以及排放瓦斯時(shí)出現(xiàn)“一風(fēng)吹”的現(xiàn)象。將該功能實(shí)現(xiàn)裝置接在變電所風(fēng)機(jī)專用分路饋電上,則發(fā)生停風(fēng)后,若瓦斯?jié)舛瘸?,斷電儀能夠在第一時(shí)間做出反應(yīng),切斷次掘進(jìn)頭的兩條專用線路風(fēng)機(jī)饋電,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)瓦斯0.5%閉鎖的效果[4]。
峰峰集團(tuán)孫莊礦北翼軌道大巷為恢復(fù)四采區(qū)生產(chǎn)而設(shè)計(jì)的主要運(yùn)輸大巷,全長(zhǎng)1280m,位于井田北翼-45野青大巷下方,北山青放水巷上方。沿一座煤層掘進(jìn),落巖時(shí)采用長(zhǎng)壓短抽混合式通風(fēng)方式,除塵風(fēng)機(jī)除塵,除塵風(fēng)機(jī)型號(hào):KCS-220型。風(fēng)機(jī)型號(hào)為:FBD№5.0/2×5.5和FBD№6.3/2×11風(fēng)機(jī)。
初期,北翼軌道大巷壓入通風(fēng)安裝使用FBD№6.3/2×11風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī)采用FBD№5.0/2×11風(fēng)機(jī),割巖時(shí)距工作面不同距離巷道粉塵濃度情況見表1(壓入式風(fēng)筒出口距工作面9m,除塵風(fēng)機(jī)距工作面30m,吸風(fēng)口距工作面5m,40m左右安裝一道凈化水幕和擋塵簾)。
表1 可控循環(huán)通風(fēng)前工作面粉塵分布情況
進(jìn)行可控循環(huán)通風(fēng)試驗(yàn)時(shí)將壓入式風(fēng)機(jī)與除塵風(fēng)機(jī)調(diào)換,壓入風(fēng)機(jī)為FBD№5.0/2×11,除塵風(fēng)機(jī)為FBD№6.3/2×11。利用兩風(fēng)機(jī)需風(fēng)量的差值使部分凈化后的風(fēng)流重新吹向工作面。
北翼軌道大巷采用可控循環(huán)通風(fēng)后粉塵量變化與初期粉塵變化比較見圖2。
圖2 可控循環(huán)通風(fēng)前后粉塵量變化對(duì)比情況
通過(guò)圖2分析,從抽出式風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口(3~5m左右)往外,工作面風(fēng)流經(jīng)過(guò)除塵風(fēng)機(jī)凈化處理后,再進(jìn)入工作面粉塵含量減小70%~80%,最大處減少98.1%,大大改善了工作面后路工作環(huán)境。2011年1月,北翼軌道大巷實(shí)現(xiàn)巖巷單進(jìn)266m,創(chuàng)冀中能源新紀(jì)錄。
雖然采用可控循環(huán)通風(fēng)除塵技術(shù),工作面及其回風(fēng)瓦斯含量未明顯增加,但考慮除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全性及工作面瓦斯涌出量不均衡性,除塵風(fēng)機(jī)必須實(shí)現(xiàn)瓦斯斷電閉鎖,瓦斯超過(guò)0.5%時(shí),嚴(yán)禁使用除塵風(fēng)機(jī)。工作面接近老巷、煤層等可能涌出瓦斯的地點(diǎn)時(shí),必須提前停止抽出式風(fēng)機(jī)運(yùn)行,保證礦井安全生產(chǎn)。加強(qiáng)工作面瓦斯檢查,發(fā)現(xiàn)瓦斯變化或其他異常情況,及時(shí)采取措施,防止瓦斯事故發(fā)生。
應(yīng)嚴(yán)格控制壓入式風(fēng)筒和抽出式風(fēng)筒距工作面的距離及距離差。距離過(guò)近,會(huì)造成風(fēng)流短路,導(dǎo)致工作面無(wú)風(fēng)或微風(fēng);壓入式風(fēng)筒距工作面近,壓風(fēng)射流沖擊大,粉塵揚(yáng)起,工作面綜掘機(jī)濕式降塵效果差;抽出式吸風(fēng)口距工作面太遠(yuǎn),有效吸塵效果差。根據(jù)壓入式風(fēng)機(jī)有效射程、抽出式風(fēng)機(jī)吸程和施工期間司機(jī)及其他人員位置,壓入式風(fēng)筒距工作面保持在7~10m,抽出式風(fēng)筒距工作面保持在3~5m。將除塵風(fēng)機(jī)及除塵器置于跟頭軌道上,隨工作面前進(jìn)及時(shí)前移。
同時(shí)煤礦局部通風(fēng)機(jī)供電系統(tǒng)應(yīng)滿足要求,必須雙風(fēng)機(jī)雙電源雙回路供電,一回路“三?!惫╇?,即專用開關(guān)、專用變壓器、專用線路[5]。對(duì)于另一回路,國(guó)內(nèi)普遍采用自動(dòng)力電源供電。但是,當(dāng)局部通風(fēng)機(jī)專有線路出現(xiàn)故障或斷電時(shí),風(fēng)機(jī)供電線路會(huì)自動(dòng)導(dǎo)向自動(dòng)力電源,同時(shí)切斷除風(fēng)機(jī)電源之外的其他電源。即故障情況下,風(fēng)機(jī)雖轉(zhuǎn)為自動(dòng)力電源線路,但仍然能保證供電穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)“雙三?!薄?/p>
為增強(qiáng)局部通風(fēng)安全性,可針對(duì)礦井通風(fēng)事故危險(xiǎn)源,建立信息管理系統(tǒng),包括以下五項(xiàng)內(nèi)容:(1)通風(fēng)系統(tǒng)狀況評(píng)估。評(píng)估項(xiàng)目包括通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析、通風(fēng)阻力、分區(qū)通風(fēng)、有效風(fēng)量等。(2)通風(fēng)措施評(píng)估。礦井反風(fēng)措施的可行性以及效果檢驗(yàn)、下行通風(fēng)的應(yīng)用效果檢驗(yàn)等。(3)可靠性檢查、質(zhì)量檢查等局部通風(fēng)設(shè)施的評(píng)估。(4)通風(fēng)系統(tǒng)特殊問(wèn)題的評(píng)估。通風(fēng)方式等引發(fā)通風(fēng)事故的可能性大小,例如角聯(lián)通風(fēng)、串聯(lián)通風(fēng)、循環(huán)風(fēng)等情況。(5)針對(duì)整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全性評(píng)估。工作人員通過(guò)通風(fēng)系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)能夠更準(zhǔn)確地查找事故隱患,從而達(dá)到提高通風(fēng)能力且增強(qiáng)安全性的目的。
另外,還應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)管理,改進(jìn)工作面抽出式風(fēng)機(jī)、除塵器以及風(fēng)筒管理方式,合理調(diào)整風(fēng)機(jī)風(fēng)量,混合式通風(fēng)技術(shù)可大大降低工作面后路粉塵含量,改善工作面人員工作環(huán)境。
(1)通過(guò)實(shí)施可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù),大大降低了巷道尤其是距工作面30m范圍內(nèi)工人比較集中巷道的粉塵濃度,改善工作面生產(chǎn)環(huán)境,保護(hù)井下職工身體健康,降低塵肺病發(fā)病率。
(2)提高工作面能見度,減少工傷事故,提高工作效率。防止由于工人工作中無(wú)法看清工作環(huán)境而發(fā)生的工傷事故。同時(shí)能夠減少機(jī)械磨損,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
(3)可控循環(huán)通風(fēng)可有效地增加工作面風(fēng)量,降低井下的溫度、濕度及卡他度,改善氣候條件。
(1)礦井循環(huán)風(fēng)流中的污染物濃度在任何區(qū)域地點(diǎn)均趨于某一限值,不會(huì)無(wú)限增大。污染物濃度由流過(guò)該區(qū)域的污染物產(chǎn)生率和新鮮風(fēng)量的大小決定,與可控制的循環(huán)風(fēng)流中的污染物濃度與循環(huán)風(fēng)量無(wú)關(guān)。
(2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),循環(huán)通風(fēng)能夠提高抽壓風(fēng)筒重疊段的風(fēng)速,增大風(fēng)量,因而瓦斯?jié)舛炔粫?huì)超限,能夠有效防治瓦斯積聚,與實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)結(jié)果相吻合。
(3)在峰峰集團(tuán)孫莊礦北翼軌道大巷的應(yīng)用中,工作面風(fēng)流經(jīng)過(guò)除塵風(fēng)機(jī)凈化處理后,再進(jìn)入工作面粉塵含量減小70%~80%,最大處減少98.1%,明顯改善工作面后路工作環(huán)境,可降低塵肺病發(fā)病率,提高生產(chǎn)效率。
(4)為局部通風(fēng)機(jī)增加0.5%閉鎖功能、嚴(yán)格控制壓入式風(fēng)筒、抽出式風(fēng)筒距工作面的距離和距離差、電源控制開關(guān)“三?!惫╇娂敖⒌V井通風(fēng)事故隱患信息管理系統(tǒng)等措施能夠保障局部通風(fēng)安全性。