張林龍
(陽泉煤業(yè)集團(tuán) 新景礦選煤廠,山西 陽泉 045000)
新景礦選煤廠原由平頂山選煤設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),于1997年10月建成投產(chǎn),初始設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3.60 Mt/a,期間經(jīng)過多次技術(shù)及工藝改造,現(xiàn)核定生產(chǎn)能力已達(dá)到8.50 Mt/a。選煤廠末煤系統(tǒng)分選工藝為:13~1 mm末煤采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,小于1 mm煤泥采用螺旋分選機(jī)分選。末煤重介車間年處理原煤3.40 Mt。[1-2]
末煤車間選煤工藝具體為:末原煤倉的末原煤通過膠帶輸送機(jī)及刮板輸送機(jī)運(yùn)至末煤車間頂層的緩沖倉,然后通過振動(dòng)式給煤機(jī)給入末煤脫泥篩進(jìn)行濕法脫泥,其篩縫尺寸為1 mm。在此過程中,由于篩上噴水控制效果差,致使脫泥篩脫泥效果差,篩上物中仍有大量細(xì)粒煤泥存在,這就使得在后續(xù)分選過程中,粘附在細(xì)粒煤泥上的介質(zhì)得不到有效脫除,使得產(chǎn)品中帶介,一方面增加了介質(zhì)消耗量,另一方面使得分選出來的精煤灰分增高。脫泥篩脫泥效果差的原因:一是末原煤中帶有一定量的雜質(zhì),使得循環(huán)水管經(jīng)常被堵,在后續(xù)人為疏通循環(huán)水管跟不上的情況下,就會(huì)造成脫泥篩上噴水量小,從而造成脫泥篩脫泥效果差。二是循環(huán)水壓力不足、噴水流量小,使得脫泥篩效果差。三是來煤量控制不均勻,致使篩上煤量忽大忽小,進(jìn)而造成脫泥篩脫泥效果差。[3]
經(jīng)無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的產(chǎn)品都需通過脫介篩進(jìn)行脫介處理,然而脫介篩脫介效果差會(huì)造成產(chǎn)品中帶介的嚴(yán)重后果,使得末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量增加。具體原因:一是沒有對(duì)脫介弧形篩進(jìn)行及時(shí)倒向或更換篩板,致使脫介弧形篩脫介效果差,合格介質(zhì)沒有得到很好回收。二是脫介篩上煤流流速太快,致使產(chǎn)品中的部分介質(zhì)來不及脫除就已通過了整個(gè)篩面。三是脫介篩上噴水效果差,致使產(chǎn)品中的介質(zhì)沒有得到有效回收。四是經(jīng)螺旋分選機(jī)分選出的細(xì)粒級(jí)產(chǎn)品與無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的主洗產(chǎn)品通過脫介篩混合脫水脫介,影響了主洗產(chǎn)品脫介篩的脫介效果。[4]
脫介篩下稀介質(zhì)要通過磁選機(jī)進(jìn)行回收處理,由于磁選機(jī)回收效率低,大大提高了末煤系統(tǒng)的介質(zhì)消耗。具體原因:一是經(jīng)螺旋分選機(jī)分選出的細(xì)粒級(jí)產(chǎn)品與無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的主洗產(chǎn)品通過脫介篩混合脫水脫介,增加了脫介篩下稀介質(zhì)的煤泥含量和稀介質(zhì)流量,增加了磁選機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,進(jìn)而導(dǎo)致磁選機(jī)對(duì)介質(zhì)的回收率大大降低。二是平時(shí)對(duì)磁選機(jī)的底流與溢流出料管道未能及時(shí)疏通,導(dǎo)致管道中雜物增多,部分管道堵塞,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成磁選機(jī)入料斗中稀介質(zhì)外溢,造成介質(zhì)消耗。[5]
由于重介質(zhì)選煤對(duì)管路的磨損嚴(yán)重,再加上銹蝕老化,維護(hù)保養(yǎng)跟不上,造成車間管路跑冒滴漏現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,這就使得介質(zhì)在整個(gè)選煤過程中都存在流失現(xiàn)象,末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量也相應(yīng)增加。
隨著井下煤炭資源的不斷開采,過構(gòu)造的情況時(shí)有發(fā)生,造成井下原煤質(zhì)量降低,煤炭分選壓力越來越大。具體原因如下:過構(gòu)造時(shí),原煤中的煤泥含量增加,且煤泥成分以高嶺土為主,遇水會(huì)發(fā)粘,使脫泥篩脫泥效果變差,脫介篩脫介效果變差,產(chǎn)品帶介嚴(yán)重,從而使得末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量增加。
由于車間崗位人員對(duì)煤炭分選的片面認(rèn)識(shí),再加上末煤車間運(yùn)煤膠帶的靈活性,使得工人忽視了密度調(diào)節(jié)在重介質(zhì)選煤中的核心地位,習(xí)慣性地以低密度選煤;另一方面,將所洗出的中煤部分或全部配入主洗精煤中調(diào)節(jié)灰分,這從表面上看并無嚴(yán)重不妥之處,但是長期下去會(huì)造成矸中帶煤的嚴(yán)重后果,增加了分選過程中的介質(zhì)消耗量。
為了盡可能脫除末原煤中的細(xì)小顆粒,要求崗位工定期疏通脫泥篩上的噴水管路;另一方面,加大噴水壓力,使噴水能夠穿透煤層,脫除末原煤中的絕大多數(shù)細(xì)小顆粒,防止后續(xù)分選過程中細(xì)小顆粒帶介情況的發(fā)生。此外,要盡可能控制來煤量,使末煤分選過程能夠均勻、不間斷地進(jìn)行。[6]
為了提高脫介篩脫介效果,在弧形篩出料口增加了擋煤鐵板,使之對(duì)煤流起到一定的緩沖作用,其結(jié)構(gòu)見圖1。另一方面,在脫介篩上增加了擋水沿,使之對(duì)煤流起到一定的阻擋作用,延長了煤在脫介篩上的停留時(shí)間,提高了脫介篩脫介效果,其安裝效果見圖2。此外,對(duì)螺旋分選機(jī)分選出的產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)脫水處理,降低其對(duì)主洗產(chǎn)品脫介效果的影響。[7]
圖1 擋煤鐵板結(jié)構(gòu)
圖2 擋水沿安裝效果
定期疏通磁選機(jī)入料口、溢流口及底流口,防止介質(zhì)外溢,造成介質(zhì)浪費(fèi),確保磁選機(jī)介質(zhì)回收率達(dá)到99.8%以上。另一方面,要保證采購的磁鐵礦粉質(zhì)量符合要求,磁鐵礦粉的磁性物含量達(dá)到95%以上,小于0.074 mm粒級(jí)達(dá)到90%以上[8]。
由于選煤廠建廠已20多年,車間管路磨損嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)跑冒滴漏的現(xiàn)象。為了減少因跑冒滴漏造成的介質(zhì)流失,對(duì)車間銹蝕嚴(yán)重的管路進(jìn)行更換,盡可能減少跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。此外,要求維護(hù)工對(duì)車間管路進(jìn)行巡查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)管路跑冒滴漏,要及時(shí)維修或補(bǔ)焊。
隨著采煤年限的延長,井下煤炭資源質(zhì)量越來越差;另一方面,在采煤過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)割底、割頂?shù)那闆r,導(dǎo)致進(jìn)入選煤廠的毛煤含矸量高、含泥量高,也會(huì)造成介質(zhì)消耗量高。為了減少這一現(xiàn)象的影響,要求選煤廠質(zhì)檢人員加強(qiáng)對(duì)井下采煤工作面的督查。
為了讓職工對(duì)選煤過程有一個(gè)更加全面的認(rèn)識(shí),在平時(shí)工作中,不斷對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn),強(qiáng)化其在工作中堅(jiān)持“不僅要洗出來煤,還要節(jié)省出來介質(zhì)”的認(rèn)識(shí)。要求密度控制司機(jī)在選煤過程中合理調(diào)節(jié)分選密度,以降低介質(zhì)消耗量。
通過對(duì)新景礦選煤廠末煤系統(tǒng)介質(zhì)消耗量增加原因的分析,給出了具體的應(yīng)對(duì)措施,并應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐。通過實(shí)踐,降低并穩(wěn)定了末煤分選過程的介質(zhì)消耗量,降低了末煤分選成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)新景礦選煤廠的長遠(yuǎn)發(fā)展具有積極的意義。