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        半速汽輪機振動異常原因排查與解決策略

        2019-02-22 05:09:20賈玉強鄭敏華
        中國設(shè)備工程 2019年3期
        關(guān)鍵詞:汽輪機閥門振動

        賈玉強,鄭敏華

        (福建福清核電有限公司,福建 福清 350318)

        某核電廠汽輪機是由東方電氣集團采用ALSTOM技術(shù)生產(chǎn)的ArabelleTM 1000MW級大型半速汽輪機。在機組調(diào)試期間,曾經(jīng)連續(xù)三次出現(xiàn)汽機2號軸瓦振動異常,超過手動打閘閾值130μm,導(dǎo)致被迫停機。通過對三次振動異?,F(xiàn)象過程中機組參數(shù)的研究分析,確定了振動異常發(fā)生的原因和處理措施,經(jīng)后續(xù)沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)的驗證,最終解決了此問題,對于采用同一類型汽輪機的同行電站有借鑒意義。

        1 汽輪機三次振動異常的描述

        (1)第一次振動異常描述。2016年10月7日2點,100%FP平臺停機不停堆試驗后沖轉(zhuǎn)并網(wǎng),3號汽輪發(fā)電機組在并網(wǎng)后升功率過程中GME006MV振動最高達131.7μm,按規(guī)程手動打閘停機,打閘停機后2號瓦相對振動升高,垂直方向最高達242.3μm,水平方向均超量程,達到308μm。

        (2)第二次振動異常描述。2016年10月7日22點,機組重新執(zhí)行沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)操作,在沖轉(zhuǎn)期間各項參數(shù)均正常,并網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)GSS002VV同樣被置于手動27%開度,操縱員迅速重新開啟該閥門后,中壓缸排汽溫度穩(wěn)步上升,2#瓦的振動數(shù)值最大到88μm,之后緩慢下降,隨后在升功率的過程中振動值穩(wěn)定在22μm左右。

        (3)第三次振動異常描述。2016年10月8日晚,執(zhí)行100%FP功率平臺甩孤島后重新并網(wǎng)過程中,通過500kV超高壓斷路器重新并網(wǎng)后,汽輪發(fā)電機2#軸瓦振動持續(xù)升高,GME006MV振動高達到130μm,手動緊急打閘停機。

        2 原因分析及故障排查

        (1)原因分析。一般來說,汽輪機振動高通常發(fā)生在啟停過程中。汽輪發(fā)電機組在啟停過程中,當轉(zhuǎn)速達到臨界轉(zhuǎn)速時,機組出現(xiàn)劇烈振動,而超過這一轉(zhuǎn)速后振動又會減小,恢復(fù)正常。引起汽輪發(fā)電機組振動的原因很多,主要原因有制造水平不高、安裝不夠合理、檢修和運行管理水平不高等,而且它們之間又是相互影響的。

        (2)故障排查。結(jié)合現(xiàn)場汽機振動的實際情況,重點從以下兩個方面進行故障排查:①中壓缸通流間隙的數(shù)據(jù)對比與分析。汽輪機內(nèi)部發(fā)生摩擦?xí)鹫駝印=?jīng)核實汽輪機安裝階段通流間隙數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),3號機組高中壓缸徑向通流間隙雖滿足安裝要求,但是與1號和2號機組進行比較發(fā)現(xiàn)存在如下問題:中壓缸徑向通流間隙在不同方向上均存在偏下限的情況;中壓缸四個級的下部間隙均恰好為下限值;中壓缸四個級的右部間隙均只比下限高0.02~0.05mm;中壓第三級徑向通流間隙上下左右四個方向上均僅比下限高0.00~0.05mm。②中壓缸排汽溫度與二級進汽閥門開度的數(shù)據(jù)對比與分析。汽輪機缸體溫度變化直接影響汽缸的膨脹,使得汽輪機的轉(zhuǎn)子和定子之間的間隙發(fā)生變化,從而可能導(dǎo)致碰摩(表1、2)。

        根據(jù)幾次的數(shù)據(jù)顯示:中壓缸排汽溫度GME056MT在沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)過程中都會有所下降。轉(zhuǎn)速為0~200r/min,下降約2℃;轉(zhuǎn)速為200~500r/min,下降約8℃;轉(zhuǎn)速為500~150r/min,下降約5℃;并網(wǎng)至55MW期間下降13℃左右。從55MW開始,以2MW/min的速率升負荷期間,閥門逐漸開大,二級再熱蒸汽壓力逐漸升高,中壓缸排汽溫度也逐漸升高,進入一個良性的動作響應(yīng)過程。而中壓缸的缸體的溫度變化不大。

        表1 中壓缸排汽溫度對比

        表2 相同試驗下中壓缸排汽溫度與閥門動作情況對比

        3 消除振動高故障處理方案以及運行控制策略

        (1)處理方案?;谏鲜龇治雠挪?,可以看出汽輪機轉(zhuǎn)子和靜子之間的通流間隙過小,導(dǎo)致梳齒之間的碰摩。需在3號機組大修時進行檢查,如通流間隙已超下限,將其調(diào)整至標準范圍內(nèi)偏上限。機組沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)前將電功率信號的質(zhì)量位屏蔽,防止二級再熱供汽壓力控制閥門被置于手動,采取的措施:在電功率表輸出到汽水分離再熱器的控制回路上增加500ms的延時。同時增加閥門切換到手動時的報警,以提醒運行人員及時干預(yù)。當KKO003/004/005MW產(chǎn)生質(zhì)量位后,一路送往汽水分離再熱器二級再熱控制邏輯中,期間經(jīng)過一個500ms的上升沿延時,從而避免了并網(wǎng)瞬間對二級再熱供汽壓力控制閥門控制產(chǎn)生影響。采取上述措施后經(jīng)再次驗證,機組沒有再發(fā)生振動高的現(xiàn)象。

        (2)運行控制策略。根據(jù)半速汽輪機的特點,經(jīng)過探索,建議在機組升、降負荷過程中采取如下運行控制策略:①冷態(tài)啟動時,在轉(zhuǎn)速為100r/min時短暫停留,進行聽音和摩擦檢查。完成后直接上升到200r/min時停留2小時暖機,沖轉(zhuǎn)到500r/min后再次進行現(xiàn)場聽音摩擦檢查,沖轉(zhuǎn)到1500r/min時停留0.5小時后再并網(wǎng)。②熱態(tài)啟動時汽機不進行暖機操作,200r/min平臺檢查(半小時內(nèi)),500r/min平臺檢查無異常后升轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速達1500r/min后檢查無異常(半小時內(nèi))盡快并網(wǎng)提升功率。③垂直方向相對振動大于90μm時,停止升降功率,穩(wěn)定負荷。如振動持續(xù)上升,高于110μm時以60MW為目標功率,以5MW/min的速率開始降功率,當振動再次小于90μm時,停止降功率,穩(wěn)定觀察。仔細檢查振動、膨脹以及軸承金屬溫度的變化,用便攜式設(shè)備測量局部振動。④汽輪機經(jīng)過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)時(700~1200r/min),主控密切監(jiān)視汽輪發(fā)電機軸振、瓦振值。在此臨界轉(zhuǎn)速區(qū)內(nèi),汽輪機嚴禁停留;特別注意機組振動監(jiān)測,在第一臨界轉(zhuǎn)速前,如出現(xiàn)軸振動過大,應(yīng)停下來分析原因并進行處理,不得強行升速。⑤負荷不要停留在低于50MW(5%FP)的水平,如果無法避免,則在該平臺的時間不要超過2小時,并且低壓缸的噴淋冷卻系統(tǒng)要投運。不能在50MW功率水平連續(xù)運行超過8小時。⑥機組發(fā)生甩負荷等重大瞬態(tài)期間,密切關(guān)注汽水分離器二級再熱進汽閥門的動作情況,必要時手動控制開度,避免中壓缸進汽溫度下降超過30℃。

        4 結(jié)語

        在不考慮汽輪機停機解體檢修的情況下,通過有效控制汽水分離再熱器二級進汽的閥門開度,改變進汽量從而保證汽輪機中壓缸溫度不發(fā)生大幅度波動可以在一定程度上緩解和消除動靜摩擦。采取本文提供的運行控制策略則可以有效避免振動高出現(xiàn),確保汽輪機啟動安全。

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