許旭,李虹
(河北白沙煙草有限責(zé)任公司保定卷煙廠,河北 保定 071000)
目前行業(yè)內(nèi)部分廠家采用STS(梗絲增溫增濕機(jī))對梗絲進(jìn)行膨脹處理,蒸汽與物料分離后,多余蒸汽被排潮風(fēng)機(jī)排出室外。由于排潮風(fēng)門為手動調(diào)整,精確性差,造成STS出口蒸汽外溢或冷氣倒吸,出口振槽易凝結(jié)蒸汽,產(chǎn)生冷凝水,導(dǎo)致輸送過程中出現(xiàn)物料粘附現(xiàn)象,嚴(yán)重影響下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量(如圖1)。
圖1 設(shè)備結(jié)構(gòu)圖
STS安裝有負(fù)壓系統(tǒng),主要由風(fēng)機(jī)、排潮管道、手動風(fēng)門和排潮罩等組成。生產(chǎn)過程中的作用是排除物料蒸發(fā)產(chǎn)生的水蒸汽及多余的蒸汽、潮氣、灰塵和雜氣等,并在設(shè)備出口處形成微負(fù)壓,保證物料加工過程中通道內(nèi)溫濕度的穩(wěn)定。其控制方式以人眼觀察、手動調(diào)整風(fēng)門為主,當(dāng)生產(chǎn)過程的控制參數(shù)發(fā)生變化后,不能及時(shí)跟進(jìn),或沒有調(diào)整余量,將導(dǎo)致負(fù)壓發(fā)生變化(如圖2)。
圖2 原負(fù)壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
現(xiàn)階段的負(fù)壓系統(tǒng)調(diào)整主要是通過人眼觀察排潮罩的周圍是否有潮氣排除,不同季節(jié)觀察到的潮氣排出量不同,經(jīng)常出現(xiàn)調(diào)整不到位的現(xiàn)象,一是負(fù)壓過小,二是負(fù)壓過大。
(1)負(fù)壓過小產(chǎn)生的問題。
①造成筒類設(shè)備出口蒸汽外溢,導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)境溫度升高,外溢的蒸汽冷凝在排潮罩內(nèi)部形成潮濕層,造成物料在這些部位粘附。粘附的物料不能隨著槽體的振動而脫離設(shè)備,并且還會越粘越厚。達(dá)到一定的厚度后,這些粘附的物料會成塊的脫落,形成潮團(tuán)或濕團(tuán),嚴(yán)重影響煙絲的品質(zhì)。
②負(fù)壓過小時(shí),排潮罩下方的振槽表面也粘附物料,在設(shè)備保養(yǎng)或換牌時(shí)才能被清潔下來。這部分物料的水分高達(dá)40~50%,形成水澤煙,不能再繼續(xù)使用,造成生產(chǎn)過程消耗增大。
(2)負(fù)壓過大產(chǎn)生的問題。
①外界低溫空氣被吸入筒內(nèi),造成物料出口溫度達(dá)不到工藝要求,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
②負(fù)壓越大,排潮罩內(nèi)的風(fēng)速越大,當(dāng)風(fēng)速超過小塊物料的懸浮速度時(shí),這部分小塊物料被吸入排潮管道中。
行業(yè)內(nèi)部分廠家采用自動敲擊振槽的方式解決物料粘附問題,即在振槽運(yùn)行時(shí),敲擊體借助振槽的振動力及彈簧的彈力有節(jié)奏的敲擊槽體的底部,通過敲擊將粘附在槽體表面的物料振動下來,從而減少槽體表面粘料量。這一裝置安裝簡單,但存在不能減少烘絲后濕團(tuán),不能解決蒸汽外溢對環(huán)境溫濕度的影響;增加生產(chǎn)現(xiàn)場噪音污染;改變振槽配重,縮短振槽使用壽命等諸多局限性。因此,需研制一種專門用于STS負(fù)壓調(diào)控的裝置,根據(jù)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)全自動精準(zhǔn)控制,在相應(yīng)措施下減少物料粘附,從而提高設(shè)備保養(yǎng)效率,營造一個(gè)溫濕度穩(wěn)定的局部環(huán)境(如圖3)。
圖3 新型負(fù)壓自動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
(1)排潮罩頂端連通排潮管道,排潮管道的另一端安裝風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)工作將排潮罩內(nèi)的排除物料蒸發(fā)出的水蒸汽、多余的蒸汽、潮氣、灰塵及雜氣排出到室外。在排潮罩上的負(fù)壓傳感器用于檢測排潮罩內(nèi)的壓力值。負(fù)壓傳感器安裝在排潮罩的下端,靠近制絲生產(chǎn)設(shè)備的工作端,檢測的壓力值更為接近工作值。負(fù)壓傳感器通過線路連接PC控制器,將測得的壓力值傳輸?shù)絇LC控制器中進(jìn)行分析。PLC控制器通過線路連接變頻器來控制風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而改變排潮罩中的壓力值(如圖4)。
圖4 負(fù)壓控制流程圖
(2)排潮罩內(nèi)部靠近排潮管道位置架設(shè)有篩網(wǎng),可以焊接到該位置。篩網(wǎng)的網(wǎng)孔直徑為3m,用于防止較大雜物進(jìn)入風(fēng)機(jī),造成風(fēng)機(jī)損壞。
(3)排潮罩上靠近排潮管道位置安裝有風(fēng)速傳感器,用于檢測排潮罩中氣流進(jìn)入排潮管道的風(fēng)速。風(fēng)速傳感器通過線路與PLC控制器連接,將測得的風(fēng)速參數(shù)傳輸?shù)絇C控制器中進(jìn)行分析。
(4)負(fù)壓傳感器的型號:伊萊克ELM110;風(fēng)速傳感器的型號:華裕WS-100B;風(fēng)機(jī)的型號:京豐SR900;PLC控制器的型號:西門子S7-3006ES7350-1AH020AE0;變頻器的型號:倫茨E82EV22-4C。根據(jù)生產(chǎn)過程實(shí)際數(shù)據(jù)測試,負(fù)壓傳感器輸出的4~20mA電信號對應(yīng)壓力0~15mBr,風(fēng)速傳感器輸出的4~20mA電信號對應(yīng)風(fēng)速0~25m/s,在風(fēng)速超過25m/s時(shí),直徑小于3m的物料會被吸附到篩網(wǎng)上。由于篩網(wǎng)的網(wǎng)孔直徑為3mm,導(dǎo)致篩網(wǎng)堵塞。在本次改進(jìn)過程中,經(jīng)過測算,當(dāng)風(fēng)機(jī)的電機(jī)頻率達(dá)到44Hz時(shí),風(fēng)速達(dá)到25ms,因此,風(fēng)機(jī)的上限頻率設(shè)定為44Hz。在生產(chǎn)開始或試車階段,當(dāng)變頻器輸出頻率達(dá)到44Hz時(shí),風(fēng)速傳感器測得的風(fēng)速達(dá)不到25m/s±1,則證明篩網(wǎng)堵塞或排潮管道堵塞,PLC控制器輸出報(bào)警信號,I/0箱上的報(bào)警燈閃爍。
(5)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及工藝要求,設(shè)定負(fù)壓值為-6±1mBr,風(fēng)速值為20±2m/s。負(fù)壓傳感器、風(fēng)速傳感器采集的電流信號輸入PLC,經(jīng)過PID運(yùn)算后,控制信號輸出到變頻器,變頻器控制風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,負(fù)壓傳感器時(shí)刻監(jiān)測負(fù)壓值,經(jīng)過劃算后與設(shè)定值對比。當(dāng)檢測值與設(shè)定值的差值在土5%范圍內(nèi),風(fēng)機(jī)停止調(diào)整,以當(dāng)前設(shè)定頻率運(yùn)轉(zhuǎn)(如圖5)。
圖5 控制邏輯流程圖
(6)在排潮罩頂端安裝有清潔管路,清潔管路的風(fēng)力出口朝向篩網(wǎng),用于向篩網(wǎng)噴出高壓氣體,清潔篩網(wǎng)。電磁閥用于控制清潔管路的啟閉,通過電線與PLC控制器連接。生產(chǎn)結(jié)束后,PLC輸出控制信號,停止風(fēng)機(jī),接通清洗管路的電磁閥,壓縮空氣進(jìn)入排潮罩,清潔篩網(wǎng),吹落粘附在篩網(wǎng)上的雜物,保證篩網(wǎng)網(wǎng)孔的暢通性(圖6)。
圖6 噴吹系統(tǒng)原理圖
(7)通過負(fù)壓傳感器來獲取排潮罩內(nèi)的壓力值,傳輸給PLC控制器進(jìn)行分析,發(fā)出控制信號改變變頻器的輸出頻率,最終控制風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,來達(dá)到控制排潮罩內(nèi)負(fù)壓值的目的,實(shí)現(xiàn)自動控制;消除筒類設(shè)備出口蒸汽外溢現(xiàn)象或倒吸冷風(fēng)問題,保證生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
保養(yǎng)物料重量降低到2.62kg/天,烘后梗絲濕團(tuán)問題已基本杜絕。STS堵料次數(shù)由4.4次/月,降低到0.3次/月。實(shí)現(xiàn)排潮系統(tǒng)負(fù)壓的自動控制。消除筒類設(shè)備出口蒸汽外溢現(xiàn)象或倒吸冷風(fēng)問題,保證了生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定。