李俊日,舒正偉,2
(1.中國石油四川石化有限責(zé)任公司,四川 成都 611930;2.成都理工大學(xué) 材料與化學(xué)化工學(xué)院,四川 成都 610059)
四川石化順丁橡膠裝置于2008年始建,2010年3月開始對裝置熱泵設(shè)計核算并完成訂貨采購,2013年對熱泵設(shè)備進行抽真空,并且完成熱泵內(nèi)部溶液與冷劑水的添加,以及機組與DCS的通訊、聯(lián)鎖調(diào)校等。2014年3月,順丁橡膠裝置開工,同時投用熱泵,對熱泵進行調(diào)試。起初階段,投用熱泵后,熱泵不做功,經(jīng)過廠家多次調(diào)試仍無效果,因此需要對熱泵做功進行詳細研究。
四川石化順丁橡膠裝置采用溴化鋰吸收式熱泵,回收利用低溫?zé)嵩矗ㄆ釟猓┑臒崮埽迫∷枰墓に囉酶邷責(zé)崦剑崴?,實現(xiàn)從低溫向高溫輸送熱能的設(shè)備。熱泵主要由蒸發(fā)器、吸收器、發(fā)生器、冷凝器、熱交換器組成。
通過對熱泵機組內(nèi)部參數(shù)檢查,通過分析數(shù)據(jù),確定參數(shù)設(shè)置是否符合現(xiàn)場實際要求。檢查進入熱泵的熱水流量、汽提氣流量、循環(huán)水流量、汽提氣溫度差、汽提氣組成等是否符合達到設(shè)計要求。與設(shè)計要求比對實際生產(chǎn)負荷,核算做功能效比。通過對熱泵機組內(nèi)部參數(shù)檢查,通過分析數(shù)據(jù),確定參數(shù)設(shè)置是否符合現(xiàn)場實際要求;檢查進入熱泵的熱水流量、汽提氣流量、循環(huán)水流量、汽提氣溫度差、汽提氣組成等是否符合達到設(shè)計要求;檢查熱泵真空度是否穩(wěn)定,以及真空度是否滿足工作要求;檢查熱泵內(nèi)部溴化鋰濃度是否為最佳工作點;檢查熱泵所有儀表點,排查是否為儀表指示問題;檢查熱泵外部管路系統(tǒng),排查是否為外部工藝管線問題;與設(shè)計要求比對實際生產(chǎn)負荷,核算做功能效比。熱泵技術(shù)經(jīng)濟指標見表1。
經(jīng)過反復(fù)實踐和討論,熱泵存在三點問題:首先,先天性不足,原廠機組封頭的設(shè)計不合理,尤其是在機組的熱水線未全部供應(yīng)的情況下,吸收器、蒸發(fā)器各自溫差的原因,導(dǎo)致因膨脹程度不同而熱應(yīng)力變化幅度不同,從而導(dǎo)致在負荷變化的情況下容易泄漏;其次,由于原廠機組在旁路管線上僅有一個電磁閥,一旦出現(xiàn)故障,閥門無法與內(nèi)部溶液隔離,同時由于系統(tǒng)是真空狀態(tài),一旦打開就會進入大量空氣,破壞了機組運行時必須的真空狀態(tài),并且進入大量空氣,溴化鋰的特性導(dǎo)致在含有氧氣的情況下,對金屬的腐蝕程度很大;最后,由于原廠機組在熱泵汽提氣入口分配管線上沒有分配閥門,導(dǎo)致熱源供給發(fā)生器與蒸發(fā)器不合理。通過現(xiàn)場機組反應(yīng)出的問題,以及從機組的上述結(jié)構(gòu)、機理等內(nèi)容,分析出機組不做功的原因,并實施改造。
表1 熱泵技術(shù)經(jīng)濟指標
實驗主要改造內(nèi)容包含:在熱泵旁路管線上增設(shè)保護閥,徹底解決單一閥門不嚴導(dǎo)致機組溶液正常運行時走旁路,嚴重降低機組做功能效比。有效的防止了由于電磁閥不動作,無法切除更換的設(shè)計缺陷;在熱泵的汽提氣進口管路,增設(shè)氣相蝶閥,解決了汽提氣分配不均勻,導(dǎo)致機組熱量分布不均,從而解決做功效果差問題以及容易結(jié)晶的危險。具體步驟為:對系統(tǒng)進行抽真空;向系統(tǒng)內(nèi)加入溴化鋰、冷劑水;調(diào)節(jié)機組內(nèi)溶液濃度為56%;對機組原來自帶的儀表溫度原件進行改造,更換為插入式可伸縮式探頭,使得測量數(shù)值更準確;對機組旁路管線的電磁閥檢查,確認閥門存在問題,改換為開關(guān)靈活,隔斷性良好的新型電磁閥;在旁路管線上增設(shè)直角切斷角閥,避免了電磁閥門故障,與機組切斷不了,無法更換的情況;在熱泵汽提氣入口分配管線上增設(shè)蝶閥,可以按照實際工況要求,合理分配氣相至發(fā)生器與蒸發(fā)器;系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置參數(shù)更新,使得機組標定能力更精確。
通過對熱泵的一系列檢查、校驗、排查,逐一解決問題,最終使得熱泵投用后,滿足正常生產(chǎn)要求。避免了由于熱泵自身設(shè)計缺陷,溶液容易走旁路而造成熱泵真空度高、做功不穩(wěn)定效果差、溫升小的問題。通過溫度測量原件改型,徹底解決了溫度探頭構(gòu)造與機組匹配度差,導(dǎo)致測量誤差大的問題。機組正常運行數(shù)據(jù)見表2。
表2 機組正常運行數(shù)據(jù)表
從數(shù)據(jù)可以看出熱泵系統(tǒng)改造后,已經(jīng)能夠滿足生產(chǎn)需要。隨著單線噴膠量的增加,蒸汽噸耗降低,基本達到單線4噸/小時產(chǎn)量,即可達到最省蒸汽的單線負荷。另外投用熱泵后比投用熱泵前蒸汽消耗約減少0.18噸/噸,按蒸汽260元/噸,投用熱泵后噸膠成本可降低38.5元/噸,年產(chǎn)15萬噸橡膠計算,可省577.5萬元。實現(xiàn)了公司的挖潛增效節(jié)能降耗的要求。
在熱泵旁路管線上,增設(shè)保護閥,徹底解決單一閥門不嚴,導(dǎo)致機組溶液正常運行時走旁路,嚴重降低機組做功能效比。有效的防止了由于電磁閥不動作,無法切除更換的設(shè)計缺陷。在熱泵的汽提氣進口管路,增設(shè)氣相蝶閥,解決了汽提氣分配不均勻?qū)е聶C組熱量分布不均問題,從而解決做功效果差問題以及容易結(jié)晶的危險。