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        熱電廠(chǎng)輸煤無(wú)動(dòng)力除塵改造及節(jié)能優(yōu)化

        2019-02-19 11:04:11宋軍峰
        設(shè)備管理與維修 2019年21期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        宋軍峰

        (克拉瑪依石化公司熱電廠(chǎng),新疆克拉瑪依 834003)

        0 引言

        某煉化企業(yè)自備熱電廠(chǎng)輸煤裝置運(yùn)行時(shí),為了保障輸煤系統(tǒng)的正常運(yùn)行,上煤期間員工需要對(duì)輸煤系統(tǒng)進(jìn)行巡檢,長(zhǎng)時(shí)間在粉塵環(huán)境中工作。為了保障員工的職業(yè)健康,熱電廠(chǎng)輸煤皮帶主要是采用噴淋降塵和布袋除塵的方式來(lái)減少粉塵。這兩種降塵方式均能在一定程度上降低粉塵濃度,改善環(huán)境空氣質(zhì)量,但是,由于噴淋降塵增加了燃煤中的水分、降低了燃煤品質(zhì),導(dǎo)致燃煤的消耗增加,而布袋除塵主要是增加了電耗及維護(hù)檢修成本。鑒于對(duì)環(huán)保達(dá)標(biāo)、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)提出更高要求的現(xiàn)實(shí)情況,對(duì)現(xiàn)有的除塵方式進(jìn)行無(wú)動(dòng)力除塵優(yōu)化改造,要求不需用其他附屬設(shè)備收集和運(yùn)輸煤塵,同時(shí)具有維護(hù)方便、節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)。

        1 輸煤基本情況介紹

        某煉化企業(yè)熱電廠(chǎng)有4 臺(tái)中壓煤粉鍋爐,容量為4×130 t/h,實(shí)際出力480 t/h。根據(jù)生產(chǎn)需要冬季運(yùn)行4 臺(tái)鍋爐,夏季運(yùn)行2臺(tái)鍋爐。年用煤量約33 萬(wàn)噸。

        燃料輸煤裝置由甲、乙兩路各3 條輸送帶,除鐵器、篩碎煤機(jī)、布袋除塵器、噴淋裝置等組成,輸煤帶設(shè)計(jì)出力270 t/h。從煤礦拉來(lái)的原煤利用裝載機(jī)在煤場(chǎng)卸下,經(jīng)除鐵、篩選、破碎后,通過(guò)輸送帶運(yùn)到鍋爐原煤倉(cāng),供鍋爐燃燒使用。輸煤裝置可以滿(mǎn)足4 臺(tái)鍋爐的燃煤供應(yīng)。

        該熱電廠(chǎng)通過(guò)在輸煤皮棧橋轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn),通過(guò)加裝噴淋除塵設(shè)施、導(dǎo)煤槽密封、原煤倉(cāng)加裝鎖器氣等措施,基本上消除了輸煤棧橋內(nèi)粉塵飛揚(yáng)的現(xiàn)象。但在煤質(zhì)干、粉狀煤的情況下就會(huì)出現(xiàn)粉塵超標(biāo)的情況,影響環(huán)保達(dá)標(biāo)和職業(yè)健康。對(duì)于熱電廠(chǎng)輸煤皮帶噴淋系統(tǒng),容易造成水噴淋啟動(dòng)不及時(shí)、車(chē)間粉塵濃度大。另外,由于噴淋量難以控制,噴淋量小不能抑制皮帶揚(yáng)塵,噴淋量大又造成煤表面水分含量增大使原煤熱值降低,引起鍋爐熱效率下降和制粉系統(tǒng)堵塞。

        2 無(wú)動(dòng)力除塵工作原理及優(yōu)點(diǎn)

        無(wú)動(dòng)力除塵裝置由導(dǎo)料槽、塵料分流裝置、抑塵裝置、密封擋簾裝置、霧化系統(tǒng)、多功能濾網(wǎng)式泄壓窗、自動(dòng)控制裝置和外部調(diào)整固定部分組成。其中,導(dǎo)料槽、抑塵室裝置、密封擋簾裝置采用全封閉除塵結(jié)構(gòu)。其工作過(guò)程是:燃煤在上一段皮帶工作時(shí)自上而下落料時(shí),落料口及封閉導(dǎo)料槽內(nèi)產(chǎn)生大量沖擊粉塵空氣,根據(jù)空氣動(dòng)力學(xué)原理,采用壓力平衡和閉環(huán)流通方式最大限度地降低煤流導(dǎo)管內(nèi)粉塵空氣的壓力,使燃煤下落時(shí)粉塵空氣和燃煤分流運(yùn)行,正壓粉塵空氣通過(guò)多功能泄壓窗過(guò)濾隔離粉塵,被凈化的空氣被排放到裝置外;塵料分流裝置使粉塵大部分隔離在集中降塵室內(nèi),抑塵裝置和密封擋簾裝置有效地阻止了剩余粉塵的橫向運(yùn)動(dòng),配合輔助移動(dòng)式霧化控制系統(tǒng)、及自動(dòng)控制裝置的協(xié)調(diào)工作,實(shí)現(xiàn)了空氣粉塵的泄壓、重力降塵等良性循環(huán),使粉塵氣流無(wú)外泄,從而達(dá)到了粉塵集中潮解、降塵、處理后的粉塵落在物料上隨傳送帶運(yùn)走的目的。

        無(wú)動(dòng)力除塵裝置有結(jié)構(gòu)合理、無(wú)占地(只占用皮帶上方空間)、投資少、無(wú)需人值守、無(wú)需動(dòng)力電、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。無(wú)動(dòng)力除塵系統(tǒng)為無(wú)能量消耗,經(jīng)濟(jì)適用,效果好,可以作到全自動(dòng)免維護(hù),大大改善了維護(hù)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,無(wú)二次污染產(chǎn)生。

        布袋式除塵器是一種干式濾塵裝置。布袋式除塵器在除塵方面雖然能達(dá)到除塵效果,但同時(shí)存在很多的缺點(diǎn),比如:①普遍存在占地面積大、運(yùn)行成本高、不節(jié)能、維修勞動(dòng)強(qiáng)度大、有二次污染等問(wèn)題;②布袋遇到顆粒粒徑較大的含塵氣體時(shí),除塵器的阻力過(guò)高,會(huì)使除塵系統(tǒng)的風(fēng)量明顯下降;③布袋較易磨損,清灰時(shí)不能破壞初層,以免效率下降;④對(duì)于高溫氣體必需采用降溫措施,粉塵積累在濾料表面會(huì)增加過(guò)濾阻力、降低布袋除塵器的效率,當(dāng)濾料兩側(cè)的壓力差很大時(shí)會(huì)把一些已附著在濾料上的細(xì)小塵粒擠壓過(guò)去,使除塵器效率下降(阻力較大時(shí),一般壓力損失為1000~1500 Pa),除塵器的阻力達(dá)到一定數(shù)值后要及時(shí)清灰,不僅增加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且清灰時(shí)還會(huì)產(chǎn)生二次污染;⑤收集高濕度的含塵氣體時(shí)還得采取保濕措施,以免“糊袋”,因此布袋除塵器對(duì)氣體的濕度有一定要求,而且需要常常更換布袋,布袋消耗量較大不經(jīng)濟(jì);⑥需要配備用電設(shè)備,但配備除塵電機(jī)增加了耗電量,不節(jié)能。

        3 應(yīng)用效益分析

        (1)效益1:回收煤塵。該自備熱電廠(chǎng)皮帶寬800 mm,通常環(huán)境煤塵濃度為650 mg/m3,熱電廠(chǎng)改造的無(wú)動(dòng)力除塵單落料口風(fēng)量約6000~8000 m3/h,環(huán)保達(dá)標(biāo)粉塵控制要求在4 mg/m3。熱電廠(chǎng)共有落料點(diǎn)12 個(gè),管帶機(jī)2 個(gè),1#帶4 個(gè)(老煤場(chǎng)2 個(gè),管帶輸送2 個(gè)),2#皮帶2 個(gè),3#皮帶4 個(gè)。據(jù)此核算,單落料點(diǎn)回收煤量為(650-4)×8000=5 168 000 mg=5.2 kg/d,這樣每天使用10 h,則每天可以回收煤52 kg/d。每年按運(yùn)行365 d 計(jì)算,則每年可以回收煤52×365=19 t。因此,12 個(gè)落料點(diǎn)回收煤量228 t/年,折合費(fèi)用約6.4 萬(wàn)元。

        (2)效益2:節(jié)約電費(fèi)。改造后不使用用電設(shè)備,改造前布袋除塵電機(jī)2 臺(tái),每臺(tái)7.2 kW。用電量按每天10 h 計(jì)算,一年用電52 560 kW·h,改造后每年可節(jié)約費(fèi)用2.3 萬(wàn)元。改造前布袋除塵總計(jì)14 個(gè)220 V 電磁閥,每年用電2044 kW·h,改造后拆除可節(jié)約費(fèi)用879 元。因此,采用無(wú)用電設(shè)備每年可節(jié)約電費(fèi)約2.35 萬(wàn)元。

        (3)效益3:節(jié)約維護(hù)費(fèi)用。布袋除塵器每年需要更換布袋和進(jìn)行檢修維護(hù),不但增加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且維修時(shí)有二次污染的風(fēng)險(xiǎn)。布袋除塵設(shè)備如果按傳統(tǒng)的局部通風(fēng)加除塵方案計(jì)算,做成全封閉式的,通風(fēng)量約為8000 m3/h,系統(tǒng)阻力約為2800 Pa 左右,配備過(guò)濾面積200 m3布袋除塵器。布袋按22 元/m3、每年更換一次計(jì)算,每年更換布袋的費(fèi)用約為4400 元/年。配備2 臺(tái)通風(fēng)機(jī)功率約為14.4 kW,每天按送電工作10 h 計(jì),每年消耗電費(fèi)用2.3 萬(wàn)元;不計(jì)維修設(shè)備折舊,每年傳統(tǒng)除塵直接運(yùn)維費(fèi)用約為14 萬(wàn)元。

        4 結(jié)論

        本次改造有如下特點(diǎn):①無(wú)動(dòng)力,不用動(dòng)力電,無(wú)噪聲,回收燃煤,節(jié)省電能(不用電動(dòng)機(jī)等大功率電器);②無(wú)占地面積,只占用傳送帶上方的空間;③無(wú)二次污染,處理粉塵是在全封閉密封的條件下工作,處理后的粉塵回落到物料上運(yùn)走;④自動(dòng)化程度高,設(shè)備安裝后無(wú)須人工操作,免維護(hù);⑤投資少,設(shè)備僅需要一次性投資,較傳統(tǒng)除塵設(shè)備而言,大大降低設(shè)備使用中的運(yùn)行成本;⑥安全可靠,因?yàn)闆](méi)有動(dòng)力電和旋轉(zhuǎn)部件,基本上屬于靜態(tài)工作,不產(chǎn)生噪音;⑦除塵效果好,經(jīng)處理后的工作環(huán)境,無(wú)可見(jiàn)粉塵,并達(dá)到國(guó)家“作業(yè)場(chǎng)所空氣中呼吸性粉塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”(<6 mg/m3)。

        結(jié)合某熱電廠(chǎng)無(wú)動(dòng)力除塵改造實(shí)際情況,通過(guò)實(shí)際運(yùn)行極大降低了環(huán)境煤塵,使得環(huán)保達(dá)標(biāo)。不僅改善了工作人員惡劣工作環(huán)境,保障工作人員長(zhǎng)期身心健康,并且還節(jié)約了能源,取得一定的經(jīng)濟(jì)效益。從運(yùn)行效果來(lái)看,設(shè)備運(yùn)行安全可靠,經(jīng)濟(jì)效益明顯,值得推廣。

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