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        公共設(shè)施引起的發(fā)酵罐故障

        2019-02-16 18:42:40吳士棟崔曉宇董寶亮李忠亮
        設(shè)備管理與維修 2019年19期
        關(guān)鍵詞:發(fā)酵罐冷凝水濾器

        吳士棟,崔 軍,崔曉宇,董寶亮,李忠亮

        (北京生物制品研究所有限責(zé)任公司,北京 100176)

        0 引言

        設(shè)備出現(xiàn)故障,設(shè)備使用人員首先想到的是由設(shè)備或元器件質(zhì)量問(wèn)題造成的。作為維修工程師,首要任務(wù)是排除設(shè)備故障,使設(shè)備盡快正常運(yùn)行。在設(shè)備維修過(guò)程中,不僅要排除故障,還要分析故障產(chǎn)生的原因,從源頭上排除故障產(chǎn)生的根源,做到標(biāo)本兼治。經(jīng)過(guò)多年維修實(shí)際發(fā)現(xiàn),發(fā)酵罐工作異常,只有少部分是設(shè)備本身?yè)p壞造成的,大多數(shù)是由公共設(shè)施引發(fā)的設(shè)備故障。

        1 發(fā)酵罐工作原理

        北京生物制品研究所有限責(zé)任公司共有4 套發(fā)酵罐,其中2套為美國(guó)NBS 發(fā)酵罐,容積分別為75 L 和800 L,另2 套為德國(guó)貝朗發(fā)酵罐,容積為100 L、750 L。保證發(fā)酵罐正常運(yùn)行的公共設(shè)施主要有供電、壓縮空氣、工廠蒸汽、純蒸汽、乙二醇、飲用水。

        NBS 發(fā)酵罐工作過(guò)程:生產(chǎn)時(shí),夾層內(nèi)自來(lái)水靠一臺(tái)離心泵循環(huán),通過(guò)熱交換器加溫。當(dāng)罐內(nèi)溫度過(guò)高時(shí),排放夾層中的自來(lái)水,補(bǔ)充冷自來(lái)水降溫。發(fā)酵罐滅菌工序,當(dāng)罐內(nèi)溫度≤100 ℃時(shí),夾層內(nèi)通入工廠蒸汽,使罐內(nèi)液體升溫。當(dāng)溫度>100 ℃時(shí),罐內(nèi)通入純蒸汽,靠罐內(nèi)純蒸汽和夾層工廠蒸汽同時(shí)升溫。當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定溫度時(shí),停止工廠蒸汽、純蒸汽,低于設(shè)定溫度則繼續(xù)開(kāi)啟工廠蒸汽、純蒸汽,一直維持到設(shè)定的保溫時(shí)間。保溫時(shí)間大于設(shè)定時(shí)間后停止升溫,系統(tǒng)排放壓力,通過(guò)除菌濾器向罐內(nèi)補(bǔ)充壓縮空氣,以防產(chǎn)生真空,罐內(nèi)溫度<70 ℃時(shí),系統(tǒng)滅菌結(jié)束,恢復(fù)為正常保溫控制。

        2 公共設(shè)施引發(fā)的典型故障及排除

        2.1 壓縮空氣質(zhì)量引起的故障

        發(fā)酵罐在滅菌時(shí)出現(xiàn)夾層壓力過(guò)低,溫度不能上升,更換控制排放的電磁閥后仍不能解決問(wèn)題。經(jīng)逐個(gè)查找發(fā)現(xiàn)鋁制閥島氧化,產(chǎn)生顆粒狀粉末,閥內(nèi)密封元件與其長(zhǎng)期接觸,造成磨損、閥門(mén)漏氣。同時(shí)粉末堵塞排氣消聲器,造成排氣不暢,故障閥漏出的壓縮空氣不能排出,造成其他氣動(dòng)閥誤動(dòng)作,系統(tǒng)不升溫,更換后解決問(wèn)題。之后又陸續(xù)更換了6 個(gè)電磁閥。原因分析:故障原因都是由水腐蝕閥島,造成密封損壞引起的。聯(lián)想到1 年前,車間空壓機(jī)干燥器老化,使車間內(nèi)儀表、設(shè)備使用的壓縮空氣濕度過(guò)大,產(chǎn)生冷凝水。當(dāng)時(shí)采取的措施是按時(shí)排放車間壓縮空氣管道內(nèi)的冷凝水,忽略了閥島內(nèi)的水分,沒(méi)有及時(shí)清理,經(jīng)過(guò)1 年時(shí)間,閥島鋁制外殼與水反應(yīng),引發(fā)設(shè)備故障。究其原因,是由于壓縮空氣供應(yīng)質(zhì)量不好引發(fā)的設(shè)備故障。

        2.2 工廠蒸汽質(zhì)量引發(fā)的故障

        發(fā)酵罐滅菌時(shí),供給的工廠蒸汽和純蒸汽的壓力符合要求,但溫度上升過(guò)慢。由于長(zhǎng)時(shí)間溫度達(dá)不到要求,純蒸汽產(chǎn)生大量冷凝水,造成罐內(nèi)液面升高,培養(yǎng)基濃度下降,影響培養(yǎng)正常進(jìn)行。檢查工廠蒸汽管線正常。拆開(kāi)管線并打開(kāi)進(jìn)氣閥后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)罐的工廠蒸汽流量明顯不足。檢查工廠蒸汽進(jìn)口濾器,發(fā)現(xiàn)濾器已經(jīng)銹蝕堵死。用超聲波清洗濾器后回裝,溫度上升恢復(fù)正常。

        2.3 飲用水質(zhì)量引發(fā)的故障

        水質(zhì)過(guò)硬、排放管線溫度高,排放管線水垢過(guò)多堵塞排水。發(fā)酵罐滅菌時(shí),夾套內(nèi)的工廠蒸汽冷凝水無(wú)法及時(shí)排除。指示數(shù)據(jù)顯示蒸汽壓力正常且進(jìn)汽充分,但溫度只升到105 ℃左右。檢查發(fā)酵罐控制,各閥門(mén)開(kāi)啟正常,壓力、溫度值正確。考慮故障不是發(fā)酵罐控制引起,檢查公共設(shè)施。拆開(kāi)排放管線發(fā)現(xiàn)排放管線的彎頭和單向閥已經(jīng)被堵,只剩下<5 mm 的通徑。由于疏水器不能及時(shí)排放冷凝水,造成發(fā)酵罐夾套內(nèi)充滿冷凝水,罐內(nèi)溫度上升緩慢,甚至停在100 ℃。清理排放管線,設(shè)備正常滅菌。該故障的另一個(gè)原因是水和蒸汽共用一段排放管線造成水結(jié)垢,將蒸汽排放和自來(lái)水排放分別制作管線,徹底排除故障誘因。

        2.4 供電引發(fā)的故障

        電力供應(yīng)是設(shè)備運(yùn)行的基礎(chǔ),電力供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題,主要是引起發(fā)酵罐自控部分異常,溫度、空氣流量、壓力等控制參數(shù)不正確,造成閥門(mén)控制異常,引起整個(gè)系統(tǒng)動(dòng)作與實(shí)際要求不符。強(qiáng)電引起的原因比較容易發(fā)現(xiàn),弱電引發(fā)的故障不容易發(fā)現(xiàn)。NBS 70 L 發(fā)酵罐發(fā)生過(guò)一次供電引起的故障。操作人員反應(yīng)發(fā)酵罐溫度控制異常,溫度表與溫控器指示差達(dá)到3 ℃,(正常差<1 ℃),造成閥門(mén)動(dòng)作異常,使罐內(nèi)溫度升高。檢測(cè)溫度表顯示正常,更換溫度傳感器、溫控板,故障依舊存在。仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)低壓24 V 電源供電不穩(wěn),有時(shí)<20 V。拆開(kāi)查看發(fā)現(xiàn)2 個(gè)1000 μF 電容鼓包,更換后設(shè)備恢復(fù)正常。

        3 結(jié)語(yǔ)

        發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行異常,應(yīng)檢查影響設(shè)備運(yùn)行的各個(gè)方面,不能把故障的產(chǎn)生、產(chǎn)生故障的原因全歸結(jié)為設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題。查找到故障原因后,不能只排除故障現(xiàn)象,還要查清故障產(chǎn)生的根本原因,從源頭上根治,避免故障再次發(fā)生。

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