王加勇 楊 茉 徐津平 邱淑霞
1.上海理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院;2.蘇州熱工研究院有限公司
我國在2012年1月1日起開始實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對氮氧化物排放提出了更嚴(yán)格的要求[1]。早期投運(yùn)的鍋爐低氮燃燒技術(shù)相對較落后,NOx排放濃度偏高,燃煤鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度通常在600mg/m3以上。針對對沖旋流燃燒鍋爐NOx排放高問題,國內(nèi)外研究者進(jìn)行了相關(guān)研究[2-6]。筆者采用Fluent軟件對該鍋爐的燃燒特性進(jìn)行研究,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行低氮改造。通過試驗(yàn)證明了改造方案的實(shí)用性,可為同類型前后墻對沖燃燒鍋爐低氮改造提供參考。
某電廠鍋爐為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、單汽包、固態(tài)排渣燃煤鍋爐,燃燒系統(tǒng)為前墻布置雙調(diào)風(fēng)軸向旋流燃燒器、中速磨直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器及其布置見圖1。
圖1 燃燒器及其布置示意圖
通過對機(jī)組鍋爐資料的研究及現(xiàn)場調(diào)查,分析鍋爐存在的NOx濃度高、排煙溫度高、鍋爐效率低和過熱器減溫水量低等問題,擬對鍋爐進(jìn)行低NOx燃燒器改造。
鑒于改造前鍋爐運(yùn)行效率低,污染物排放不滿足環(huán)保要求等現(xiàn)狀,以燃燒模擬為基礎(chǔ)進(jìn)行模擬。通過模擬后進(jìn)行相應(yīng)改造,并通過相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證改造結(jié)果。低氮改造需重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)問題:
(1)對爐內(nèi)燃燒的影響;(2)對鍋爐受熱面吸熱的影響;(3)對鍋爐排煙溫度的影響;(4)對飛灰可燃物的影響。
基于上述問題,對低NOx燃燒器改造前運(yùn)行工況和方式進(jìn)行數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)目前存在的問題及其產(chǎn)生的原因、改動(dòng)對鍋爐熱力性能和污染物控制性能的影響。本文對所模擬的部分技術(shù)方案(表1)進(jìn)行分析:
(1)目前鍋爐燃燒系統(tǒng)及布置方案;
(2)燃燒器采用前3后1運(yùn)行;
(3)燃燒器純前墻運(yùn)行;
表1 數(shù)值模擬計(jì)算表
其中以工況1為基準(zhǔn),作為比較各種設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ),而模擬的部分邊界條件是通過現(xiàn)有機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)在工況1中標(biāo)定的,工況2、3是需評估改造后的運(yùn)行效果。
對單只燃燒器進(jìn)行模擬,得到燃燒器出口兩相流場,然后以燃燒器出口作為爐膛入口邊界條件,進(jìn)行全爐膛模擬。爐膛結(jié)構(gòu)見圖2,其中在全爐膛模擬中,綜合考慮了受熱面吸熱對燃燒的影響,結(jié)合改造前試驗(yàn)結(jié)果,對爐膛內(nèi)燃燒進(jìn)行了模擬。CFD數(shù)值模擬預(yù)測主要結(jié)果見表2。
圖2 全爐膛結(jié)構(gòu)示意圖
模擬結(jié)果表明;采用LYSC燃燒器和燃盡風(fēng)的方案NOx都有顯著降低,盡管降低程度有所不同。CO略有增加,但仍然在一個(gè)比較低的水平。
表2 數(shù)值模擬預(yù)測結(jié)果
從圖3中我們可以看出,改造前工況1鍋爐燃燒器采用純前墻布置,氣流沖刷后墻比較嚴(yán)重。由于沒有后墻氣流的平衡,氣流在爐內(nèi)分布不均勻,充滿度差。在爐內(nèi)呈反C字形,如圖3所示,A點(diǎn)位置在前墻燃燒器上方存在一個(gè)較大的渦流區(qū),占據(jù)了爐內(nèi)的有效空間。同時(shí)在后墻A、B層燃燒器中間標(biāo)高位置,存在一個(gè)小渦流區(qū)。
工況1為前2后1運(yùn)行方式,從圖3中可以看出,在此工況下運(yùn)行可有效解決燃燒器氣流沖刷后墻的問題,爐內(nèi)氣流分布均勻。通過采用LYOFA噴口,后墻燃盡風(fēng)量為前墻燃盡風(fēng)量的2倍,OFA上方氣流均勻。運(yùn)行工況2為純前墻方式運(yùn)行,對比工況1,沖刷后墻的現(xiàn)象得到了一定的緩解。通過OFA噴嘴,后墻燃盡風(fēng)量為前墻燃盡風(fēng)量的2倍,OFA上方氣流均勻,解決了純前墻燃燒器上方存在較大回流區(qū)的問題。
圖3 燃燒器爐膛斷面速度場側(cè)視圖
對比改造前后爐膛溫度場數(shù)值模擬預(yù)測結(jié)果,如圖4我們可以看出,改造前工況1由于氣流沖刷后墻比較嚴(yán)重,高溫區(qū)域在A、B層燃燒器中間標(biāo)高上部偏向后墻位置。經(jīng)分析此處存在高溫腐蝕危險(xiǎn),這與實(shí)際運(yùn)行時(shí)后墻此部位高溫腐蝕較嚴(yán)重的情況相符。對比圖3由于氣流沖刷后墻,造成折焰角部位風(fēng)速較高,同時(shí)此處溫度較高,此部位也存在腐蝕和磨損問題。
改造后,工況1的模擬結(jié)果顯示最下層燃燒器為前后墻布置,燃燒器出口氣流、火焰相互支撐,火焰高溫區(qū)域在爐膛中心位置。爐內(nèi)過量空氣系數(shù)由改造前的1.09降低至0.89,同時(shí)后墻燃盡風(fēng)量為前墻燃盡風(fēng)量的2倍,爐內(nèi)溫度分布更加均勻。
圖4 燃燒器爐膛斷面溫度場側(cè)視圖
改造后工況2的模擬結(jié)果顯示高溫區(qū)域在爐膛中部偏后墻部位,相比改造前工況火焰中心有一定的改善,但相比改造工況1改善程度小。
圖5為最下層燃燒器截面溫度場,從圖中我們可以看出,改造后燃燒器著火特性相比改造前有了較大的提高,燃燒器出口和整體斷面溫度增高。這也說明了改造后燃燒器的低負(fù)荷能力會有較大的提升。
圖5 最下層燃燒器截面溫度場
圖6~圖8分別為各工況爐膛斷面O2、CO和NO濃度分布側(cè)視圖。從圖中可以看出,改造前沒有燃盡風(fēng)率較低,NOx排放濃度較高,工況1和工況2采用LYOFA燃盡風(fēng),具有較強(qiáng)的穿透性,加強(qiáng)了燃盡風(fēng)與煙氣的混合,在降低NOx的同時(shí)有效的控制CO和飛灰可燃物。對比附圖7中CO濃度分布圖,可以清晰地看出,改造前后墻部位CO濃度較高,從實(shí)際運(yùn)行中也顯示了高溫腐蝕嚴(yán)重。工況1后墻部位CO濃度較低,可有效解決后墻高溫腐蝕的問題,但工況2的模擬結(jié)果顯示,后墻CO的含量相比改造前大幅增加,雖然氣流對后墻的沖刷減弱,但由于此處CO含量較高,高溫腐蝕問題還是比較嚴(yán)重。
圖6 爐膛斷面O2濃度分布側(cè)視圖
圖7 爐膛斷面CO濃度分布側(cè)視圖
圖8 爐膛斷面NO濃度分布側(cè)視圖
通過數(shù)值模擬,得到以下結(jié)論:
(1)改造前后的火焰形狀存在較大的區(qū)別,改造前由于為純前墻布置方式,爐內(nèi)氣流呈反C型布置方式,氣流沖刷后墻嚴(yán)重。改造后氣流在爐內(nèi)分布均勻,有效地解決了氣流沖刷后墻的問題;
(2)改造前后爐膛出口火焰溫度基本一致,對鍋爐汽溫、減溫水量和受熱面吸熱影響較?。?/p>
(3)改造后采用前后墻布置方式,在低負(fù)荷穩(wěn)燃階段,火焰互相支撐,低負(fù)荷穩(wěn)燃能力大幅提高;
(4)通過更改燃燒器布置方式、更改低NOx燃燒器和增設(shè)LYOFA噴嘴,NOx排放水平大幅降低;
(5)通過前后墻燃盡風(fēng)分配比率的不一致,有效的利用了爐內(nèi)空間,在降低NOx的同時(shí),保證了飛灰、CO含碳量的在較低的水平。
針對模擬結(jié)果、機(jī)組改造前的性能結(jié)果分析和鍋爐存在的問題,提出以下改造方案:
(1)鍋爐煤粉燃燒器由前墻布置更改為前后墻布置,增強(qiáng)燃燒區(qū)域著火強(qiáng)度。
(2)將D層燃燒器風(fēng)箱由前墻移至后墻標(biāo)高17m處。
(3)將A層燃燒器改造為兼具點(diǎn)火功能的LYSC-Ⅰ型燃燒器,并保留A層微油點(diǎn)火及其輔助系統(tǒng)設(shè)備,將B、C、D層燃燒器改造為LYSC-Ⅱ型低NOx燃燒器,并針對實(shí)際燃用煤質(zhì)的條件,對LYSC系列低NOx燃燒器結(jié)構(gòu)及功能尺寸進(jìn)行優(yōu)化,提高燃燒器的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力和有效降低早期NOx生成。
(4)將從主燃燒器供入爐膛的空氣量由總?cè)紵諝饬康?00%減少到76%,使燃料在缺氧的富燃料燃燒條件下燃燒。此時(shí),過量空氣系數(shù)a<1,從而降低了燃燒區(qū)內(nèi)的燃燒速度和溫度水平,不僅延遲了燃燒過程,而且在還原氣氛中降低了生成NOx的反應(yīng)率,抑制了NOx在這一區(qū)域的生成量。
為達(dá)到深化爐膛內(nèi)空氣分級燃燒的目的,在鍋爐水冷壁標(biāo)高約29.60m處前后墻各開設(shè)6個(gè)OFA噴口,前后墻各布置6只OFA噴口,其中后墻燃盡風(fēng)量為前墻燃盡風(fēng)量的2倍。從兩側(cè)墻二次風(fēng)總風(fēng)道上引一段風(fēng)道至前后墻燃盡風(fēng)的風(fēng)箱,并在其中設(shè)置擋板門及風(fēng)速測量裝置,用以監(jiān)測、控制風(fēng)量。改造后燃盡風(fēng)的風(fēng)率占鍋爐總風(fēng)量的25%,燃盡風(fēng)噴口距最上層燃燒器6.4m,距屏下距離為12.9m,在有效降低NOx生成的同時(shí)可保證爐內(nèi)具有充足的煤粉燃盡空間。
改造后的機(jī)組在運(yùn)行穩(wěn)定后,進(jìn)行低氮改造驗(yàn)證試驗(yàn):NOx排量明顯降低。經(jīng)過燃燒調(diào)整試驗(yàn)優(yōu)化后,飛灰的灰渣含碳量得以控制,鍋爐熱效率大幅提升。機(jī)組負(fù)荷280MW時(shí),鍋爐熱效率為90.81%;260MW時(shí),鍋爐熱效率為91.42%;220MW 時(shí),鍋爐熱效率為 90.79%,鍋爐熱效率在不同負(fù)荷時(shí)較大修前提高了1.06~1.58 個(gè)百分點(diǎn)。
煙氣脫硝系統(tǒng)自投運(yùn)后,運(yùn)行穩(wěn)定,煙氣差壓基本保持在300Pa~400Pa。入口煙氣NOx含量為400 mg/m3~500 mg/m3,出口煙氣 NOx含量降低到200mg/m3以下,脫硝效率在56%~71%之間,氨流量控制在100kg/h以下,氨逃逸率小于3ppm。