喬 永
(新礦內蒙古能源有限責任公司,內蒙古 鄂爾多斯 017000)
新礦內蒙能源有限責任公司長城六礦目前處于基建狀態(tài),而主井提升機每天提升量約80鉤左右,提升時間約10個小時,其余時間均處于待機狀態(tài)。主井提升機待機狀態(tài)時,主電機冷卻風機不會自動停機,需要人為手動停止。在實踐過程中提升機司機經常出現(xiàn)待機狀態(tài)忘了停止風機運行的問題,這樣既增加了冷卻風機設備、材料損耗,又浪費電能,同時還將外部的灰塵吹入主電機繞組,增加了設備隱患及維護工作量。本文研究如何通過自動化控制系統(tǒng)實現(xiàn)提升機的冷卻,完成系統(tǒng)的自動控制。
(1)以簡單、可靠、安全為基本要求。
(2)經濟、實用為主要目標,用風機自動運行代替人工操作,實現(xiàn)降低勞動強度,提高運行效率。
(3)修改主井提升機程序,優(yōu)化主電機冷卻風機開停邏輯,實現(xiàn)根據(jù)主電機冷卻系統(tǒng)根據(jù)繞組溫度實現(xiàn)自動開啟、停止、風速自動調整運行。
本控制系統(tǒng)分成Pump system、Chillers system、Hot/Warm system。在此架構下所有子系統(tǒng)經Control net將 信 息 送 至Master PLC處 理,Master PLC經Ethernet將信息送至Local SCADA。Master PLC由二組AB PLC 5組成,此二組PLC互為備份,平常運轉的情況下,主系統(tǒng)由其中一組PLC控制,當此組PLC故障時,系統(tǒng)自動將控制權切換至備份PLC。Local PLC接受Master PLC On/Off指令后順序開起或關閉單一風機及相關的風機泵。Local PLC將風機泵狀態(tài)信號、提升機狀態(tài)如溫度、電流、運轉時數(shù)反饋至Master PLC。
整個冷卻系統(tǒng)控制內容的劃分可分成共同事項及各子系統(tǒng)單獨事項,共同事項如子系統(tǒng)的啟動等應由Master PLC統(tǒng)一處理,子系統(tǒng)如風機主機及相關的泵控制閥的動作亦可交由Master PLC處理。風機主機及相關的泵控制閥的動作交由Local PLC控制,此Local PLC僅接受Master PLC的起停風機主機信號并返回子系統(tǒng)狀態(tài)即可。
(1)主電機A、B繞組,共6個溫度傳感器,設計程序取6個采樣溫度中的最大值,作為溫度控制冷卻風機啟停的依據(jù)溫度。
(2)設計自動啟動風機溫度為大于37℃,自動停止風機溫度為32℃,當溫度采樣最大值超過37℃風機自動啟動,當溫度采樣最大值低于32℃,風機自動停止。
(3)根據(jù)設置的溫度,自動調節(jié)變頻器輸出頻率,實現(xiàn)風機三段速調速。當主電機繞組采樣溫度37℃~45℃,風機30HZ運行;當溫度為45℃~55℃時,風機40HZ運行;當溫度55℃以上時,風機50HZ運行。
(4)根據(jù)風機啟停程序功能塊輸出命令,控制風機開停RS觸發(fā)器功能塊,實現(xiàn)風機啟??刂?。
本項目根據(jù)過去的使用經驗,采用羅克韋爾Allen-Bradley(以下簡稱為AB)的自動控制解決方案,AB的PLC從早期的PLC2、PLC3到近20年的PLC5、SLC500及最新的Control Logix控制器,都是經過驗證為可靠的PLC。
通訊網絡也由早期的點對點通訊-DH+,遠端IO控制網絡-RIO,一直到現(xiàn)在的NetLinx三層網絡架構–Ethernet/IP(信息網絡及IO控制)、Control Net(控制層網絡,含點對點及IO控制共用同一個網絡)及DeviceNet(設備層網絡)也都是優(yōu)良的通訊網絡。
本系統(tǒng)當初采用PLC5來作為主控制器是因為PLC5為一經過時間證明為一可靠的控制器,且同時提供Ethernet對FMCS及ControlNet對IO及SLC通訊網絡對于系統(tǒng)的控制及協(xié)調相當適合。
PLC5的程序編寫方式為階梯圖,為業(yè)界最常使用的程序語言,簡單易懂,且PLC5的內部寄存器并沒有特別的限制,因此對程序的運用上相當?shù)姆奖?,且PLC5支持間接地址索引,對于表的應用非常恰當。
雖然ControlLogix問世好幾年且功能強大,但因為在系統(tǒng)規(guī)劃之時,ControlLogix尚未支持硬件備份,所以不采用。
ControlNet為一個Deterministic網絡,可確保所有通訊的可靠度。且因為ControlNet采用Producer/Consumer通訊技術,可以使用RS Network指定通訊的更新時間,對于風機需要及時通信和協(xié)調上,有相當大的可靠性,ControlNet采用RSNetwork來規(guī)劃整個網絡的參數(shù)與建立網絡上的各節(jié)點(Node)的調度(Schedule),在未設置前,各ControlNet接口的Status燈號綠燈閃爍,設置完成后恆亮。在PLC的程序編輯上,因為AB的PLC在程序書寫及維護保養(yǎng)都相當便利。
本系統(tǒng)在2019年8月9日開始實施,在實踐中發(fā)揮了極大的功效,對為礦井生產提供穩(wěn)定生產環(huán)境而言,系統(tǒng)均較傳統(tǒng)的人工控制系統(tǒng)強太多。本系統(tǒng)依據(jù)溫度上報的情況自動做冷卻系統(tǒng)最優(yōu)效率的配置,配合風機控制技術做到穩(wěn)定的冷卻風供應。傳統(tǒng)的冷卻控制系統(tǒng)的缺點,均能在本控制系統(tǒng)上找到最優(yōu)的解決方案。
(1)減少了風機運行時間約10h/天,冷卻風機功率45KW,每天可以用電量:10*45=450°。
(2)每天節(jié)約費用約:450°*0.7元/°=315元。年度節(jié)約9余萬元。
(3)減少材料損耗和人工維護費用:三角帶、齒輪油、潤滑脂等材料及材料更換、電機清掃費用約2萬元每年。
本系統(tǒng)沒有任何硬件費用投入,通過改變軟件程序實現(xiàn)了冷卻風機的自動開停,和根據(jù)主電機繞組溫度實現(xiàn)三段調速,具有借鑒意義。