盧曉斌 李春發(fā)
摘? 要:該文研究了某廠410 t/h哈爾濱鍋爐廠制造的循環(huán)流化床鍋爐在啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)發(fā)生的左右側(cè)床溫偏差大,左右側(cè)床壓偏差大的問題。通過從鍋爐流化床的流化機(jī)理、布風(fēng)板的設(shè)計(jì)原理、鍋爐運(yùn)行相關(guān)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)對(duì)比、鍋爐風(fēng)道和爐膛的結(jié)構(gòu)等方面,進(jìn)行了床溫偏差大、床壓偏差大的相關(guān)原因分析,同時(shí)還分析了引起爐內(nèi)形成溝流造成流化下降的主要因素,合理解釋了相關(guān)產(chǎn)生床溫偏差的機(jī)理,最后從操作方面和改造方面制定了相關(guān)改善床溫偏差大的有效措施。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;布風(fēng)板;床溫偏差
中圖分類號(hào):TK229? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
0 概述
循環(huán)流化床鍋爐流化狀態(tài)的好壞是決定流化床鍋爐運(yùn)行狀態(tài)的重要標(biāo)志。某電廠410 t/h哈爾濱鍋爐廠制造的循環(huán)流化床3#鍋爐在1月27日20:30時(shí)點(diǎn)火,28日下午16:58并汽。并汽后逐步提高負(fù)荷至350 t/h左右,并逐步提高床壓。全過程一直保持全燒煙煤(其低位發(fā)熱量大約5 500大卡)。
在床壓逐步壘高的過程中,逐步出現(xiàn)右側(cè)墻下部床壓比左側(cè)墻高的,右側(cè)下部床溫測(cè)點(diǎn)降低,分離器入口溫度、分離器出口溫度、回料腿溫度均出現(xiàn)右側(cè)明顯高于左側(cè)的現(xiàn)象。在調(diào)整過程中,流化風(fēng)量基本控制在130 t/h左右,A/B風(fēng)道的開度基本維持一致,上下二次風(fēng)擋板均全開,床上槍風(fēng)道開度也基本維持一致,未出現(xiàn)明顯的偏差。最嚴(yán)重時(shí),右側(cè)側(cè)墻、前墻和后墻3個(gè)溫度測(cè)點(diǎn)均出現(xiàn)降低,平均床溫低于800℃。
從排渣情況上看,右側(cè)粒徑明顯小于左側(cè)。為此,車間要求班組盡量運(yùn)行右側(cè)冷渣器,減少爐膛內(nèi)的細(xì)渣比例,但仍然難以將右側(cè)床溫提高。如圖1所示。
2月8日凌晨開始,右側(cè)3個(gè)床溫測(cè)點(diǎn)均出現(xiàn)下降,平均床溫低于800℃。9:00時(shí),車間要求班組啟動(dòng)床下燃燒器。當(dāng)A槍啟動(dòng)時(shí),右側(cè)的前墻和后墻溫度很快上升,下部平均床壓也從6.9 kPa左右升高到7.6 kPa左右,風(fēng)室壓力大約升高1.1 kPa。
兩支床下槍均啟動(dòng)后,總油量控制在800 kg/h;大約1.5 h后,右側(cè)墻溫度也快速回升至正常值。此時(shí),兩側(cè)分離器入口溫度、出口溫度、回料腿溫度逐步趨于平衡,兩側(cè)床壓偏差也有所縮小。停下床下槍后,大約14 h后再次出現(xiàn)右側(cè)墻床溫下降的現(xiàn)象,經(jīng)過幾次啟動(dòng)床下槍后,床溫逐步趨于穩(wěn)定。
1 原因分析
從參數(shù)上看,右側(cè)的床壓明顯高于左側(cè),說明右側(cè)物料高度比左側(cè)高;右側(cè)分離器入口、出口溫度、回料腿溫度高,說明右側(cè)的物料外循環(huán)量大于左側(cè)。
1.1 流化質(zhì)量形成與下降
3#爐床溫測(cè)點(diǎn)下降時(shí),床壓和風(fēng)室壓力均有所下降,床溫恢復(fù)時(shí),床壓和風(fēng)室壓力均上升,這與爐內(nèi)形成溝流的現(xiàn)象較為吻合。
溝流形成時(shí),爐內(nèi)物料的流化質(zhì)量下降,容易造成局部溫度低,甚至發(fā)生結(jié)焦。造成流化質(zhì)量下降的主要影響因素有3點(diǎn)。1)爐內(nèi)物料粒徑分布不均勻,細(xì)小顆粒過多。由于入爐燃料為全煙煤,熱值和揮發(fā)份高,成灰特性好;爐內(nèi)脫硫用的石灰石粒徑也偏細(xì),造成爐內(nèi)物料粒徑總體偏細(xì)。2)布風(fēng)板阻力偏低,容易造成布風(fēng)不均勻。3)料層太薄,或者料層太濕易粘結(jié)。從參數(shù)看,下部床壓大約7.0 kPa,料層厚度適中,不是造成流化不良的主要因素。
綜上所述,在入爐燃料和石灰石粒徑難以進(jìn)行較大改進(jìn)的情況下,重點(diǎn)圍繞布風(fēng)板的影響因素進(jìn)行分析。
1.2 布風(fēng)板對(duì)顆粒流態(tài)化的影響
由流態(tài)化的原理可知,顆粒流態(tài)化的好壞與布風(fēng)板的特性,床層壓降的變化有很大關(guān)系。在相同的循環(huán)物料量下,流化風(fēng)速越大,床上顆粒濃度變稀,因而單位高度的床層壓降和流化風(fēng)速成反比關(guān)系。而布風(fēng)板壓降隨流化風(fēng)速的增加而增加。隨著流化風(fēng)速的增加,布風(fēng)板壓降和床層壓降的總壓降則隨布風(fēng)板壓降的增加和床層壓降的降低而出現(xiàn)不同的變化。
對(duì)于阻力高的布風(fēng)板而言,總壓降曲線不存在極點(diǎn),因而對(duì)應(yīng)于不同的流化風(fēng)速只存在唯一的穩(wěn)定工作點(diǎn),當(dāng)流化風(fēng)速增加時(shí),布風(fēng)板阻力增加的幅度大于床層壓降降低的幅度,從而控制風(fēng)速,穩(wěn)定顆粒的流化狀態(tài)。
對(duì)于低阻力的布風(fēng)板特性,總壓降曲線存在一個(gè)極點(diǎn)。在相同的床料厚度和流化床結(jié)構(gòu)下,對(duì)應(yīng)于同一流化風(fēng)速,可能出現(xiàn)不同的工作點(diǎn),使得床層某些部位的氣體以μ1通過,床料流化狀態(tài)惡化,處于未完全流化甚至不流化狀態(tài),床層某些部位的氣體則以μ2通過,即氣流通過氣泡相發(fā)生短路,總壓降仍然表現(xiàn)為△p。
由布風(fēng)板的設(shè)計(jì)原理可知,布風(fēng)板的設(shè)計(jì)壓降應(yīng)大于分布?xì)怏w臨界壓降及穩(wěn)定性臨界壓降中數(shù)值較大的1個(gè)。分布?xì)怏w臨界壓降與來流分配的均勻度有關(guān)。3#爐風(fēng)室壓力左右偏差大約0.4 kPa~0.5 kPa,與1#、2#爐的風(fēng)室壓力相比,偏差值相對(duì)較大。
與1#、2#爐的風(fēng)室相比,3#爐風(fēng)室缺少均流板,一次風(fēng)進(jìn)入風(fēng)室后,由于風(fēng)口與邊界之間以及2個(gè)風(fēng)口之間的間距較大,在射流卷吸作用下,一次風(fēng)入口和邊界以及2個(gè)入口之間的氣流向下運(yùn)動(dòng),形成較大的回流區(qū),引起布風(fēng)板壓力分布不均。
1.3 床壓壓降偏差的影響
鍋爐并汽后,隨著床下槍流量的減少,流化風(fēng)溫度逐漸降低,布風(fēng)板壓降也隨之大大下降,這時(shí)布風(fēng)板壓降與布風(fēng)板穩(wěn)定性臨界壓降的差值變小,當(dāng)兩側(cè)風(fēng)室的風(fēng)量出現(xiàn)偏差時(shí),風(fēng)量較小的一側(cè)就會(huì)出現(xiàn)不封板壓降小于穩(wěn)定性臨界壓降的情況,使得布風(fēng)板上出現(xiàn)床壓壓降的偏差。
當(dāng)床壓壓降出現(xiàn)偏差時(shí),由于雙面水冷壁的存在,使得爐膛兩側(cè)顆粒的橫向流動(dòng)受到很大的限制,加上風(fēng)量調(diào)整的滯后性,布風(fēng)板穩(wěn)定性臨界壓降不能以整個(gè)布風(fēng)板上的壓降來計(jì)算,而被近似地分為2個(gè)相同的小布風(fēng)板,此時(shí)對(duì)應(yīng)的床徑/床高的比值D/L減小,穩(wěn)定性臨界壓降相對(duì)減小,爐膛顆粒流化狀態(tài)相對(duì)穩(wěn)定,但兩側(cè)的床壓壓降偏差不易消除,容易造成高床壓側(cè)的床溫降低。
2 整改措施
2.1 操作方面的措施
2.1.1 適當(dāng)提高床壓
布風(fēng)板穩(wěn)定性臨界壓降與流化床的床徑/床高的比值D/L密切相關(guān),隨著床徑/床高比的增大,布風(fēng)板穩(wěn)定性臨界壓降有所降低。
因此,在布風(fēng)板和爐膛結(jié)構(gòu)已經(jīng)確定的情況下,適當(dāng)提高床壓,床徑/床高比值減小,布風(fēng)板穩(wěn)定性臨界壓降有所降低;在維持流化風(fēng)量不變的情況下,布風(fēng)板阻力不變,即布風(fēng)板阻力與布風(fēng)板穩(wěn)定性臨界壓降的差值增大,有利于運(yùn)行安全。
2.1.2 盡量提高一次風(fēng)溫度
從上面的計(jì)算公式可知,布風(fēng)板阻力與風(fēng)溫成正比,提高一次風(fēng)溫度,有利于增加布風(fēng)板阻力,改善布風(fēng)均勻性。當(dāng)出現(xiàn)床溫下降時(shí),可啟動(dòng)床下槍,進(jìn)一步提高風(fēng)溫。啟動(dòng)床下槍時(shí),要求先啟動(dòng)床溫正常的這一側(cè),再啟動(dòng)另外一側(cè),減少風(fēng)量波動(dòng)。
2.1.3 盡量維持兩側(cè)的流化風(fēng)量平衡
流化風(fēng)量的偏差是引起床壓偏差的主要原因,隨時(shí)保持風(fēng)量均衡,有利于減少偏差的生成。由于目前A/B風(fēng)道的風(fēng)量真實(shí)值存在疑問,建議檢修時(shí)安排有資質(zhì)的單位做風(fēng)量標(biāo)定,保證風(fēng)量準(zhǔn)確。
2.1.4 適當(dāng)提高一次風(fēng)量
在上部床壓不超過1.5 kPa的情況下,適當(dāng)提高一次風(fēng)量,有助于改善流化質(zhì)量。
3 改造方面的措施
3.1 連通一次風(fēng)空預(yù)器出口的兩側(cè)風(fēng)箱
一次風(fēng)空預(yù)器入口共用1個(gè)風(fēng)箱,由于存在阻力降,左側(cè)的風(fēng)量要大于右側(cè),空預(yù)器出口則完全獨(dú)立,分解進(jìn)入到兩側(cè)的床下槍,因此存在兩側(cè)風(fēng)量不均的情況。通過連通兩側(cè)風(fēng)險(xiǎn),可消除兩側(cè)阻力偏差。
3.2 一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)室入口增加均流板
在風(fēng)室的一次風(fēng)入口增加均流板,可縮小一次風(fēng)回流區(qū),改善布風(fēng)均勻。
3.3 改造風(fēng)帽中心管小孔直徑,增加布風(fēng)板阻力
布風(fēng)板的阻力主要由3個(gè)部分組成,中心管小孔局部阻力、風(fēng)帽間隙的局部阻力和風(fēng)帽小孔的局部阻力。在不改變風(fēng)帽的情況下,通過減小中心管小孔直徑,也能起到增大布風(fēng)板阻力的作用,改善布風(fēng)均勻性。
4 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,影響3#爐床溫偏差和床壓偏差的原因關(guān)鍵在于提高布風(fēng)板阻力和布風(fēng)的均勻性。在操作過程中通過積累足夠的床料能逐步改善循環(huán)床料,通過調(diào)整可以提高床層壓差。同時(shí)調(diào)整風(fēng)量變化時(shí)也應(yīng)緩慢,突然增加的風(fēng)量變化會(huì)引起較大的床壓和床溫波動(dòng),影響鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)改造現(xiàn)有布風(fēng)板風(fēng)帽的結(jié)構(gòu),通過減小中心管小孔直徑,也能起到增大布風(fēng)板阻力的作用,改善布風(fēng)均勻性。
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