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        φ3.5 m×13 m 水泥粉磨系統(tǒng)的改造

        2019-01-31 03:39:58孟慶舉
        中國(guó)水泥 2019年1期
        關(guān)鍵詞:溜子輥面選粉

        孟慶舉

        (山東魯碧建材有限公司,山東 萊蕪 271104)

        1 現(xiàn)狀分析

        山東魯碧建材有限公司現(xiàn)有1條由HFCG140-65輥壓機(jī)+細(xì)粉倉(cāng)+φ3.5m×13m開路磨機(jī)組成的粉磨系統(tǒng),磨后熟料粉與礦渣粉按照一定比例混合配成不同品種的水泥,年產(chǎn)水泥100萬t。受工藝系統(tǒng)不合理、系統(tǒng)阻力較大影響,全線系統(tǒng)電耗在33kWh/t,整體電耗偏高,我公司利用淡季檢修時(shí)間對(duì)這臺(tái)磨機(jī)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造。本文對(duì)此項(xiàng)目的過程、效果及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

        2 基本情況

        該粉磨系統(tǒng)情況,主機(jī)設(shè)備參數(shù)見表1。

        生產(chǎn)配比:旋窯熟料80%、粉煤灰7%、石灰石7%、脫硫石膏+檸檬酸渣(1∶1)6%。

        入磨物料情況:80μm篩余45%~50%、45μm篩余55%~60%、比表面積110~120m2/kg。

        出磨物料情況:45μm篩余15%左右,比表面積350~360m2/kg;臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:100~105t/h。

        3 存在問題及工藝優(yōu)化方案

        3.1 輥壓機(jī)做功能力不足

        改造前,系統(tǒng)表現(xiàn):預(yù)粉磨能力不足、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量只有90~95t/h、入磨細(xì)度偏粗。

        (1)分析原因。

        表1 主要設(shè)備參數(shù)

        ①原輥壓機(jī)輥面為交叉花紋層帶中央凸點(diǎn),交叉花紋寬度12mm,中央凸點(diǎn)高度10mm,自2008年投產(chǎn)后一直未進(jìn)行大面積焊補(bǔ),輥面磨損嚴(yán)重,小部分已經(jīng)磨到母材,嚴(yán)重影響粉磨效果,并且目前熟料結(jié)粒不好、原料水分大粘附在輥面。

        ②因安裝原因,輥壓機(jī)兩輥偏差2~3mm,側(cè)擋板和兩輥之間有間隙,輥壓機(jī)邊緣效應(yīng)嚴(yán)重。

        ③物料在稱重倉(cāng)出現(xiàn)離析,并且倉(cāng)內(nèi)出現(xiàn)空隙,連續(xù)性不好,造成輥壓機(jī)電流波動(dòng)大,物料粉磨不均衡。

        ④輥壓機(jī)機(jī)進(jìn)料裝置設(shè)計(jì)不合理,流量控制需人工調(diào)整,造成入輥壓機(jī)的料柱過小,工作間隙和壓力偏小,主電機(jī)運(yùn)行電流偏低。

        (2)改造措施。

        利用淡季檢修時(shí)間和江蘇雙發(fā)機(jī)械有限公司進(jìn)行合作,對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)輥面升級(jí)改造,消除這些影響工藝生產(chǎn)的因素。

        ①對(duì)輥壓機(jī)輥套進(jìn)行更換,將輥面寬度由650mm增加到700mm,增大輥壓機(jī)接觸面;同時(shí)將原來輥面形狀交叉花紋層為橫向條形花紋,將輥壓機(jī)的接觸面積由點(diǎn)接觸改為面接觸,增大粉磨面積。

        ②利用輥壓機(jī)更換輥套時(shí)機(jī)對(duì)輥壓機(jī)動(dòng)輥整體偏移檢查處理,發(fā)現(xiàn)主要原因是動(dòng)輥滑道油路堵塞,潤(rùn)滑不好,造成動(dòng)輥上下滑道存在磨損,我們采取對(duì)動(dòng)輥滑道磨損部位進(jìn)行焊補(bǔ)并外出加工找平,滑道油路進(jìn)行清理,保證上油正常,并且安裝時(shí)重現(xiàn)找正,保證輥壓機(jī)輥面在一個(gè)平面上,并且對(duì)側(cè)擋板下面易磨損位置更換為柱釘形式的下椎體,避免因側(cè)擋板磨損造成一側(cè)漏料,從根本上消除輥壓機(jī)因邊緣效應(yīng)造成的效率低下的根本原因。

        ③輥壓機(jī)穩(wěn)流倉(cāng)增加布料裝置。

        為解決稱重倉(cāng)內(nèi)物料離析,兩輥電流間隙偏差大的情況,通過反復(fù)檢查發(fā)現(xiàn)入稱重倉(cāng)溜子過大,輥壓機(jī)循環(huán)物料、原料因喂料量不平衡,造成入稱重倉(cāng)物料離析,通過計(jì)算得出直徑300mm×300mm方形溜子就能滿足物料通過量,并且增加物料的密實(shí)度;并且結(jié)合入磨物料最大粒度直徑不大于400mm情況下,在稱重倉(cāng)內(nèi)部增加穩(wěn)流分料裝置,保證物料入輥壓機(jī)均勻,增加輥壓機(jī)的做功效果見圖1。

        圖1 輥壓機(jī)稱重倉(cāng)穩(wěn)流裝置

        ④入輥壓機(jī)溜子延長(zhǎng)。

        原輥壓機(jī)選粉裝置為打散機(jī),物后生產(chǎn)需求改為V型選粉機(jī),改造后回料量細(xì)度降低,物料密實(shí)性變好,但因稱重倉(cāng)到輥壓機(jī)溜子下料溜子偏短,倉(cāng)壓不夠,物料連續(xù)性不好,容易造成輥壓機(jī)震動(dòng)大,利用淡季檢修對(duì)稱重倉(cāng)到輥壓機(jī)溜子由原來1.5m延長(zhǎng)到3.5m,保證入輥壓機(jī)物料的連續(xù)性。

        ⑤對(duì)輥壓機(jī)進(jìn)料裝置進(jìn)行改造。

        輥壓機(jī)原進(jìn)料裝置為手動(dòng)控制進(jìn)料板控制喂料量,因機(jī)械調(diào)節(jié)裝置費(fèi)時(shí)費(fèi)力,并且可調(diào)范圍小,日常開度板大小只有40%之內(nèi),這樣喂料量小,輥壓機(jī)運(yùn)行電流低,本次改造將原進(jìn)料裝置改造電動(dòng)控制開度裝置,中控人員可以根據(jù)電流和間隙情況對(duì)開度板進(jìn)行控制。

        3.2 V型選粉機(jī)選粉效率低

        (1)原因分析。

        V型選粉機(jī)屬于靜態(tài)選粉機(jī),主要靠打散格板均勻的把物料撒開,讓合格細(xì)分被風(fēng)帶走,被旋風(fēng)收集器收集到磨頭倉(cāng)。但入V選物料下料出現(xiàn)偏料,造成物料集中下料,分散效果差,選粉效率低,并且物料集中下料后,造成打散板磨損嚴(yán)重,物料呈直線下落,分散性更差,導(dǎo)致循環(huán)負(fù)荷率越來越高。

        循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片磨損嚴(yán)重。循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪耐磨層為陶瓷片,受熱脹冷縮影響,陶瓷片大面積脫落,脫落后更換不及時(shí),葉片磨損,風(fēng)力就變小,循環(huán)風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,并且為了滿足磨機(jī)需求,增大循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,造成整體細(xì)度跑粗。

        (2)改造措施。

        ①入V型選粉機(jī)溜子改造、V型選粉機(jī)內(nèi)部?jī)?yōu)化,針對(duì)入V選溜子偏料,物料在選粉機(jī)內(nèi)部集中一邊下料,選粉效率低及設(shè)備磨損嚴(yán)重,對(duì)入V選溜子進(jìn)行三分離改造,實(shí)現(xiàn)入V選物料均勻布料,增加選粉效率見圖2。

        圖2 入V型選粉機(jī)下料溜子

        圖3 V型選粉機(jī)內(nèi)部改造

        3.3 磨內(nèi)工況不穩(wěn)定,造成產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)

        (1)原因分析。

        原生產(chǎn)系統(tǒng)為輥壓機(jī)成品物料通過NE300提升機(jī)進(jìn)入磨頭倉(cāng),磨頭倉(cāng)庫底的2臺(tái)熟料稱通過皮帶進(jìn)入磨機(jī)。但因磨頭倉(cāng)內(nèi)部設(shè)計(jì)原為打散機(jī)物料存儲(chǔ),物料比較粗,流動(dòng)性差,但輥壓機(jī)技改為V型選粉機(jī)后存儲(chǔ)物料變細(xì),流動(dòng)性變好,又因使用脫硫石膏后,物料水分變大,倉(cāng)內(nèi)內(nèi)部結(jié)壁嚴(yán)重,庫底2臺(tái)皮帶秤下料口偏差較大,1號(hào)熟料秤滿負(fù)荷運(yùn)行,2號(hào)熟料秤只能下15t/h之內(nèi),造成喂料量波動(dòng)較大,影響磨機(jī)工況,產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定。

        (2)解決措施。

        出輥壓機(jī)斜槽末端增加一斜槽分料閥,一端物料通過插板閥進(jìn)入磨頭倉(cāng),另一端物料通過插板閥,經(jīng)過新加斜槽進(jìn)入緩沖倉(cāng),緩沖倉(cāng)下部增加氣動(dòng)閥,控制物料。在氣動(dòng)閥下增加下料溜子,物料經(jīng)過分格輪(變頻控制)落到入磨機(jī)皮帶,直接入磨,工藝系統(tǒng)由原來預(yù)粉磨改為聯(lián)合粉磨,這樣一方面解決物料沖料問題造成產(chǎn)質(zhì)量的波動(dòng);其次解決產(chǎn)質(zhì)量調(diào)整滯后的問題。

        圖4 入磨工藝流程改造示意圖(mm)

        3.4 磨內(nèi)流速快,出磨物料質(zhì)量差、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量偏低

        (1)原因分析。

        原磨內(nèi)粉磨結(jié)構(gòu)使用年限較長(zhǎng),存在以下問題。入磨工藝流程改造見圖4。

        ①1~2倉(cāng)的篩分裝置的隔倉(cāng)后篦板篦縫堵塞嚴(yán)重,小鍛卡堵在篦縫里,磨機(jī)過料通風(fēng)非正常工作狀態(tài)。

        ②2~3倉(cāng)的篩分裝置的隔倉(cāng)前后篦板篦縫堵塞嚴(yán)重,微鍛卡堵在篦縫里,磨機(jī)通風(fēng)不良。

        ③磨尾出料篦板的篦縫堵塞嚴(yán)重,磨機(jī)有效通風(fēng)面積小,中心風(fēng)速快,磨內(nèi)流速快。

        ④活化襯板磨損嚴(yán)重,并且高度只有410mm高,起不到活化作用。

        (2)改造措施見圖5、圖6。

        ①1~2倉(cāng)篩分裝置后篦板進(jìn)行更換防堵型全通孔盲板,原隔倉(cāng)板長(zhǎng)度由原來500mm縮短到250mm,增加二倉(cāng)250mm。

        表2 技改前后數(shù)據(jù)對(duì)比

        圖5 XCM3500復(fù)合式磨內(nèi)選粉示意圖

        圖6 磨尾料段分離裝置圖

        ②原2~3倉(cāng)隔倉(cāng)裝置拆除,采用XCM3500復(fù)合式選粉裝置。

        ③磨機(jī)的球鍛一、二、三倉(cāng)重新進(jìn)行級(jí)配,降低填充率;特別二倉(cāng)進(jìn)行清理重新分選重新級(jí)配。

        4 改后效果

        經(jīng)過幾個(gè)月運(yùn)轉(zhuǎn)情況來看,本次技改達(dá)到預(yù)期效果,產(chǎn)質(zhì)量有大幅度上升,技改前后參數(shù)對(duì)比見表2。

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