朱亞麗
(山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤礦洗煤廠化驗(yàn)室,山西 臨汾 041600)
回坡底煤礦洗煤廠立足實(shí)際情況,充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),利用精小粒再次進(jìn)行分選作業(yè),能生產(chǎn)出灰分小于3.00%超低灰純煤產(chǎn)品。該產(chǎn)品能用來(lái)生產(chǎn)綠質(zhì)碳化硅、制備富勒烯碳納米材料、制備活性炭、高純度碳化硅材料等,具有理化指標(biāo)穩(wěn)定、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),具有很好的市場(chǎng)前景。論文針對(duì)該洗煤廠生產(chǎn)超低灰純煤產(chǎn)品確定的高壓力高密度和低壓力低密度兩種操作方法進(jìn)行比較分析,同時(shí)掌握影響操作技術(shù)的因素。
基于入選原料粒煤性質(zhì)的穩(wěn)定性,一般灰分在4.00%~5.00%之間,主要密度在1.30~1.40kg/L之間。對(duì)回坡底煤礦原煤的煤質(zhì)資料分析可知:要求精煤灰分<2.00%時(shí),分選密度理論值為1.36kg/L左右,±0.1含量接近100%;要求精煤灰分<3.00%時(shí),分選密度理論值為1.42kg/L左右,±0.1含量約為95%,從這一數(shù)據(jù)可知入選原料的可選性極難。
基于入選原料屬于極難選煤,因此需要確定選煤方法??晒┻x擇的方法主要有重介質(zhì)選煤法、煤泥浮選法、搖床選煤法。技術(shù)部門從分選精度、處理量、產(chǎn)品脫水、包裝及生產(chǎn)成本多方面因素進(jìn)行全面的考察,確定采用重介質(zhì)選煤法做為選煤工藝。同時(shí)選用HMCC精選型圓筒重介旋流器做為關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行分選,并以此配備相應(yīng)的其他設(shè)備。重介質(zhì)選煤法工藝流程如圖1所示。
HMCC精選型圓筒重介旋流器非常適應(yīng)于難選和極難選煤的分選,主要用于生產(chǎn)超低灰純煤等高精確度二產(chǎn)品分選。工作原理:分選物料與懸浮液分開(kāi)給入,懸浮液沿切線壓入圓筒下部,然后形成上升的空心旋渦流,部分高密度懸浮液從反壓力筒排出。純煤與低密度懸浮液聚集在空心旋渦流的作用下向下流動(dòng),采用下部排料口排出。該旋流器主要優(yōu)點(diǎn):(1)物料、懸浮液分開(kāi)給入減少了物料的提升作業(yè);有利于懸浮液的測(cè)定和調(diào)整。(2)物料與懸浮液接觸時(shí)間短,分選物料的無(wú)壓給入,使煤在分選過(guò)程中過(guò)粉碎小,減少了次生煤泥的產(chǎn)生,并且減小了介質(zhì)對(duì)旋流器的磨損。(3)工藝流程簡(jiǎn)單,便于與其他重選設(shè)備的聯(lián)合布置。
圖1 回坡底煤礦洗煤廠重介質(zhì)選煤法工藝流程示意圖
回坡底煤礦洗煤廠從2013年10月對(duì)調(diào)整后的工藝及設(shè)備進(jìn)行了調(diào)試和試運(yùn)行。生產(chǎn)初期就確定了穩(wěn)定的灰分指標(biāo),穩(wěn)定了密度的控制。從2013年10月到2014年9月近一年的生產(chǎn)期間內(nèi),技術(shù)人員經(jīng)多次技術(shù)探索,掌握了兩種操作方法。第一種為高壓力高密度(0.09~0.13MPa與1.380~1.420kg/L)的操作方法,第二種為低壓力低密度(0.065~0.10MPa與 1.330~1.360kg/L)的操作方法。不同的操作方法下,懸浮液磁性物的含量也是變化的。實(shí)踐結(jié)果表明在高壓力高密度、低壓力低密度的狀態(tài)下,懸浮液磁性物含量分別控制在450~530g/L、400g/L左右。在入選煤質(zhì)較好時(shí),采用高壓力高密度,在該操作方式下產(chǎn)品指標(biāo)性能達(dá)要求,處理量可達(dá)70~90t/h。
以2014年4月26日的生產(chǎn)為例,此時(shí)的工藝參數(shù)設(shè)定如下:
(1)懸浮液密度控制1.380~1.395kg/L,介質(zhì)泵頻率43Hz,混和桶入口壓力0.11MPa,懸浮液磁性物含量440~500g/L。
(2)生產(chǎn)產(chǎn)品指標(biāo)見(jiàn)表1所示。
表1 各產(chǎn)品指標(biāo)表
從2014年5月下旬開(kāi)始,入洗原煤煤質(zhì)變差,主要為入料灰分升高,-1.36kg/L密度級(jí)含量下降,造成了洗選難度加大。在高壓力高密度下操作生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,灰分值超過(guò)規(guī)定值,處理最變小。技術(shù)人員重新探索操作方式,確定了在低壓力低密度下,探索合適的入料壓力與懸浮液密度,分選出了合格產(chǎn)品,同時(shí)也提高了處理量。
以2014年4月26日的生產(chǎn)為例,此時(shí)的工藝參數(shù)設(shè)定如下:
(1)懸浮液密度控制1.350g/左右,介質(zhì)泵頻率41Hz,混合桶入口壓力為0.09MPa,懸浮液磁性物含量為350~400g/L。
(2)生產(chǎn)產(chǎn)品指標(biāo)如表2所示。
表2 各產(chǎn)品指標(biāo)表
通過(guò)高壓力高密度和低壓力低密度的操作方法實(shí)踐表明,入選原料中-1.36kg/L密度級(jí)含量是影響該選煤廠重介質(zhì)選煤工藝的重要因素。1.36kg/L密度級(jí)含量能影響煤粒之間按密度分層的錯(cuò)誤概率,從而錯(cuò)誤地混入其他密度層。實(shí)踐結(jié)果表明:當(dāng)-1.36kg/L密度級(jí)含量超過(guò)50%時(shí),該密度級(jí)與其他密度級(jí)之間相互污染嚴(yán)重,當(dāng)小于50%時(shí),會(huì)導(dǎo)致相當(dāng)其他高灰污染比例。因此必須確定好-1.36kg/L密度級(jí)含量,提高純煤的質(zhì)量。
旋流器入口壓力高,會(huì)提高懸浮液速度,加大其處理能力,同時(shí)還能增加離心力,提高分選加速,提高分選效果。但隨著入口壓力的進(jìn)一步加大,會(huì)導(dǎo)致懸浮液密度的分布更不均勻,從而從另一方面降低分選效果。因此應(yīng)該根據(jù)入選原煤的煤質(zhì)來(lái)確定旋流器入口壓力。
當(dāng)-1.36kg/L密度級(jí)灰分≤2%時(shí)高密度操作可增加純煤產(chǎn)率,≥2%時(shí)降低密度可使實(shí)際分選密度降低。測(cè)定結(jié)果表明,當(dāng)密度為1.390kg/L時(shí),煤泥含量占30%;當(dāng)密度為1.32kg/L時(shí),煤泥含量占40%。一般在生產(chǎn)中補(bǔ)充煤泥4~7t/d和介質(zhì)300~400kg/d。
入選煤質(zhì)較好時(shí)采用高磁性物含量懸浮液,入選煤質(zhì)較差時(shí)采用低磁性物含量懸浮液,可以有效地提高旋流器工作效果。該選煤廠針對(duì)介質(zhì)消耗嚴(yán)重的問(wèn)題進(jìn)行了優(yōu)化改造:(1)將脫介篩的噴水噴頭改造為兩次全方位噴射;(2)對(duì)磁選機(jī)的刮刀進(jìn)行改造,提高工作質(zhì)量。改造措施有效地將介質(zhì)消耗控制在0.7~0.8kg/t,提高了旋流器工作效果。
回坡底煤礦洗煤廠采用重介質(zhì)選煤法工藝生產(chǎn)灰分小于3.00%超低灰純煤產(chǎn)品進(jìn)行了實(shí)踐研究。當(dāng)入選煤質(zhì)好時(shí)采用高壓力高密度操作方式;當(dāng)入選原煤煤質(zhì)變差時(shí),采用低壓力低密度操作方式。入料中-1.36kg/L密度級(jí)含量、旋流器入口壓力、懸浮液密度及粘度和懸浮液中磁性物含量是影響操作的關(guān)系因素,必須加以重點(diǎn)掌握??傊x煤廠技術(shù)人員應(yīng)該根據(jù)入選的煤質(zhì)選擇確定不同的分選參數(shù),保障生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。