苗曉偉
(山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)有限公司,山西 忻州 036700)
山西潞安集團(tuán)潞寧煤礦開(kāi)采煤層平均厚度為5.99m,煤層中下部有一層夾矸,厚度為0.29m,將煤層分為上、下兩層。當(dāng)前上層煤已開(kāi)采完3.01m,還有2.98m待開(kāi)采。7608(底)工作面面長(zhǎng)60m,走向長(zhǎng)586m,可采面積為3.5×104m2,設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量為18.9×104t。工作面共安裝43個(gè)充填支架,其中ZC3670/18/34型支架38架,ZCG3670/18/34型過(guò)渡支架4架,ZT13200/18/34型端頭支架1架。
7608(頂)工作面人工頂板主要采用矸石和粉煤灰進(jìn)行充填,將矸石和粉煤灰按質(zhì)量比10∶3經(jīng)充填支架架后搗實(shí)鏟推壓密實(shí)所形成。主要特征如下:(1)充填體硬度不大,無(wú)層理,無(wú)裂隙,但膠結(jié)和抗剪切強(qiáng)度較低,抗擾動(dòng)性能差,易散碎,粒徑較小,充填體90%物料粒徑小于50mm。(2)充填體上方的原巖頂板僅有裂隙,并未破碎。(3)在充填體人工頂板含水率較高,即頂板有淋水時(shí),充填體人工頂板顯現(xiàn)較軟,極易破碎冒落。
(1)底分層兩巷位置優(yōu)化設(shè)計(jì)。7608頂分層運(yùn)料巷、運(yùn)輸巷在充填回采期間采用人工攉渣充填,充填質(zhì)量相對(duì)較差,僅為工作面中部充填率的70%,形成的充填體相對(duì)較松散,不利于底分層端頭頂板控制,同時(shí),工作面一側(cè)為落差20m的F13斷層,另一側(cè)距離7614(頂)充填工作面僅有6m,因此在設(shè)計(jì)底分層工作面時(shí),將兩巷位置均相對(duì)頂分層巷道內(nèi)錯(cuò)10m,以保證首采試驗(yàn)工作面兩端頭頂板的相對(duì)完整、可控。
(2)大斷面開(kāi)切眼設(shè)計(jì)。充填支架長(zhǎng)度達(dá)7.3m,為便于安裝,在矸石和粉煤灰形成的充填體人工頂板下,設(shè)計(jì)施工8.4m×3.0m的大規(guī)格開(kāi)切眼。開(kāi)切眼采用架棚支護(hù),邊擴(kuò)開(kāi)切眼邊安裝支架,并順開(kāi)切眼方向設(shè)計(jì)施工了30m長(zhǎng)支架組裝硐室,以便于充填支架就近組裝后進(jìn)行安裝。
(3)回采期間頂板控制。工作面布置有小孔菱形金屬網(wǎng),以避免充填體人工頂板漏渣;工作面割煤后支架前探梁及時(shí)伸出,較好地維護(hù)了架前頂板;支架采用帶壓移架、“一刀一充”,并及時(shí)架后充填減少頂板下沉。
由于充填工作面端尾空間安裝有運(yùn)矸轉(zhuǎn)載皮帶,運(yùn)矸轉(zhuǎn)載皮帶上方的頂板無(wú)法用普通支架進(jìn)行維護(hù),因此為了保證端尾空間頂板維護(hù),研制了ZP13200/18/34型端尾支架,如圖1所示。
設(shè)計(jì)的ZPl3200/18/34型端尾液壓支架結(jié)構(gòu)適合充填開(kāi)采,設(shè)計(jì)強(qiáng)度足夠控制頂板,支撐頂板效果良好;架后下沉量減小后,充填空間較之前增大,且端頭液壓支架搗實(shí)鏟安裝位置較之前合理,夯實(shí)的充填體可以有效地控制直接頂,使工作面兩巷端頭頂板來(lái)壓強(qiáng)度減弱,沒(méi)有出現(xiàn)明顯的頂板來(lái)壓。
圖1 ZP13200/18/34型端尾支架
另外,改進(jìn)了兩端頭支架擺梁、運(yùn)矸輸送機(jī)機(jī)尾、轉(zhuǎn)載機(jī)輸送帶等關(guān)鍵設(shè)備,進(jìn)一步增強(qiáng)了設(shè)備在底分層充填開(kāi)采中的適用性,使底分層充填工作面三機(jī)配套更趨于合理。
由于該工作面頂板為上部工作面充填體重新膠結(jié)后形成的人工頂板,因此在工作面人工頂板控制上主要采取以下措施:(1)工作面回采期間頂板鋪設(shè)30mm×30mm的小孔菱形金屬網(wǎng),以避免充填體人工頂板漏渣。(2)研制ZC3670/18/34新型支架,并設(shè)計(jì)有伸縮前探梁,及時(shí)維護(hù)架前頂板。(3)兩端頭安裝有支架,特別研制了端尾支架,加強(qiáng)了運(yùn)矸轉(zhuǎn)載皮帶端頭區(qū)域的頂板控制。
為監(jiān)測(cè)7608底分層工作面的礦壓情況,安裝了礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)備,如工作面支架壓力表、巷道超前支護(hù)單體壓力表、架后搗實(shí)壓力表、充填體壓力表等,并進(jìn)行了礦壓數(shù)據(jù)的收集工作。
(1)工作面支架壓力監(jiān)測(cè)設(shè)備。工作面支架采用在線壓力計(jì)、數(shù)字壓力計(jì)監(jiān)測(cè)壓力情況。工作面每4架布置1個(gè)YHY60(B)型號(hào)數(shù)字壓力計(jì)。
(2)工作面超前支護(hù)壓力監(jiān)測(cè)。工作面超前支護(hù)壓力監(jiān)測(cè)采用數(shù)字壓力監(jiān)測(cè)計(jì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),在工作面兩端頭超前20m、25m處各設(shè)置1個(gè)YHY60(A)型號(hào)單體壓力監(jiān)測(cè)計(jì)。
(3)搗實(shí)壓力監(jiān)測(cè)設(shè)備。工作面搗實(shí)壓力監(jiān)測(cè)采用數(shù)字壓力監(jiān)測(cè)計(jì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),工作面共43架,每隔1架布置1個(gè)數(shù)字壓力計(jì)。
7608(底)充填工作面礦壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如圖2、圖3和圖4所示。
圖2 上部10號(hào)支架阻力統(tǒng)計(jì)圖
圖3 中部22號(hào)支架阻力統(tǒng)計(jì)圖
圖4 下部38號(hào)支架阻力統(tǒng)計(jì)圖
通過(guò)圖2、圖3和圖4的支架阻力統(tǒng)計(jì)圖的數(shù)據(jù)可以得出:
(1)該充填工作面支架壓力不高,工作阻力平均值為1680~3851kN,這充分說(shuō)明了充填工作面充填體承擔(dān)了工作面頂板的大部分壓力,支架承載載荷減小,因而在充填工作面沒(méi)有初次來(lái)壓,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)明顯的周期來(lái)壓。
(2)從工作面開(kāi)采以來(lái),支架平均工作阻力最大為3851kN,位于3號(hào)分機(jī)10號(hào)支架;最大工作阻力為6341kN。由于3號(hào)分機(jī)均位于距工作面兩巷10m左右的位置,沒(méi)有進(jìn)行密實(shí)充填,充填體未能有效控制頂板運(yùn)動(dòng),其頂板部分載荷由支架承擔(dān),因而出現(xiàn)近工作面兩巷區(qū)域部分支架壓力明顯高于工作面中部現(xiàn)象。
(3)每推進(jìn)30~40m時(shí)工作面支架壓力出現(xiàn)整體明顯增高現(xiàn)象,主要是由于在頂板巖層礦山壓力作用下逐步壓實(shí)了充填體,充填體的壓實(shí)增大了頂板的下沉量;同時(shí)在40m左右時(shí)為基本頂?shù)臉O限跨距,此時(shí)基本頂下沉將加快,其一部分載荷由支架承擔(dān)。
(1)工作面礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù)分析表明充填開(kāi)采減弱了工作面的礦壓顯現(xiàn),充填體可有效控制頂板的運(yùn)動(dòng)。
(2)7608(底)分層工作面采用矸石和粉煤灰充填技術(shù),共開(kāi)采回收煤炭21.53×104t,充填矸石和粉煤灰21.97×104t,矸石和粉煤灰充填體人工頂板得到了有效的控制,在解決潞寧煤礦地面沉降和塌陷基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了對(duì)7608(底)分層工作面煤炭資源的最大限度的開(kāi)采回收,有力緩解了潞寧礦接替緊張的局面。