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        YL-3000M 煙氣輪機(jī)振動原因分析及處理

        2019-01-26 05:24:34馮仲梁春育唐軍劉武李建平
        中國設(shè)備工程 2018年24期
        關(guān)鍵詞:煙機(jī)軸頸小氣

        馮仲,梁春育,唐軍,劉武,李建平

        (獨山子石化公司設(shè)備檢修公司,新疆 獨山子 833699)

        某石化公司催化裂化裝置三機(jī)組由電機(jī)、主風(fēng)機(jī)、煙氣輪機(jī)組成,為該廠的關(guān)鍵設(shè)備,其中煙氣輪機(jī)型號為YL-3000M,結(jié)構(gòu)形式為軸向進(jìn)氣、徑向排氣的懸臂支撐結(jié)構(gòu),主要由轉(zhuǎn)子組件、進(jìn)氣機(jī)殼、靜葉組件、排氣機(jī)殼、軸承箱及軸承、底座、軸封系統(tǒng)和輪盤冷卻系統(tǒng)等部分組成,其中轉(zhuǎn)子組件由主軸、輪盤和動葉片組成,葉片表面為防止高溫催化劑沖蝕進(jìn)行噴涂耐磨層處理。煙氣輪機(jī)利用催化再生器燒焦所產(chǎn)生的高溫低壓煙氣的熱能及壓力能做功,表現(xiàn)為帶有壓力(約0.15MPa)的高溫?zé)煔猓s670℃)經(jīng)過煙機(jī)的進(jìn)氣室和靜葉整流,均勻地進(jìn)入動葉,膨脹做功,推動煙機(jī)的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),從而帶動軸流風(fēng)機(jī)做功,給反應(yīng)提供足夠空氣,達(dá)到能量回收的目的。煙機(jī)的故障率較高,主要有葉片沖蝕轉(zhuǎn)子動平衡破壞、催化劑堆積造成動靜摩擦、軸承油膜失穩(wěn)等,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)運行和節(jié)能降耗目標(biāo)的完成,需要對煙氣輪機(jī)的振動原因進(jìn)行分析,并采取措施解決以保證關(guān)鍵設(shè)備的長周期運行。

        1 故障現(xiàn)象及原因分析

        該機(jī)組檢修后運行5 個月,軸振數(shù)值逐漸升高,軸振數(shù)據(jù)南2 探頭測得數(shù)值由開機(jī)42 微米上升至71 微米,離線監(jiān)測數(shù)據(jù)(表1:橫坐標(biāo)為日期(日)、縱坐標(biāo)為速度值(mm/s))煙氣輪機(jī)軸承箱振動水平方向最大達(dá)9.2mm/s,已超標(biāo)。圖1 為離線監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢圖。

        進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)頻譜圖(橫坐標(biāo)為轉(zhuǎn)速mm/s、縱坐標(biāo)為位移值μm)中主振頻為1 倍頻(圖2),同時伴有1X、2X、3X 等,軸心軌跡(圖3)為橢圓形(橫坐標(biāo)為位移值μm、縱坐標(biāo)為位移值μm),存在反進(jìn)動,時域波形為正弦波。由此可以分析出引起煙氣輪機(jī)振動的原因是轉(zhuǎn)子動不平衡,同時動靜部位可能存在摩擦,帶著分析的問題對煙氣輪機(jī)進(jìn)行拆檢,在拆檢過程中對發(fā)現(xiàn)的問題分析原因并進(jìn)行處理。

        表1 離線監(jiān)測軸承箱殼體數(shù)據(jù)

        圖1 離線監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢圖

        圖2 煙機(jī)軸振頻譜圖

        1.1 軸頸磨損原因分析

        在拆檢中發(fā)現(xiàn)煙機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸與小氣封(空氣氣封)配合處有深2mm 左右、寬度與小氣封寬度相同的磨損凹槽(圖4),說明該處軸頸與氣封發(fā)生摩擦,與前期分析一致。造成磨損的原因主要是催化劑在空氣封(蜂窩密封)下部堆積成結(jié)垢層(圖5),當(dāng)厚度超過軸頸與空氣封的半徑間隙時,會與旋轉(zhuǎn)的軸頸發(fā)生摩擦,導(dǎo)致軸頸磨損出現(xiàn)凹槽。

        圖3 軸心軌跡

        圖4 煙機(jī)軸頸磨損

        圖5 空氣封下部催化劑堆積

        造成空氣封下部催化劑結(jié)垢堆積磨損軸頸的原因主要是:①密封蒸汽壓力低,不能形成有效的密封,導(dǎo)致煙氣泄漏至空氣封處。②抽氣管線堵塞,由大氣封泄漏的煙氣、蒸汽與小氣封泄漏的空氣混合氣排氣不暢,造成混合氣經(jīng)小氣封漏向大氣。③由于煙氣中催化劑粒度超標(biāo),經(jīng)小氣封時受混合氣中蒸汽水分的影響,催化劑開始結(jié)塊附著在小氣封上并在氣封中部結(jié)塊沉積,當(dāng)厚度超過小氣封與軸頸間隙時與轉(zhuǎn)子軸頸發(fā)生摩擦,最終磨損軸頸。圖6 為氣封組件示意圖。

        圖6 氣封組件示意圖

        1.2 動葉片與隼槽連接部位及動葉片鎖片沖刷原因分析

        煙機(jī)轉(zhuǎn)子葉片與隼槽連接部位(輪盤外緣)存在沖刷(圖7),動葉片鎖片外露部位被沖刷(圖8),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動平衡破壞,振動數(shù)值上升,主振頻顯示為工頻。

        圖7 隼槽部位沖刷

        圖8 動葉片鎖片外露部分沖刷

        煙氣輪機(jī)運行基本條件要求入口煙氣催化劑濃度滿足條件(<200mg/Hm3)的情況下催化劑顆粒>10μm 的應(yīng)<3%,通過查閱近期再生煙氣采樣分析報告(圖9)可知,煙氣中催化劑粒度嚴(yán)重超標(biāo)(粒徑>10μm 的達(dá)到20%以上),導(dǎo)致煙氣偏重,使其作用點發(fā)生了變化(圖10),未能按設(shè)計要求作用在動葉片上,而作用在葉片的根部(圖11),效率降低的同時也導(dǎo)致輪盤外緣及鎖片被沖刷磨損。

        圖9 入口粒徑分布

        particle diameter( 顆粒直徑)、volume(體積)、diffrerntial(粒徑分布)。

        圖10 煙不同粒徑的催化劑顆粒作用圖

        圖11 煙氣對葉片的沖蝕示意圖

        1.3 葉頂間隙變化原因分析

        對轉(zhuǎn)子動葉片葉頂與過渡環(huán)間隙測量發(fā)現(xiàn)上次檢修測量的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,上部間隙由安裝初始值2.2mm 擴(kuò)大到2.9mm,下部間隙由安裝初始值2.1mm縮小到1.4mm(圖12),說明輪盤側(cè)轉(zhuǎn)子下沉了0.7mm,與氣封下部磨損對應(yīng)。通過對煙機(jī)軸承箱結(jié)構(gòu)查看,軸承箱為焊接式,下沉側(cè)為懸臂端。分析造成下沉的原因為懸臂側(cè)強(qiáng)度不足或焊接后產(chǎn)生的變形和應(yīng)力未采取人工時效的方法去除,而自然失效時間不足(加工出廠到安裝不超過2 個月),在運行時殘余應(yīng)力釋放,導(dǎo)致軸承箱體變形。

        圖12 動葉頂部與過渡環(huán)間隙測量

        2 解決措施

        2.1 轉(zhuǎn)子振動問題處理

        將煙機(jī)轉(zhuǎn)子動葉片拆除,對轉(zhuǎn)子清洗處理,更換動葉片及鎖片,為做動平衡試驗方便快捷,新葉片需要逐個稱重標(biāo)識,將動葉片按質(zhì)量從輕到重排列擺放,分成4 個區(qū)域安裝在輪盤隼槽中,鎖緊鎖片做動平衡試驗。動平衡最終結(jié)果為輪盤端最終剩余不平衡量為0.12g,聯(lián)軸器端最終剩余不平衡量為1.7g。符合YL-3000M型煙機(jī)說明書上關(guān)于轉(zhuǎn)子低速動平衡精度G1.0 級允許不平衡量不超過5g.mm 的要求(GB/T9239-2006 恒態(tài)(剛性)轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)要求)。

        2.2 動靜部分問題處理

        空氣封處催化劑結(jié)垢是由于通過大氣封泄漏過來的煙氣和蒸汽排空管線為鋼管,檢查不便無法及時掌握運行情況,發(fā)生堵塞后不及時處理會造成煙氣、蒸汽和空氣的混合并在氣封表面沉降堆積結(jié)垢,磨損軸頸。通過對現(xiàn)場環(huán)境查看將原排空鋼管鋸開連接膠皮管線,定期打開檢查通暢情況,保證泄漏的煙氣、蒸汽及空氣能正常外排。

        對于轉(zhuǎn)子懸臂端下沉問題,在不更換調(diào)整軸承箱的條件下,將煙機(jī)出口支腿上的4 個調(diào)整墊片的厚度由原來的4.62mm 磨到4.02mm,使煙機(jī)殼體下降0.60mm,主要實現(xiàn)以下目的:①調(diào)整動葉葉頂與過渡環(huán)上下側(cè)間隙均等,且保證轉(zhuǎn)子對中不受影響。經(jīng)現(xiàn)場測量調(diào)整后過渡環(huán)與動葉頂部的間隙上部為2.3mm、下部為2.00mm。②調(diào)整煙機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸與大氣封(Ⅰ)、小氣封(Ⅱ)的上下配合間隙?,F(xiàn)場測量調(diào)整后大氣封與轉(zhuǎn)子上部間隙為0.50mm、下部間隙為0.40mm;小氣封上部間隙為0.45mm、下部間隙為0.30mm(標(biāo)準(zhǔn):氣封環(huán)Ⅰ半徑間隙為0.40~0.60mm,氣封環(huán)Ⅱ半徑間隙為0.30~0.50mm)。

        3 結(jié)語

        通過狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析(見圖13),結(jié)合現(xiàn)場實際拆檢測量結(jié)果,查清了煙機(jī)振動數(shù)值偏大的原因,并通過調(diào)整動靜間隙、轉(zhuǎn)子做動平衡試驗等措施解決了目前存在的問題,開機(jī)后煙機(jī)軸振數(shù)值最大由71μm 下降至46μm,運行至今各振動數(shù)值符合要求且趨勢平穩(wěn),保證了關(guān)鍵機(jī)組的平穩(wěn)運行,為廠里節(jié)能降耗提供保障。

        圖13 處理前后狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢

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