曾凡小,吳新偉
(湖南省特種設(shè)備檢驗檢測研究院,湖南 長沙 410117)
2017 年9 月12 日上午8 點30 分左右,某機(jī)關(guān)醫(yī)院值班護(hù)士聽到護(hù)士站氧壓報警儀發(fā)出低壓報警后,進(jìn)入供氧站(供氧系統(tǒng)原理如圖1 所示)更換氧氣瓶。值班護(hù)士確認(rèn)正在使用的5 個高壓氧氣瓶(靠窗戶側(cè))氧氣已用完,先后關(guān)閉這5 個氧氣瓶上的控制閥,以及匯流排上的截止閥④和截止閥②。接著關(guān)閉靠門側(cè)的5 個高壓氧氣瓶(氧氣早已用完)上的控制閥,以及匯流排上的截止閥③和截止閥①。然后拆下靠門側(cè)的5 個空氧氣瓶,換上5 個新充裝好的高壓氧氣瓶。之后,先后打開截止閥①、截止閥③、各氣瓶上的控制閥,再依次從右往靠門側(cè)開啟這5 個新?lián)Q的氧氣瓶瓶閥,在開啟第5 個(最靠近門側(cè))高壓氧氣瓶瓶閥時,聽到事故減壓閥發(fā)出“吱吱”異響,隨即冒出火星,并發(fā)出“砰”的一聲,高壓減壓閥閥蓋熔斷炸開,并有大量霧氣涌出,事故現(xiàn)場照片如圖2 所示。事故發(fā)生后,醫(yī)院相關(guān)人員及時撥打了119 報警,并疏散所有病人,所幸未造成人員傷亡。
圖1 供氧站供氧系統(tǒng)原理圖
該供氧站于2004 年建立并投入使用,匯流排及其配套的減壓閥在此之前已在該單位其他地方使用了兩年,匯流排主要技術(shù)參數(shù)如下。
圖2 供氧站事故現(xiàn)場照片
表1 匯流排管道參數(shù)表
表2 減壓閥參數(shù)表
該供氧站減壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理如圖3 所示,由高壓減壓閥和低壓減壓閥組成,其中高壓減壓閥調(diào)壓系統(tǒng)從上往下主要由調(diào)節(jié)螺釘、調(diào)節(jié)彈簧、蝶形膜片、閥桿、進(jìn)氣閥門和復(fù)位彈簧6 部分組成,主要承壓部件為閥蓋和閥座。工作時,通過控制調(diào)節(jié)螺釘?shù)纳舷聛碚{(diào)節(jié)輸出氣體壓力的大小。該供氧站高壓氧氣瓶輸出氧氣壓力為12.5 ~15MPa,經(jīng)過減壓系統(tǒng)兩級減壓后變?yōu)?.02 ~0.6MPa 進(jìn)入病房。
經(jīng)核實,事故減壓閥型號:YQJ-11 型,進(jìn)氣壓力P1≤15MPa,其結(jié)構(gòu)如下圖3 所示。
圖3 供氧站減壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖
對發(fā)生事故的高壓減壓閥(以下簡稱事故閥門)和匯流排上的另一個高壓減壓閥(以下簡稱非事故閥門)進(jìn)行了詳細(xì)的解體檢查,如圖4 ~圖13 所示,其中事故閥門的調(diào)節(jié)彈簧已完全燒毀。此外,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)匯流排未設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。
圖4 事故閥門現(xiàn)場照片
圖 5 事故閥門閥蓋部分脫落照片
從圖4、圖5 可以看出,事故閥門斷口呈深灰色,閥蓋下部尤為明顯。閥蓋上部和下部之間有一部分被燒毀熔斷,上部分掉落在閥門下方不遠(yuǎn)處。
從圖6、圖7 可以看出,事故閥門內(nèi)蝶形膜片已大部分燒毀,只剩下閥蓋與閥座擰緊貼合的一圈,調(diào)節(jié)彈簧已完全燒毀不見。
圖6 事故閥門內(nèi)部照片圖
圖7 非事故閥門內(nèi)部照片
從圖8 可以看出,事故閥門閥座底部出氣孔部分熔化,原先單獨存在的小出氣孔已經(jīng)連成一片;從圖9 可以看出,事故閥門內(nèi)的閥桿尖端已經(jīng)被燒毀,斷口呈綠色,非事故閥門內(nèi)閥桿尖端有灰塵等污垢存在。
圖8 事故閥門閥座內(nèi)部照片
圖9 事故閥門與非事故閥門 閥桿照片
從圖10 ~圖13 可以看出,事故閥門內(nèi)進(jìn)氣閥的尖端已被燒毀,橡膠墊圈被腐蝕1/3 左右,有大量腐蝕產(chǎn)物,呈銅綠色;非事故閥門內(nèi)進(jìn)氣閥結(jié)構(gòu)完整,但閥體上有明顯的一層油脂狀污物附著。
圖10 事故閥門進(jìn)氣閥與 底座照片
圖11 非事故閥門進(jìn)氣閥與 底座照片
圖12 事故閥門內(nèi)進(jìn)氣閥照
圖13 非事故閥門內(nèi)進(jìn)氣閥照片
綜合圖4 ~圖13 可以看出:(1)事故減壓閥破壞形式為燒損,閥門內(nèi)調(diào)節(jié)彈簧已全部融化,閥蓋上部、蝶形膜片大部分融化,進(jìn)氣閥門與閥桿接觸處的兩個尖端均已燒毀。
(2)事故減壓閥內(nèi)進(jìn)氣閥門墊圈已被腐蝕,有大量腐蝕產(chǎn)物。
(3)非事故減壓閥內(nèi)進(jìn)氣閥上有油脂狀污物積聚。
對事故閥門的殼體、蝶形膜片、閥桿、進(jìn)氣閥門、非事故閥門內(nèi)閥桿上的粉塵分別取樣進(jìn)行能譜分析,檢查相應(yīng)部位的化學(xué)成分。分析結(jié)果顯示事故減壓閥的材質(zhì)未見明顯異常,其化學(xué)成分符合GB/T 5231-2001《加工銅及銅合金化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀》的相關(guān)規(guī)定,但非事故減壓閥的閥桿上檢測到了由C、O 元素組成的粉塵,由于事故減壓閥和非事故減壓閥的使用工況、年限均相同,可以推斷事故減壓閥的閥桿上也應(yīng)該聚積了粉塵。
對非事故減壓閥內(nèi)進(jìn)氣閥上油污狀物質(zhì)進(jìn)行了紅外光譜分析,檢測結(jié)果顯示進(jìn)氣閥門上的污物為有機(jī)油污。事故減壓閥與該減壓閥使用工況、年限均相同,因此推斷事故減壓閥進(jìn)氣閥門上也存在這種有機(jī)油污。
對發(fā)生事故時開啟的5 瓶高壓氧氣瓶中的3 瓶進(jìn)行氣質(zhì)分析,檢驗結(jié)果均符合GB 8982-2009《醫(yī)用及航空呼吸用氧》的要求。
綜合宏觀檢查、能譜分析、紅外光譜分析和氧氣成分分析可知,本次事故的破壞形式為燒損,事故減壓閥的材質(zhì)未見明顯異常,氧氣瓶內(nèi)氧氣成分未見明顯異常。但從非事故減壓閥內(nèi)閥桿上粉塵的能譜分析和進(jìn)氣閥上污物的紅外光譜分析可以看出二者接觸的區(qū)域(從減壓系統(tǒng)原理圖可以看出二者相互接觸)存在C、O 元素組成的粉塵和有機(jī)油污。由于事故減壓閥與非事故減壓閥使用工況、年限均相同,因此可以推斷事故閥門相應(yīng)部位也存在這種粉塵和有機(jī)油污。此外,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)供氧站匯流排未設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。
本次事故的破壞形式為燒損,而燃燒的三個基本要素是著火點、助燃物質(zhì)和可燃物質(zhì),在本次事故中,上述三個要素均有條件滿足。
本次事故的著火點可能來自如下兩個方面。
(1)供氧管路系統(tǒng)無靜電接地裝置,靜電可能在閥桿尖端與進(jìn)氣閥門尖端接觸處聚集而產(chǎn)生火花。
(2)進(jìn)氣閥門尖端有油脂類物質(zhì)積聚,在高純度氧氣作用下快速氧化放熱而自燃。
氧氣是一種化學(xué)性質(zhì)比較活潑的氣體,它在氧化反應(yīng)中提供氧,是一種常用的氧化劑,醫(yī)用氧氣的純度達(dá)99%以上,是強(qiáng)助燃物。
進(jìn)氣閥門上積聚的有機(jī)油污、與進(jìn)氣閥門接觸的閥桿上積聚的C、O 元素組成的粉塵是最初的可燃物,在油污、灰塵快速燃燒放熱后,銅質(zhì)蝶形膜片和鍍鋅的調(diào)節(jié)彈簧在高純度氧氣環(huán)境下成為可燃物,劇烈燃燒,在氧氣流作用下成噴射狀而形成事故場面。
綜上所述,減壓閥使用時間過長(15 年)使其內(nèi)部聚積油污、粉塵和供氧管路未設(shè)置靜電接地裝置是事故發(fā)生的主要原因。
(1)定期更換匯流排上的減壓閥或定期對減壓閥內(nèi)部進(jìn)行清洗,避免閥門內(nèi)油脂、灰塵積聚。
(2)制造或安裝單位在裝配之前對所有管路系統(tǒng)包括減壓閥進(jìn)行徹底的脫脂清洗。
(3)供氧管路系統(tǒng)應(yīng)按照GB50030-2013《氧氣站設(shè)計規(guī)范》的要求設(shè)置導(dǎo)除靜電的接地裝置。
(4)供氧站應(yīng)單獨設(shè)置,不應(yīng)與病房在同一棟樓內(nèi),以避免或減少氧氣事故造成人員傷亡。此外供氧站應(yīng)通風(fēng)良好、禁止堆放雜物、禁止使用可能產(chǎn)生火花的電氣設(shè)備。
(5)規(guī)范供氧站作業(yè)管理,更換氧氣瓶最好由專人操作,作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)后上崗。