廉佳林, 申 燕, 姚 旭
(山西潞安太陽能科技有限責(zé)任公司,山西 長治 046000)
密柵組件電池片,采用12條柵線設(shè)計。與常規(guī)組件相比,密柵組件擁有獨特的優(yōu)勢,其具有更高的發(fā)電效率和更長的發(fā)電時間,從而增加整個系統(tǒng)的發(fā)電量;在低福照度的條件下,依舊表現(xiàn)優(yōu)異;在降低組件串聯(lián)電阻的同時,能更好地提升組件的輸出功率,也降低了組件在正常工作條件下因內(nèi)部隱裂形成的熱阻幾率。然而,由于技術(shù)水平、成熟度等原因,生產(chǎn)中敷設(shè)環(huán)節(jié)現(xiàn)有的工藝,嚴(yán)重影響著產(chǎn)能及質(zhì)量的提升。
敷設(shè)是光伏組件生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),敷設(shè)工藝的優(yōu)劣直接影響著光伏組件的產(chǎn)出及產(chǎn)品質(zhì)量。自動排版機(jī)的使用,很大程度上提高了敷設(shè)速度,解決了敷設(shè)的一致性,避免了因人為操作不當(dāng)帶來的質(zhì)量問題。但經(jīng)前道EL測試后發(fā)現(xiàn),排版機(jī)自動敷設(shè)后,仍有少部分組件存在裂片、短路等不良現(xiàn)象,需要進(jìn)行人工返修。
敷設(shè)返修工藝簡圖(舊工藝)如圖1所示,黑色為不良電池片,需要將與其相連的焊帶拆卸開(紅色線條翹起),換上良片后,再將焊帶重新焊接(紅色線條放下)(圖1),實物圖為正在焊接的過程(圖2)。人工返修密柵組件時,存在一系列以下問題。
1) 每片密柵電池片焊接互連條數(shù)量為12根,返修過程需要將互連條全部拆卸,之后重新焊接,整個過程中需要焊接/拆卸焊帶共計60根,耗時56 min;
圖1 敷設(shè)返修示意圖
圖2 敷設(shè)返修實物圖
2) 電池片表面的焊帶經(jīng)拆卸后,表面銀漿出現(xiàn)破損,后經(jīng)焊接后出現(xiàn)虛焊的幾率大大增加;
3) 互連條經(jīng)過一次焊接后,焊帶表面的錫鉛合金均勻性發(fā)生變化,二次焊接后極易造成虛焊;
4) 密柵焊帶直徑僅為0.4 mm,單片返工涉及到的數(shù)量達(dá)60根,這對員工來說都是極大的考驗,若出現(xiàn)連接錯誤,將會直接導(dǎo)致短路。
以上問題,一方面影響敷設(shè)返修進(jìn)度,造成現(xiàn)場待返修組件“堆積如山”;另一方面,影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,使敷設(shè)返修合格率偏低?;谝陨蠁栴}現(xiàn)狀,對密柵返修工藝進(jìn)行了優(yōu)化。
根據(jù)觀察統(tǒng)計,返修主要原因為短路和虛焊。短路,即因焊帶連接錯誤,導(dǎo)致局部電池反接/短接(如圖3、圖4所示)。短路主要需解決的問題是減少員工的工作量,減少失誤幾率,同時對返修作業(yè)進(jìn)行徹底修改,杜絕接錯的現(xiàn)象。
圖3 單片短路圖4 整串短路
虛焊,即因互連條與電池片電極接觸不牢固,引起的電性能損失(如圖5、圖6所示)。
圖5 背面虛焊圖6 正面虛焊
由于0.4 mm規(guī)格的焊帶經(jīng)不起二次焊接,所以需要在不進(jìn)行二次焊接的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)摸索,提出焊帶與焊帶相連接的方式。焊帶接焊帶的方式經(jīng)過工藝實踐,考慮組件外觀及可行性后,最佳解決辦法如圖7所示。
圖7 虛焊返修工藝優(yōu)化示意圖
從圖7所知,將1、2 兩處焊帶絲剪斷,將不良電池片直接拿起,對虛焊位置返修后,放置原位置,用焊帶絲進(jìn)行兩邊銜接。具體操作步驟如圖8所示。
圖8 虛焊返修工藝工藝優(yōu)化實物圖
現(xiàn)場選取四班作為實驗班組,優(yōu)先使用新工藝進(jìn)行敷設(shè)返修,通過連續(xù)三天的培訓(xùn)后,四班敷設(shè)返修人員掌握了新的作業(yè)方法,同時對比三班和四班數(shù)據(jù),結(jié)果如下。
圖9為第12周兩班產(chǎn)出率對比,表1為第12周生產(chǎn)情況對比(敷設(shè)返修段完工時間、層壓異常、終測異常等)。
圖9 第12周兩班產(chǎn)出率對比
表1 第12周生產(chǎn)情況對比
我們可以看出四班的生產(chǎn)情況要明顯優(yōu)于三班。
優(yōu)化工藝推廣后,每月各項指標(biāo)均有所提升。如表2所示。
表2 2018年1-5月份生產(chǎn)情況
優(yōu)化后的敷設(shè)返修工藝在實際使用中效果顯著,單片返修用時從56 min降低至3 min,速度提高19倍,達(dá)到預(yù)期目標(biāo);敷設(shè)返修合格率從平均值85%提高至96%,每日可減少不合格組件9塊,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。敷設(shè)返修速率的提升,不僅提高員工工作效率外,更重要的是解決了敷設(shè)返修進(jìn)度頑固、產(chǎn)能難以提升的瓶頸問題,給企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)效益。隨著工藝的不斷改進(jìn),更進(jìn)一步穩(wěn)定了我司密柵光伏組件生產(chǎn)在全國的領(lǐng)先地位。