任文清,王泰基,梁占澤,韓 雷
隨著礦井自動化與智能化生產(chǎn)水平的不斷提高,對生產(chǎn)機電設備的關鍵部位進行重點監(jiān)控顯得尤為重要。目前神東煤炭集團公司大柳塔煤礦主運輸膠帶機、綜采順槽膠帶機、煤倉及煤倉給煤機和倉上刮板等系統(tǒng)全都實現(xiàn)了自動化遠程集中控制。但對于膠帶機驅(qū)動滾筒軸承溫度的監(jiān)控還處在盲區(qū)。以前大多都是通過現(xiàn)場點溫儀定時測試或崗位工憑借經(jīng)驗測聽軸承異響等辦法識別滾筒的運行狀態(tài)。顯然這兩種方式都存在較大弊端:現(xiàn)場定時測溫畢竟不是實時監(jiān)測,存在溫度變化跟蹤不及時或漏檢、數(shù)據(jù)信息獲取延誤等問題;而憑借崗位工經(jīng)驗聽取軸承座異響判斷故障,存在“馬后炮”現(xiàn)象。即一方面工作人員不可能長時間堅守在某一固定滾筒測聽,即使可以一直監(jiān)聽某滾筒異響,也可能因膠帶機開機后噪音過高而出現(xiàn)診斷失誤;另一方面即使工作人員發(fā)現(xiàn)了滾筒軸承座處有異響,說明設備已經(jīng)存在問題或即將故障停機,也根本起不到提前預防維護的作用。
因此,引進當前最可靠的一種數(shù)據(jù)傳輸方式,即基于EtherNet/IP通信協(xié)議,并借助Modbus網(wǎng)關轉(zhuǎn)換通信協(xié)議設計出專業(yè)的數(shù)據(jù)傳輸通道,將礦內(nèi)主運輸膠帶機滾筒溫度數(shù)據(jù)全部上傳至區(qū)域煤礦集中控制系統(tǒng),實現(xiàn)了膠帶機滾筒溫度的實時監(jiān)控。當溫度數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時,可在系統(tǒng)內(nèi)設置高級報警,提醒工作人員提前對膠帶機滾筒軸承運行狀態(tài)重點關注。發(fā)現(xiàn)隱患時可及早進行維修保養(yǎng),從而有效降低了膠帶機運行的故障率,為煤礦安全生產(chǎn)提供可靠技術支持。
EtherNet/IP(Ethernet Industrial Protocol)簡稱EIP,是一種通用工業(yè)協(xié)議(Common Industrial Protocol,以下簡稱 CIP),與 ControlNet和 DeviceNet一樣,擁有共同的工業(yè)自動化控制應用層協(xié)議。它是基于標準的TCP/IP協(xié)議,只是在TCP(傳輸控制協(xié)議)或UDP(用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議)報文的數(shù)據(jù)嵌入了CIP封裝協(xié)議。其封裝協(xié)議的主要任務是定義和規(guī)范了如何封裝和傳輸上層協(xié)議報文,以及如何管理和利用下層TCP/IP連接,起到承上啟下的作用[1]。
EtherNet/IP協(xié)議利用以太網(wǎng)UDP協(xié)議將UDP報文映射到IP多播傳送,并存在兩種類型的網(wǎng)絡數(shù)據(jù):一種是通過隱形報文傳輸系統(tǒng)中實時I/O數(shù)據(jù)、動作控制數(shù)據(jù)和功能性安全等實時性與周期性數(shù)據(jù),實現(xiàn)高效I/O的數(shù)據(jù)交換;另一種是利用以太網(wǎng)TCP的流量控制和點對點特性,通過顯性報文傳輸系統(tǒng)中的狀態(tài)、診斷、配置等非實時性與非周期性數(shù)據(jù)[2]。
目前EtherNet/IP協(xié)議己成為國際標準,由于具備應用價格低廉、軟硬件產(chǎn)品豐富、通信傳輸速率高、技術較成熟等優(yōu)點,得到了全球很多工業(yè)企業(yè)的大力支持。其顯著優(yōu)越性是將TCP/IP和Ethernet技術融合在了一起,通過以太網(wǎng)軟硬件,為實現(xiàn)工業(yè)自動化設備的診斷、訪問與配置定義了一個應用層協(xié)議[3]。與其他通信協(xié)議相比,其主要優(yōu)越性表現(xiàn)在以下幾方面。
易集成性:因EtherNet/IP協(xié)議使用的是標準TCP/IP以太網(wǎng),有利于企業(yè)通過Internet對工業(yè)自動化設備進行集成管理。
設備間一致性:工業(yè)自動化網(wǎng)絡設備統(tǒng)一遵守共同的規(guī)范,彼此可以傳送具體有效的即時信息,為EtherNet/IP協(xié)議解決網(wǎng)絡設備之間互操作難等問題奠定基礎。
尖端安全技術:尖端安全技術實現(xiàn)了不間斷地系統(tǒng)集成,并且能夠在同一網(wǎng)絡上同時運行安全設備和標準。
前沿同步技術:對于大部分工業(yè)自動化應用中,前沿同步技術使得同步精度不超過100 ms。
廣泛的支持性:EtherNet/IP與ControlNet和DeviceNet擁有相同的共享對象庫和設備規(guī)范,得到了全世界很多工業(yè)企業(yè)的廣泛應用,EtherNet/IP具備了最廣泛的支持性。
Modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換器,是工業(yè)自動化系統(tǒng)的一個網(wǎng)絡集線器轉(zhuǎn)換設備,下與智能儀表連接,將下位儀表的數(shù)據(jù)采集到Modbus網(wǎng)關,上與計算機網(wǎng)絡連接,按Modbus TCP協(xié)議規(guī)約與網(wǎng)絡計算機通信。Modbus通信協(xié)議可分為兩大類:一類是支持串口(一般為 RS232C或 RS485等)的 Modbus ASCII或Modbus RTU,另一類是支持以太網(wǎng)的Modbus TCP。其中Modbus RTU是通過二進制形式表現(xiàn),具有通信效率高、數(shù)據(jù)結構緊湊等優(yōu)點,在工業(yè)現(xiàn)場應用比較廣泛。而Modbus ASCII是通過ASCII碼傳輸,并且利用特殊字符作為其字節(jié)的開始與結束標識,其傳輸效率要遠遠低于Modbus RTU協(xié)議,一般只有在通信數(shù)據(jù)量較小的情況下才考慮使用Modbus ASCII通信協(xié)議。而Modbus TCP是結合了以太網(wǎng)物理網(wǎng)絡和TCP/IP網(wǎng)絡標準,以MODBUS作為應用協(xié)議標準的數(shù)據(jù)表示方法[4]。Modbus TCP協(xié)議是在Modbus RTU協(xié)議上加一個MBAP報文頭,其通信報文被封裝于以太網(wǎng)TCP/IP數(shù)據(jù)包中。與串口方式相比,Modbus TCP插入一個標準的MODBUS報文到TCP報文中,不再帶有數(shù)據(jù)校驗和地址,即Modbus TCP協(xié)議中沒有CRC校驗碼。
本方案設計原則是基于EIP協(xié)議的溫度數(shù)據(jù)上傳,其主要的硬件部分由溫度傳感器鉑熱電阻(PT100)、YHW200礦用本安型溫度檢測儀、交換機、EIP協(xié)議服務器、Modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換器、上位機服務器及顯示器組成。
為考慮數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院头€(wěn)定性,文中將溫度檢測儀采集到的數(shù)據(jù)通過EIP協(xié)議服務器接入環(huán)網(wǎng)交換機,數(shù)據(jù)將通過生產(chǎn)控制專用環(huán)網(wǎng)傳入數(shù)據(jù)中心?,F(xiàn)以大柳塔煤礦5-2煤上倉膠帶機為例,是由兩個驅(qū)動滾筒組成,每個滾筒左右各需接入一個鉑熱電阻PT100,共需接入4個溫度傳感器。綜合考慮各設備采購成本、設備及纜線布置方便性,文中設計出一套合理的數(shù)據(jù)傳輸方案,其數(shù)據(jù)接入設計方案如圖1所示。
圖1 數(shù)據(jù)接入設計方案
其中EIP協(xié)議服務器選用的是MOXA的協(xié)議轉(zhuǎn)換器,其主要功能是完成對通信規(guī)約的轉(zhuǎn)換,即通過Modbus TCP通信協(xié)議讀取YHW200溫度監(jiān)測儀采集到的溫度數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換成EIP通信協(xié)議后以服務器的方式發(fā)布給上位機。此外,由于YHW200溫度監(jiān)測儀只支持Modbus RTU協(xié)議,而EIP協(xié)議服務器只支持Modbus TCP,因此還需在以太網(wǎng)里再加一個Modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊,實現(xiàn)Modbus RTU協(xié)議到Modbus TCP協(xié)議之間的規(guī)約轉(zhuǎn)換。
采用由中煤科工集團重慶煤科院有限公司提供的YHW200礦用本安型溫度檢測儀。這是一種基于PIC單片機為核心的溫度檢測系統(tǒng),可通過接入PT100鉑電阻而測量溫度,最多可以測量16路溫度信號,具有集成成本低、測量精度高、巡檢周期短等特點。溫度檢測儀主要由單片機、電源電路、看門狗自動復位、通訊電路、采樣電路、恒流源電路等組成。其測溫原理是通過電子開關轉(zhuǎn)換,將其內(nèi)部恒流源加到不同的PT100上面,然后測試三線制PT100電阻兩端的電壓,進而計算得出每路PT100的電阻,最后借助轉(zhuǎn)換函數(shù)計算出被測部位的實際溫度。
溫度傳感器選擇PT100鉑熱電阻,其主要特性為阻值隨溫度的變化成正比關系。當PT100接入溫度巡檢儀輸入通道時,將完成信號組成、采樣、放大、轉(zhuǎn)換、線性處理等步驟,實現(xiàn)溫度信號的測量。文中測量膠帶機滾筒溫度主要是為測量軸承溫度,但PT100又不能直接深入軸承內(nèi)部,考慮最大化保證測量的準確性,只能將傳感器安裝在滾筒軸承座上。而膠帶機開機后由于滾筒軸承座有輕微振動,如果選擇高溫磁鐵PT100時,勢必會因振動而易脫落。因此為保證測量的穩(wěn)定性,本方案在軸承座上打孔攻絲,然后用螺釘將傳感器牢牢固定在軸承座上。
大柳塔煤礦上位機綜合自動化系統(tǒng)采用區(qū)域煤礦集中控制系統(tǒng)(LCS),是基于德國PSI公司開發(fā)的一款自動化控制軟件(PSI Mining系統(tǒng)),通過管控一體化的三級SCADA平臺,將礦井采掘、供電、通風、主運、洗選、供排水和工業(yè)視頻等各孤立系統(tǒng)結合成一個有機的整體,實現(xiàn)了井下設備的云監(jiān)測和遠程控制、數(shù)據(jù)關聯(lián)分析、報表業(yè)務及輔助決策和智能報警等功能。具有數(shù)據(jù)容量大,系統(tǒng)穩(wěn)定性高,操作靈活可靠等特點[5]。
因此,將膠帶機滾筒軸承溫度數(shù)據(jù)接入?yún)^(qū)域煤礦集中控制系統(tǒng),通過讀取EIP服務器寄存器數(shù)據(jù),將系統(tǒng)十六進制數(shù)處理并轉(zhuǎn)換成十進制數(shù),形成點表錄入系統(tǒng)并與組態(tài)畫面進行數(shù)據(jù)關聯(lián),通過數(shù)據(jù)模型生成和系統(tǒng)切換后,滾筒溫度數(shù)據(jù)即可呈現(xiàn)在上位機畫面中,從而實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測。另外,通過LCS系統(tǒng)平臺設定膠帶機滾筒軸承溫度上限報警和超溫停機臨界值。在膠帶機運行過程中,當溫度出現(xiàn)異常時,首先將達到報警值,系統(tǒng)畫面將呈黃色顯示,提醒工作人員重點關注;當溫度繼續(xù)升高至超溫停機值時,系統(tǒng)畫面將呈紅色顯示,提醒膠帶機出現(xiàn)故障停機。
通過分析EIP協(xié)議在工業(yè)自動化領域里的應用優(yōu)勢,提出礦井膠帶機驅(qū)動滾筒軸承溫度數(shù)據(jù)上傳的合理性方案,并借助上位機自動化控制系統(tǒng)的強大功能,實現(xiàn)了膠帶機滾筒溫度數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控、智能報警和保護停機等功能,為大柳塔煤礦逐步實現(xiàn)主運膠帶機“無人值守”奠定了基礎。同時,基于EIP協(xié)議實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳的方式屬于當前世界領先水平,也是將來工礦企業(yè)實現(xiàn)自動化數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋厝悔厔荩⒃诠I(yè)自動化控制領域里得以應用推廣。