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        貴陽新一代天氣雷達(CINRAD/CD)交流伺服系統(tǒng)的故障分析與處理

        2019-01-18 06:12:12雷登林
        中低緯山地氣象 2018年6期
        關(guān)鍵詞:角碼分機仰角

        雷登林,鐘 健,田 程

        (貴州省貴陽市氣象局,貴州 貴陽 550001)

        1 引言

        貴陽新一代天氣雷達作為第一部組網(wǎng)建設(shè)的CD型雷達,于2013年8月進行大修,對雷達的部分分系統(tǒng)進行了優(yōu)化提升,使雷達系統(tǒng)在穩(wěn)定性方面有了較大提高。尤其是伺服系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)改變較大,由之前的直流伺服系統(tǒng)改為交流伺服系統(tǒng)。直流伺服系統(tǒng)的直流電機運行壽命短,電機碳刷易于磨損須常常清洗及更換,天線運行速度不穩(wěn)定;而交流伺服系統(tǒng)則具有交流電機免維護,天線到位精度較高,穩(wěn)定性好等優(yōu)點。但近年在運行中也出現(xiàn)了一些問題,本文將解決這些問題的過程進行歸納總結(jié),從工作原理入手進行分析,并查找出判斷導(dǎo)致故障的原因。以期今后大修升級的組網(wǎng)CD型雷達站保障人員面對全新的伺服系統(tǒng)故障時能有所啟發(fā)。

        2 伺服系統(tǒng)的組成及工作原理

        2.1 伺服系統(tǒng)的組成

        伺服系統(tǒng)由方位伺服和俯仰伺服兩部分組成,共用一個伺服分機,方位與俯仰均由驅(qū)動分機、執(zhí)行電機(B-202B-31型交流伺服電機)、減速器、主發(fā)送器等器件組成,實現(xiàn)對方位角及仰角的控制。伺服分機由伺服控制器、電源變壓器、控制繼電器、控制開關(guān)和手動電位器等組成。驅(qū)動分機主要由方位驅(qū)動器、俯仰驅(qū)動器、接觸器、保險絲、控制開關(guān)等組成。

        2.2 伺服系統(tǒng)的工作原理

        天線方位伺服系統(tǒng)與天線俯仰伺服系統(tǒng)是全數(shù)字連續(xù)控制的伺服跟蹤系統(tǒng),它是以一定精度實現(xiàn)主控作用的自動裝置,圖1為角碼跟蹤系統(tǒng)簡略方框圖。

        圖1 角碼跟蹤系統(tǒng)框圖Fig.1 Frame diagram of the corner code tracking system

        天線控制系統(tǒng)的工作流程是控制終端給定一個天線的位置(輸入角碼),通過伺服系統(tǒng)來控制天線的位置,測量元件及角碼變換器獲得當前角碼后,再與輸入角碼聯(lián)系起來加以比較,相符合時系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),不符合時就產(chǎn)生一個角碼誤差(±ΔD),此誤差經(jīng)數(shù)模變換為誤差電壓U,再經(jīng)驅(qū)動器功率放大后,作用在執(zhí)行電機上,使其朝減小誤差的方向運動,因此,天線就能連續(xù)跟蹤著控制終端的命令運轉(zhuǎn)。

        3 伺服系統(tǒng)的故障及處理

        3.1 因匯流環(huán)浸油、導(dǎo)線接觸不良導(dǎo)致的天線異常抖動

        2013年10月31日15時雷達出現(xiàn)如下異常現(xiàn)象:天線抬升仰角時,出現(xiàn)抖動,天線每轉(zhuǎn)兩圈會在方位260°附近在垂直方向上劇烈抖動,導(dǎo)致完成體掃的時間增加,甚至有時不能完成體掃。

        異常現(xiàn)象的排除過程:手搖天線時,天線角碼與誤差電壓均在260°左右擺動,但此時天線不抖動,在260°出問題都在天線方位運轉(zhuǎn)720°時(因天線轉(zhuǎn)2圈,匯流環(huán)內(nèi)環(huán)轉(zhuǎn)1圈)。更換伺服驅(qū)動單元印制板(方位與俯仰),異?,F(xiàn)象仍存在,問題未解決;檢查天線裝置內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)中心有油滴沿電纜往下流,匯流環(huán)表面與外側(cè)有油痕,將匯流環(huán)清洗后,異常未能排除;用兆歐表測試俯仰電機的驅(qū)動環(huán)、同步機信號、反饋環(huán)的絕緣度均正常;用萬用表檢查同步機信號線的連接情況時,發(fā)現(xiàn)同步機信號線匯流環(huán)到俯仰箱段的D1信號線有中斷現(xiàn)象,對存在連接不良的D1信號線重新焊接處理,檢查連接良好后,緊固天線座內(nèi)的所有線纜插頭,理順、擦干所有電纜上的油痕。雷達開機運行,天線異常排除,雷達恢復(fù)正常。

        故障原因 :匯流環(huán)內(nèi)進油,導(dǎo)致碳刷與匯流環(huán)之間的絕緣度降低,并且匯流環(huán)到俯仰箱段的D1信號的導(dǎo)線接觸不良,影響了同步機信號,致使天線抖動。

        3.2 伺服系統(tǒng)驅(qū)動器故障的分析與處理

        伺服系統(tǒng)的驅(qū)動器故障出現(xiàn)了兩次,一次是2017年9月28日出現(xiàn)的俯仰驅(qū)動器故障,另一次是2018年3月1日出現(xiàn)的方位驅(qū)動器故障。

        3.2.1 俯仰驅(qū)動器損壞導(dǎo)致的“俯仰故障” 2017年9月28日09時40分,雷達監(jiān)控系統(tǒng)報“俯仰故障”, 天線在水平方向上能環(huán)掃,俯仰不能動作。在實時處理顯示終端用“故障復(fù)位”未能使雷達恢復(fù)正常,初步判斷俯仰故障為硬件出現(xiàn)損壞導(dǎo)致。

        故障排除過程:

        ①檢查伺服系統(tǒng)的驅(qū)動分機,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動分機內(nèi)方位驅(qū)動器的LED指示燈亮,而俯仰驅(qū)動器LED指示燈未亮,用方位驅(qū)動器來對比檢查俯仰驅(qū)動器的工作電壓,發(fā)現(xiàn)俯仰驅(qū)動器輸入電壓正常,初步判斷俯仰驅(qū)動器壞。

        ②在未作任何改變的情況下,用備份驅(qū)動器更換損壞的俯仰驅(qū)動器,驅(qū)動器LED指示燈亮。俯仰驅(qū)動器工作狀態(tài)正常,但天線在仰角上仍不能動作,故障未排除。檢查俯仰驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置及工作狀態(tài),利用驅(qū)動分機內(nèi)方位與俯仰兩部分在器件組成、功能應(yīng)用等基本相同的條件下,可用組件替代的方法查找、排除故障。即用驅(qū)動分機內(nèi)的俯仰驅(qū)動器組件代替方位驅(qū)動器組件后,天線方位能動作,說明俯仰驅(qū)動器正常,問題應(yīng)出現(xiàn)在驅(qū)動器的信號前端。

        ③繼續(xù)查找故障原因,檢查伺服分機,未發(fā)現(xiàn)伺服分機的俯仰部分有異常,進一步檢查分析,推測數(shù)據(jù)采集分機內(nèi)的俯仰伺服驅(qū)動單元可能有異常(伺服驅(qū)動單元外觀、指示燈等未發(fā)現(xiàn)有異常),更換上站內(nèi)備份的俯仰伺服驅(qū)動單元,開機啟動天線,命令仰角,天線能抬升,但仰角存在較大的追擺、控制精度也不夠。

        ④在調(diào)整天線控制精度的過程中,出現(xiàn)天線俯仰沖頂?shù)那闆r,天線沖頂后隨之發(fā)現(xiàn)命令仰角失效,用人力把天線定位到0°后,發(fā)現(xiàn)天線顯示仰角與實際仰角不一致,仰角相差很大,再次命令仰角,仰角不再動作,判斷天線沖頂反饋回來的過大電流信號再次燒壞俯仰驅(qū)動器。

        ⑤繼續(xù)分析查找天線調(diào)整中出現(xiàn)的俯仰故障,發(fā)現(xiàn)手搖天線做俯仰,順時針搖動,仰角顯示為0°時,仰角顯示數(shù)字不能繼續(xù)向上,觀察天線轉(zhuǎn)動視頻監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)天線向下降;逆時針搖動,仰角顯示為負值,角碼且繼續(xù)減小,觀察天線轉(zhuǎn)動視頻監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)天線向上抬升。正常情況下,手搖俯仰順時針轉(zhuǎn)動,角碼顯示增大,天線抬升;逆時針轉(zhuǎn)動,角碼顯示減小,天線下沉。判斷驅(qū)動器或俯仰伺服驅(qū)動單元的設(shè)置不正確,導(dǎo)致俯仰反向而行。檢查后發(fā)現(xiàn):俯仰伺服驅(qū)動單元上控制相序的跳線連接不對, JP1應(yīng)為(從左到右:1、4、5、7、8短接)、JP2應(yīng)為(從左到右:1、3短接)。跳線短接不對,會導(dǎo)致俯仰角碼與控制狀態(tài)不對,控制相序、時序也不正確,導(dǎo)致天線發(fā)生沖頂現(xiàn)象。經(jīng)重新調(diào)整伺服驅(qū)動單元的跳線后,更換上新的俯仰驅(qū)動器(CR06550)后(更換后須新寫入數(shù)據(jù)),角碼與狀態(tài)等均回歸正常,故障排除。

        3.2.2 方位驅(qū)動器損壞導(dǎo)致的“方位故障” 2018年3月1日09時雷達監(jiān)控系統(tǒng)報天線“方位故障”,故障表現(xiàn)為天線在水平方向上不能轉(zhuǎn)動,因有了2017年9月28日解決俯仰驅(qū)動器故障的經(jīng)驗,所以能快速推斷故障源大致出現(xiàn)在哪里,但還是按照常規(guī)檢查故障的流程排查故障,雖然可能多耽擱幾分鐘,但這樣能清楚、全面、無遺漏地排查故障。下面是“方位故障”的排除過程:

        ①在實時顯示終端對故障作復(fù)位處理,故障不能排除。

        ②進入天線罩,關(guān)斷天線安全開關(guān),查看天線,并人力推動天線在水平方向上轉(zhuǎn)動,感受天線水平方向上的阻力較輕,粗略判斷方位電機正常。

        ③信號處理與伺服系統(tǒng)綜合柜,拉出伺服系統(tǒng)驅(qū)動分機機框,查看驅(qū)動器工作狀態(tài):方位驅(qū)動器外殼溫度無異常;驅(qū)動器風扇工作正常;LED數(shù)碼管顯示為“8點”,驅(qū)動器工作正常時LED數(shù)碼管顯示應(yīng)為“1點”,判斷驅(qū)動器出現(xiàn)問題。對伺服系統(tǒng)驅(qū)動分機關(guān)斷重啟,天線在水平方向上能轉(zhuǎn)動十多度,就停下來,驅(qū)動器LED顯示在“8點”與“1點”間快速變換,直至顯示為“8點”,判斷方位驅(qū)動器出現(xiàn)異常。

        ④確定方位驅(qū)動器損壞,更換上新的方位驅(qū)動器,用R232串口線(線的兩端均為母頭)連接數(shù)據(jù)采集機與方位驅(qū)動器, 并對更換上的驅(qū)動器寫入備份的方位伺服數(shù)據(jù),重啟系統(tǒng)后天線方位恢復(fù)正常。

        4 小結(jié)

        ①伺服系統(tǒng)的器件,因距離遠、連線多、電纜長、元件多,因此任何一根導(dǎo)線的連接不良好、任何一個元件的損壞都可能導(dǎo)致故障,所以檢查時要細致,并抓住重點功能器件,圍繞故障原因分析查找。

        ②伺服系統(tǒng)的方位與俯仰兩個子系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及功能基本相同,當僅有一個子系統(tǒng)出現(xiàn)故障時可用組件替代的方法協(xié)助排查故障,可快速定位故障源,節(jié)省維修時間。

        ③伺服系統(tǒng)中天線控制精度、轉(zhuǎn)速、追擺等問題時涉及到電位器的調(diào)整,系統(tǒng)中的可調(diào)電位器,在調(diào)節(jié)之前應(yīng)記好位置如果不起作用應(yīng)調(diào)到原來的位置上,再查找其他原因;更換出現(xiàn)故障的元器件時,應(yīng)仔細檢查并將換上的器件與卸下的器件的設(shè)置保持一致(如板卡跳線上的短接、驅(qū)動器內(nèi)的參數(shù)設(shè)置)。

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