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        大型球鐵氣缸蓋鑄造工藝優(yōu)化

        2019-01-17 02:37:44
        大型鑄鍛件 2019年1期

        (濰柴重機(jī)股份有限公司,山東261108)

        氣缸蓋是柴油機(jī)中的關(guān)鍵部件,內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,集水腔、氣腔、油腔于一體,相互之間不能滲漏,這就對氣缸蓋壁厚的致密性提出很高要求,不允許有縮松、氣孔、渣孔等缺陷。

        我公司某種氣缸體材質(zhì)為QT400-15,要求抗拉強(qiáng)度≥400MPa,屈服強(qiáng)度≥250MPa,延伸率≥15%,本體硬度135~185HBW。輪廓尺寸887mm×474mm×531mm,毛坯重量470kg,鑄造工藝性差,生產(chǎn)難度大,鑄件廢品率居高不下。

        1 原始工藝驗證情況

        為了滿足氣缸蓋的材質(zhì)和性能要求(要求硬度檢測點位于進(jìn)、排氣閥孔之間的燃燒室側(cè)中間位置,本體性能檢測也在此部位),將氣缸蓋的燃燒室面定為鑄件澆注最下端,采用一箱兩件底注澆注系統(tǒng),堿性酚醛樹脂自硬砂造型,上、下水夾層結(jié)構(gòu)薄弱,采用熱芯盒制芯工藝,其他砂芯采用三乙胺冷芯盒制芯工藝。澆注溫度定為1365~1375℃。鑄件三維圖如圖1所示,進(jìn)氣管也集成在鑄件上。

        按照原工藝驗證階段廢品率高達(dá)70%,缺陷主要有進(jìn)氣管支撐條縮松、冷隔,排氣道縮松,斜油孔處、氣門導(dǎo)管孔以及噴油器孔內(nèi)縮松、打壓漏水等。鑄造缺陷如圖2所示。

        圖1 鑄件三維簡圖Figure 1 3D sketch of casting

        2 原因分析

        2.1 渣孔、嗆孔類缺陷

        對原始工藝進(jìn)行了模擬分析,并與實際生產(chǎn)進(jìn)行了對比。充型過程模擬如圖3所示??梢钥闯?,整個充型過程都存在卷氣現(xiàn)象,澆注初期在內(nèi)澆口附近,澆注中期在油池底部以及澆注后期的油池裙邊卷氣嚴(yán)重。充型過程的溫度場變化如圖4所示??梢钥闯觯麄€充型過程中溫度場不均勻,進(jìn)氣管附近的溫度比較低,將會帶來冷隔風(fēng)險。

        經(jīng)過計算分析,澆注系統(tǒng)不合理,原工藝中封閉式澆注系統(tǒng),內(nèi)澆口截面小,澆注過程中液體金屬產(chǎn)生沖擊和渦流,飛濺嚴(yán)重,極易引起裹氣、夾渣等缺陷。另外,只有一層內(nèi)澆道,而且完全底注,這就導(dǎo)致了進(jìn)氣管附近的鐵水溫度低。此處的氣體以及夾雜物不易排出。

        圖2 鑄件典型缺陷Figure 2 Typical defects of casting

        圖3 充型過程模擬Figure 3 Simulation of mold filling process

        圖4 溫度變化Figure 4 Temperatures change

        2.2 縮松類缺陷

        球墨鑄鐵具有糊狀凝固的特性,如果凝固時間較長,就會造成凝固時球墨鑄鐵件的外殼二次膨脹,松弛了內(nèi)部壓力,而且鑄件本身自補(bǔ)縮能力有限時,容易在鑄件熱節(jié)處形成縮孔和縮松,使鑄件的致密度下降[1]。

        鑄件熱節(jié)分布如圖5所示。可以看出,進(jìn)氣管頂部的支撐條,附近厚大搭子部位,排氣道法蘭盤附近,噴油器與排氣道一側(cè)的氣門導(dǎo)管孔附近,以及斜油孔附近都屬于鑄件熱節(jié)區(qū)。這些部位成為鑄件最后凝固的區(qū)域,凝固時形成了孤立的液相區(qū)。

        圖5 鑄件熱節(jié)分布Figure 5 Distribution of casting hot spots

        分析鑄件結(jié)構(gòu),這些部位要么正好是鑄件壁厚過渡T形區(qū)域,要么是厚大部位,且與周圍壁厚相差較大,極易產(chǎn)生縮松缺陷。進(jìn)氣管頂部屬于鑄件的最高點,此時周圍已經(jīng)沒有多余鐵水對其進(jìn)行補(bǔ)縮,進(jìn)氣管出現(xiàn)縮松的傾向較大?;九c模擬熱節(jié)結(jié)果吻合。

        3 改進(jìn)措施

        (1)加大內(nèi)澆口截面積,改變澆注系統(tǒng)截面比,改為開放式澆注系統(tǒng),使得充型過程鐵水平穩(wěn)上升,從而改善了鐵水飛濺、裹氣現(xiàn)象。

        (2)油池芯增加冒口(見圖6),使得原先集聚在油池芯底部的氣體通過冒口快速排出,同時也為下面的斜油孔部位進(jìn)行了補(bǔ)縮。

        (3)增加了上層澆道(圖7),當(dāng)液面達(dá)到上層澆道時,鐵水通過上層澆道進(jìn)入型腔,提高了鑄件上部的溫度,從而改變了進(jìn)氣道附近鐵水溫度場,使溫度場更均衡。

        圖6 油池芯增加冒口Figure 6 Riser added to the core of oil pool

        圖7 改進(jìn)澆注系統(tǒng)Figure 7 Improvement of pouring system

        (4)在熔煉工藝不變的情況下,解決縮松有效的辦法就是利用冷鐵的激冷效果以及冒口的補(bǔ)縮效果。通過冷鐵的激冷作用改變熱節(jié)附近的溫度場,從而改進(jìn)周圍鐵水的凝固順序,盡量使局部遵循同時凝固理論。選擇合理的保溫冒口,既能起到對縮松缺陷處的補(bǔ)縮效果,還能增強(qiáng)局部排氣效果。所以針對鑄件中產(chǎn)生的縮松缺陷采取了以下措施:

        a)進(jìn)氣管頂部增加冒口,搭子處布置冷鐵。冒口和冷鐵配合使用,詳見圖8。

        b)排氣道熱節(jié)附近也布置了冷鐵來消除縮松。

        圖8 進(jìn)氣管處增加冷鐵和冒口Figure 8 Chiller and riser added to inlet pipe

        圖9 噴油器芯加冷鐵Figure 9 Chiller added to the core of injector

        圖10 斜油孔增加內(nèi)冷鐵Figure 10 Inner chiller added to oblique hole

        c)噴油器芯增加冷鐵(圖9),下芯時冷鐵對準(zhǔn)指定的氣門導(dǎo)管孔芯。

        d)斜油孔頂部增加了保溫冒口(圖6)。

        e)斜油孔部位增加了細(xì)長內(nèi)冷鐵(圖10),最后加工去除。

        4 生產(chǎn)驗證

        實際生產(chǎn)驗證過程中,限制內(nèi)外冷鐵使用次數(shù)。造型填砂時進(jìn)行震實,如果砂型緊實度不高,鑄型在澆注壓力和石墨析出膨脹力的作用下擴(kuò)大,金屬液不夠補(bǔ)縮,導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生縮松縮孔[2]。

        以上措施實施后,改善效果明顯。解剖后,嗆孔渣孔缺陷徹底解決;進(jìn)氣管處縮松消除;噴油器孔處和斜油孔縮松改善顯著,加工后水壓試驗合格率大幅提高。排氣道法蘭盤處還存在縮松缺陷,缺陷面積有所減小,效果不佳,但不影響使用。下一步繼續(xù)攻關(guān)排氣道縮松問題。

        5 結(jié)論

        冷鐵的激冷作用可以有效改善鑄件的縮松類缺陷。對于大型球鐵鑄件,采用開發(fā)式澆注系統(tǒng)能夠減輕鐵水紊流現(xiàn)象,避免產(chǎn)生渣孔嗆孔類缺陷。MAGMA模擬軟件在鑄件工藝改進(jìn)、質(zhì)量提升方面具有指導(dǎo)性意義。

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