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        尿素刮料機故障原因分析及處理

        2019-01-17 11:00:26王秀成
        中氮肥 2019年2期
        關(guān)鍵詞:結(jié)塊注油潤滑脂

        王秀成

        (陜西渭河煤化工集團有限責任公司,陜西 渭南 714000)

        陜西渭河煤化工集團有限責任公司520kt/a ACES尿素裝置于1996年建成投產(chǎn),尿素造粒采用塔式造粒工藝,造粒塔下部設(shè)有尿素刮料機,其將塔底的尿素顆粒收集并刮入造粒塔底的集料斗,再由帶式輸送機將成品尿素送至包裝系統(tǒng)。尿素刮料機(JJ301)系意大利NOVA公司產(chǎn)品,主要由驅(qū)動電機、液力耦合器、行星減速機、回轉(zhuǎn)支承、回轉(zhuǎn)體、刮臂(刮刀)等組成,其處理能力為75.3t/h。

        1 檢修背景

        尿素刮料機投產(chǎn)以來,運行較為平穩(wěn),未出現(xiàn)運行事故,并且每個大修周期我們都會對減速機與回轉(zhuǎn)支承機構(gòu)進行外觀檢查;考慮到刮料機回轉(zhuǎn)支承機構(gòu)使用年限較長,2011年4月大修期間我們還按計劃對回轉(zhuǎn)支承機構(gòu)進行了更換。

        2013年5月5日,刮料機第1次出現(xiàn)異響,電流出現(xiàn)小范圍波動(14~15A)。經(jīng)研判是由于有尿素粉塵結(jié)塊集聚于回轉(zhuǎn)體與底部錐筒之間擠壓摩擦所致,于是安排操作人員進入到底部錐筒位置進行清理。清理完成后,啟動刮料機,異響消失,運轉(zhuǎn)恢復正常。

        2013年5月8日晚,同樣情況再次出現(xiàn),5月9日上午,車間再次安排操作人員進入到底部錐筒位置對回轉(zhuǎn)體與底部錐筒之間進行清理,完成后啟動刮料機,空載運行沒有異響,但當尿素造粒刮臂帶載荷后,異響再次出現(xiàn)。這期間,我們打開回轉(zhuǎn)支承罩觀察孔,發(fā)現(xiàn)有一定量的尿素粉塵越過回轉(zhuǎn)體與回轉(zhuǎn)支承罩底部密封進入了護罩腔體底部,且發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)支承固定底座上方小孔有大量尿素粉塵溢出并結(jié)塊。

        2013年5月14日,車間下發(fā)刮料機特護運行措施,要求操作人員巡檢過程密切關(guān)注刮料機電流及運行噪音,如電流或噪音有突發(fā)性變化,及時停蒸發(fā)系統(tǒng)轉(zhuǎn)循環(huán),停刮料機;如遇刮料機異常停車,禁止隨意啟動刮料機;刮料機儀表空氣壓力保證在0.2MPa。

        2013年5月19日13:00,刮料機電流有上漲趨勢;17:20,刮料機電流瞬間上漲至50A。

        2013年5月20日06:00,發(fā)現(xiàn)0#皮帶上尿素少,刮料機電流降至7~8A,經(jīng)確認刮臂不轉(zhuǎn)動,緊急停刮料機。經(jīng)聯(lián)合檢查確認后,刮料機交付檢修。

        2 檢修過程

        2.1 拆檢

        2.1.1 電機、液力耦合器及行星減速機的拆除

        拆除電機、液力耦合器后,除彈性塊有輕微缺陷外,并未發(fā)現(xiàn)其他明顯異常。

        拆除行星減速機前,排油過程發(fā)現(xiàn)行星減速機內(nèi)潤滑油發(fā)黑,有金屬屑存在,表明內(nèi)件有損傷。拆除行星減速機后,發(fā)現(xiàn)行星減速機軸向竄量超差,盤動輸入軸時輸出齒輪不轉(zhuǎn)動,表明減速機內(nèi)部傳動齒輪損壞,傳動失效;輸出齒輪底部有一定程度的偏磨痕跡,這與大齒圈沿齒寬底部的偏磨撞擊缺陷相對應;減速機殼體上(齒輪下方)有大量的磨損金屬屑聚集(經(jīng)確認為內(nèi)件磨損碎屑溢出,而非齒輪磨損)。

        2.1.2 回轉(zhuǎn)支承罩的拆除

        回轉(zhuǎn)支承罩拆除后,發(fā)現(xiàn)大量的尿素粉塵結(jié)塊積存于護罩腔體底部密封處,應為尿素粉塵越過回轉(zhuǎn)體與回轉(zhuǎn)支承罩底部迷宮密封所致。

        2.1.3 回轉(zhuǎn)體的拆除

        刮臂固定支撐可靠后,拆除回轉(zhuǎn)體,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)體上部迷宮密封腔底部有大量粉塵結(jié)塊存在且回轉(zhuǎn)體負壓通道堵塞;另外,回轉(zhuǎn)支承連接底座處有大量粉塵結(jié)塊存在,上部錐筒處負壓通道也堵實,這些結(jié)塊與回轉(zhuǎn)體底部尿素粉塵以及結(jié)塊基本將回轉(zhuǎn)體上部密封腔填滿。

        2.1.4 回轉(zhuǎn)支承的拆除

        切割、拆卸上部錐筒后,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)支承安裝底座上方腔體內(nèi)充滿尿素粉塵結(jié)塊。

        回轉(zhuǎn)支承拆除前對其進行試驗盤車,無法盤動。將回轉(zhuǎn)支承拆除,經(jīng)聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)支承上方沿內(nèi)外圈密封膠條周向有擠出的潤滑脂均勻分布,回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈各注油點處均存有色澤鮮亮的潤滑脂,這表明潤滑脂能到達注油點,表明潤滑脂管路暢通。拆除回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈滾動體安裝孔堵頭后,發(fā)現(xiàn)滾動體前后空隙處積滿尿素粉塵;轉(zhuǎn)動滾動體,未發(fā)現(xiàn)滾動體有明顯的外部缺陷。對密封膠條進行檢查,發(fā)現(xiàn)上部膠條完好,但回轉(zhuǎn)支承底部密封膠條有若干處缺陷存在。

        2.1.5 潤滑脂油路檢查確認

        對沒有拆檢的原始潤滑系統(tǒng)聯(lián)合檢查,通過正確的加脂操作,確認潤滑脂油路暢通,潤滑系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。

        2.2 回裝

        拆檢確認后,我們對刮料機相關(guān)部件進行尿素結(jié)垢清理,并對回轉(zhuǎn)支承、減速機以及部分螺栓進行了更換,之后進行回裝,具體過程如下。

        2.2.1 回轉(zhuǎn)支承的安裝

        (1)回轉(zhuǎn)支承備件及回轉(zhuǎn)支承固定底座檢查確認完成后,進行回轉(zhuǎn)支承的安裝,回轉(zhuǎn)支承的安裝執(zhí)行RotheErde公司的技術(shù)要求:擰緊回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈與底座平面連接螺栓時必須用扭矩扳手對稱擰緊;回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈連接螺栓擰緊后,測量齒圈東、西、南、北每個方向水平度及徑向、軸向的跳動值,并與內(nèi)圈水平度及原數(shù)據(jù)進行比較。

        (2)回轉(zhuǎn)支承加注潤滑脂,用黃油槍通過各注油點向回轉(zhuǎn)支承內(nèi)部軌道加2#鋰基脂,加注過程中盤動齒圈,以使?jié)櫥鶆蚣訚M,直至潤滑脂沿密封圈周向均勻溢出。

        2.2.2 油路打壓及回裝

        安裝集中潤滑系統(tǒng)時,先將油脂泵充滿潤滑脂(2#鋰基脂),然后依次安裝出口管路、調(diào)壓閥、分配器及連接各分支油管。在各分支油管與潤滑點連接前,用潤滑脂泵將所有分支油管都注滿潤滑脂直至溢出,確保安裝完后系統(tǒng)內(nèi)無氣泡;各分支油管與潤滑點連接后,用潤滑脂泵繼續(xù)向回轉(zhuǎn)支承內(nèi)部加脂,盤動齒圈,直至潤滑脂沿密封圈周向均勻溢出。

        2.2.3 上部錐筒的回裝

        2011年更換齒圈以來,由于拆卸上部錐筒必須用等離子切割,復位焊接后變形嚴重,無法調(diào)校到設(shè)計間隙,會出現(xiàn)上部錐筒與回轉(zhuǎn)體之間密封帶間隙不均勻、局部超差嚴重的現(xiàn)象。為此,我們對回轉(zhuǎn)體與上部錐筒密封帶間隙進行檢查確認,并在間隙較大處內(nèi)貼不銹鋼板條,以盡量減小由于焊接熱變形造成的間隙不均勻。另外,借本次檢修機會,我們對尿素刮料機上部錐筒進行了測繪,擬將上部錐筒由整體式改為拼裝可拆卸式。

        2.2.4 回轉(zhuǎn)體及刮臂的回裝

        回轉(zhuǎn)體全面檢查合格后,方可進行安裝。安裝時,先將回轉(zhuǎn)體與回轉(zhuǎn)支承外圈連接,盤動數(shù)圈檢查有無異常摩擦聲響,并測量回轉(zhuǎn)體迷宮密封點的跳動值;之后將回轉(zhuǎn)體與刮臂連接,推動刮臂轉(zhuǎn)數(shù)圈檢查有無摩擦、松動、振動及其他異?,F(xiàn)象,并調(diào)整刮臂與塔底面間距在35mm。

        2.2.5 回轉(zhuǎn)支承罩及行星減速器的回裝

        回轉(zhuǎn)支承罩安裝前,將回轉(zhuǎn)支承齒圈上的3個標記引到齒的垂直面,以方便測量與行星減速機輸出齒輪的嚙合間隙;之后對照拆卸前所作的標記進行回裝,對稱擰緊法蘭連接螺栓。

        行星減速器安裝前,檢查安裝底座平面的水平度,安裝行星減速器時應對稱均勻擰緊連接螺栓。在回轉(zhuǎn)支承齒圈3個做標記的齒處測量與行星減速機輸出端齒輪的嚙合間隙(0.42mm),并檢測回轉(zhuǎn)支承齒圈與行星減速機輸出端齒輪齒面的接觸狀態(tài)。

        3 故障原因分析結(jié)論

        (1)通過對潤滑脂注油系統(tǒng)的聯(lián)合檢查確認,分配器各注油接頭出脂正常,表明潤滑脂注油系統(tǒng)工作正常;通過對回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈各注油點的檢查,各注油點都有色澤鮮亮的油脂存在,表明潤滑系統(tǒng)潤滑脂供給正常。

        遞進式注油分配器的工作原理是,任何一個通道堵塞,油壓表壓力長時間恒定無變化。而刮料機故障停車前,即使在刮料機出現(xiàn)異響期間,油壓表壓力值一直在允許的正常范圍內(nèi)變化,大小齒嚙合處及減速機輸入軸處潤滑狀況良好,足以說明集中潤滑系統(tǒng)始終處于正常工作狀態(tài),即刮料機故障不是潤滑系統(tǒng)異常所致。

        (2)2011年更換齒圈以來,拆卸上部錐筒須進行等離子切割,這樣勢必造成部件尺寸減小;另外,復位焊接后變形嚴重,無法保證上部錐筒與回轉(zhuǎn)體密封帶間隙,導致間隙不均勻及超差,密封效果大大降低,粉塵泄漏量較設(shè)計值明顯增多,超出原設(shè)計負壓通道的除塵能力,粉塵在回轉(zhuǎn)支承固定底座上方腔體內(nèi)不斷累積,負壓通道的流通面積持續(xù)減小,負壓通道除塵能力不斷下降,如此惡性循環(huán),最終負壓通道被封堵失去除塵作用,粉塵不斷地進入回轉(zhuǎn)體上部密封腔;回轉(zhuǎn)體下密封處粉塵量相對較少的原因是回轉(zhuǎn)支承罩內(nèi)有氣源供給,能對外側(cè)保持微正壓。

        (3)回轉(zhuǎn)支承的工作原理是:回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈固定,外齒圈在行星減速機輸出齒輪的作用下帶動回轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)動。而回轉(zhuǎn)支承底部膠條位于回轉(zhuǎn)體上部密封腔內(nèi),由于密封腔內(nèi)尿素粉塵不斷聚集增多,回轉(zhuǎn)體帶動上部密封腔內(nèi)的尿素粉塵及結(jié)塊不斷地擠壓磨損回轉(zhuǎn)支承底部的密封膠條,密封膠條變形乃至出現(xiàn)缺陷,進而導致尿素粉塵沿密封膠條缺陷處不斷地進入回轉(zhuǎn)支承滾動體軌道內(nèi),而滾動體在軌道內(nèi)游隙約為0.10mm,油膜厚度僅為0.03~0.04mm,進入的尿素粉塵對油膜有吸附作用,對潤滑油膜造成嚴重破壞,且不斷增多的尿素粉塵導致進脂量有所減少,內(nèi)部油膜在一定程度上被吸附破壞,不斷增加滾動體的滾動(自轉(zhuǎn)+公轉(zhuǎn))阻力,致使驅(qū)動端負荷不斷增加,最終滾動體無法滾動,回轉(zhuǎn)支承不能工作,行星減速機超負荷,內(nèi)部傳動部件損壞,刮料機故障停車。

        可見,刮料機上部錐筒重復切割、焊接變形造成其與回轉(zhuǎn)體密封帶間隙不均勻及超差,密封效果大大降低,尿素粉塵在回轉(zhuǎn)支承固定底座上方腔體內(nèi)不斷累積后進入回轉(zhuǎn)體上密封腔內(nèi)部,破壞回轉(zhuǎn)支承密封膠條后又進入回轉(zhuǎn)支承滾動體軌道內(nèi)部,造成滾動體無法滾動、回轉(zhuǎn)支承不能工作、行星減速機超負荷、內(nèi)部傳動部件損壞等一系列后果,最終導致刮料機故障停車。

        4 結(jié)束語

        2013年9月大修中,我們對刮料機上部錐筒進行了更換,將上部錐筒由整體式改為拼裝可拆卸式,從根本上避免了上部錐筒重復切割、焊接而致變形情況的發(fā)生。同時,我們更加合理地控制計劃檢修周期,且不定期地擇機利用專用工具對回轉(zhuǎn)體負壓通道進行清理。通過多種措施的有效實施,此后尿素刮料機運行工況良好,再無類似事故發(fā)生。

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