嚴 政,許 強,黃 敏,妥占海,任海峰
(中石油克拉瑪依石化有限責任公司煉油第四聯(lián)合車間,新疆克拉瑪依 834003)
中石油克拉瑪依石化有限責任公司現(xiàn)有3套焦化裝置、共6個焦塔生產,年生產焦炭360 000 t。為解決環(huán)境污染問題,焦化裝置于2012年建成管狀帶式密閉輸送系統(tǒng)。但該系統(tǒng)投入使用后,破碎機故障頻發(fā),維修頻率高,無法正常使用,該系統(tǒng)長期處于停用狀態(tài),導致資產閑置。為了將該系統(tǒng)正常投入使用,對密閉輸焦系統(tǒng)不能正常運行的瓶頸問題進行梳理、攻關,提出改造要求并實施。
(1)破碎機振動大。改造前破碎機破碎輥與驅動軸之間為法蘭盤連接方式,其驅動法蘭為懸臂結構。在使用中,驅動軸與法蘭盤之間的焊縫經常開裂斷焊,并且還出現(xiàn)了破碎輥整體飛出的事故,存在嚴重安全隱患。
(2)破碎機破碎能力差。改造前破碎機破碎能力較差:一是頻繁出現(xiàn)卡焦、堵焦、溢焦現(xiàn)象;二是破碎機行走驅動方式為鋼輪鋼軌摩擦驅動方式,運行驅動力較小,冬季鋼軌結冰或石油焦堆放偏高運行阻力稍大時,破碎機易打滑不能正常工作。
(3)抓焦難度大、效率低。密閉輸焦裝焦平臺過高,橋吊抓斗在通過篦子板給料倉裝料時,抓斗與篦子板間距小,操作難度大,抓斗碰撞篦子板的風險較高,因此抓焦效率較低。
2.1.1 破碎輥通軸設計
改造前破碎機破碎輥與驅動軸之間為法蘭盤連接方式,驅動法蘭為懸臂結構。在使用中,驅動軸與法蘭盤之間的焊縫經常開裂、斷焊,還出現(xiàn)過破碎輥整體飛出的事故,存在嚴重安全隱患。
改造措施:將破碎輥驅動方式改為2個軸承座支承雙邊鏈條的方式,破碎輥采用簡支梁結構,避免了法蘭盤連接出現(xiàn)的焊縫斷裂現(xiàn)象,杜絕了連接法蘭開裂、振動增大、破碎輥脫落行走等運行風險。
2.1.2 破碎齒可拆卸設計、螺旋分布
改造前破碎機破碎齒短,破碎和刨料清篦的效果差。破碎輥最大外徑800 mm,破碎齒長100 mm。
改造措施:破碎機破碎輥最大外徑1500 mm,破碎齒長度350 mm,破碎齒為多螺旋線大螺旋角對稱布置,瞬間破碎力集中在少數(shù)幾個破碎齒上,破碎效果強(圖1)。破碎齒采用可拆式結構,拆卸方便。
2.1.3 銷齒輪銷齒條強制驅動
改造前破碎機行走驅動方式為鋼輪鋼軌摩擦驅動方式,運行驅動力較小,冬季鋼軌結冰或石油焦堆放偏高運行阻力稍大時,清箅機容易打滑,不能正常工作。
圖1 改造前后的破碎機
改造措施:破碎機行走驅動方式改由銷齒輪銷齒條強制驅動,解決現(xiàn)有清箅機易打滑的問題。
2.1.4 軌道長度延長,擋料板傾斜安裝
改造前破碎機有效行走長度不夠,致使橋吊抓斗在給料倉裝料時只能將石油焦放在中間料倉位置,前后2個料倉物料較少,傳送帶輸送效率低。
改造措施:破碎機軌道長度前后分別加長500 mm,并將前端的垂直型擋料板設計成傾斜式,以增大抓斗卸料時在長度方向的有效空間,保證3個料倉的物料均衡,解決中間料倉物料過多、兩端料倉物料過少的問題,提高輸送效率。
2.1.5 增加裝防抬裝置和清軌器
改造前破碎機本體沒有防抬裝置和清軌器,在破碎石油焦過程中經常出現(xiàn)爬坡脫軌和終端限位開關失靈而沖出軌道的現(xiàn)象,存在嚴重的安全隱患。
改造措施:破碎機加設防抬裝置和清軌器,防止破碎過程中或鋼軌上有物料時破碎機抬升脫軌,保證破碎機與終端限位開關準確接觸,解決了破碎機爬坡、脫軌和終端限位開關失靈而沖出軌道的問題。
2.1.6 電纜支架加高
改造前破碎機隨行拖纜支架高度過低,而且安裝方向存在問題,經常出現(xiàn)拖纜斷線現(xiàn)象。
改造措施:電纜支架從現(xiàn)有的 1.5 m提高到2.0 m,并將拖纜安裝在靠走臺一側(與原先位置反向安裝),拖纜不會刮碰到石油焦。根據(jù)2套焦化裝置超過4 a的運行使用對比,2種油霧潤滑技術都能滿足焦化裝置機泵群的基本運行需求,而且故障率相對浸油潤滑都很低,可靠性不錯,軸承使用壽命都超過30 000 h。但就操作維護而言,噴射型油霧潤滑技術優(yōu)于傳統(tǒng)油霧潤滑技術。
2.2.1 抓斗的“扁平化”改造
密閉輸焦裝焦平臺過高,橋吊抓斗在通過篦子板給料倉裝料時,抓斗與篦子板間距小,操作難度大,抓斗碰撞篦子板的風險較高。同時,由于抓斗提升高度增加,抓斗發(fā)生沖頂事故的風險增大。為降低改造成本,本次改造不涉及原破碎平臺土建基礎,破碎機、篦子板及軌道根據(jù)原料倉大小、破碎平臺尺寸進行設計改造,改造后破碎機軌道高度較原來高出30 cm左右,進一步壓縮抓焦空間,因此提出了抓斗“扁平化”改造。車間對原有抓斗尺寸進行實際測量,與專業(yè)生產廠家進行交流溝通,與生產廠家簽訂技術協(xié)議,在保證抓斗容積的前提下,降低抓斗的垂直高度約40 cm。
2.2.2 高度指示儀的應用
起重機抓斗起升限位原來由機械限位裝置控制,在使用密閉輸焦系統(tǒng)時,由于抓焦平臺設計較高,抓斗提升高度已接近高限,加之除焦期間蒸氣煙霧遮擋視線,出現(xiàn)多次抓斗沖頂事故。本次改造在每臺起重機上都加裝了高度指示儀。高度指示儀由車間提出構想,將傳統(tǒng)機械限位裝置與編碼器、顯示屏相結合,數(shù)字化顯示抓斗距上限位的數(shù)值,為操作人員提供直觀判斷依據(jù)。機械限位的設定高度比高度指示儀的高出20 cm,當高度指示儀故障失效時,機械限位仍能保證抓斗停止上升,雙重保護,可有效避免抓斗沖頂事故。該構想由科騰公司設計完成,實際使用效果良好,改變了憑借人工經驗判斷提升高度的歷史。
2.3.1 對給料機給料量的調整
在以往的操作中,通過緩沖料倉下料口的閘板開度調整每臺給料機的給料量,給料量過大時關小閘板開度,反之開大閘板開度。該項操作在實際使用中存在以下3個問題。
(1)閘板開度難以精確控制。
(2)頻繁操作該閘板容易造成控制電動推桿行程的行程開關損壞,當行程開關損壞后,電動推桿達到最大行程后,通過自帶的過載保護停止動作,容易造成電機損壞。
(3)給料機處于半空位置,作業(yè)空間小,修復難度大。
改造完成后,調整了給料機的給料量控制法:將每個破碎站的3個緩沖料倉下料閘板控制在全開狀態(tài),調整給料機給料槽體傾斜度,最終使3個給料機全部正常下料時,管帶機負荷處于接近滿載狀態(tài),料倉下料口閘板保持全開,無需操作,降低了操作難度。
2.3.2 破碎機的遠程遙控設備更換
為配合使用密閉輸焦系統(tǒng),每臺起重機均配備了1套遙控設施(腳踏開關),橋吊操作人員通過輕踩腳踏開關控制破碎機的行走。在破碎機使用過程中,該遙控系統(tǒng)信號差,可靠性低,只能由專人在操作站操作破碎機,通過對講機與橋吊工進行溝通,過程繁瑣。改造過程中,更換了遙控設備,使用效果好,未出現(xiàn)控制失靈現(xiàn)象,降低了操作人員的工作量。
2.3.3 優(yōu)化焦炭輸送時間及順序
根據(jù)除焦周期合理安排3個焦池焦炭的拉運,班組根據(jù)每天不同的工作量,合理、靈活安排橋吊崗位人員數(shù)量。同時,為傳送帶崗位和橋吊崗位人員配備對講機,對講機帶有銷售車間頻道,方便與焦廠人員溝通,提高了作業(yè)效率。目前,密閉輸焦系統(tǒng)基本能夠滿足3套裝置焦炭的密閉輸送需求,節(jié)省了汽車拉運及拉焦道路清掃費用,拉焦道路及周邊環(huán)境保持清潔,改善焦化裝置附近的廠容廠貌。
2.3.4 加強設備管理、完善巡檢制度
密閉輸焦系統(tǒng)改造完成后,車間還修訂了破碎機及管帶機的操作卡,培訓操作人員,同時建立密閉輸焦系統(tǒng)巡檢制度,在關鍵部位放置巡檢記錄本,操作人員2 h巡檢1次,檢測各個測溫、測振點,并按要求填寫記錄。
(1)密閉輸焦系統(tǒng)項目總投資約3000萬人民幣,項目建造完成后不能正常使用,長期處于停用狀態(tài),造成嚴重資產閑置。2016年改造完成后,該系統(tǒng)正常投入使用,整體運行穩(wěn)定,基本滿足3套焦化裝置焦炭的密閉輸送要求,盤活了公司的大額閑置資產。
(2)通過密閉輸送焦炭,拉焦道路及周邊環(huán)境保持了清潔,改善焦化裝置附近的廠容廠貌。
(3)密閉輸焦系統(tǒng)投用以后,每年節(jié)約拉焦車及道路清理費用約200多萬元人民幣。