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        離心泵滑動(dòng)軸承溫度偏高原因與對(duì)策

        2019-01-15 00:54:24
        設(shè)備管理與維修 2018年9期

        羅 宏

        (中海油銷售東莞儲(chǔ)運(yùn)有限公司,廣東東莞 523988)

        0 引言

        公司100 km多的Φ457 mm成品油管線,管線首站有4臺(tái)串聯(lián)輸油主泵,負(fù)責(zé)把煉廠的成品油管輸?shù)焦芫€末站。所用BA4001泵為水平中開(kāi)多級(jí)式離心泵,蝸殼式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),葉輪采用對(duì)稱布置形式,基本平衡軸向力,各級(jí)蝸殼采用互成180°布置形式,基本平衡徑向力。泵采用3級(jí)結(jié)構(gòu)形式,總揚(yáng)程300 m,流量830 m3/h,轉(zhuǎn)速2980 r/min,電機(jī)功率800 kW。

        1 滑動(dòng)軸承的結(jié)構(gòu)與原理

        滑動(dòng)軸承主要由軸瓦、軸承座、甩油環(huán)、測(cè)溫元件、前后端蓋、風(fēng)扇等組成。軸瓦承受泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的徑向力,甩油環(huán)供應(yīng)軸瓦的潤(rùn)滑油,風(fēng)扇為軸承提供散熱,恒位油杯保證整個(gè)軸承的潤(rùn)滑油始終保持在設(shè)定位置,滑動(dòng)軸承的測(cè)溫元件,設(shè)置溫度保護(hù)為80℃報(bào)警,90℃停機(jī)。

        2 檢修過(guò)程

        泵自投產(chǎn)以來(lái)已經(jīng)運(yùn)行了將近8 a,由于管線采用油品間歇輸送,輸油主泵每年運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng),故一直沒(méi)有進(jìn)行檢修。近年來(lái),隨著管線的滿負(fù)荷運(yùn)行,輸油主泵也進(jìn)入了長(zhǎng)周期運(yùn)行狀態(tài)??紤]到油泵各構(gòu)件的磨損情況,使用方?jīng)Q定對(duì)油泵進(jìn)行大修。主要進(jìn)行泵解體拆檢維修,更換機(jī)械密封、軸瓦、軸承各磨損件及密封件,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,更換潤(rùn)滑油脂等作業(yè)。

        檢修單位拆卸輸油主泵電機(jī)和對(duì)泵轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡后,回裝電機(jī)和轉(zhuǎn)子并測(cè)量軸瓦間隙,之后對(duì)輸油主泵新軸瓦調(diào)間隙,軸承箱密封墊改石棉墊為銅墊。輸油主泵回裝完成后開(kāi)始試泵,B-A4001泵前滑動(dòng)軸承溫度高停泵。檢修人員為處理軸瓦溫度高問(wèn)題重新刮瓦后繼續(xù)試運(yùn)行輸油主泵,運(yùn)行近24 h后正常停輸,泵軸瓦溫度正常但非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封滲漏。

        處理完機(jī)械密封滲漏問(wèn)題后繼續(xù)測(cè)試油泵,發(fā)現(xiàn)后滑動(dòng)軸承溫度緩慢上升,運(yùn)行近4 h后,軸承溫度>70℃,為防止燒瓦停泵。

        檢修單位為處理輸油主泵軸瓦運(yùn)行溫度高的問(wèn)題,用4個(gè)月時(shí)間,反復(fù)采取刮瓦、間隙調(diào)整、更換泵級(jí)間密封環(huán)、更換不同牌號(hào)的潤(rùn)滑油、調(diào)整泵底座螺栓來(lái)消除油泵進(jìn)出口管道應(yīng)力等措施,但仍未解決問(wèn)題,泵一直不能正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。

        3 原因分析與問(wèn)題處理

        靜止時(shí)軸頸位于軸瓦內(nèi)孔的下部,直接與軸瓦接觸,這時(shí)軸中心與軸承中心的垂直距離為OO'。當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),軸頸與軸瓦之間有直接摩擦,隨著軸頸轉(zhuǎn)動(dòng),潤(rùn)滑油由于黏性而附著在軸頸表面,被卷入軸頸與軸瓦的楔形間隙之中。油在楔隙中產(chǎn)生油壓,油隙漸窄的部位油壓較大,這個(gè)油壓可將軸頸托起,使其在油膜上懸浮旋轉(zhuǎn),從而避免金屬的直接接觸。由于油壓分布不均勻,且在軸頸與軸瓦間必須有一楔形間隙,此時(shí)軸頸中心不在軸承中心,而是在軸瓦的斜下方(圖1)。

        圖1 軸頸與軸瓦油壓分布

        油膜的形成受轉(zhuǎn)速、油黏度、間隙及載荷等因素影響。當(dāng)轉(zhuǎn)速越高,被帶入楔隙的油越多,油膜壓力越大,所以承載能力越大。油的黏度越大,被帶入楔隙的油量越多,油膜的承載能力也越大。但過(guò)高的黏度則增加摩擦,導(dǎo)致軸瓦發(fā)熱,軸瓦的發(fā)熱使整個(gè)軸承溫度升高,又使?jié)櫥宛ざ冉档停@一過(guò)程只有在達(dá)到平衡時(shí),軸承才能夠穩(wěn)定運(yùn)行。在操作時(shí)如超負(fù)荷或負(fù)荷突變,油膜壓力無(wú)法平衡負(fù)荷,常導(dǎo)致軸瓦合金層燒毀。

        現(xiàn)場(chǎng)人員經(jīng)過(guò)測(cè)試和分析,決定統(tǒng)籌考慮,先后從聯(lián)軸器的軸向安裝間距、聯(lián)軸器的徑向同心度、軸瓦與軸頸的間隙、軸承蓋的壓緊力及軸承箱的清理等方面逐一進(jìn)行排查,最終解決了問(wèn)題。

        (1)膜片撓性聯(lián)軸器的拆檢,測(cè)量聯(lián)軸器原始安裝間距為174 mm,比聯(lián)軸器廠家推薦的安裝間距170 mm大了4 mm。將電機(jī)向泵側(cè)位置移動(dòng),使聯(lián)軸器安裝間距變成171.5 mm,聯(lián)軸器的軸向位移減小,泵軸受到的軸向力降低,從而使泵的振動(dòng)也同時(shí)減小。

        (2)聯(lián)軸器找正,調(diào)整聯(lián)軸器同心度,使聯(lián)軸器徑向偏差和軸向偏差<0.1 mm,進(jìn)一步降低了泵的振動(dòng)。對(duì)聯(lián)軸器采用3表法找正,徑向1塊表,軸向?qū)ΨQ布置2塊表,可以減少因軸躥動(dòng)造成的誤差,提高測(cè)量準(zhǔn)確度。檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1和表2,表2中Ai=(Ai'+Ai")/2,i=1,2,3,4。

        表1 徑向找正

        (3)軸瓦與軸頸間隙應(yīng)適當(dāng),過(guò)大則降低軸承承載能力及旋轉(zhuǎn)精度,并且油膜容易振動(dòng)。間隙過(guò)小則容易發(fā)熱,軸頸與軸瓦的接觸角應(yīng)在(60°~70°),太小加劇磨損,太大則油膜形成較困難。同時(shí),通過(guò)刮研和涂色法進(jìn)行檢查,提高接觸角范圍內(nèi)的接觸點(diǎn)數(shù)。另外,為了防止軸瓦在工作過(guò)程中可能發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)和軸向移動(dòng),除了配合過(guò)盈和止動(dòng)零件外,軸瓦還必須通過(guò)增減軸承蓋與軸承座接合面處的墊片厚度來(lái)調(diào)整軸瓦的壓緊力。

        表2 軸向找正

        通過(guò)對(duì)軸瓦重新刮修,使軸瓦襯層平整,頂隙和側(cè)隙符合要求(表3),緊力適中,泵在運(yùn)行過(guò)程中軸與軸瓦之間的潤(rùn)滑油能形成良好的油膜,不僅能托起泵軸,還能及時(shí)帶走熱量。

        表3 軸瓦重新刮修后軸襯數(shù)據(jù)及頂隙和側(cè)隙

        (4)軸承箱的清理。徹底清洗軸承箱,拆下底蓋板清除污垢,清除加油孔蓋帽污垢;疏通加油孔蓋帽呼吸針孔,保持潤(rùn)滑油的清潔和防止油箱滲油。

        (5)檢修后,測(cè)量泵的振動(dòng)和軸承的溫度均正常(表4),滿足運(yùn)行需求,輸油主泵正式投入運(yùn)行。

        表4 檢修后軸承的溫度

        4 結(jié)束語(yǔ)

        離心泵滑動(dòng)軸承運(yùn)行溫度偏高是一個(gè)系統(tǒng)性的問(wèn)題。泵在運(yùn)行中,軸與軸瓦之間的潤(rùn)滑油應(yīng)形成良好油膜,油膜不僅能托起泵軸,還能及時(shí)帶走熱量。維修中要針對(duì)問(wèn)題現(xiàn)象進(jìn)行系統(tǒng)分析,從聯(lián)軸器的安裝間距、聯(lián)軸器的同心度找正、軸瓦與軸頸的間隙等方面逐一進(jìn)行排查,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量,數(shù)據(jù)要精準(zhǔn)。有時(shí)故障現(xiàn)象出現(xiàn)在設(shè)備的某個(gè)局部,但引發(fā)故障的原因不僅僅在局部本身,要拓展一下思路,從相關(guān)聯(lián)的大系統(tǒng)全面考慮,往往可收到奇效。

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