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        主運輸系統(tǒng)高強皮帶啟動方式研究與應(yīng)用

        2019-01-13 05:45:16王明洋王朝高書杰
        魅力中國 2019年1期
        關(guān)鍵詞:偶合器電控高強

        王明洋 王朝 高書杰

        (平煤股份一礦,河南 平頂山 467000 )

        引言

        現(xiàn)有操作臺及繼電控制器性能落后,控制復(fù)雜,多出冷卻水、偶合器及油泵、勺桿等控制環(huán)節(jié),與自動化系統(tǒng)聯(lián)接多出一套PLC控制環(huán)節(jié),為實現(xiàn)皮帶系統(tǒng)的自動化集控,電控系統(tǒng)需要優(yōu)化升級。無法實現(xiàn)功率平衡影響機械部分的使用壽命。重載情況下不能正常起車,影響生產(chǎn)。

        一、立項背景和目的意義

        一礦主運輸系統(tǒng)高強皮帶原設(shè)計運距L=1500米,運量Q=1000噸/小時,帶速V=3.5米/秒,主電機N=4×280KW(1140/660V),采用液力推桿制動器制動,驅(qū)動單元采用電機+變頻啟動+調(diào)速型液力偶合器+減速機的軟啟動方式。該部帶式輸送機投入運行至今已有十五年左右,現(xiàn)電控已嚴(yán)重老化落后,影響煤礦的高效安全生產(chǎn)。影響生產(chǎn),檢修維護(hù)量大,備品配件、油脂材料消耗大。資源浪費,冷卻方式極其落后,需防塵水不間斷供給,白白流失造成浪費,否則不能開機,影響生產(chǎn),不能滿足一礦高效、高產(chǎn)需要。調(diào)速液力偶合器使用多年故障較多,經(jīng)常更換檢修,6個月?lián)Q一次油,還需要備用偶合器。檢修、配件、油及冷卻水等消耗大。電控裝置老化性能落后,保護(hù)裝置不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)故障?,F(xiàn)有操作臺及繼電控制器性能落后,控制復(fù)雜,多出冷卻水、偶合器及油泵、勺桿等控制環(huán)節(jié),與自動化系統(tǒng)聯(lián)接多出一套PLC控制環(huán)節(jié),為實現(xiàn)皮帶系統(tǒng)的自動化集控,電控系統(tǒng)需要優(yōu)化升級。無法實現(xiàn)功率平衡影響機械部分的使用壽命。重載情況下不能正常起車,影響生產(chǎn)。

        (一)當(dāng)前存在問題

        1、調(diào)速液力偶合器常出現(xiàn)漏油、振動、雙機傳動力矩不平衡損壞現(xiàn)象,同時造成減速機、電機故障,滿載停機起動困難等事故,影響生產(chǎn),檢修維護(hù)量大,備品配件、油脂材料消耗大。

        2、資源浪費,冷卻方式極其落后,需防塵水不間斷供給,白白流失造成浪費,否則不能開機,影響生產(chǎn),不能滿足一礦高效、高產(chǎn)需要。調(diào)速液力偶合器使用多年故障較多,經(jīng)常更換檢修,6個月?lián)Q一次油,還需要備用偶合器。檢修、配件、油及冷卻水等消耗大。

        3、電控裝置老化性能落后,保護(hù)裝置不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)故障?,F(xiàn)有操作臺及繼電控制器性能落后,控制復(fù)雜,多出冷卻水、偶合器及油泵、勺桿等控制環(huán)節(jié),與自動化系統(tǒng)聯(lián)接多出一套PLC控制環(huán)節(jié),為實現(xiàn)皮帶系統(tǒng)的自動化集控,電控系統(tǒng)需要優(yōu)化升級。

        4、無法實現(xiàn)功率平衡影響機械部分的使用壽命。

        5、重載情況下不能正常起車,影響生產(chǎn)。

        綜合以上各種原因,通過比較各類軟起動方式,考慮自動化控制、起動性能、維護(hù)保養(yǎng)、節(jié)能降耗等因素,以及我礦高強皮帶變頻改造的經(jīng)驗,排除液粘及CST改造,采用變頻調(diào)速裝置是一種合理的選擇。

        (二)解決關(guān)鍵問題

        1、減小啟動電流,增大啟動力矩,且啟動加速度可調(diào);

        2、可以實現(xiàn)多臺電機的功率平衡。

        3、改造后電控系統(tǒng)集合井下現(xiàn)有數(shù)據(jù)傳輸分站,將系統(tǒng)數(shù)據(jù)直接接入傳輸分站上傳至集控中心。

        4、改造進(jìn)度快,不影響煤礦的正常生產(chǎn)。

        (三)項目研究主要內(nèi)容

        綜合各種原因,通過比較各類軟起動方式,考慮自動化控制、起動性能、維護(hù)保養(yǎng)、節(jié)能降耗等因素,以及我礦高強皮帶變頻改造的經(jīng)驗,采用變頻調(diào)速裝置是一種合理的選擇。

        (四)技術(shù)指標(biāo)

        (1)電控系統(tǒng)主要由控制部分、帶式輸送機保護(hù)部分、變頻傳動部分等組成,設(shè)備配置選用國際優(yōu)質(zhì)品牌和國內(nèi)知名企業(yè)產(chǎn)品,采用礦用防爆型煤礦專用電氣設(shè)備,適用于煤礦井下有瓦斯和煤塵爆炸危險的環(huán)境。

        (2)變頻器采用先進(jìn)的矢量控制技術(shù)構(gòu)成高性能交流調(diào)速裝置,經(jīng)實踐證明可長期可靠地應(yīng)用于長距離帶式輸送機等恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,具有起動轉(zhuǎn)矩大,過載能力強等特點。

        (3)控制方式靈活,遠(yuǎn)控回路為本安型,能與皮帶控制系統(tǒng)良好的配合。

        二、實施方案:

        在不更換原皮帶機滾筒機身等機械設(shè)備的基礎(chǔ)上將除去原電機及開關(guān),更換為變頻開關(guān)及變頻電機,實現(xiàn)變頻軟啟動使用。

        1、調(diào)研階段:調(diào)查電控系統(tǒng)的使用范圍及特性。

        2、研究階段:經(jīng)過綜合考慮選定變頻改造。

        3、施工階段:結(jié)合現(xiàn)場實際情況選定合適的施工方案

        4、準(zhǔn)備設(shè)備:將改造更換的設(shè)備裝運至現(xiàn)場。

        5、進(jìn)行安裝調(diào)試。

        三、市場狀況與推廣應(yīng)用前景

        變頻技術(shù)具有良好的節(jié)能效果和平緩的機械調(diào)節(jié)功能,為企業(yè)創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益,有效降低能耗,因此在煤礦得到了越來越廣泛的應(yīng)用??梢詮V泛應(yīng)用于煤礦井下采煤機的牽引電機、提升機、絞車、井下用通風(fēng)機、水泵及帶式輸送機電機的調(diào)速等。

        四、工業(yè)性試驗運行總結(jié)

        1、啟動電流小,啟動力矩大,沖擊小,且啟動加速度可調(diào);

        2、可以實現(xiàn)多臺電機的功率平衡。

        3、皮帶機集控系統(tǒng)控制核心選用西門子300系列PLC,經(jīng)實踐證明,該PLC穩(wěn)定性高、抗干擾能力強;

        4、改造后電控系統(tǒng)集合井下現(xiàn)有數(shù)據(jù)傳輸分站,將系統(tǒng)數(shù)據(jù)直接接入傳輸分站上傳至集控中心。

        5、改造進(jìn)度快,不影響煤礦的正常生產(chǎn)。

        有效確保了我礦主運輸系統(tǒng)的原煤運輸任務(wù),達(dá)到了零事故、零影響的目標(biāo)。

        五、經(jīng)濟效益分析報告

        戊一三部皮帶機改造后,降低對運輸機械及高強皮帶的損害,延長了運輸機械及高強皮帶的使用壽命,降低工人勞動強度,保證了高強皮帶的安全運轉(zhuǎn),防止了事故的發(fā)生。全年減少事故6小時,多拉原煤6000噸,延長了高強皮帶的使用壽命和皮帶機的損害,減少了硫化皮帶4次,少更換皮帶400米,減少材料及資源浪費50萬元。

        每噸原煤價300元 6000×300=180萬元

        每米高強帶1200元 400×1200=48萬元

        每次硫化皮帶費用40000元 40000×4=16萬元

        每次硫化時間10小時 耽誤拉原煤時間4小時 每小時運煤量1000噸 4×4×1000×300=480萬元

        共計:180+48+16+480+50=774萬元

        六、社會效益

        1、保證了高強膠帶機的安全運轉(zhuǎn),減少了材料消耗及資源浪費,減少了對機械部分的損傷,給膠帶機安全運轉(zhuǎn)工作創(chuàng)下了良好的條件,確保了我礦出煤系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn)。

        2、為礦經(jīng)濟效益提高作出一定的貢獻(xiàn),年創(chuàng)效益774萬元。

        七、總結(jié)

        改進(jìn)后:提高了安全的可靠性;解決工人清理灑煤工作任務(wù)和強度,節(jié)約勞動力。減少了人員傷亡等事故發(fā)生的比例,延長了設(shè)備的使用壽命,避免局部通風(fēng)風(fēng)筒被漂浮的皮帶掛壞,保證正常通風(fēng)。降低了因配件損壞的頻率,節(jié)省因更換維修設(shè)備而支出的費用。為井下生產(chǎn)需要提供便利,保證掘進(jìn)巷原煤的正常運輸。在此要感謝我的同事及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助我能夠順利的完成改進(jìn)。

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