李瑞林
(中國葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司, 湖北 武漢 430000)
在我國,垃圾的回收處理主要以焚燒發(fā)電為主,與焚燒發(fā)電相比,水泥窯處理生活垃圾更加環(huán)保、安全,同時(shí)也能為社會(huì)帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)價(jià)值,已經(jīng)逐步受到城鄉(xiāng)各級(jí)政府和大中型企業(yè)的重視和關(guān)注。用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾不會(huì)引發(fā)二次污染,而用焚燒垃圾來發(fā)電不僅會(huì)生成二 噁英等有害氣體和毒性飛灰、殘?jiān)?,也?huì)帶來后續(xù)的處理問題。同時(shí),用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾,也能替代一部分原、燃材料,降低了水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本。然而,從水泥生產(chǎn)管理的角度來看,水泥窯協(xié)同處置生活垃圾卻給企業(yè)的生產(chǎn)和管理方面帶來了新的問題和挑戰(zhàn)。
水泥窯協(xié)同處置生活垃圾的工藝流程各不相同,目前為止我國國內(nèi)已經(jīng)開始實(shí)施該項(xiàng)目的有海螺、華新、中材國際、葛洲壩等企業(yè),本文以葛洲壩松滋水泥有限公司500t/d協(xié)同處置生活垃圾生產(chǎn)線為例,介紹其在水泥生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝流程。
生活垃圾先進(jìn)行預(yù)處理,將其分選為可燃物部分(廢紙、塑料、橡膠等)和不可燃物部分(廚余物、混凝土、廢渣等),再根據(jù)各部分物理和化學(xué)性質(zhì)的不同在生產(chǎn)線中采用不同的處理方式??扇嘉锝?jīng)破碎后輸送至窯尾分解爐焚燒,不可燃物作為替代原料喂入生料磨進(jìn)行粉磨。兩種物料的具體流程是:
可燃物經(jīng)壓縮設(shè)備擠壓脫水后通過皮帶輸送至可燃物稱料倉,經(jīng)取料、計(jì)量后再通過皮帶輸送、喂入分解爐,可燃物在超過880℃的分解爐高溫中進(jìn)行焚燒,停留時(shí)間在6s以上。焚燒產(chǎn)生的灰燼隨生料一起進(jìn)入水泥窯,在窯內(nèi)1450℃的高溫環(huán)境下參與熟料煅燒。
不可燃物進(jìn)入替代原料倉內(nèi),采用螺旋鉸刀出料,經(jīng)計(jì)量后喂入生料磨的進(jìn)料皮帶上,隨生料一起在生料磨中進(jìn)行混合、烘干和粉磨。再隨生料一并進(jìn)入預(yù)熱器、分解爐和水泥窯,通過850℃-1450℃的高溫煅燒,總計(jì)停留時(shí)間30min以上,煅燒產(chǎn)生的灰燼成為水泥熟料的組成部分。
(1)我公司生料磨系統(tǒng)為輥壓機(jī)+V選+精細(xì)選粉機(jī)組成的閉路粉磨系統(tǒng),缺點(diǎn)是系統(tǒng)的烘干能力不足。由于不可燃物部分中廚余物的含水率較高,一般水分在40%以上,高溫下多余的水分會(huì)帶走大量的熱。當(dāng)V選出口溫度降至70℃以下時(shí),不利于生料烘干,影響生料質(zhì)量,必須開啟20%-30%的旁路閥,保證生料系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
(2)不可燃物部分的成分波動(dòng),對(duì)生料配料有較大的影響,同時(shí)還影響生料質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果。另外廚余物還具有油黏性,混在生料里會(huì)造成物料流動(dòng)性變差,易堵塞斜槽,導(dǎo)致斜插板開大,引起提升機(jī)電流上升,增加沖料風(fēng)險(xiǎn)。
(1)對(duì)燃料的替代作用??扇嘉锞哂幸欢ǖ陌l(fā)熱量,投入分解爐后,在爐內(nèi)焚燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饪梢蕴娲糠置?,但由于其水分重、燃燒速率低,熱量不能和煤等同?jì)算。以松滋公司 500t/d協(xié)同處置生活垃圾生產(chǎn)線為例,運(yùn)行期間,通過停煤磨和倒倉記錄倉重的方法對(duì)尾煤倉進(jìn)行標(biāo)定,發(fā)現(xiàn)喂入5t垃圾大約可以節(jié)約1t尾煤(根據(jù)可燃物的熱焓有所變化);運(yùn)行初期由于可燃物皮帶秤波動(dòng)較大,將可燃物的投入量控制在10t以內(nèi),1小時(shí)大約可節(jié)約2t尾煤。
(2)額外增加運(yùn)行設(shè)備及電耗。協(xié)同處置生活垃圾新增加了大量的設(shè)備,包括接納車間到入窯、入磨的輸送設(shè)備,旁路放風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)備等,每天的電耗在300KW左右。此外,由于旁路放風(fēng)系統(tǒng)與煙室接口處易結(jié)皮,新增了若干臺(tái)空氣炮;同時(shí)在清理結(jié)皮的過程中需開增濕塔水泵,提高了對(duì)壓縮空氣的使用,原來開3臺(tái)空壓機(jī)導(dǎo)致壓縮空氣不夠用,現(xiàn)在4臺(tái)空壓機(jī)全開才勉強(qiáng)夠用。未運(yùn)行時(shí),我公司高溫風(fēng)機(jī)頻率一般為 38HZ,電流為 138A;運(yùn)行后由于分解爐燃燒可燃物產(chǎn)生的廢氣量大大增加,導(dǎo)致高溫風(fēng)機(jī)頻率升至 40HZ,電流升高至 148A,上升了10A左右,大大的增加了電耗。
(3)氯離子等有害成分富集對(duì)燒成的影響。氯鹽在窯內(nèi)高溫下?lián)]發(fā)并隨煙氣返回預(yù)熱器,冷卻后附著在生料上,形成氯離子的循環(huán)富集,最終導(dǎo)致預(yù)熱器中生料的氯化物提高近百倍,使其危害性大幅度上漲。同時(shí)氯含量過高的物料會(huì)在700℃的地方生成低溫共熔物,在窯尾、預(yù)熱器、風(fēng)管和排風(fēng)機(jī)等地方附著結(jié)皮,導(dǎo)致通風(fēng)不良和堵塞。此外生料配料中(不可燃物部分)以硫酸堿和氯化堿為主的揮發(fā)性組分對(duì)堿性耐火材料也具有強(qiáng)烈的腐蝕作用。
未投入可燃物時(shí),我公司生料中的Cl-含量在0.01%左右,投可燃物后,追蹤12月份20天的可燃物投入量與灼燒生料中的Cl-含量,數(shù)據(jù)如下:
表1 12月可燃物投入量與灼燒生料中的Cl-含量的關(guān)系
圖1 可燃物含量與氯離子含量的關(guān)系圖
從圖1可以看出,初期運(yùn)行時(shí),喂料量低于150t,灼燒生料中的Cl-含量也未超過1.5%。13日后開始24h持續(xù)喂可燃物,當(dāng)喂料量超過200t時(shí),灼燒生料中的Cl-含量直線上升,超過了1.5%,期間由于Cl-的含量過高,停止運(yùn)行2天并進(jìn)行放風(fēng),Cl-含量稍有下降;18日在可燃物投料量不超過250t的情況下,灼燒生料中的Cl-含量高達(dá) 2.8%??傮w而言,可燃物的焚燒會(huì)引起灼燒生料中的 Cl-含量呈上升趨勢(shì),這對(duì)窯尾預(yù)分解系統(tǒng)來說是非常不利的,極易造成C4、C5下料管堵塞,煙室分解爐結(jié)皮增多,且清理困難。
從圖2我們可以看出Cl-含量的增加所造成的結(jié)皮是非常多的,結(jié)皮沿著煙室和旁路放風(fēng)的接口處開始生長,慢慢地向煙室和分解爐延伸,增加了人員清理的次數(shù)與清理難度。
圖2 旁路放風(fēng)與煙室接口處
(4)對(duì)分解爐工藝制度的影響。因可燃物喂入量的不穩(wěn)定,造成分解爐溫度的波動(dòng)較大,直接影響了分解爐的穩(wěn)定性。
根據(jù)可燃物的品種及粒度大小存在不同程度的后燃現(xiàn)象,導(dǎo)致物料和燃料之間的結(jié)合、吸熱、分解效果變差,產(chǎn)生分解爐出口溫度虛高的表象,繼而導(dǎo)致控制分解爐出口正常溫度時(shí)(856℃),會(huì)引起五級(jí)筒下料管灼燒生料分解率降低(由95%降至88%),這種現(xiàn)象在可燃物喂入量較大時(shí)尤其明顯。同時(shí)可燃物的后燃現(xiàn)象會(huì)造成 C5下料管的溫度升高約30℃,極易形成倒掛現(xiàn)象,造成下料管結(jié)皮,存在堵塞的安全隱患。
我公司廚余物的喂料量控制在5t/h左右,生料輥壓機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量500t。廚余物在化學(xué)組成上屬于SiO2-Al2O3-CaO-Fe2O3體系,有研究表明將廚余物作為水泥的替代原料具有一定的可行性。表 2是水泥窯協(xié)同處置生活垃圾前后生、熟料的化學(xué)成分及三率值。目前看來,協(xié)同處置生活垃圾對(duì)生、熟料質(zhì)量沒有大的影響,還需經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行和觀察才能得出具體結(jié)論。
表2 水泥窯協(xié)同處置生活垃圾前后生、熟料的化學(xué)成分及三率值
針對(duì)上述對(duì)水泥生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,有對(duì)減少成本、節(jié)能降耗有利的一面,也有對(duì)生產(chǎn)管理不利的一面,這就需要找到相應(yīng)的解決措施,趨利避害。
每天進(jìn)廠的垃圾經(jīng)分選后進(jìn)入替代燃料倉和替代原料倉,對(duì)可燃物和廚余物的化學(xué)成分進(jìn)行分析,再結(jié)合石灰石、頁巖、濕煤灰、硫酸渣等原料合理調(diào)整生料配比。
控制可燃物喂料量,將系統(tǒng)內(nèi)Cl-的含量控制穩(wěn)定。主要措施是通過PID控制可燃物板喂機(jī)的電流,穩(wěn)定可燃物的投入量。
優(yōu)化旁路放風(fēng)系統(tǒng)控制,加大旁路放風(fēng)系統(tǒng)排風(fēng)機(jī)頻率,提高袋收塵器的入口溫度,減少冷卻風(fēng)的摻入量,減少結(jié)皮的產(chǎn)生。
一是根據(jù)分解爐溫度對(duì)尾煤用量進(jìn)行PID控制,保證溫度的相對(duì)穩(wěn)定;二是控制好可燃物喂料量和分解爐溫度,降低下料管溫度;三是加強(qiáng)對(duì)C5錐部、下料管的檢查,保證C5翻板閥的靈活性;四是對(duì)現(xiàn)有下料管空氣炮進(jìn)行更換,增強(qiáng)噴吹效果,減少結(jié)皮。
水泥窯協(xié)同處置生活垃圾的技術(shù)現(xiàn)已日趨成熟,但仍需要適當(dāng)采取一定的措施及手段,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注水泥生產(chǎn)與處理垃圾的辯證關(guān)系,兼顧兩者,以此來實(shí)現(xiàn)水泥企業(yè)能夠常態(tài)化處理生活垃圾、穩(wěn)定水泥生產(chǎn)。