■彭文勇 趙云峰 李國(guó)亮 袁繼東
(1.浙江工程管理有限公司,杭州 310006;2.中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司,重慶 401121)
由于超厚淤泥層處于流塑狀態(tài),護(hù)筒受側(cè)向力作用后易發(fā)生整體位移,超厚淤泥層鉆孔灌注樁施工很容易造成樁位偏差大大超過規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),某橋梁20根鉆孔灌注樁樁位只有6根偏差在70mm以內(nèi),不能滿足設(shè)計(jì)要求。因此超厚淤泥層鉆孔灌注樁樁位控制技術(shù)研究對(duì)保證橋梁工程鉆孔灌注樁質(zhì)量具有十分重要意義。
蒼南縣龍港新城巴曹大橋工程項(xiàng)目位于鰲江口,主要內(nèi)容包括主橋(Pm18~Pm21)、陸上段引橋(Pm1~Pm17)、海上段引橋(Pm22~Pm40)及Ps1、Ps2匝道。主線橋梁全長(zhǎng)1799.74m,兩對(duì)匝道全長(zhǎng)513.97m。橋樁基處于沖海積平原亞區(qū),地質(zhì)結(jié)構(gòu)從上往下依次為39~45m厚的淤泥,45m~50m厚的粘土層,5~15m厚的粉砂層,粉砂層下部均為黏土層。由于淤泥層厚度為39~45m,淤泥層處流塑狀態(tài),地基承載力43~48kPa,受側(cè)向力作用后易發(fā)生整體位移。樁基施工要求鋼護(hù)筒穿透所有淤泥層并進(jìn)入下臥層2m以上,淤泥層下部的粉砂層易造成塌孔、縮孔事故。這種特殊地質(zhì)情況造就樁基施工極為困難,對(duì)于樁基的樁位的精度控制也極為復(fù)雜。
對(duì)鉆孔灌注樁樁位影響比較大的因素有:測(cè)量人員的技術(shù)、測(cè)量設(shè)備的精度、樁機(jī)的完好程度、樁機(jī)平臺(tái)的穩(wěn)定性、護(hù)筒的剛度、護(hù)筒就位的準(zhǔn)確性。在保證人員設(shè)備符合施工規(guī)范要求的前提下,樁機(jī)平臺(tái)的穩(wěn)定性、護(hù)筒就位的準(zhǔn)確性、護(hù)筒的剛度成為影響超厚淤泥層鉆孔灌注樁樁位偏差的主要因素。
(1)樁機(jī)平臺(tái)的穩(wěn)定性
施工區(qū)域位于蒼南龍港新城江南圍墾地區(qū),圍墾區(qū)為2013年新吹填的灘涂區(qū),吹填采用吹海泥造地,海泥流動(dòng)性大、沉降量大,整體穩(wěn)定性差。吹填區(qū)域表層經(jīng)過了簡(jiǎn)單處理,承載力小,地表沉降還在沉降期內(nèi),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況和周邊可利用填筑材料情況,采用宕渣進(jìn)行施工平臺(tái)填筑,填筑尺寸為15m×15m,護(hù)筒位置填筑海沙,確保鋼護(hù)筒能夠插打。為了觀測(cè)宕渣填筑施工平臺(tái)的位移,在填筑施工平臺(tái)及施工平臺(tái)周邊吹填區(qū)域設(shè)置沉降及位移觀測(cè)樁。
表1 施工平臺(tái)擺動(dòng)情況測(cè)量數(shù)據(jù)表
施工平臺(tái)主要材料為宕渣,填筑在吹填土上,由于地質(zhì)條件差宕渣平臺(tái)位移大,沉降大,表1表明在宕渣鋪筑的地基上直接搭建施工平臺(tái),極易產(chǎn)生移動(dòng)及沉降。
(2)鋼護(hù)筒就位的準(zhǔn)確性
根據(jù)地質(zhì)勘探資料,所處地層結(jié)構(gòu)從上往下依次為39~45m厚的淤泥,2015年9月對(duì)5節(jié)鋼護(hù)筒進(jìn)行了插打試驗(yàn):
表2 鋼護(hù)筒入水后垂直度檢查記錄
鋼護(hù)筒插打時(shí),由于在淤泥層中受力不均勻,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證表明鋼護(hù)筒偏移較多,無法保證鋼護(hù)筒在下沉過程中的垂直度控制。
(3)鋼護(hù)筒的剛度
鉆孔灌注樁所處位置為39~45m厚的淤泥,鋼護(hù)筒要求貫穿淤泥層往下2m。淤泥產(chǎn)生的側(cè)向土壓力較大,鋼護(hù)筒受外力作用大,剛度不夠容易變形。一般鋼護(hù)筒板厚12mm,根據(jù)計(jì)算,參考國(guó)內(nèi)同類工程經(jīng)驗(yàn),12mm厚鋼護(hù)筒在振動(dòng)下沉過程中會(huì)發(fā)生底口擠扁變形,會(huì)影響鋼護(hù)筒就位精度。
(1)減小施工平臺(tái)的不穩(wěn)定性
宕渣施工平臺(tái)自身具有不穩(wěn)定性,再加上淤泥受外力后產(chǎn)生位移,使得原施工平臺(tái)穩(wěn)定性差,容易沉降和偏位,現(xiàn)在在原有平臺(tái)上鋪設(shè)大塊鋼模板,使得平臺(tái)整體性好,淤泥局部沉降對(duì)平臺(tái)影響較小,平臺(tái)穩(wěn)定性增加。
表3 宕渣平臺(tái)鋪設(shè)大塊鋼模板前后擺動(dòng)情況對(duì)比表
(2)利用“增重法”保證鋼護(hù)筒入淤泥的垂直度
為保證鋼護(hù)筒進(jìn)入淤泥層后的垂直度,在進(jìn)入淤泥層后,根據(jù)計(jì)算淤泥層的粘附力、偏移力,依次增加每節(jié)鋼護(hù)筒的下放配重,采用頂端“增重法”增大鋼護(hù)筒下放的沖擊力,在增大慣性的作用下確保鋼護(hù)筒下放過程中垂直度的控制。使用“增重法”下放鋼護(hù)筒后,鋼護(hù)筒進(jìn)入淤泥層后的垂直度均已滿足設(shè)計(jì)要求和允許誤差范圍,符合鋼護(hù)筒下放對(duì)垂直度的要求(<1%L)。
表4 實(shí)施后鋼護(hù)筒入淤泥層垂直度偏差統(tǒng)計(jì)表
(3)增大鋼護(hù)筒壁壁厚
由于δ12mm壁厚的鋼護(hù)筒無法滿足施工需要,通過計(jì)算決定鋼護(hù)筒選用δ16mm的壁厚鋼護(hù)筒,防止下沉?xí)r鋼護(hù)筒被淤泥層側(cè)向力擠扁,同時(shí)在刃口處1m范圍補(bǔ)焊鋼板,來保證刃口處有足夠的切削力。
施工結(jié)果表明,板厚的改變是正確的,鋼護(hù)筒跟進(jìn)到了基巖頂面,沒有發(fā)生過大的變形及位移,保證了鋼護(hù)筒的就位精度。
表5 已入淤泥層的6節(jié)鋼護(hù)筒變形量
(1)施工結(jié)果表明,通過在原有平臺(tái)上鋪設(shè)大塊鋼模板、利用“增重法”保證鋼護(hù)筒入淤泥的垂直度、增大鋼護(hù)筒壁壁厚能夠保證鉆孔灌注樁樁位滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。
表6 樁位偏差
(2)比計(jì)劃工期提前19天完成,為承臺(tái)、墩身贏得了寶貴時(shí)間;節(jié)約機(jī)械使用費(fèi):0.26萬元×19天=4.9萬元,節(jié)約人工費(fèi)用:0.2萬元×19天=3.8萬元,共計(jì)節(jié)約費(fèi)用:4.9+3.8=8.7萬元。