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        超大超薄管板鍛件技術(shù)方案的研究及實(shí)施

        2019-01-07 09:31:48趙學(xué)文王維寧
        金屬加工(熱加工) 2018年12期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)芯調(diào)質(zhì)管板

        ■ 趙學(xué)文,王維寧

        1.引言

        兩件加氫環(huán)氧乙烷反應(yīng)器上、下管板,材質(zhì)為S A-508 GR.3 CL1,交貨尺寸為φ6268mm×310mm(見圖1),是制造廠首次生產(chǎn)如此大直徑管板鍛件。

        此類鍛件壁厚小直徑大,在熱處理生產(chǎn)方面有很大困難,難點(diǎn)有:

        (1)管板能否正常落入水槽及性能容易波動(dòng) 受熱處理冷卻設(shè)備所限,存在管板能否正常落入水槽及性能容易波動(dòng)的兩大問題。

        制造分廠現(xiàn)有淬火冷卻設(shè)備共有2個(gè),分別是1#立噴、2#立噴,對于管板鍛件,2個(gè)淬火冷卻設(shè)備的的優(yōu)缺點(diǎn)如下:

        1#立噴:1#立噴尺寸比2#立噴大,管板在1#立噴淬火入水較方便,但在1#立噴淬火時(shí)只能選擇浸水式冷卻方式,浸水冷卻時(shí)管板下部水流動(dòng)性差,管板下部瞬間集聚大量氣泡且氣泡破裂時(shí)間較長,冷速緩慢不利于管板整體性能,調(diào)質(zhì)后性能容易出現(xiàn)波動(dòng);另外,在淬火蒸汽膜階段,蒸汽膜破裂時(shí)會(huì)對管板底部產(chǎn)生很大的向上壓力,使管板鍛件向上跳動(dòng),此管板鍛件直徑大,僅用吊具兩點(diǎn)支撐,劇烈跳動(dòng)易發(fā)生脫落,造成生產(chǎn)事故,因此,浸水淬火對管板性能、尺寸和生產(chǎn)安全都會(huì)產(chǎn)生不利影響。

        圖1 精加工圖

        2#立噴:若在2#立噴浸水淬火,也會(huì)存在和1#立噴同樣的問題,而2#立噴的優(yōu)點(diǎn)是有各種配套附具,管板下部可以通過內(nèi)環(huán)噴嘴提高冷卻能力,但是,2#立噴配套的各種外環(huán)、內(nèi)芯和墊鐵都是根據(jù)其他專用產(chǎn)品尺寸量身定制,加氫管板尺寸能否和淬火設(shè)備配套的附具相適應(yīng)也是存在的問題之一,這需要我們通過選取適合的附具、冷試、試吊來驗(yàn)證方案的可行性。另外,2#立噴尺寸本身就小且受外環(huán)管的影響,管板能否正常落入水槽也是當(dāng)時(shí)存在的主要問題。

        分析表明,冷卻設(shè)備對管板淬火的影響主要在于兩大方面:一是管板能否正常自由落入水槽,二是管板下部冷卻能力差對性能的影響。

        (2)熱處理調(diào)質(zhì)后變形風(fēng)險(xiǎn)大 根據(jù)技術(shù)條件的性能試料要求編制的粗加工圖如圖2所示,增加性能試料區(qū)和粗加工余量后粗加工尺寸變?yōu)棣?430mm×350mm。雖然在工藝準(zhǔn)備時(shí)充分考慮到變形因素并適當(dāng)增加厚度方向上的余量,力求在源頭上保證熱處理變形后尺寸能夠滿足精加工要求,但管板直徑大、壁厚小、高徑比小,熱處理調(diào)質(zhì)時(shí)容易變形,調(diào)質(zhì)后變形風(fēng)險(xiǎn)大。

        2.方案研究及實(shí)施

        從以上分析可以看出,該項(xiàng)目管板淬火主要存在3大難點(diǎn):管板能否正常落入水槽、性能波動(dòng)問題和防止尺寸變形問題。針對以上難題,逐一研究,落實(shí)具體措施。

        (1)淬火能否正常落入水槽問題 根據(jù)淬火設(shè)備的優(yōu)缺點(diǎn),最終選用2#立噴淬火。在試吊期間,發(fā)現(xiàn)南立噴外環(huán)有5個(gè)外環(huán)管(4#、8#、9#、10#、19#)開度不夠大,阻礙管板落入。針對以上問題,制造廠會(huì)同維修人員一起研究問題解決方案,經(jīng)過1天時(shí)間,維修人員順利對5根外環(huán)管全部矯直,矯直后再次進(jìn)行試吊,管板可正常落入水槽(見圖3)。

        (2)性能波動(dòng)問題 為解決管板性能問題,采取措施:①成分調(diào)控。我們梳理了SA-508 GR.3 CL1材質(zhì)的核電堆芯筒體、管板等的性能數(shù)據(jù)、成分和金相報(bào)告,綜合考慮各種因素后,重新制訂了管板化學(xué)成分方案。②調(diào)質(zhì)熱處理工藝方案。根據(jù)化學(xué)成分、性能要求和取樣位置等,編制熱處理工藝(見圖4)。

        (3)淬火前模擬吊運(yùn) 工藝要求淬火時(shí)間為10min,為確保嚴(yán)格按工藝要求時(shí)間執(zhí)行,淬火前我們對管板進(jìn)行模擬吊運(yùn),實(shí)際吊運(yùn)結(jié)果:從拉臺(tái)車到落至2#立噴共計(jì)時(shí)9min,可滿足工藝淬火時(shí)間要求,在確保滿足工藝要求的前提下才開始裝爐。

        (4)合理選用淬火設(shè)備結(jié)合管板尺寸和各種內(nèi)芯、墊鐵,我們對可用淬火內(nèi)芯和墊鐵先在計(jì)算機(jī)上1∶1模擬裝配組合,較為直觀選取淬火效果最好的內(nèi)芯和墊鐵組合,最終我們選用4#內(nèi)芯和1#+6#墊鐵(見圖5)組合,4#內(nèi)芯上部有一圈噴嘴,更有利于管板下部的冷卻和氣體排出,克服了浸水淬火時(shí)的缺陷;同時(shí)淬火時(shí)將管板放置在四組墊鐵上可進(jìn)一步提高冷卻能力,減少熱處理變形,降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

        圖2 粗加工圖

        圖3 矯直后管板可正常落入

        圖4 調(diào)質(zhì)熱處理工藝

        圖5 管板用內(nèi)芯和墊鐵示意

        (5)熱處理過程控制 在熱處理過程中,嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行,提高了鍛件過程控制質(zhì)量。

        (6)跟蹤性能取料及加工

        重點(diǎn)跟蹤試料切取過程,要求按粗加工圖示取樣位置執(zhí)行,并跟蹤試樣加工過程,保證按圖示方向加工。

        以上六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制,真正做到了事前控制、事中控制和事后控制,確保了管板的最終性能質(zhì)量。

        3.熱處理變形量的控制

        (1)粗加工合理留量 在工藝準(zhǔn)備時(shí)我們充分考慮到變形因素和經(jīng)濟(jì)因素,熱處理余量僅40mm,力求在源頭上保證變形后尺寸能夠滿足精加工要求。

        (2)加強(qiáng)熱處理過程控制

        我們重點(diǎn)跟蹤和檢查熱處理裝爐及回火裝爐等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),主要控制變形過程如下:裝爐時(shí),管板下部用3根墊鐵支撐,有縫隙處用墊鐵、稍鐵、墊片等塞嚴(yán)實(shí)(見圖6)。淬火時(shí),將管板放置在4組墊鐵上進(jìn)行冷卻?;鼗鹧b爐時(shí),根據(jù)電爐墊鐵特點(diǎn)將管板旋轉(zhuǎn)45°裝爐以防止變形,有縫隙處用墊鐵、墊片等塞實(shí)(見圖7)?;鼗鹂绽鋾r(shí),不立即吊下,而是空冷8h后待溫度下降后再吊下放置在墊鐵上(見圖8)。

        圖6 調(diào)質(zhì)裝爐

        圖7 回火裝爐

        圖8 回火后空冷

        4.最終結(jié)果

        (1)性能結(jié)果 如附表所示。

        (2)熱處理變形情況 調(diào)質(zhì)后,2件管板變形量僅為11mm、28mm,其結(jié)果滿足精加工要求。

        性能結(jié)果

        5.結(jié)語

        針對反應(yīng)器上下管板熱處理中存在的難點(diǎn),逐一對標(biāo)研究,深入一線落實(shí)具體措施,確保了管板的質(zhì)量,真正做到了事前控制、事中控制和事后控制,最終反應(yīng)器上下管板性能和尺寸均一次性合格,順利發(fā)往用戶。

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