■ 陳光金
由于厚大斷面球墨鑄鐵件模數(shù)大、過冷度低、石墨核心較少,以及在促進奧氏體枝晶形成元素的作用下,奧氏體枝晶生產(chǎn)時間長,枝晶豐富且分支較大,其對共晶凝固石墨的形成和分布有著一定的影響,通常會出現(xiàn)碎塊狀石墨、開花狀石墨、畸形石墨,以及球化衰退或孕育衰退等問題,從而嚴重影響球墨鑄鐵的球化率,進而影響到力學性能。
為了盡可能模擬厚大斷面鑄件的凝固過程,設計了尺寸為400mm×400mm×400mm的大試塊,其凝固時間可以通過經(jīng)驗公式來核算,也可通過凝固模擬來測算。本試驗經(jīng)過核算,設計澆注溫度為1340℃,立方體試塊凝固時間約4h,用于模擬厚大斷面球墨鑄鐵件的凝固。
考慮到大試塊凝固時間長,液態(tài)收縮過程是需要液態(tài)補縮的,通過直澆道給予少許液態(tài)補縮是需要的。鐵液通過縫隙式內澆口從試塊側面進入,保證鐵液充型過程液面的平穩(wěn)性。試塊鑄造工藝如圖1所示。
圖1 大試塊的鑄造工藝
采用泡沫模樣縮尺1%,做成試塊形狀,周邊填砂后挖出泡沫模樣,使用耐火度好的鋯英粉涂料施涂后進行烘干,合箱后澆注。特別注意,為了盡可能模擬厚大件凝固過程,不得使用耐火度蓄熱能力強的鉻鐵礦砂,更不得使用冷鐵,試塊必須采用普通呋喃樹脂砂造型,盡可能地模擬實際生產(chǎn)情況。
圖2 大試塊金相及力學性能取樣
如圖2所示,在距離試塊一側開始距離為100mm、200mm、350mm處切取φ30mm×400mm的棒料3根,再從棒料中間鋸切成兩半共6根φ30mm×200mm的棒料,按照GB/T1348-2009加工成φ14mm的試樣,然后進行力學性能測試和金相檢驗。
鑄造材料的遺傳性包含了化學成分遺傳性、結構的遺傳性。為了防止因為生鐵中粗大石墨的遺傳效應,也為了降低生產(chǎn)成本,該試塊鐵液熔煉主材采用40%~60%的廢鋼加上40%~60%的澆冒口系統(tǒng)返回料,通過熔煉過程添加高溫石墨化增碳劑,來保證鐵液的冶金質量。為了防止微量元素帶來石墨形態(tài)的畸變,選擇純凈的沖壓廢鋼邊角料和明確成分的澆冒口系統(tǒng)返回料,爐料要求干凈無銹蝕,以減少爐內鐵液O、S帶來的影響。
首先結合試塊的模數(shù)及澆注溫度,為了降低石墨漂浮,防止碎塊狀石墨的產(chǎn)生,控制CE=4.15%~4.25%、wC=3.45%~3.60%、wSi=2.10%~2.25%??紤]到利用M n的合金化作用(部分固溶強化、另外提高珠光體含量),控制wMn=0.30%~0.40%。P、S為有害元素,控制wP<0.07%、wS<0.02%。在厚大斷面球墨鑄鐵中,為了防止球化衰退,控制wMg=0.035%~0.045%。厚大斷面易于出現(xiàn)碎塊狀、開花狀石墨,適當?shù)呐淙肱c稀土匹配的Sb元素,原鐵液中加入wSb=0.003%~0.005%,以減小碳的擴散能力,從而阻礙碳的過分石墨化。
總體球化思路是選擇純凈的原鐵液,采用低稀土球化劑,利用沖入法先球化后孕育的方式,待球化進行時孕育劑采用孕育工裝進行孕育,澆注時再進行一次隨流孕育。球化劑及孕育劑的加入量及成分見表1。
由于試塊整體比較厚大,依據(jù)模數(shù)、C E,綜合考慮選擇大試塊的澆注溫度為(1340±10)℃。
加工制取φ14m m拉伸試樣,進行力學性能測試。
試塊力學性能及金相檢測出現(xiàn)嚴重不合格,力學性能見表2,金相檢測見表3。
為了進一步了解元素Mg的心部宏觀的偏析及衰退情況,對試塊表層快冷部分及心部慢冷部分取樣做化學分析,測試結果未見明顯宏觀偏析和衰退。Mg的衰退不明顯,這是由于Mg的衰退與Mg氧化有關,進入型腔的鐵液在還原氣氛下Mg的衰退可以忽略不計,因此筆者認為相關教科書中所述厚大球墨鑄鐵件必須采用高的殘余Mg的說法有必要進一步論證,實際上在厚大球墨鑄鐵件上的殘余Mg控制筆者不主張高的Mg含量,控制在wMg=0.035%~0.045%即可。Mg、RE的測試結果見表4。
表1 球化劑及孕育劑的成分及加入量
表2 力學性能測試(GB/T228.1-2010 )
表3 金相測試(GB/T9441-2009 )
目前關于碎塊狀石墨形成沒有統(tǒng)一的結論,筆者認為試塊心部出現(xiàn)碎塊狀石墨的主要原因是試塊壁厚較大,心部冷卻緩慢及石墨化核心不足造成的。周繼揚老師認為壁厚厚大、凝固時間長、過冷度小,使離異共晶條件遭到破壞,共晶條件向非離異共晶發(fā)展。因此凝固時間和過冷度是主要原因,此外大試塊凝固時間太長,RE、Sb等微量元素會存在偏析,也會破壞奧氏體殼的穩(wěn)定性,石墨沿著奧氏體殼破壞通道生長,石墨發(fā)生變異。
Cathrine Hartung, Oddvar Knustad, Kjell Wardener等人認為,碎塊狀石墨是在冷卻緩慢、成核潛能低、CE高、以及RE和微量元素偏析情況下造成的,建議從孕育效果、Sb中和RE、阻礙碳原子擴散,以及提高冷卻速度方面著手解決。
主要從提高球化能力、增加石墨核心、縮短凝固時間方面著手來解決碎塊狀石墨,具體措施如下。
(1)配料 考慮到成本問題不做調整,試塊鐵液熔煉主材采用40%~60%的廢鋼加40%~60%的澆冒口返回料。
(2)化學成分 適當提高CE,控制wCE=4.35%~4.45%,產(chǎn)生開花狀石墨的風險不會太大??刂苭C=3.65%~3.75%、wSi=2.10%~2.25%,其他方面暫時不做調整。
(3)縮短凝固時間 降低澆注溫度,控制在(1320±10)℃。
(4)提高球化能力 將球化溫度控制在1450℃左右,球化劑上覆蓋0.2%硅鋇孕育劑,球化能力剛好合適,既不會太強也不會太弱。球化完畢后鐵液中的渣易于浮出,便于除渣,可保證鐵液純凈。
(5)孕育處理 分3次孕育,包括球化時的埋包孕育、球化完畢的倒包孕育、澆注時的隨流孕育,總孕育量控制在鐵液重量的0.6%~0.9%。
試塊力學性能有較大的提高,滿足預設要求。大試塊心部金相球化率在2~3級,也滿足了預設結果,力學性能檢測結果見表5,金相檢測結果見表6。
(1)從400mm×400mm×400mm的球墨鑄鐵大試塊試驗結果來看,即使在很低Si含量的情況下,厚大斷面球墨鑄鐵也極易出現(xiàn)碎塊狀石墨,從而嚴重影響其力學性能,生產(chǎn)上必須給予足夠的重視。
表4 試塊心部與試塊表層殘余Mg(質量分數(shù))的宏觀差異 (%)
表5 試塊力學性能測試結果
表6 試塊金相測試結果
(2)通過合理選擇CE值和澆注溫度,可以防止厚大斷面球墨鑄鐵出現(xiàn)開花狀石墨的風險。
(3)碎塊狀石墨可以通過縮短凝固時間、加強孕育效果、適當提高碳當量等方面的措施來解決。
(4)在原鐵液S含量較低的情況下,即使是厚大球墨鑄鐵件,也沒必要必須保證較高的殘余Mg含量,對于球墨鑄鐵而言,低S情況下殘余Mg衰退并不嚴重。
綜上所述,通過選擇合適的配料、碳當量、澆注溫度、孕育方法及球化劑等措施,在厚大斷面球墨鑄鐵上依然可以得到2~3級球化率的球墨鑄鐵。