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        變頻器在傾動(dòng)爐引風(fēng)機(jī)的節(jié)能應(yīng)用

        2019-01-07 07:17:18
        銅業(yè)工程 2018年6期
        關(guān)鍵詞:節(jié)電用電量風(fēng)量

        屈 勇

        (江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        1 引言

        傾動(dòng)爐車間的引風(fēng)機(jī)根據(jù)工藝的工況要求,需要對(duì)風(fēng)量在不同冶煉工藝時(shí)段進(jìn)行調(diào)節(jié)。原有傾動(dòng)爐爐內(nèi)壓控制系統(tǒng)是采用主風(fēng)機(jī)全速運(yùn)行,通過閥門調(diào)節(jié)開度來控制爐內(nèi)壓,開度最大不超過40%,存在嚴(yán)重的大馬拉小車現(xiàn)象,功效不到10%,同時(shí)通過閥門調(diào)節(jié),很難滿足工藝對(duì)風(fēng)量的需求[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國風(fēng)機(jī)的用電量占全國用電量的 10.4%,節(jié)能方式有換電機(jī)或采取方法提高電機(jī)節(jié)電率[2]。通過變頻綜合改造后,節(jié)能率可達(dá)到40%以上,同時(shí)通過改造后,可以方便地根據(jù)工藝要求,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量來自動(dòng)控制爐內(nèi)壓,改善爐況,保護(hù)爐窯設(shè)備,提高爐窯設(shè)備運(yùn)行效率。本次改造帶來經(jīng)濟(jì)效益每年50萬元左右。

        (1)傾動(dòng)爐引風(fēng)機(jī)在額定工況下,風(fēng)量為140490m3/h,而引風(fēng)系統(tǒng)需要的最大排氣量不超過60000m3/h,存在嚴(yán)重的大馬拉小車現(xiàn)象,工效不到10%。

        (2)從工藝的工況要求可以看出,需要在不同的工藝階段調(diào)節(jié)風(fēng)量,要通過閥門控制對(duì)爐內(nèi)壓實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制較困難。

        (3)關(guān)小閥門的開度,勢(shì)必引起負(fù)壓增大,造成用于布袋除塵的反吹風(fēng)失效,使得煙塵堵塞布袋,致使布袋溫度過高,燒毀布袋。

        (4)煙塵堵塞布袋,會(huì)造成排氣不暢,致使鍋爐內(nèi)煙氣溫度過高,損壞鍋爐耐火構(gòu)層。

        (5)由于不能有效控制風(fēng)量,不能保證高溫?zé)煔庠阱仩t內(nèi)進(jìn)行有效的熱交換,造成熱能損耗。

        (6)在還原過程中,需燃燒LNG,由于不能有效控制風(fēng)量,造成能量損耗和爐窯耐火材料損壞。

        通過變頻改造后上述問題均可得到改善。

        2 工藝流程

        傾動(dòng)爐冶煉過程中產(chǎn)生高溫?zé)煔庀韧ㄟ^沉渣室,沉降大顆粒冶煉雜質(zhì),之后通過鍋爐進(jìn)行熱交換,沉降部分細(xì)顆粒煙塵,高溫?zé)煔庠偻ㄟ^空氣冷卻器對(duì)高溫?zé)煔膺M(jìn)行冷卻,進(jìn)入布袋收塵器進(jìn)行收塵,通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)風(fēng)量,最后將滿足環(huán)保要求的煙氣通過引風(fēng)機(jī)煙囪排空。

        工藝流程圖如圖1。

        圖1 工藝流程圖

        3 主要工程內(nèi)容

        本改造是為了滿足生產(chǎn)工藝需求,對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造。利用DCS自控系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)鍋爐的壓力、流量、溫度,并根據(jù)工藝要求,自動(dòng)控制變頻器頻率,通過電機(jī)調(diào)速達(dá)到控制風(fēng)量的目的,使鍋爐熱交換處以最佳工作狀態(tài),改變?cè)瓤块y門控制風(fēng)量的工作方式。改造后不僅節(jié)省大量的電能,而且能非常有效地控制風(fēng)量,提高鍋爐工作效率,延長設(shè)備的使用壽命,降低維修成本。

        主要工程內(nèi)容:更換工頻電機(jī)為變頻電機(jī)、增加控制變頻器、同時(shí)增加備用工頻旁路柜、增加變頻現(xiàn)場(chǎng)控制柜。采用高性能的施耐德6kVATV1200變頻器。

        QF為上級(jí)高壓真空斷路器,QF41、QF42為隔離開關(guān)柜刀閘隔離開關(guān),QF43為旁路柜高壓真空斷路器。該系統(tǒng)有2種運(yùn)行模式:模式1,當(dāng)變頻器可以正常運(yùn)行時(shí),風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行QF41、QF42合閘,QF43分閘。此時(shí)風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行。模式2,當(dāng)變頻器故障時(shí),風(fēng)機(jī)此時(shí)工頻啟動(dòng)工頻運(yùn)行,QF41、QF42分閘,QF43合閘。

        且QF41、QF42同QF43不能同時(shí)合閘[3]。該系統(tǒng)充分考慮到系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性。主回路系統(tǒng)圖見圖2。

        圖2 引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)旁路柜示意圖

        取消引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)閥,使引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)閥處于全開狀態(tài),DCS根據(jù)爐子的不同周期所需的不同爐膛負(fù)壓以及現(xiàn)場(chǎng)爐膛負(fù)壓的檢測(cè)值,通過PID計(jì)算向變頻器發(fā)出4~20mA信號(hào)對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速自動(dòng)調(diào)速,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)爐膛負(fù)壓的自動(dòng)跟蹤控制,最大限度地滿足生產(chǎn)工藝的要求,同時(shí)節(jié)約電能,極大地提高經(jīng)濟(jì)效益,增加設(shè)備的自動(dòng)化水平[4]??刂品绞讲捎矛F(xiàn)場(chǎng)控制和DCS控制兩種?,F(xiàn)場(chǎng)控制柜屏上按鈕操作起/停運(yùn)行及調(diào)速;自動(dòng)控制調(diào)速信號(hào)來自上一級(jí)DCS控制系統(tǒng),DCS根據(jù)傾動(dòng)爐爐內(nèi)壓自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié)工藝需要設(shè)定負(fù)壓值,然后自動(dòng)計(jì)算出變頻器的頻率,從而實(shí)現(xiàn)變頻器的頻率對(duì)爐膛負(fù)壓的實(shí)時(shí)跟蹤。見圖3。

        圖3 風(fēng)機(jī)頻率自動(dòng)調(diào)節(jié)圖

        4 引風(fēng)機(jī)節(jié)電效果分析計(jì)算以及實(shí)施效果

        4.1 工頻情況的功率計(jì)算

        Pd:電動(dòng)機(jī)功率;

        U:電動(dòng)機(jī)輸入電壓;

        I:電動(dòng)機(jī)輸入電流;

        cosφ:功率因數(shù)。

        根 據(jù) 公 式(1):Pd = 1.732×6×25×0.806=217.2kW,即采用風(fēng)門控制時(shí)的實(shí)際功率為217.2kW。

        4.2 變頻情況下的功率計(jì)算及節(jié)電率分析

        風(fēng)機(jī)設(shè)備屬平方轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其轉(zhuǎn)速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關(guān)系:Q∝n,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉(zhuǎn)速成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比[5]。因此可以有較大的節(jié)電率。

        在用風(fēng)門控制時(shí)實(shí)際功率百分比為217.2/355=0.61,查《2010版鋼鐵企業(yè)電力設(shè)計(jì)手冊(cè)》表6-12《各種控制方式下根基功率消耗相對(duì)值》得:采用變頻調(diào)速后的功率百分比為23%。

        根據(jù)上述公式可得網(wǎng)側(cè)電機(jī)功率:

        Pd =355×0.23=81.65kW,

        增加變頻裝置后,網(wǎng)側(cè)功耗Pb=Pd/η;

        變頻裝置的效率η=96%。則Pb=85.05kW。

        5 實(shí)際效果

        2015年傾動(dòng)爐車間1-10月用電量統(tǒng)計(jì)見表1,2016年傾動(dòng)爐車間1-10月用電量統(tǒng)計(jì)見表2。數(shù)據(jù)來源于統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

        2016年月均用電量比2015年減少10萬kW·h,年節(jié)省用電量約100多萬元/kW·h,節(jié)能效果明顯。

        表1 車間2015年用電量統(tǒng)計(jì)kW·h

        表2 車間2016年用電量統(tǒng)計(jì)kW·h

        6 結(jié)論

        采用變頻器控制將有以下諸多優(yōu)點(diǎn):

        (1)采用變頻器控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,取消調(diào)節(jié)閥門調(diào)節(jié),運(yùn)行平穩(wěn),設(shè)備的故障率低,節(jié)電效果顯著;

        (2)采用變頻器控制電機(jī),實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動(dòng),避免大的啟動(dòng)電流對(duì)電機(jī)對(duì)電機(jī)絕緣的破壞,延長了設(shè)備的使用壽 命,避免了對(duì)電網(wǎng)的沖擊[6];

        (3)電機(jī)將在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運(yùn)行,減少了噪聲對(duì)環(huán)境的影響;

        (4)具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動(dòng)保護(hù)功能[7];

        (5)變頻器故障時(shí)可以工變頻切換,保證生產(chǎn)的連續(xù)性。

        實(shí)踐證明,變頻改造具有顯著的節(jié)電效果,是一種理想的調(diào)速控制方式。既提高了設(shè)備效率,又滿足了生產(chǎn)工藝要求,并且還大大減少了設(shè)備維護(hù)、維修費(fèi)用,另外當(dāng)采用變頻調(diào)速時(shí),由于變頻裝置內(nèi)的直流電抗器能很好的改善功率因數(shù),也可以為電網(wǎng)節(jié)約容量。直接和間接經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。

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