謝 偉
(天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)
天鐵2 800 m3高爐于2009年6月19日建成投產(chǎn)。其設有30個風口,3個出鐵口,3座卡魯金頂燃式熱風爐,干法布袋煤氣除塵及TRT發(fā)電系統(tǒng),聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),高爐爐頂自動噴霧,爐頂紅外影像監(jiān)測。在高爐上還采用了燒結(jié)礦和焦丁分級入爐等技術。至2012年2月5日,累計生產(chǎn)了2年7個月的時間,共生產(chǎn)鐵水5 524 946 t,單位爐容產(chǎn)鐵量 1 973 t/m3。2012年 2月5日 23:00,在 2#鐵口東側(cè)水平距離1.6 m,鐵口下方垂直距離1.6 m處燒穿,后經(jīng)查為爐缸2段第17塊冷卻壁燒穿。因休風處理得當,只流出大約40 t鐵水,沒有造成大量跑料。事故發(fā)生后,采取了清理爐內(nèi)物料、放殘鐵,全部扒掉爐缸爐底磚襯,全部重新砌磚的檢修方案。為分析查找爐缸燒穿原因,利用高爐停爐檢修之機對高爐爐缸進行了破損調(diào)查,并分析了高爐生產(chǎn)情況,為檢修后延長高爐使用壽命提供了改進依據(jù)。
2012 年 2 月 5 日 23:00,1#、2#鐵口之間爐底傳來巨響,高爐水壓隨之急劇下降,高爐當班工長組織緊急休風,23:15休風完成。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)1#、2#鐵場下方爐底水管因漏鐵的影響導致燒漏,大量漏水初步預測為2#主溝漏鐵,休風后組織人員開始恢復爐底冷卻水管,計劃在爐底冷卻水管恢復后即送風。2月6日凌晨5:00左右,配管人員在恢復水管過程中發(fā)現(xiàn)2#鐵口左下方約1.5 m處爐皮燒穿,且有兩塊碳磚已經(jīng)凸出,情況相當危險。隨后決定放殘鐵處理,將爐底爐缸轉(zhuǎn)襯全部扒除更換。放出的殘鐵凈重168.82 t。殘鐵水所含的物理熱低,流動性差。鐵水成分:[Si]0.24%,[Mn]0.10%,[P]0.111%,[S]0.086%,[Ti]0.017%。殘鐵放完后爐頂開始打水涼爐。扒爐后發(fā)現(xiàn),爐缸內(nèi)剩余殘鐵厚度為100~180 mm,放殘鐵基本成功。
1.2.1 高爐生產(chǎn)指標
天鐵2 800 m3高爐于2009年6月19日建成投產(chǎn),至2012年2月5日,已生產(chǎn)2年零7個月。鐵口深度平均為2.8~3.0 m,個別時候為2.3 m,鐵口角度10°。投產(chǎn)后高爐生產(chǎn)指標見表1。
從高爐投產(chǎn)后的生產(chǎn)指標來看,高爐基本穩(wěn)定順行,利用系數(shù)在2.1 t/m3·d左右,綜合冶煉強度為1.0~1.05 t/m3·d,處于正常生產(chǎn)范圍。
表1 天鐵2 800 m3高爐投產(chǎn)后的生產(chǎn)指標
1.2.2 高爐爐料結(jié)構(gòu)
高爐爐料結(jié)構(gòu)熟料率達92%,塊礦占8%左右。主要由堿性燒結(jié)礦(77.5%)、球團(14.5%)、南非礦(3%)、海南礦(5%)。由以上各種礦石的消耗量以及各種礦石中鋅含量計算出高爐的鋅負荷。入爐原燃料的消耗量及含鋅量見表2。
從表2中可以看出,目前高爐鋅負荷0.2 kg/t(原冶金部技術標準0.15 kg/tFe),超過技術標準0.05 kg/tFe,比國內(nèi)目前平均水平(0.25 kg/tFe)低0.05 kg/tFe,在國內(nèi)處于偏低水平。
表2 入爐原燃料的消耗量及含鋅量
1.3.1 燒穿部位的調(diào)查
燒出部位在標高為8.637 m處的兩個測溫電偶之間,距離最近的熱電偶3.0 m,距鐵口中心線水平以下距離1.6 m,在2段17#、18#冷卻壁之間。爐缸燒穿具體位置見圖1。
圖1 爐缸燒穿具體位置
1.3.2 爐缸爐底侵蝕情況
爐缸非鐵口區(qū)域碳磚原始砌筑厚度914 mm、陶瓷杯厚度300 mm。本次破損調(diào)查發(fā)現(xiàn),所有非鐵口區(qū)域碳磚保持完整,陶瓷杯依然存在,陶瓷杯剩余厚度在110~250 mm,表面不規(guī)整,被侵蝕掉50~190 mm。爐底侵蝕線呈平鍋底形。陶瓷墊剩余厚度約600~700 mm,被侵蝕量在100~200 mm。非鐵口區(qū)和2#鐵口侵蝕曲線見圖2。爐缸象腳被侵蝕深度200~300 mm,高度約300~400 mm,距陶瓷杯底約500 mm左右,爐缸象腳被侵蝕程度見圖3。
圖2 非鐵口區(qū)和2#鐵口被侵蝕曲線
圖3 爐缸象腳被侵蝕
1.4.1 爐缸部位熱電偶設置少
爐缸部位溫度檢測點設置偏少,操作人員無法判斷異常侵蝕情況。爐缸部位共設置5層熱電偶,每層7個方向,在2#鐵口下方4.8 m長的異常侵蝕區(qū)域沒有一支熱電偶,無法掌握該部位的侵蝕情況,導致碳磚被侵蝕殆盡時沒有溫度顯示,無法及時采取護爐措施并最終被燒穿。
1.4.2 爐缸爐底磚縫不符合要求
按照設計要求,爐缸側(cè)壁進口UCAR碳磚縫隙≤1.7 mm;國產(chǎn)超微孔碳磚、微孔碳磚、半石墨磚砌筑時水平縫和豎縫都要求≤1.0 mm;爐缸側(cè)壁碳磚與陶瓷杯之間有60 mm縫隙用炭素搗打料搗實。在本次破損調(diào)查過程中,在3號鐵口西側(cè)發(fā)現(xiàn)爐缸側(cè)壁碳磚與陶瓷杯之間有空隙,寬度25 mm左右,能插入深度45 0mm。
造成磚縫過大的原因有可能是兩個方面引起,一方面是施工時磚縫超出標準,另一個原因是炭磚在生產(chǎn)過程中,在高溫下收縮引起。因此,需要嚴格控制砌筑施工的質(zhì)量。
1.4.3 美國UCAR炭磚出現(xiàn)質(zhì)量問題
通過數(shù)據(jù)分析,美國UCAR碳磚透氣度、導熱率和<1 μm孔容積比3項指標不合格,提高了碳磚被侵蝕速度,尤其是NMA碳磚質(zhì)量最差,是這次爐缸燒穿的最主要原因。
1.4.4 日常操作生產(chǎn)管理問題
通過高爐生產(chǎn)指標,可以看出高爐日常操作沒有問題。爐前鐵口維護正常。爐內(nèi)操作人員和配管工對高爐爐缸及冷卻設備的管理力度不夠,巡查力度不夠,未能及時發(fā)現(xiàn)問題并提前采取必要的改進措施。
1.4.5 原燃料的質(zhì)量管理
對于原燃料的管理問題,應盡量減少入爐原燃料所帶入的有害元素入爐,特別是堿金屬和鉛鋅在高爐內(nèi)的循環(huán)富集,它們會破壞和侵蝕磚襯。但入爐原料的鋅負荷影響并不是這次爐缸燒穿的主要原因。
(1)加強爐缸監(jiān)測,尤其是對鐵口下方等易侵蝕部位要增加測溫電偶數(shù)量,能夠?qū)t底爐缸炭磚侵蝕程度進行判斷,且應當根據(jù)爐缸爐底溫度、冷卻水溫差、熱流強度、碳磚厚度等參數(shù),能夠計算和綜合判斷出爐缸爐底的殘磚厚度。
(2)爐缸碳磚由小塊磚改為大塊磚。大碳磚的磚縫少且很容易滿足<1 mm,確保不會發(fā)生大量鐵水滲透侵蝕,有利于延長高爐壽命。
(3)爐缸側(cè)壁碳磚由美國UCAR磚改為國產(chǎn)的超微孔炭磚。由于UCAR碳磚抗鐵水滲透侵蝕性能差,內(nèi)側(cè)的陶瓷杯侵蝕掉以后,UCAR碳磚的侵蝕速度很快。
(4)將陶瓷杯由剛玉莫來石改為微孔剛玉磚。復合棕剛玉磚和剛玉莫來石磚性能最差,不適合高爐使用,澆注大塊僅抗堿性好,其他性能都很差。微孔剛玉磚是這幾項性能都很好的一種新型產(chǎn)品,目前在高爐的使用情況良好。
(5)加強日常操作的管理。新投產(chǎn)高爐宜煉10~20天鑄造鐵,投產(chǎn)半年后進行一次釩鈦礦護爐,其后每年一次護爐;禁止有害元素超標入爐,定期采取措施排放循環(huán)富集的有害元素;保證冷卻水量,密切關注有無冷卻設備漏水現(xiàn)象;加強鐵口維護,保證足夠的鐵口深度;對爐缸局部進行壓漿處理等。
從爐缸爐底侵蝕調(diào)查結(jié)果表明,除鐵口區(qū)域外,其它部位磚襯保存較完整。在3個鐵口下方都有不同程度的侵蝕,尤其以2#鐵口最嚴重,2#鐵口下方0.5~1.6 m寬,左右長4.8 m的范圍被嚴重侵蝕掉。因此,在鐵口下方這個區(qū)間是高爐最薄弱的部位,在高爐大檢修和日常生產(chǎn)中應引起足夠重視。