范曉東
摘 要:為了提高PDC鉆頭在ZK7057鉆孔三疊系泥巖中的工作效率,減小鉆頭的切削磨碎程度。本文根據PDC鉆頭在現場使用的情況,分析鉆頭在三疊系泥巖進尺緩慢的原因,并提出改進措施。結果表明:由于目的層疏松砂巖、砂礫巖和軟煤造成取芯困難,孔壁穩(wěn)定性差,引起自然事故頻發(fā),三疊系泥巖致密造成鉆進困難,復合片的異常消耗導致鉆速降低,吸附的巖粉清洗不及時導致進尺緩慢.,建議在以后的鉆進工作中使用屋脊片(V型)復合片鉆頭進行工作。通過對復合片進行表面拋光處理,改造復合片的齒形結構,增強復合片胎體的抗沖擊韌性和抗彎強度,增大復合片鉆頭水路空間來提高PDC鉆頭在三疊系泥巖中的鉆進速度。
關鍵詞:PDC鉆頭:三疊系泥巖;鉆孔取芯;屋脊片;復合片
1.引言
ZK7057孔是伊犁南緣中西段項目近年來在鈾礦地質勘查中施工的最深鉆孔。該孔設計孔深llOOm,井型為垂直井,目的層為三疊系中上統(tǒng)小泉溝群砂礫巖,要求除第四系外全孔取芯,主要使用PDC鉆頭進行鉆孔鉆進。
在鉆孔取芯的過程中,由于第四系覆蓋為力學不穩(wěn)定地層,鉆進時易發(fā)生孔壁坍塌、掉塊卡鉆和孔斜事故[1-2]。泥巖水敏為化學不穩(wěn)定地層,鉆進時易發(fā)生孔壁縮徑、擴徑和泥漿巖粉化,由此造成的后果是鉆具和測井儀器下不去,增加了沖孔和擴孔的時間消耗,夾埋鉆具,擴徑處鉆桿折斷及鉆桿斷頭貼近空穴壁[3-4]。在鉆探承壓含水的疏松砂巖時,可能會出現伴隨有破壞孔壁的涌水或泥漿漏失。由于目的層多疏松砂巖、砂礫巖和軟煤,也造成取芯困難[5]。
根據巖芯情況顯示,800m以后深度大部分為泥巖,少量煤,砂巖填充,后期泥巖在一定的溫度,壓力條件下,孔隙度減小,膠結更加致密,彈塑性、研磨性極強;深部彈塑性泥巖上覆地層壓力大,巖性致密,硬度大強度高,鉆進時切削工具的研磨損耗大,造成碎巖困難、鉆進困難[6]。合金鉆進時效小于Im,石英砂巖研磨性強,合金鉆頭壽命和時效低于0.5m,造成PDC鉆頭的大量破壞[7]。根據PDC鉆頭的現場使用情況和三疊系泥巖進尺緩慢的原因分析,為了提高鉆頭在ZK7057鉆孔工作區(qū)的鉆進效率,有必要對PDC鉆頭進行改進。
2.ZK7057鉆孔工作區(qū)簡介
ZK7057鉆孔工作區(qū)位于伊犁盆地洪海溝地區(qū),為察布查爾錫伯自治縣和新疆生產建設兵團六十七團管轄,距伊寧市50km—80km,縣道和簡易公路網狀分布可達各鄉(xiāng)和鉆探施工區(qū),交通便利。伊寧市與烏魯木齊相距約700km。
ZK7057鉆孔工作區(qū)位于山前沖擊平原地帶,地勢較平緩,為大陸性北溫帶半干旱氣候。鉆孔揭露地層主要包括第四系、第三系和侏羅系,其中第四系為砂、礫、泥松散堆積,厚度220m—280m,可鉆性6—8級;第三系為雜色泥巖,厚度30m—80m;侏羅系為泥巖、砂巖和煤互層,可鉆性3—8級。據地質資料,中上三疊統(tǒng)小泉溝群為構造活動由強減弱,快速水進條件下形成的沖積扇一淺水湖相沉積。區(qū)域內白下而上可分三段,勘查區(qū)內由兩個由粗而細的沉積韻律組成,總體缺少區(qū)域上的第三段和第二段的下部。僅在洪海溝地區(qū)揭穿小泉溝群,總體由厚大泥質類巖石和粗大礫巖組成。下段扇根相礫巖層不整合上覆于石炭系花崗巖之上,平均厚度56m,其上為厚約lOm的泥巖、泥質粉砂巖等泥質類巖石;上段的底部為厚約67m的礫巖、含礫砂巖,上覆厚度大于200m的淺湖相厚大泥巖、泥質粉砂巖和粉砂質泥巖,以夾薄層菱鐵礦為特征。
ZK7057鉆孔施工時間為2018年7月28日至2018年9月30日,施工周期62天,終孔孔深1101.86m,累計采取巖芯606.84m。井深結構:φ151-φ132-φ113-φ98,自311m開始取芯,取芯段孔徑為φ113和φ98。
3.PDC鉆頭現場使用情況
ZK7057孔白311m取芯以來,一直采用φ113PDC復合片鉆頭單管取芯,使用常用的PDC鉆頭,在進入致密泥巖地層之前(800m之前),效率普遍較高,取芯情況良好。在鉆遇致密泥巖之后鉆速逐漸降低,鉆頭切削具磨損嚴重,嚴重時一回次需要更換一次鉆頭,在鉆至890m~910m時,平均機械鉆速低至0.2m/h,現場表現為進尺緩慢,甚至遲遲不進尺。三疊系泥巖地層厚度約200m,現場更換使用了多種形式的PDC鉆頭,更換多種切削具形式,使用過的有鉆頭有:普通圓片復合片鉆頭,尖齒復合片鉆頭,尖齒半圓對焊復合片鉆頭,錐形復合片鉆頭,階梯式網片鉆頭,屋脊片(V型)復合片鉆頭,階梯式屋脊片復合片鉆頭等,但總體效率較低,極大延長了鉆井時間,嚴重影響鉆井效率。在現場使用過的屋脊片(V型)、錐形、階梯式屋脊片(V片)、尖齒半網對焊型PDC鉆頭如圖1、圖2、圖3、圖4所示。
4.PDC鉆頭三疊系泥巖進尺緩慢原因分析
通過對現場使用過的鉆頭分析發(fā)現,較多的鉆頭表現為復合片異常磨損、消耗、斷齒等原因可能導致的鉆進緩慢;有部分鉆頭表現為鉆頭正常磨損,但進尺也緩慢;也有一些鉆頭表現為部分復合片少量磨損,其他復合片幾乎不磨損,但同樣進尺緩慢。PDC鉆頭三疊系泥巖進尺緩慢的具體原因有以下三條。
4.1致密泥巖造成鉆進困難
地層中含有一定的硬夾層,易造成憋鉆,鉆頭異常磨損、掉齒、斷齒現象,導致鉆頭早期損壞,甚至使切削具失效[8]。大量的致密泥巖,研磨性很強,易對鉆頭保徑和切削齒造成最壞。彈塑性很強,切削齒難以壓人地層形成體積破碎,只能形成表面疲勞破碎,產生的細小巖粉顆粒極易吸附在鉆頭和切削具上,甚至造成鉆頭泥包,造成鉆進困難。目的層松散砂礫巖、硬而致密的三疊系泥巖、疑似斷齒的PDC鉆頭、尖齒復合片損壞嚴重的鉆頭如圖5、圖6、圖7、圖8所示。
4.2復合片的異常消耗導致鉆速降低
鉆頭復合片非正常磨損,主要損壞特征表現為:(1)復合片碎裂、崩片。由于地層中含有一些硬夾層,以及一些鉆頭冠部制作不規(guī)范,導致PDC鉆頭在鉆進過程中,突然遇到該類硬夾層時,復合片受力不均勻,產生的瞬間載荷過高,足以使得局部切削齒碎裂、斷片等。(2)復合片脫落。主要原因是由于制作工藝的不佳所制。復合片與基底焊接不牢固,當遇到復雜孔內載荷或者大載荷時,很容易出現復合片脫落的現象。(3)金剛石層脫落。由于鉆頭水力結構的缺陷或不合理,或者是沖洗液量不夠,導致沖洗液不能良好的沖洗和冷卻,致使金剛石層溫度過高,導致金剛石層出現微裂紋,在外力作用下最終致使金剛石層脫落。
4.3吸附的巖粉清洗不及時導致進尺緩慢
由于水力結構設計的原因或沖洗液量和流動性的原因,導致鉆進時由切削齒破碎的巖屑不能被及時的有效清除,而泥巖本身是由<4um的黏度礦物顆粒構成的,在鉆進過程中形成的巖粉具有很強的吸附能力,并在井底被重復破碎,且易形成糊鉆、泥包,嚴重影響碎巖能力,進而影響機械鉆速[9]。
三疊系泥巖大部分為硬而致密的彈塑性泥巖,PDC切削齒對這類彈塑性泥巖是一個剪切滑移的過程,再加之泥巖顆粒細小,結構緊密,表現為切削具很難切入,即使切入以后其切入深度也很小,切削具壓人泥巖產生的微小變形很快被泥巖的彈性變形所抵消,切削具向前移動時,所產生的變形很快恢復,使切削具的破碎做功失去效果[10]。再加上泥巖成分中存在較多的硬顆粒,例如石英細顆粒,切削具切人后很快被研磨,無法進行切削,導致“打滑”不進尺,最終導致機械鉆速低下。
5.PDC鉆頭進尺緩慢應對措施及建議
5.1 ZK7057孔經驗總結
ZK7057孔鉆進三疊系泥巖累計達200m,常規(guī)PDC取芯鉆頭不但磨損嚴重,消耗量大,而且機械鉆速低至0.5m/h,最低只有0.2m/h,延長鉆井周期,致使裸眼時間過長,泥漿很難長期維持覆蓋層的穩(wěn)定性,對上覆不穩(wěn)定地層有很大的影響。在后期施工中,上覆地層頻繁掉塊,導致提下鉆困難,鉆頭擠壓變形,甚至較為嚴重的卡鉆現象。但后期在試用一種屋脊片(V型)復合片鉆頭時,較其他鉆頭相比,鉆速有一定程度的提升。對此在今后的施工中,可采取該種鉆頭進行試驗和施工,以繼續(xù)探索鉆進三疊系泥巖的最優(yōu)鉆具。現場使用的屋脊片(V型)復合片鉆頭如圖9所示。
5.2 PDC復合片鉆頭的改進
5.2.1復合片性能分析
(1)據了解,經過多年的發(fā)展,國內外復合片的性能指標已發(fā)生質的飛越,指標大幅度提高[5-7]。目前國內復合片耐磨性平均值已達到18萬~22萬(磨耗比),抗沖擊韌性平均值可達400J~600J,依據三疊系泥巖的巖石組成顆粒細小,石英含量高,應盡量采用具有高耐磨性(磨耗比>20萬)、高沖擊韌性( >400J),高熱穩(wěn)定性(750 0C燒結后,磨耗比和抗沖擊韌性的變化< +5%)的復合片[8-9]。(2)我國復合片性能發(fā)展到現在,其平均性能已經和國外性能指標十分相近,但是在使用過程中仍有差距[10]。復合片除了高耐磨、高沖擊強度以外,其第三個性能一高耐熱性顯得尤為重要,它直接導致PDC的熱損壞。當PDC受到熱侵蝕后,其金剛石層中的金剛石受到碳化和氧化以及產生裂紋,因此這也是PDC損壞的重要原因之一,因此高質量的復合片除了具備高耐磨性,高沖擊強度以外,還需要具備高耐熱性。
5.2.2復合片改進措施
(1)進行復合片表面拋光處理。由于泥巖本身顆粒細微,在鉆進過程中產生的巖粉具有很強的吸附能力,很容易黏附在復合片表面,形成一層巖粉墊。因此對于復合片來說,可以將其表面進行拋光處理,使之表面成為鏡面,使得鉆進中產生的巖粉巖復合片鏡面迅速排排除,防止巖粉墊的形成,從而有利于提高機械鉆速。
(2)改造復合片的齒形結構。對于三疊系泥巖這種結構十分致密的泥巖,復合片壓人是十分困難的,在孔底三軸應力的包圍下,壓人泥巖顯得更加困難。為此,應當將復合片設計成齒形,在鉆進時可在孔底形成多個白由面,即多個齒形環(huán),使巖石產生拉應力破碎。依據泥巖的成分、硬度、結構等,可以將復合片設計成單齒的,兩齒的和四齒的,其中單齒的和V型片結構類似。齒形復合片示意圖如圖10所示。
(3)增強復合片胎體的抗沖擊韌性和抗彎強度。如若采用齒形復合片,則鉆頭胎體后支撐則同樣為齒形。常規(guī)圓片型復合片的后支撐為半圓形,齒形后支撐相對于半圓形后支撐相比,其抗彎強度明顯不如前者,因此需要增強胎體的抗沖擊韌性和抗彎強度。復合片后支撐類型示意圖如圖11所示。
(4)增大鉆頭水路空間。水路一般可分為三部分,即內水槽、外水槽、底水口,為及時排除巖粉,有效冷卻PDC復合片,應在合理的前提下盡量增大水路空間。為增大底水口,可將復合片底出刃設計為全出刃鑲嵌,外水口可設計為超徑鉆頭,內水槽設計應考慮到胎體內徑、鋼體的內徑和內環(huán)狀間隙,防止泥巖巖芯膨脹并使其順利進入巖芯管。齒形復合片鉆頭和細齒狀復合片鉆頭如圖12、圖13所示。
6.結論
(1)ZK7057孔使用的PDC鉆頭,在進入800m的三疊致密泥巖之后,鉆孔效率低,平均機械鉆速低至0.2m/h,進尺緩慢,同時增加了鉆頭的切削磨損程度,在現場頻繁更換鉆頭,極大延長了鉆井時間,嚴重影響鉆井效率。
(2)由于三疊系泥巖致密造成鉆進困難,鉆頭異常磨損、掉齒、斷齒。復合片的異常消耗導致鉆速降低,復合片碎裂、崩片、金剛石層脫落,巖粉吸附力強,切削碎屑清洗不及時導致進尺緩慢。
(3)在鉆孔工作中,推薦使用屋脊片(V型)復合片鉆頭進行鉆進,同時通過對復合片進行表面拋光處理、改造復合片的齒形結構、增強復合片胎體的抗沖擊韌性和抗彎強度、增大復合片鉆頭水路空間來提高鉆進效率。
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