王偉興
(蘇州寶化炭黑有限公司, 江蘇 蘇州 215151)
某炭黑公司造粒工段將造粒水和粉狀炭黑等按約1∶1比例混合攪拌成潮濕粒狀炭黑下料至滾筒干燥機烘干,再脫水成粒狀炭黑。烘干工藝: 操作工按比例調(diào)節(jié)空氣和尾氣的流量,使其在尾氣燃燒爐內(nèi)燃燒至1 100~1 200 ℃,高溫煙氣經(jīng)過火箱在滾筒干燥機內(nèi)經(jīng)過40 min將含水炭黑換熱變成180~250 ℃的炭黑,再經(jīng)過一級提升機至二級提升機后使出口炭黑溫度控制在80~160 ℃并輸送至成品罐存儲。以往根據(jù)炭黑溫度和燃燒熱量調(diào)節(jié)尾氣流量的過程多是憑借經(jīng)驗,因而二級提升機出口炭黑溫度允許在80~160 ℃內(nèi)波動。從節(jié)能的角度出發(fā),該點溫度最佳控制區(qū)間是110~123 ℃,但時有超溫。高溫超上限時,易造成包裝、物流運輸中炭黑溫度過高自燃,粒子破碎、細粉增大、回流炭黑增加、生產(chǎn)成本上升,尾氣浪費,易引發(fā)超溫燃燒濾袋等生產(chǎn)事故;溫度低于下限時,則導(dǎo)致產(chǎn)品加熱減量指標不合格,出現(xiàn)回流,使生產(chǎn)成本上升。炭黑造粒后工藝流程如圖1所示。
圖1 炭黑造粒工藝流程示意
未實施改造前,尾氣流量依據(jù)經(jīng)驗操作模式采用人工調(diào)節(jié)加熱,平均0.8 h改變一次尾氣流量設(shè)定值,勞動強度大,儀表自動化程度低。為提高生產(chǎn)效率,實現(xiàn)節(jié)能降耗,該公司采取技術(shù)改造措施,目前炭黑溫度的控制方案: 尾氣流量和炭黑溫度串級控制,加造粒水流量前饋控制,但該方案仍存在一些不足。由于造粒不穩(wěn)定,造粒水量作為前饋參數(shù)波動很大,易引起尾氣調(diào)節(jié)過程中蝶閥的快速關(guān)閉而使前工段主袋收集袋濾器箱體壓力控制不及時而超壓,存在安全隱患。因此,該控制方案需要增加1套安全聯(lián)鎖控制方案。
前饋串級溫度控制系統(tǒng)如圖2所示,該方案中主回路由一級提升機炭黑溫度調(diào)節(jié)回路TIC-5212組成,造粒水流量作為前饋變量。由于造粒水流量波動大,采樣平均時間為60 s,采樣后的平均流量參與調(diào)節(jié),避免了尾氣流量調(diào)節(jié)的波動。將前饋變量乘以尾氣流量/造粒水流量的比值(FC)對應(yīng)的尾氣流量值與TIC-5212調(diào)節(jié)器輸出值疊加,作為副回路的給定值。副回路由尾氣流量調(diào)節(jié)回路FIC-5201組成,副回路輸出直接通過尾氣蝶閥控制尾氣流量。
圖2 前饋串級溫度控制系統(tǒng)示意
主調(diào)節(jié)回路TIC-5212的輸出變量與尾氣熱量成對應(yīng)關(guān)系,起到微調(diào)炭黑溫度的作用。以造粒水流量作為前饋變量,較快反映了炭黑中含水量的變化,含水量與需要烘干的熱量成一定的正比例,尾氣流量與加熱熱量成正比例關(guān)系,因而尾氣流量根據(jù)造粒水流量調(diào)節(jié)燃燒溫度,即完成了炭黑溫度的快速粗調(diào)。
由于炭黑溫度最終控制是以二級提升機出口炭黑溫度TE-5213為主要技術(shù)指標,但溫度的變化從造粒水流量調(diào)節(jié)開始到尾氣流量調(diào)節(jié)結(jié)束后才能反映出來,存在40 min的滯后,炭黑溫度需要及時參與到前饋串級控制中去,一級提升機出口炭黑溫度TE-5212與TE-5213之間有差值。為控制最終溫度TE-5213,增設(shè)二級提升機出口溫度TIC-5213調(diào)節(jié)回路,開環(huán)比例CP輸出。
TIC-5213的SP值為115~120 ℃,TE-5213作為溫度調(diào)節(jié)單元的PV值,CP=0.45×PID模塊輸出值,該CP值作為TIC-5212控制調(diào)節(jié)單元的SP,該比例系數(shù)是1個經(jīng)驗估算值。
FC的設(shè)定,決定了炭黑溫度的快速恒定,但由于炭黑溫度的滯后性,當前的炭黑溫度反應(yīng)的是40 min之前的FC值。而且生產(chǎn)炭黑品種的改變,原料油等工藝控制參數(shù)變化,也將引起尾氣熱值改變,造成尾氣燃燒后燃燒溫度值的改變,尾氣流量也將隨著燃燒溫度和炭黑溫度調(diào)節(jié)改變,進而FC也隨之改變。因此,F(xiàn)C的取值需要一定控制調(diào)節(jié)經(jīng)驗,且有必要采取DCS自動計算該系數(shù),計算公式如下:
FC=[尾氣流量+20 m3/(h·℃)×(二級提升機出口炭黑溫度給定值-二級提升機出口炭黑溫度)]/造粒水流量。
由于流量等參數(shù)的采樣平均時間設(shè)定較長,加大了數(shù)據(jù)在平均時間內(nèi)的真實性和可靠性、穩(wěn)定性,但該系數(shù)的生成條件是必須在生產(chǎn)運行1.5 h后自動計算。
尾氣流量在前饋串級模式下受到炭黑生產(chǎn)工藝其他因素影響,有時尾氣流量調(diào)節(jié)閥會出現(xiàn)快速關(guān)閉,造成尾氣加壓風機出口系統(tǒng)壓力急劇上升,主袋收集袋濾器儀表安全聯(lián)鎖保護啟動不及時,主袋箱體壓力超壓,造成安全危害。因此,增加邏輯聯(lián)鎖控制條件,前饋串級投切安全聯(lián)鎖邏輯如圖3所示,通過DCS組態(tài)實現(xiàn)。
該公司炭黑5號生產(chǎn)線尾氣前饋串級控制方案投運前,自2018年8月27日0時開始,12 h內(nèi)的炭黑溫度數(shù)據(jù)記錄見表1所例。
圖3 前饋串級投切安全聯(lián)鎖邏輯示意
測量參數(shù)00 0000 3001 0001 3002 0002 3003 0003 3004 0004 3005 0005 3006 00最大偏差造粒水流量/(kg·h-1)3722377237403734373236043623351735203542353637343736尾氣流量/(m3·h-1)6103685068506850650065006502562456005600560056006263二級提升機出口炭黑溫度/℃127.3119.3127.7136.7138.4137.9145.4135.0123.3123.0115.090.0106.3偏差1)/℃9.31.39.718.720.419.927.417.05.35.0-3.0-28.0-11.7-28.0測量參數(shù)06 3007 0007 3008 0008 3009 0009 3010 0010 3011 0011 3012 0012 30最大偏差造粒水流量/(kg·h-1)3725371036833517352035423536373437363725371036833740尾氣流量/(m3·h-1)7276631763175624560056005600560062637276631763176850二級提升機出口炭黑溫度/℃83.2121.3124.0135.0123.3123.0115.090.0106.383.2121.3124.0127.7偏差1)/℃-34.83.36.017.05.35.0-3.0-28.0-11.7-34.83.36.09.7-34.8
注: 1) 以TE-5213控制溫度118 ℃為基準統(tǒng)計偏差,前饋串級未投運最大偏差溫度達到-34.8 ℃,動態(tài)誤差±29%。
自2018年8月28日0時開始,前饋串級控制方案投運后12 h內(nèi)炭黑溫度數(shù)據(jù)記錄見表2所列。
表2 前饋串級投運炭黑溫度數(shù)據(jù)記錄
續(xù) 表 2
注: 1) 以TE-5213控制溫度118 ℃為基準統(tǒng)計偏差,其中前饋串級投運后最大偏差溫度9 ℃,動態(tài)誤差±8%。
通過分析以上前饋串級投運前后的溫度控制誤差,投運后溫度誤差明顯可控制在±10%內(nèi),前饋串級炭黑溫度控制調(diào)節(jié)精度相當好。投運前后炭黑溫度的疊加趨勢比較分別如圖4、圖5所示,投運后溫度波動幅度收斂明顯。
圖4 前饋串級投運前炭黑溫度TE-5213趨勢
圖5 前饋串級投運后炭黑溫度TE-5213趨勢
通過圖4和圖5基本上能夠明確,滾筒干燥機出口炭黑溫度在前饋串級控制下,溫度控制精度得到了大幅度的提升,且在聯(lián)鎖控制方案上也實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
滾筒干燥機出口炭黑溫度的有效控制是炭黑行業(yè)自動化程度提高的必要進程,前饋串級溫度控制投運的作用巨大: 減少了操作人員勞動強度、實現(xiàn)了尾氣流量節(jié)能降耗、減少了炭黑粒子溫度的超調(diào)、降低了細粉含量、延長了設(shè)備的使用壽命、降低了回流炭黑的量,起到降本增效的作用。