華陸平 郝慶豐 項(xiàng) 林
淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠
某電廠4號汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠引進(jìn)德國西門子技術(shù)設(shè)計(jì)制造,型號為N660—27/600/620的超超臨界、單軸、四缸四排汽、中間再熱凝汽式機(jī)組,配用一臺N-39200型凝汽器。當(dāng)冷卻水溫為21℃時,凝汽器的平均背壓為4.7kPa。投產(chǎn)后,該機(jī)組重要性能指標(biāo)在國內(nèi)同類型機(jī)組中處于領(lǐng)先位置,THA工況供電煤耗為278g/(kWh),汽輪機(jī)熱耗7 273kJ/(kWh),高壓缸效率90.3%,中壓缸效率93%,低壓缸效率89.3%。
機(jī)組投產(chǎn)兩年之后,該機(jī)組的真空嚴(yán)密性逐年下降。2018上半年的數(shù)據(jù)顯示,凝汽器低壓側(cè)和高壓側(cè)真空下降速度分別為350Pa/min和260Pa/min,根據(jù)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《凝汽器與真空系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)導(dǎo)則》的要求,100MW以上的汽輪發(fā)電機(jī)組凝汽器真空下降速度不高于270Pa/min,該機(jī)組的高壓側(cè)凝汽器未達(dá)到規(guī)范要求,低壓側(cè)凝汽器也只是基本滿足要求,整體真空嚴(yán)密性較差。
汽輪機(jī)組的低壓缸排汽被循環(huán)水冷卻成凝結(jié)水時,體積大幅度縮小,凝汽器內(nèi)部形成高度真空,所有與之相連的設(shè)備或系統(tǒng)若不嚴(yán)密,都會向凝汽器內(nèi)漏入空氣,因低壓缸排汽中的不溶于水的氣體,將會使凝汽器內(nèi)的壓力逐步升高、真空度下降。如果這些與凝汽器相連的設(shè)備或系統(tǒng)的真空嚴(yán)密性較差,可能會有以下幾點(diǎn)危害:
(1)水環(huán)真空泵抽吸能力不足以將這些空氣及時抽走時,會導(dǎo)致凝汽器傳熱效率下降,汽輪機(jī)的排汽焓值上升,有效焓降將降低,使機(jī)組熱效率下降。根據(jù)《600MW火電機(jī)組節(jié)能對標(biāo)指導(dǎo)手冊》,凝汽器真空度每下降1%,機(jī)組的供電煤耗將增加1.79g/(kWh)。
(2)由于機(jī)組的排汽壓力和排汽溫度會上升,排汽缸及軸承座等部件受熱膨脹引起動靜中心改變,使汽輪機(jī)產(chǎn)生振動,同時產(chǎn)生較大的激振力,易使末級葉片損壞,威脅汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)當(dāng)漏入真空系統(tǒng)的空氣雖然能夠被及時地抽出,但需增加水環(huán)真空泵的運(yùn)行臺數(shù),廠用電率將增加。
(4)由于漏入了空氣,凝結(jié)水溶氧增加,可造成低壓設(shè)備氧腐蝕。
凝汽器真空嚴(yán)密性差會產(chǎn)生以上危害,因此真空系統(tǒng)的檢漏尤為重要。該廠根據(jù)機(jī)組的停運(yùn)狀態(tài)或運(yùn)行狀態(tài),采取了不同的檢漏方法。
(1)在機(jī)組停運(yùn)時,采取“灌水法”,將水灌至凝汽器汽側(cè),水位到達(dá)低壓缸氣封洼窩處,持續(xù)24小時以上,用肉眼直觀的方法找出泄漏點(diǎn)。該方法雖然簡單方便,但其缺點(diǎn)是查找的泄漏點(diǎn)不完全。因?yàn)橐恍┘?xì)小的裂紋只有在熱態(tài)設(shè)備膨脹或有壓力的情況下才發(fā)生泄漏,冷態(tài)不易被發(fā)現(xiàn)。另外,由于灌水的水位高度限制,對低壓外缸部分的漏點(diǎn)無法查出。該廠在2016年和2017年的停機(jī)檢修中,曾多次采用“灌水法”檢漏,但在檢修后進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗(yàn)的結(jié)果表明,機(jī)組的真空泄漏速度并沒有明顯下降,檢漏效果不佳。
(2)在機(jī)組運(yùn)行時,該廠最早采取的是“鹵素法”,即:利用鹵素(氟利昂)作為示蹤氣體檢漏,在真空泵的出口處布置鹵素檢測儀,用噴槍在可能泄漏的部位噴氟利昂。如有泄漏,則氟利昂會從泄漏處進(jìn)入凝汽器,被真空泵抽出,最后讓鹵素檢測儀檢測到。該方法優(yōu)點(diǎn)可用于在線檢漏,能夠查處一些常見的泄漏點(diǎn),但由于鹵素溶解于水的特點(diǎn),會使這種檢漏方法的靈敏度下降。該廠在近兩年的在線檢漏時多次使用”鹵素法”,確實(shí)查找出了部分漏點(diǎn)并進(jìn)行了堵漏,但機(jī)組的真空下降速度依然沒有達(dá)到“不高于270Pa/min”的要求。說明“鹵素法”查找真空泄漏的作用有限。同時,“鹵素法”中采用的氟利昂,由于其有破壞臭氧層的不利之處,按照環(huán)保部的相關(guān)規(guī)定,在2010年后已經(jīng)被禁止使用。
由于在停機(jī)時采用“灌水法”和在線時采用“鹵素法”檢漏并沒有取得很好的效果,仍有部分泄漏點(diǎn)沒有被查出,汽輪機(jī)的真空下降速度依然超過270Pa/min。該廠經(jīng)過調(diào)研后,決定采取“氦質(zhì)譜檢漏法”對凝汽器真空進(jìn)行檢漏。
“氦質(zhì)譜檢漏法”是以氦氣作為示蹤氣體,用噴頭在真空系統(tǒng)可能泄漏的部位噴入氦氣,在凝汽器的真空泵口處布置氦檢儀檢測。如有泄漏,則氦氣會從泄漏處進(jìn)入凝汽器,被真空泵抽出,最后被氦檢儀檢測到。由于氦氣是除氫氣外最輕的氣體,可檢測極其微小漏孔。同時,氦氣在真空中傳輸速度快且難溶于水的特點(diǎn),使其具有靈敏快速的檢漏優(yōu)勢。
圖1 “氦質(zhì)譜檢漏法”安裝位置示意圖
該廠采用“氦質(zhì)譜檢漏法”對4號機(jī)組真空系統(tǒng)進(jìn)行了檢漏工作并進(jìn)行了分析處理。
(1)低壓缸:前、后軸封及汽封套結(jié)合面;低壓缸防爆門;中低壓連通管與外缸結(jié)合面,汽缸法蘭面;后缸噴水系統(tǒng)管道閥門;低壓內(nèi)缸推拉桿處波形補(bǔ)償器;低壓缸膨脹測量裝置波形補(bǔ)償器。
(2)凝汽器:凝汽器喉部焊縫;凝汽器汽側(cè)和熱井人孔門;凝汽器真空破壞門;凝汽器汽側(cè)和熱井空氣門、放水門;各真空泵進(jìn)、出口管路及閥門;凝汽器熱井至凝泵進(jìn)口管路,凝泵抽空氣管,凝泵軸端密封;凝汽器水幕噴水系統(tǒng)管路及閥門;凝結(jié)水再循環(huán)系統(tǒng)閥門;凝汽器檢漏裝置。
(3)低壓加熱器和軸封加熱器:與低加汽側(cè)相連的各管道法蘭、閥門及水位計(jì)測量筒;軸封加熱器汽側(cè)閥門;軸封加熱器疏水至凝汽器水封筒管路;
(4)疏水系統(tǒng):疏水?dāng)U容器人孔門;所有與疏擴(kuò)、疏水立管相連的管路及閥門;疏水冷卻器疏水、鍋爐啟動疏水及除氧器溢放水至凝汽器管路及閥門。
(5)給水泵汽輪機(jī):后軸封結(jié)合面,排汽缸中分面法蘭,人孔門;排汽管道各結(jié)合面法蘭,人孔門、防爆門,波形補(bǔ)償器,排汽蝶閥及旁路閥;噴水減溫管路閥門。
(6)其他系統(tǒng):低壓旁路閥(閥桿填料、減溫水管路、波形補(bǔ)償器等);汽輪機(jī)各進(jìn)汽閥門桿漏汽法蘭;汽缸及汽門U型密封漏汽系統(tǒng)連接法蘭;軸封溢流系統(tǒng)管路及閥門。
根據(jù)氦質(zhì)譜檢測儀檢測數(shù)據(jù),將設(shè)備泄漏量分為特大、大、中、小四種漏點(diǎn)性質(zhì),具體分級標(biāo)準(zhǔn)如下:
表1 漏點(diǎn)性質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)
本次共查到泄漏點(diǎn)18處,其中特大漏點(diǎn)1處,大漏點(diǎn)1處,中漏點(diǎn)5處,小漏點(diǎn)11處。對這些漏點(diǎn)的泄漏原因分析及處理情況如下:
(1)對于低壓缸本體各結(jié)合面,小汽輪機(jī)本體結(jié)合面,與真空泵連接處各法蘭及各系統(tǒng)閥門閥桿密封處等中、小漏點(diǎn),這些微正壓或負(fù)壓系統(tǒng)的泄漏原因大多是因?yàn)槠涿芊饷嫣幍膲|片老化、開裂等原因造成的,對其使用“硅酮平面密封膠”進(jìn)行臨時封堵處理,最終處理方法為在機(jī)組檢修時更換密封件。
(2)A小機(jī)低壓軸封(后軸封)處泄漏:漏點(diǎn)性質(zhì)為中等漏點(diǎn)。泄漏原因:小機(jī)在多次的熱態(tài)啟動時,汽缸滑銷系統(tǒng)卡澀,汽缸只能向爐側(cè)膨脹,所以導(dǎo)致另一側(cè)產(chǎn)生動靜碰磨,汽封片被磨損嚴(yán)重。對該漏點(diǎn)采取臨時措施為:將軸封壓力提高至10kPa,漏點(diǎn)可消除;提高軸封壓力的同時極可能讓蒸汽進(jìn)入到小機(jī)潤滑油系統(tǒng),導(dǎo)致油中帶水。因此,在2018年C級檢修中,對小機(jī)進(jìn)行了解體檢查,更換了汽封片后調(diào)小了汽封間隙到合格范圍,并對滑銷系統(tǒng)進(jìn)行了處理,已保證其運(yùn)行時不再卡澀。
(3)低壓內(nèi)缸推拉桿處及中心導(dǎo)向銷處的汽缸補(bǔ)償器泄漏,泄漏性質(zhì)為中等漏點(diǎn)。該漏點(diǎn)也是上汽廠引進(jìn)西門子機(jī)組所具有的特殊漏點(diǎn)。因此類型汽廠輪機(jī)低壓外缸與低壓內(nèi)缸無剛性連接,低壓內(nèi)缸并非支撐在低壓外缸上,而是通過內(nèi)缸貓爪穿過低壓外缸上面的四個孔支撐在落地式軸承座上,所以需要在低壓內(nèi)缸貓爪支撐位置和中心導(dǎo)向銷的位置采用12只波紋管進(jìn)行補(bǔ)償和密封。采用如此結(jié)構(gòu)的作用使運(yùn)行時轉(zhuǎn)子與內(nèi)缸的徑向間隙不會像傳統(tǒng)機(jī)組那樣受到支撐點(diǎn)溫度變化膨脹不均的影響。但同時帶來了一個很多電廠都出現(xiàn)過的問題,即:汽缸補(bǔ)償器處漏真空。泄漏的原因是由于補(bǔ)償器與內(nèi)外缸兩個密封面的“O”型密封圈在使用一段時間后老化,起不到密封作用。解決辦法:在停機(jī)時將其更換為氟橡膠材質(zhì)的密封圈,使用壽命更加持久。
圖2 汽缸補(bǔ)償器示意圖
(4)C真空泵入口閥門內(nèi)漏:在該泵備用時,空氣從真空泵出口處被倒吸入運(yùn)行真空泵入口,漏點(diǎn)性質(zhì)為大漏點(diǎn),泄漏原因?yàn)殚y門的密封面損壞,需進(jìn)行研磨處理。在2018年的C級檢修中,對此閥門進(jìn)行了處理,處理后漏點(diǎn)消失。由于此類型漏點(diǎn)比較隱蔽,查找時不易被發(fā)現(xiàn),需重點(diǎn)關(guān)注。
(5)左側(cè)中壓調(diào)閥與汽缸連接處U型密封漏氣法蘭與排汽管連接處泄漏,漏點(diǎn)性質(zhì)為特大漏點(diǎn)。該漏點(diǎn)也是上汽引進(jìn)西門子類型機(jī)組所具有的特殊漏點(diǎn),有別于其他類型機(jī)組,因此查找漏點(diǎn)時容易忽視。傳統(tǒng)機(jī)組進(jìn)汽閥采用平板型環(huán)狀密封圈,依靠螺栓壓緊密封圈獲得密封性能。平板密封圈長期處于高溫高壓下,蠕變的積累導(dǎo)致松弛,密封性能隨之下降。U型密封作為一種新型密封代替過去的平板密封,此密封在工作機(jī)組負(fù)荷越高,進(jìn)入其“U”型腔室的壓力越高,越能壓緊密封面,所以具有更好的高溫密封性能。機(jī)組在正常運(yùn)行狀態(tài)下,U型密封是沒有蒸汽泄漏到排汽管道中,但由于排汽管道與凝汽器連接,所以當(dāng)連接法蘭位置的石墨墊片損壞時,空氣從該處進(jìn)入到凝汽器。針對此漏點(diǎn)的處理辦法是:在停機(jī)時更換U型密封漏氣法蘭與排汽管連接處的法蘭墊片。
圖3 U型密封墊在汽門中安裝位置
該廠通過本次查找泄漏并對漏點(diǎn)處理后,在隨后進(jìn)行的真空嚴(yán)密性試驗(yàn)中,低壓側(cè)凝汽器真空泄漏速度為90Pa/min、高壓側(cè)為60Pa/min,相比處理前的真空嚴(yán)密性試驗(yàn)數(shù)據(jù)(低壓側(cè)350Pa/min、高壓側(cè)260Pa/min)有了明顯的改善。
影響凝汽器真空的設(shè)備數(shù)量較多、種類各異,不同類型的機(jī)組,出現(xiàn)的漏點(diǎn)位置也不同,電廠應(yīng)根據(jù)機(jī)組的特點(diǎn),制定凝汽器真空檢漏的范圍,盡量做到不漏項(xiàng)。同時,應(yīng)選擇合適的檢漏方法,提高檢漏的準(zhǔn)確性和效率。針對檢出的漏點(diǎn),對其進(jìn)行分析,選擇在線處理或停機(jī)處理的方式,對最終的處理措施應(yīng)對泄漏點(diǎn)進(jìn)行本質(zhì)分析,從源頭上處理好泄漏點(diǎn)。