朱首文
(上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海 200240)
遵化港路熱軋廠初精軋交流電機要求在4 000 kW基礎(chǔ)上增容500~4 500 kW情況下正常溫升運行。由于增容這部分損耗通過現(xiàn)有冷卻器無法處理,所以出現(xiàn)電機線圈繞組溫升高現(xiàn)象,嚴重影響用戶正常生產(chǎn)運行。為了解電機運行工況特性,我公司在增容改進前,于2017年11月到運行現(xiàn)場進行了風溫和水溫側(cè)測量和電機實際工況點記錄,分析并確定了對電機配套冷卻器的改進方案。
目前電機實際運行工況約為額定功率的150%左右,精初軋電機冷卻器測試數(shù)值如下。
型 號: TBP 4500-12/2800
額定功率: 4 500 kW(改造前4 000 kW)
額定電壓: 1 600 V
額定電流: 1 698 A
勵磁電壓: 190.7 V
勵磁電流: 570.2 A
功率因數(shù): 1.0
極 數(shù): 12P
工作方式: S9
頻 率: 5~10 Hz
轉(zhuǎn) 速: 50~100 r/min
防護型式: IP44
絕緣等級: F
環(huán)境溫度: 40 ℃
溫升限值: 定子85 K轉(zhuǎn)子90 K
冷卻方式: IC86W
(1) 初軋電機實際運行工況測試 見表1。
(2) 實際運行工況測試數(shù)據(jù)分析 見表2。
表1 初軋電機實際運行數(shù)據(jù)
表2 實際運行工況測試數(shù)據(jù)
注: 表2中數(shù)值為電機運行平均工況在額定的147%時測得。
從表2內(nèi)風路溫差異常情況來看,電機內(nèi)風路的熱量沒有通過冷卻器帶走。分析存在有兩種可能:一是翅片表面油污等垃圾集結(jié)嚴重,影響熱交換;二是換熱面積不夠,造成熱量帶不出,僅帶出5 K左右的熱量。
(3) 精軋電機實際運行工況測試:發(fā)現(xiàn)兩個水冷卻器芯子,其中有一個芯子進出水溫沒有溫差,均為22 ℃,冷水進同樣溫度冷水出,說明這個水冷卻器芯子內(nèi)回程短路,即冷卻水進去沒通過熱交換直接流出,結(jié)構(gòu)本身制造中出問題。實際繞組溫升最高也證明了這點。
(4) 初軋電機冷卻器兩個風機,設(shè)計方位有偏差,風機出風不是直接吹到兩繞組軸向端口,風路拐彎,造成不必要阻力加大,影響冷卻風量。
(5) 精初軋下面熱風接管軟接口太長,軟管在真空情況下,往里縮很多,截面變小流速加大,也影響系統(tǒng)壓降和風量。
換熱功率M=F·Δtm·K[kW]
(1)
從式(1)也可看到,如換熱功率M要加大,即增容,必須增大換熱面積F和提高熱交換性能K,所以改進冷卻器就從這兩方面著手,提高總傳熱系數(shù):
K={1/(αo·do)+1/[2λ·ln(do/di)]+
1/(αi·di)+ro+ri}-1
(2)
式(2)中可看到,提高K值,第一提高αo管外(內(nèi)風路)膜傳熱系數(shù),即在合理情況下加大風量;第二提高管內(nèi)(水側(cè))αi膜傳熱系數(shù),即加大水量,但由于管網(wǎng)水量所限,實際上已無法提高。最終決定適當增大翅片管數(shù)量。
(a) 原電機風道系統(tǒng)為坑道結(jié)構(gòu),按原系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進,不利安裝維修。且設(shè)計受坑道尺寸限制,考慮維修空間和增容加大的冷卻器外形,現(xiàn)有的坑道空間限制了原系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進。
(b) 把冷卻器系統(tǒng)改成背包式,既有利于安裝維護,又有外形空間的設(shè)計余地。
(c) 背包式冷卻器已有很成熟的雙管板防漏水結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1 雙管板防水結(jié)構(gòu)
(d) 維修周期也因拆裝方便大大縮短,即可用備機直接吊換,而原坑道結(jié)構(gòu)做不到,如圖2所示。
電影產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)可視化應用要求能在iOS平臺、Android平臺以及手機Web端運行,且具有美觀的用戶界面以及良好的操作方式與交互性能。但可視化系統(tǒng)并不是靜態(tài)的、一成不變的,且該可視化系統(tǒng)是基于移動端的,這對該系統(tǒng)的性能提出了不小的挑戰(zhàn)。
由于空氣-水冷卻器要座落在電機頂部,電機頂部必須加接口和開孔,所以初軋和精軋預先制訂了安裝工序,如圖3所示,以保障現(xiàn)場改裝的順利進行。安裝工序制訂后,與港陸廠有關(guān)技術(shù)人員商討,并取得一致意見。
圖2 坑道式結(jié)構(gòu)冷卻器
圖3 初/精軋電機空氣-水冷卻器改裝工序圖
3.2.1 由于電機頂部需加接口和開孔,初軋電機為對開電機罩殼,沒拆卸開孔技術(shù)難題。但精軋電機中間段為不可拆卸整體結(jié)構(gòu),所以給頂部開口帶來了難度,即殼體內(nèi)是定轉(zhuǎn)子,如氧乙炔割孔,則直接影響定轉(zhuǎn)子。最后決定利用罩殼加強筋與電機筋板間四公分左右間隙鋪設(shè)加濕石棉布,以遮擋氧乙炔割孔的火焰和廢渣。這樣,逐步鋪擋、逐步切割,解決了這個難題。
3.2.2 由于電機頂部接口焊接和開孔有很大的線能量,即熱脹冷縮,形成熱應力變形。特別是拆卸后焊接和開孔,如掌握不好變形問題,待分體罩殼焊接割孔結(jié)束后組裝,會造成裝不上的嚴重問題。所以在這過程中,嚴格要求電焊工按規(guī)定要求、工序操作:
(1) 接口要先焊后割,保證接口本體剛度。即接口與電機罩殼焊接成整體后,能形成一定剛度,以抗衡割孔后的變形。
(2) 接口焊縫不能連續(xù)焊,必須焊一小段,換個地方再焊一小段,這樣可大大減小焊縫的線能量,有效控制焊接變形。
3.2.3 風機旋向確認:由于該風葉為后傾式葉型,一旦旋向錯誤,會使電流增大兩倍額定值,不僅會影響風量,嚴重的是開機兩三分鐘,就會造成風機配用電機冒煙燒壞。最終在現(xiàn)場有關(guān)人員配合下,頂部四個電機每個電機點動起動檢查確認旋轉(zhuǎn)方向,并用電流表監(jiān)測(雖可以根據(jù)旋向標記),確保風機電機絕對安全。
3.2.4 因冷卻器冷卻芯子是橫置,和大家了解的常規(guī)豎置芯子不同,故安裝水管人員須清楚進出水管方位,以確保冷卻器內(nèi)熱交換效果:冷風與冷水側(cè)交換,熱風與熱水側(cè)交換,否則將會影響熱交換效果。
3.2.5 電機因改型為背包式,原坑道下風口都要封掉。原坑道內(nèi)有電纜布置,故電機底部封口也成了本次改造不小的難題。最后根據(jù)風路不能短路,不能有互相干擾原則,中間風口封死,兩端小風口進行了底部封口處理。
(1) 初軋電機5月22日和5月28日運行記錄 見表3。
(2) 精軋電機5月22日和5月28日運行記錄 見表4。
(1) 初軋電機改造前后運行工況測試數(shù)據(jù)分析 見表5。
(2) 精軋電機改造前后運行工況測試數(shù)據(jù)分析 見表6。
表3 初軋電機的運行記錄
表4 精軋電機運行記錄
表5 初軋電機改造前后運行測試數(shù)據(jù)
表6 精軋電機改造前后運行測試數(shù)據(jù)
(1) 由于電機有較大幅度增容要求,冷卻器結(jié)構(gòu)體積需有較大增加,已不適應原有的坑道面積,所以適合改為背包式安裝型式;
(2) 適當匹配風機空氣動力,以提高其熱交換性能,確保內(nèi)風路的特定風量;
(3) 通過加大翅片管數(shù)量,合理地增大熱交換面積,達到充分熱交能力,以匹配電機增容工況運行;
(4) 便于維護;
(5) 大大減小內(nèi)風路系統(tǒng)壓力降,可增大內(nèi)風路流量,表4就可清楚地看到,內(nèi)風路設(shè)計溫差為20 K,而表4溫差僅12 K。說明合理匹配風機(原匹配22 kW風機,現(xiàn)只配15 kW風機)、改善系統(tǒng)流動狀態(tài)、減小壓力降等起到了行之有效的作用;
(6) 電機采用背包式冷卻器,沒有油垢污染;
(7) 嚴格控制接口和割孔焊接變形。
綜上所述,合理增加換熱面積、優(yōu)化管內(nèi)流速、匹配風機空氣動力、改善冷卻器內(nèi)空氣流動狀態(tài)、根本性改造結(jié)構(gòu)等措施,是一個改造類似坑道冷卻型電機可借鑒的例子。