劉 玲,區(qū)均灌,于 波,徐常升
(珠海格力電器股份有限公司,珠海519070)
目前,市場上大力推廣的直流變頻空調(diào)的壓縮機內(nèi)部因受環(huán)境限制,無法安裝位置編碼器,而是采用位置觀測器來估算壓縮機內(nèi)部永磁同步電動機的轉(zhuǎn)子位置[1]。由于在位置觀測器中插入了低通濾波器,導(dǎo)致相位延遲,使壓縮機驅(qū)動控制系統(tǒng)的輸出轉(zhuǎn)矩?zé)o法準(zhǔn)確、迅速地跟隨實際負載的變化,導(dǎo)致負載轉(zhuǎn)矩脈動,產(chǎn)生轉(zhuǎn)速波動[2]。
在低速運行時,壓縮機氣體體積變化引起的負載轉(zhuǎn)矩脈動會引起很大的轉(zhuǎn)速波動,從而產(chǎn)生低頻振動和噪聲[3-5]。因此,研究一種負載轉(zhuǎn)矩補償方法來改善壓縮機的低頻性能是十分必要的。
本文提出的轉(zhuǎn)矩前饋補償器實際上是對負載轉(zhuǎn)矩補償幅值和轉(zhuǎn)矩補償角的計算[6]。首先采用滑模觀測器(SMO)來獲取永磁同步電動機的轉(zhuǎn)速,進而在得到轉(zhuǎn)速波動的基礎(chǔ)上提取其基波分量;然后采用濾波器獲得轉(zhuǎn)矩補償幅值和轉(zhuǎn)矩補償角,最后將補償量反饋給電流環(huán)的輸入端,對交軸(q軸)電流進行補償。仿真結(jié)果表明,加入了負載轉(zhuǎn)矩前饋補償?shù)膲嚎s機驅(qū)動系統(tǒng)轉(zhuǎn)矩脈動減少,轉(zhuǎn)速波動明顯降低,證實了所提方法的有效性。通過實驗結(jié)果證明,采用負載轉(zhuǎn)矩前饋補償后,壓縮機振動減小,噪聲降低,更深入證明了算法的可靠性。
永磁同步電動機的d-q軸模型磁鏈方程[7]:
式中:ψd,ψq為 d,q 軸磁鏈;Ld,Lq是 d,q 軸電感;id,iq為d,q軸電流;ψf為定子永磁體產(chǎn)生的勵磁磁鏈。
d,q軸模型電壓方程:
式中:ud,uq為 d,q軸電壓;Rs為定子繞組電阻;ω為電機轉(zhuǎn)子的角速度。
d,q軸模型轉(zhuǎn)矩方程:
式中:p表示電機極對數(shù)。
根據(jù)式(1)和式(2),定子電流的動態(tài)系統(tǒng)方程[8]:
選取開關(guān)函數(shù)[10]:
式中:ksmo為滑模增益。
通常采用Boundary Layer的方法來抑制滑??刂扑a(chǎn)生的抖振現(xiàn)象,取:
式中:E為飽和函數(shù)的閾值。
永磁同步電動機的轉(zhuǎn)速波動值[11]:
電機轉(zhuǎn)速波動的基波分量值:
式中:k為放大倍數(shù);θlcom為轉(zhuǎn)矩補償角。
轉(zhuǎn)矩補償角可通過下式計算得到:
式中:Tf為低通濾波器的時間常數(shù);為滑模觀測器觀測的機械角速度,且有
利用高通濾波器得到轉(zhuǎn)矩補償值:
式中:Thf為高通濾波器的時間常數(shù);s為拉普拉斯算子。
q軸電流環(huán)補償值:
式中:kt為轉(zhuǎn)矩系數(shù)。
基于前饋控制的壓縮機負載轉(zhuǎn)矩補償系統(tǒng)框圖如圖1所示。采用滑模觀測器來觀測永磁同步電動機的角速度ω^,在得到轉(zhuǎn)速波動nωrip的基礎(chǔ)上,提取其基波分量nωripb,然后采用濾波器獲得轉(zhuǎn)矩補償幅值Tlcom和轉(zhuǎn)矩補償角θlcom,最后將補償量反饋給系統(tǒng)q軸速度環(huán)的輸出端,即電流環(huán)的輸入端,對q軸電流進行前饋補償[12]。
圖1 系統(tǒng)控制框圖
為了驗證所提出方法的正確性,本文采用了MATLAB對基于前饋控制的壓縮機負載轉(zhuǎn)矩補償控制系統(tǒng)進行建模仿真[13]。仿真模型中,永磁同步電動機采用珠海凌達壓縮機有限公司生產(chǎn)的單轉(zhuǎn)子壓縮機QXA-B102zE190,其內(nèi)部電機為永磁同步電動機,參數(shù)如表1所示。令直流側(cè)母線電壓為540 V,電機的三相輸入電壓為180 V,頻率為50 Hz,相位相差120°電角度,系統(tǒng)仿真時間為0.5 s,采樣時間T=0.05 ms,給定轉(zhuǎn)速為1200 r/min。負載轉(zhuǎn)矩是根據(jù)國標(biāo)工況下實際測得的數(shù)值所擬合而成的周期性負載。在0.3 s時,在控制系統(tǒng)中加入前饋負載轉(zhuǎn)矩補償算法。
表1 電機參數(shù)
圖2 變化曲線
圖3 變化曲線
圖4 iqcom變化曲線
圖5 速度響應(yīng)曲線
本文選取一臺空調(diào)外機所用的單轉(zhuǎn)子壓縮機QXA-B102zE190,電機參數(shù)見表1。將接入壓縮機的噪聲實驗臺設(shè)定為國標(biāo)工況,從示波器上觀察加入轉(zhuǎn)矩補償算法前后的電流值,并通過噪聲測試軟件記錄壓縮機在低頻時的噪聲。
從圖6可以看出,開啟負載轉(zhuǎn)矩補償算法和關(guān)閉負載轉(zhuǎn)矩補償算法的瞬間,電流均有波動,但很快恢復(fù)。將圖6分區(qū)間進行放大,得到圖7和圖8。從圖7和圖8對比看出,加入轉(zhuǎn)矩補償算法后,q軸電流環(huán)給定值與q軸電流環(huán)輸入值的波形不再重合明顯減小,接近于零,這與仿真結(jié)果相吻合。
圖6 電流和電壓波形
圖7 開啟轉(zhuǎn)矩補償算法前的電流和電壓波形
圖8 加入轉(zhuǎn)矩補償算法后的電流和電壓波形
在國標(biāo)工況下,通過噪聲實驗臺和噪聲測試軟件,對無負載轉(zhuǎn)矩補償算法和有負載轉(zhuǎn)矩補償算法的壓縮機驅(qū)動控制系統(tǒng)分別測試,測得壓縮機及配管在低頻段的噪聲值如表2所示。
表2 壓縮機及配管噪聲測試數(shù)據(jù)
從表2數(shù)據(jù)可以看出,在壓縮機轉(zhuǎn)速較低時,尤其是在轉(zhuǎn)速1500 r/min下,前饋負載轉(zhuǎn)矩補償作用明顯,噪聲明顯降低,實驗結(jié)果證明了算法的可靠性。
本文在采用滑模觀測器來獲取永磁同步電動機轉(zhuǎn)速的基礎(chǔ)上,提取轉(zhuǎn)速波動的基波分量,然后采用濾波器獲得轉(zhuǎn)矩補償幅值和轉(zhuǎn)矩補償角,最后將補償量反饋給電流環(huán)輸入端,對交軸電流進行補償。仿真結(jié)果表明,加入了前饋負載轉(zhuǎn)矩補償?shù)膲嚎s機驅(qū)動系統(tǒng)轉(zhuǎn)矩脈動減少,轉(zhuǎn)速波動明顯降低,證實了所提方法的有效性。通過實驗結(jié)果證明,采用前饋負載轉(zhuǎn)矩補償后,壓縮機的轉(zhuǎn)速波動變小,壓縮機與配管的振動幅度減小,噪聲降低,更深入證明了算法的可靠性。