安海重(中海石油(中國)有限公司崖城作業(yè)公司)
城13-1氣田南山終端位于海南省三亞市以西約40 km的海岸上,其主要功能是接收處理海上氣田采出的部分天然氣和全部凝析油。在建廠20多年的歷史中,南山終端嚴格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)的要求,秉持“零污染”的環(huán)保理念,推進建設綠色工廠,并把生活污水排放減量化、無害化和資源化作為重點工作之一。積極采用新工藝、新技術促進生活污水處理工藝向深度處理工藝轉型和升級,設計和安裝了一套中水回收系統(tǒng)(簡稱中水系統(tǒng)),以達到提高用水效率及節(jié)約用水的目的[1-2]。該系統(tǒng)的核心工藝是厭氧好氧工藝法(簡稱AO法,A是厭氧段,用于脫氮除磷;O是好氧段,用于除水中的有機物),主要由沉淀池、厭氧池、好氧池、半透膜池(簡稱MBR池)、消毒罐、蓄水池組成,處理能力為2 m3/h。廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活污水通過污水管網(wǎng)收集在沉淀池,經(jīng)靜置后從沉淀池上部出水口流出,通過8 in(1 in=2.54 cm)管線從厭氧池底部進入,在厭氧條件下由多種微生物共同作用,使有機物分解消化;經(jīng)厭氧處理后的污水從厭氧池底部由轉水泵轉入好氧池,好氧池底部安裝有曝氣管,由羅茨風機提供空氣,為好氧微生物提供生長代謝反應所需要的氧氣,好氧微生物消耗污水中的有機物,同時將水中的有機氮轉化為游離態(tài)的NO3
-等其它形式的含氮離子,在好氧階段污水COD降解率可達70%;經(jīng)好氧處理后的污水從好氧池中上部溢流進入MBR池,通過產(chǎn)水泵的真空抽吸,污水從MBR外側抽至內(nèi)側,并在膜內(nèi)側收集后排出,在此過程中MBR起到將活性污泥和大分子有機物質(zhì)有效截留以達到固液分離的作用,同時使得污泥停留時間和水力停留時間分開得以控制,增大污水凈化能力;經(jīng)MBR凈化后,污水成為中水半成品,由產(chǎn)水泵轉入消毒罐,進行殺菌消毒;經(jīng)消毒后的水由中水泵轉入蓄水池儲存,如果化驗結果滿足中水水質(zhì)標準《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920—2002),則可用于廠區(qū)綠化澆灌等雜用水。在系統(tǒng)調(diào)試運行階段,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)運行效果未達到設計目標,經(jīng)過工藝優(yōu)化改造及運行管理優(yōu)化后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)水質(zhì)量完全滿足要求,順利投入使用。
試運行初期,中水系統(tǒng)存在系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、氨氮濃度偏高、回收率偏低、運行成本偏高等問題,影響了系統(tǒng)的正常運行[3]。經(jīng)分析主要原因如下:
1)中水系統(tǒng)缺少進水量控制調(diào)節(jié)。生活污水產(chǎn)生量大約22 m3/d,但卻是間歇性的,一天24 h中00:00~18:00時段期間產(chǎn)生的污水量約0.32 m3/h,小于系統(tǒng)處理能力,而18:00~00:00污水產(chǎn)生比較集中約2.7 m3/h,大于系統(tǒng)處理能力,嚴重影響回收利用效率。
2)中水系統(tǒng)缺少轉水過濾裝置。沉淀池過多的懸浮固體通過出水口進入?yún)捬醭?,并逐池流轉,造成厭氧池、好氧池、MBR池的雜質(zhì)和淤泥累積過快,轉水泵及管線頻繁堵塞,MBR膜絲污染、壽命縮短,影響系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行。
3)污水在厭氧池內(nèi)的滯留時間短,厭氧分解不充分及反硝化作用弱。進料直接被轉水泵送到好氧池,厭氧池內(nèi)微生物分解有機物時間不足,反硝化脫氮效果差,沒有起到調(diào)節(jié)CNP(碳氮磷)比例的作用。
4)系統(tǒng)耗電量、耗水量偏大。系統(tǒng)安裝電動機共6臺,每年耗電量約5.6×104kWh;同時反洗MBR需要使用清潔的淡水,系統(tǒng)每運行1 h自動反洗2 min,每年消耗淡水量約1440 m3。
為了減少生活污水懸浮雜質(zhì)進入處理系統(tǒng),避免水泵及管線堵塞,同時使中水系統(tǒng)運行處理流量平穩(wěn),對沉淀池的出水口及厭氧池的轉水進行了改造[4-5]。
改造主要從三個方面進行,一是在將出水口由原來的0.2 m2擴大至1.0 m2,并加裝插板式粗濾網(wǎng)(1目),既能過濾沉淀池的懸浮雜質(zhì),又不會使沉淀池出水口頻繁發(fā)生堵塞。二是在出水口加裝一個流量控制閥,將出水流量控制在約0.9 m3/h,污水產(chǎn)生高峰期時段,未處理的污水存在沉淀池澄清待處理;污水產(chǎn)生低谷期時段,沉淀池內(nèi)待處理的污水逐步流入系統(tǒng)處理。三是停用厭氧池至好氧池的轉水泵,在厭氧池上部設置一個0.08 m2的出水口,并加裝插板式細濾網(wǎng)(12目)。這種底部進水、上部出水的方式相比底部進水、底部出水的方式,既增加污水在厭氧池中的停留時間,增強厭氧處理效果,也避免了厭氧池底部淤泥堵塞管線導致污水處理中斷。改進后轉水方式如圖1所示。
圖1 改進中水系統(tǒng)轉水方式示意圖
原設計在O段設置有硝化工藝,通過1臺壓縮空氣驅(qū)動的循環(huán)泵,將好氧池底部的活性污泥循環(huán)至好氧池頂部使污泥均勻懸浮在好氧池中。在好氧條件下,通過亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌的作用,污水中的氨氮()被氧化為,如化學反應方程式(1)所示,氨氮轉化為硝態(tài)氮減少了需氧量而降低污水COD。硝化反應方程式:
但是,在好氧條件下硝化菌工作、反硝化菌處于抑制狀態(tài),僅靠硝化工藝并不能有效將污水脫氮。根據(jù)反硝化作用的原理,在缺氧條件下反硝化菌能將NO3
-還原成N2,如化學反應方程式(2)所示,如果在中水系統(tǒng)中增加反硝化工藝,不僅可使NO3
-被還原,而且還可使污水中的甲醇等有機底物氧化分解。反硝化反應方程式:
綜上所述,如果能在同一處理池中使同一污泥中的兩類不同性質(zhì)的菌群(硝化菌和反硝化菌)同時工作,形成同步硝化反硝化,則脫氮工藝將得到簡化而效能卻大為提高。
根據(jù)現(xiàn)有工藝流程,將硝化工藝的循環(huán)泵出口管線分成兩路,第一路繼續(xù)將好氧池底部的活性污泥循環(huán)至好氧池頂部,不影響硝化工藝的正常運行;第二路將好氧池底部的活性污泥循環(huán)至厭氧池,使其進行反硝化反應。并可根據(jù)需要調(diào)節(jié)第一、二兩路的閥門開度,控制進入好氧池、厭氧池的循環(huán)污泥比例,使中水系統(tǒng)處于最佳的工作狀態(tài)。
另外,厭氧池中的絲狀菌對活性污泥絮粒的聚集有阻礙作用,從而引起系統(tǒng)活性污泥流失,影響厭氧池反硝化處理效果,同時絲狀菌的聚集作用一定程度上增加了系統(tǒng)剩余污泥量。為了避免厭氧池內(nèi)污泥菌群比例失調(diào),提高厭氧池反硝化處理效果,進入?yún)捬醭氐难h(huán)管線設置位于池中部,并在末端安裝帶有均勻分布出水孔的管排,如圖2所示。厭氧池內(nèi)厭氧分解及反硝化脫氮均可充分進行,起到調(diào)節(jié)CNP比例的作用。
圖2 中水系統(tǒng)同步硝化與反硝化工藝示意圖
采用同步硝化反硝化工藝后,厭氧池及好氧池內(nèi)微生物的含量處于最佳濃度,反應速度快,使有機物得到深度氧化,系統(tǒng)產(chǎn)出中水氨氮含量約0.2 mg/L,滿足綠化雜用水標準要求。
原設計中水系統(tǒng)主要機電設備清單,如表1所示。
表1 中水系統(tǒng)主要機電設備清單
中水系統(tǒng)作為節(jié)能環(huán)保設備,如果其需要消耗大量的水、電,是違背其建造初衷的。在優(yōu)化轉水方式時已停用轉水泵,為了進一步降低系統(tǒng)耗電量、減少淡水消耗量,從三個方面對系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造,如圖3所示。一是停用空氣壓縮機,接入工廠風帶動循環(huán)泵運行;二是停用中水泵,重新設計消毒罐的排水管線,使之即可保持消毒罐保持所需的液位,又可以使中水通過重力自流穩(wěn)定轉入蓄水池;三是設置一根管線將消毒罐中的中水引至反洗泵入口,使用經(jīng)消毒處理合格的中水代替淡水,用于反洗MBR,同時在反洗泵出口安裝一個能過濾3 μm雜質(zhì)的袋式過濾器,防止MBR受污染影響其使用壽命。
經(jīng)改造調(diào)整后,中水系統(tǒng)處理工藝及設備布置更加合理,系統(tǒng)操作方便,維護簡單,系統(tǒng)耗電量下降了10.6%、每年耗電量約4.9×104kWh,淡水消耗量降低至0。
科學合理的管理可使中水系統(tǒng)處于良好的工作狀態(tài),提高污水處理效率及效果[6-7],經(jīng)過研究和實踐,南山終端探索出了1套高效的運行管理方式,主要有以下幾方面:
1)MBR間歇產(chǎn)水控制。當MBR池液位高于最低液位,產(chǎn)水泵每運行8 min,停止運行2 min。產(chǎn)水泵停止運行期間,MBR池底鋪設的曝氣裝置將繼續(xù)進行,通過氣水振蕩清洗,緩解MBR周邊的污泥濃度累積,保持MBR表面的清潔。
2)在線水反洗控制。與產(chǎn)水系統(tǒng)剛好相反,通過自動切換產(chǎn)水電磁閥和反洗電磁閥的開閉,MBR按每產(chǎn)水1 h自動反洗一次,每次反洗1 min的周期,自動進行在線反洗。在反洗過程中,由反洗泵從消毒罐將澄清的中水由MBR膜組件的產(chǎn)水出口打入到中空纖維膜內(nèi)進行反向清洗,起到膜孔的沖洗作用,以恢復膜的水通量。
3)化學反洗。MBR每運行一周進行一次化學反洗,化學反洗的過程與在線反洗時類似,不同的是將反洗泵先后切換至次氯酸鈉及氫氧化鈉溶液槽、檸檬酸溶液槽,分別將清洗藥品打入反洗水管內(nèi)。次氯酸鈉有助于去除在膜上的有機附著物、檸檬酸則有助于去除無機結垢物。
4)定期排出剩余污泥。系統(tǒng)內(nèi)剩余污泥的累積,不但助長了放線菌的生長和積聚,產(chǎn)生較多泡沫和浮渣,還降低了好氧池內(nèi)活性污泥的泥齡和濃度,使產(chǎn)水水質(zhì)變差。每個季度需進行一次污泥排出作業(yè),但不要全部排空,保留一部分泥種。通過控制系統(tǒng)內(nèi)活性污泥的濃度,可減少產(chǎn)水底物、改善產(chǎn)水水質(zhì)。
圖3 中水系統(tǒng)節(jié)電節(jié)水改造示意圖
通過科學合理的運行管理,至今該系統(tǒng)已穩(wěn)定運行五年。水量平衡是中水系統(tǒng)的設計關鍵,南山終端生活用水平均消耗量約9800 m3/a,中水系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)水水質(zhì)合格,回收生活污水用于廠區(qū)綠化澆灌約8000 m3/a,中水回收率達到81%。隨著廠區(qū)自動噴淋等各項節(jié)水措施的落實及綠化澆灌面積的不斷增大,最終實現(xiàn)了生活污水“零”排放,保證了較高的回收利用效率。
中水系統(tǒng)投用后近兩年的化驗分析數(shù)據(jù)表明,各工段處理正常,如圖4所示,COD(藍實線)及氨氮(紅虛線)處理效果得到改善。
圖4 中水回收系統(tǒng)改造后各工段處理效果曲線圖
同時,中水系統(tǒng)運行經(jīng)濟性得到提高,在保證回收處理效率同時節(jié)省了運行費用,如表2所示,表中工業(yè)電平均價格為0.8元/kWh,市政淡水平均價格為5.5元/m3。
表2 中水回收系統(tǒng)改造后綜合運行費用
通過綜合成本核算,每年僅需多支出0.5萬元,即可完成生活污水回收處理,系統(tǒng)綜合運行成本為0.625元/m3,系統(tǒng)運行成本較低。因此,根據(jù)工廠的布局條件因地制宜優(yōu)化設計中水回收系統(tǒng)在經(jīng)濟上具有很大的發(fā)展空間。
根據(jù)南山終端中水系統(tǒng)試運行期間出現(xiàn)的問題,及時采取有針對性的改進措施,對工藝系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造,改進轉水方式、采用硝化與反硝化同步工藝,采取多項措施降低系統(tǒng)的耗電量及淡水消耗量,并優(yōu)化系統(tǒng)的運行管理方式,中水回收率高,產(chǎn)水水質(zhì)合格,解決了系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、氨氮含量偏高、回收率低、運行成本偏高等問題。措施可操作性較強,系統(tǒng)運行經(jīng)濟性強,實現(xiàn)了生活污水零排放,既是南山終端持續(xù)推進低碳、清潔生產(chǎn)的手段,也是油氣田降本增效的一項重要措施。