張廣田
(西部黃金伊犁公司冶煉廠 伊寧 835000)
西部黃金伊犁公司冶煉廠日處理能力為200t,自產(chǎn)精礦粉不足,有2/5的礦粉需要從外地購回,工藝流程為兩段沸騰焙燒,焙砂二浸二洗、鋅粉置換金。為確保效益,控制好每道環(huán)節(jié)就很重要,2016年,對洗滌-置換環(huán)節(jié)深挖潛力,提高洗滌效果,達到了降低尾液品位的目的。
原洗滌置換操作流程是采用三臺置換機一備兩用,三臺濃密機兩級洗滌,輔助脫氧設(shè)備兩套,各級洗滌水量未設(shè)調(diào)整裝置;改換置換機影響指標,并聯(lián)使用兩臺濃密機未將洗滌作用發(fā)揮出來,一級洗滌后的尾液為2.8g/m3,二級洗滌后的尾液為0.58g/m3,在作業(yè)過程中無論怎么調(diào)整,每日最大的洗滌水量只有960m3,與設(shè)計的1∶6的洗滌比還相差較多,因此原工藝流程已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)要求了。
圖1 冶煉廠洗滌-置換工藝流程圖(左為原圖,右為改造后圖)
伊犁公司礦源轉(zhuǎn)入地下開采后,礦物組成較簡單,金屬礦物以黃鐵礦、白鐵礦為主,賦存于黃鐵礦、白鐵礦、石英中的金以超顯微粒狀分布,并被硫化物緊緊包裹,顆粒極其細小,同時硫化物礦物普遍含砷含碳。其物相分析見表1。
表1 金的物相分析結(jié)果
由于設(shè)計能力為日處理200t,伊犁公司自產(chǎn)金精礦為120t/d,40%的礦料要從外購回,因此綜合礦料性質(zhì)變得較為復(fù)雜,在生產(chǎn)過程循環(huán)使用回水,各雜質(zhì)離子在浸出液中富集,逐漸干擾到金的置換,浸出液中雜質(zhì)分析結(jié)果見表2。
表2 浸出液中雜質(zhì)分析結(jié)果
浸出液相中較高的鉀、鈉、鈣離子、硫酸根離子和碳酸根離子,相互作用在洗滌管壁和置換管路內(nèi)壁結(jié)成硫酸鈣和碳酸鈣,影響到了置換流量和洗滌流量。
冶煉廠兩臺三層濃密機原洗滌水管路長期使用后,內(nèi)壁結(jié)垢阻礙了洗滌流量,各洗滌水箱水量不一致時,不能調(diào)節(jié),而且還不便于清理和維修,改造中,對濃密機舊洗滌管和置換廠房結(jié)垢管路進行更換,原來1#脫氧塔連接了1#和2#兩臺置換泵,2#脫氧塔只與3#置換泵相連。這次改造將每臺脫氧塔接出兩條出水管路,分別都與2#置換泵相連接,在運行中來回切換閥門就可以開啟任何兩臺置換泵,最大程度的提高了置換流量和洗滌流量。
圖2 第一階段脫氧塔與置換泵的連接方式的改造圖
經(jīng)過第一階段的工藝改造,尾液指標有好轉(zhuǎn)趨勢,但沒有達到預(yù)期效果。分析生產(chǎn)過程,置換量和洗滌量基本達到上限,一級洗滌濃密機底流液體品位2.8g/m3,溢流水4.65g/m3,二級洗滌濃密機底流液體品位0.48g/m3,溢流水1.6g/m3,由此可見,進一步降低尾液指標,要增加對尾礦的洗滌次數(shù)。
表3 第一階段改造后生產(chǎn)指標
通過數(shù)據(jù)論證后,改原來的二級洗滌為三級洗滌,通過合理調(diào)配18m二洗和24m濃密機的進出礦方式和洗滌方式后,尾液下降幅度較大,生產(chǎn)尾液曾一度降低到0.15mg/m3以下。
洗滌-置換工藝經(jīng)歷了兩個階段的改造,在設(shè)備正常情況下,改造達到了預(yù)期目標,與之前進行參數(shù)比對,這次改造基本上是成功的。
表5 冶煉廠洗滌-置換工藝改造前后參數(shù)比對表
經(jīng)不斷的實踐和摸索,伊犁公司通過改造洗滌-置換工藝,解決了置換量和洗滌量低的瓶頸問題,提高了設(shè)備利用率和洗滌率,將尾液品位由0.58g/m3降低到了0.15g/m3,全年金回收率提高,創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益。